浅析CFG桩在高速铁路软土地基处理中的应用

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  摘  要:基于稳定性需求,建筑物对地基承载力具有较高要求。当前,我国正在大力推进高速铁路事业发展,而软土地基处理往往是工程建设的一大难题。基于此,本文以某高速铁路工程实例为研究对象,提出了CFG桩软基加固方案,以期全面提升工程质量。
  关键词:CFG桩;高速铁路;软土地基
  中图分类号:U416.1    文献标识码:A         文章编号:2096-6903(2021)03-0000-00
  0引言
  在我国沿海和内陆地区,软土分布较广。由于地理条件的限制,很多高速铁路不得不修建于深厚软土地基之上。因此在上部荷载作用下,软土地基会出现较大工后沉降问题,这将会对动车组运行安全和稳定造成不利影响。大量研究表明,在列车荷载、轨道结构荷载及路基自重等因素影响下,路基沉降较为严重。因此,必须采取科学有效的加固措施,有效解决路基不均匀沉降等问题。CFG桩是桩体与桩间土通过褥垫层构成的一种复合地基,将其用于高速铁路软基处理,可有效提升地基承载力,控制工后沉降,因此,在高速铁路工程软基处理中CFG桩施工技术具有良好的应用效果。
  1工程概况
  某高速铁路土建工程路基段,全长378m。该路段为剥蚀低丘区,地势起伏较小,地层表面成分复杂,由于本路段周边有一条水渠,经地质勘查可知,地层岩性多为黏土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土,因此存在大量软土。当在软弱地基上修建工程项目时,极易影响路基承载力,产生工后沉降。为了确保工程施工质量,决定采用CFG桩在本段软土地基进行加固处理。
  2 CFG桩加固处理机理
  高速铁路施工当中,软土地基处理是十分常见的一种施工现象,想要提高施工质量,减少工后沉降,必须采取有针对性的加固方法,结合本工程实际情况,最终提出了CFG桩加固方法。CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,其原理为以碎石为基础,按照设计配合比要求将一定量的石屑、粉煤灰等材料掺加到一起,并均匀搅拌,从而构成一个粘结强度较高的桩体。在碎石桩体当中,掺加了适量的水泥材料、粉煤灰材料,通过此类材料的掺加,进一步提升了混合料的和易性。此外,通过掺加石屑材料,还能改善级配,提高桩体胶结强度。除此之外,相比其他加固桩体,CFG桩采用了大量粉煤灰废料,可以大幅增强桩间土的承载能力,降低施工成本,且经济性良好。CFG桩的主要作用如下:
  第一,桩体作用。CFG桩体属于具有一定强度的混合料,其具备刚性桩的一些特征, 全长桩体与周围土体具有良好的粘结性,同时摩擦阻力较强。在荷载作用下,相比地基土,CFG桩压缩性相对较小。因此,随地基的变形复合地基的附加应力将逐渐向桩体集中,并产生应力集中现象。相关研究显示,当桩径与间距之比超过0.25时,饱和砂土地基基本不会产生液化。
  第二,排水固结作用。CFG桩体的排水性能较高,沿着桩体可以将地基内孔隙水排出,有助于加快土体固结速率,降低液化概率,提升土体抗液化能力。
  第三,垫层作用。在CFG桩复合地基当中垫层是重要的组成部分,通过垫层作用可优化CFG桩复合地基的受力状态。通过褥垫层作用,可以实现桩、土共同承担荷载,调整桩、土竖向荷载分担比,降低基底应力集中情况。
  3 CFG桩在高速铁路软土地基处理中的应用要点
  结合具体工程案例,在充分了解CFG桩加固处理机理的基础上,要求进一步优化CFG桩软基处治施工工艺,提高施工技术水平,加大质量控制力度,以此有效提升高速铁路工程施工质量,推进我国铁路事业持续、健康发展。
  3.1工艺性试桩
  软土具有强度小、压缩性强等特点,当在软弱地基上修建工程项目时,极易影响路基承载力,产生工后沉降。根据施工要求,在本工程软基路段采用CFG桩加固方法,因此,在施工前,必须进行CFG桩工艺性试桩,试桩时,共采取3根,其中2根长度为6m,1根长度为4m,并设1.6m间距。设计桩体混凝土强度等级为C20。主要施工原材料为P.O42.5水泥、5 mm~31.5 mm碎石、粉煤灰、减水剂等。试桩后,可确定各项施工参数,保证CFG桩施工的可行性。
  3.2施工工艺流程
  第一,施工准备:按照施工设计要求,制定合理的施工流程,保证施工设备及人员配置合理及数量充足。同时,要做好测量放样工作,提前整平施工场地,确保运输车辆通行顺畅。
  第二,钻机就位:进入施工现场后,钻机就位,钻杆垂直,钻头矛尖与桩位点对准,并固定钻机,对钻机液压脚进行适当调整,确保钻机水平。每根桩施工前,由专人负责检查桩位垂直度,确保符合规定要求后方可钻进施工。
  第三,成孔施工:钻进施工中必须做好钻进速度控制工作,应按照“慢-快”的速度钻进,随时检测钻孔是否存在偏差。成孔时,保证钻进速度一致,不得产生螺旋孔。同时在钻杆上,成孔深度应有明确标注,避免误差过大。
  第四,混凝土灌注:灌注施工前,完成上述作业后,需停止钻孔施工,并进行混凝土灌注,且保证灌注的持续性。混合料灌注应根据施工配合比,做好混凝土坍落度控制,避免堵管,保证灌注时混合料供给充足。同时,需详细检查拌和料的坍落度,当成孔深度达到设计要求时,需停止钻孔,并提升钻杆30cm,打开钻头滑瓣,随后即可开始灌注施工。灌注混凝土達到桩顶位置时,应多于桩顶设计标高,保证桩顶标高和桩顶混凝土质量满足设计规定。在整个灌注过程中,要随时做好泵压次数控制和记录工作。灌注后,还应做好桩身混凝土养护工作,时间不得少于24h,避免扰动。
  第五,移机及清理。上一根桩施工结束后,应将钻机向下一个桩位移送。在下一根桩施工时,需复核桩位的准确性,避免出现移位等问题。灌注施工完成后,需及时将多余的混凝土清除。清土过程中,可采用“人工+机械”的方式,避免断桩影响施工质量。   3.3 CFG桩复合地基应用效果
  为了确保搅拌桩质量, 成桩后7d,采用轻型动力触探N10检查桩的质量,并按设计要求取试件做无侧限抗压强度试验。
  为了检验CFG桩施工质量,成桩7d后,可采取轻型动力触探N10對桩体的施工质量进行详细测定,从而选取试件按照设计要求进行无侧限抗压强度试验。试件CFG桩体钻进总深度为10.8m。检测结果显示,CFG复合地基芯样完整,未出现气孔、蜂窝麻面等情况。
  同时,检测了不同桩位的抗压强度、弹性模量,具体情况如表1所示。
  通过上述检测可知,在CFG桩复合地基芯样当中, 抗压强度平均值为26.3 Mpa,由此可见,其抗压强度可达到强度等级C20的设计要求。此外,还进行了整桩弹性模量检测,平均值为31.8 Gpa,根据相关规定要求,可取实测值的0.95倍,即31.8×0.95=30.2Gpa,相比规定要求25.5Gpa,30.2Gpa>25.5Gpa,可满足强度等级C20的规定要求。
  4结语
  综上所述,随着社会经济的快速发展,我国基础设施建设步伐加快,铁路事业取得了长足发展。在高速铁路建设规模持续扩大的同时,越来越多工程修建于软土地基之上,若处治不当,极易造成地基失稳、工后沉降等问题。基于此,本文结合具体案例,提出了CFG桩加固软基的处治办法。CFG桩作为一种高效、经济的软基加固技术,其应用,可有效提升地基承载力,控制工后沉降。因此,开展高速铁路软土地基CFG桩加固处理技术研究具有重要的价值与意义。
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  收稿日期:2021-02-09
  作者简介:张沛(1986—),男,陕西渭南人,本科,工程师,研究方向:铁道工程。
  Abstract: Based on stability requirements, buildings have higher requirements for foundation bearing capacity. At present, my country is vigorously promoting the development of high-speed railways, and soft soil foundation treatment is often a major problem in engineering construction. Based on this, this paper takes a high-speed railway project as the research object, and proposes a CFG pile soft foundation reinforcement plan, with a view to comprehensively improving the quality of the project.
  Keywords: CFG pile; high-speed railway; soft soil foundation
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