气浮+混凝絮凝处理电脱盐含油废水

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针对大庆石化炼油厂电脱盐废水油和悬浮物含量高,乳化严重,长期静置不分层问题,开发了三相涡流超级气浮+混凝絮凝处理技术,并在现场进行了中试规模试验,介绍了主要设备组成、现场运行状况及运行费用,结果表明,中试装置运行稳定,石油类、COD、SS、TDS、颗粒直径中值的平均去除率分别为94.1%、96.2%、99.0%、83.7%和90.8%,出水水质稳定且满足了进入污水处理厂的要求,分离的浮渣进入叠螺系统进行脱水,运行药剂费与电费总计为1.82元/立方米.
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