论文部分内容阅读
针对常规PID控制器在线材轧机调速中参数整定不良、运行工况的适应性差等问题,通过对韶关钢铁集团有限公司某厂线材主轧机调速系统的研究,采用Fuzzy-PID调节器设计转速环,应用MATLAB/SIMULIK进行仿真试验,结果表明系统在自适应性、鲁棒性和控制品质等方面均获得了良好的控制效果.