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[摘 要]辽河油田马古潜山岩性多为深灰色细砂岩与灰色荧光油迹角砾岩,油层埋藏深,地层压力低,易漏失,初期建井阶段,为防止固井过程中环空静液柱压力过高,避免发生漏失、减少地层污染和降低固井成本,对技术套管采用了双级固井关键工艺,通过正确安装使用分级箍,选择合适的注水泥方式、胶塞体系,精细组织施工等,固井质量大幅度提高,达到甲方验收要求。双极固井工艺技术的成功应用,对国内其他油田相同类型的固井施工具有一定的指导意义。
[关键词]双级固井;分级箍;设计
中图分类号:TE256 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)08-0040-01
马古6-8-20位于辽河断陷西部凹陷马圈子潜山,是辽河油田在马古6块部署的一口重点评价井,设计为4开井,完钻井深4673米。
一、钻井基本情况及完井要求
马古6-8-20钻进至中生界,井深4186m时,发生渗漏,一小时漏失约1方,漏失钻井液总计100方。完井要求:易漏层位封固良好,油层水层不能窜通,满足投产后压裂或注汽需要;防止或减少水泥浆失重造成油气水上窜,保证固井质量;避免注水泥作业井漏的发生,确保施工安全。
针对该井封固段长,下部井段易漏失的特点,结合具体的完井要求,对技术套管采用双级固井工艺。
二、 主要难点
1、封固段长超过3000米,采用双极注固井,工艺复杂;
2、注灰量大,固井时间长,对水泥浆性能要求较高;
3、替量较大,需要准备足够的泥浆量并保证泥浆泵完好;
4、保证给分级箍打开留有足够的时间;
5、潜山地层存在渗漏,对固井质量有一定影响。
三、固井设计
1 入井管串结构及工具
(1)自下向上套管串结构为:浮鞋+一根套管+浮箍(进口)+一根套管+碰压座+套管串+机械式分级箍(国产)+套管串+联顶节。
(2)扶正器安放位置:根据测斜数据,井斜≥5°、20米一只弹性扶正器,1°≤井斜<5°、30米一只弹性扶正器,井斜<1°、50米一只弹性扶正器。
(3)采用机械式分级箍,安放位置选在沙3层位。
2 注水泥设计
2.1.电测井径、环容及理论水泥浆量计算
2.2水泥浆体系
2.3 水泥浆用量
第一级:水泥塞量:0.4 cm3,口袋水泥浆量:0.1 cm3,本井总注灰量:45.0 cm3。
第二级:总注灰量:87.0 cm3。
2.4替浆流体用量
第一级:压塞液密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3,钻井液密度1.38 g/cm3、用量79.6 cm3,清水密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3;
第二级:压塞液密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3,钻井液密度1.38 g/cm3、用量52.9 cm3,清水密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3。
2.5 流变学设计
第一级:注水泥顶替排量2.20 m3/min,静液柱压力差5.00 MPa,循环总压耗3.30 MPa,最终顶替泵压8.40 MPa;
第二级:注水泥顶替排量:2.20 m3/min,静液柱压力差11.70 MPa,循环总压耗1.40 MPa,最终顶替泵压13.20 MPa。
3 施工工艺过程
1、第一级
1、水泥车试压,排量1.05m3/min,压力15Mpa;水泥车注前
置液,密度1.02g/cm3, 排量1.10 m3/min,施工时间12min,注入量12m3;放回水,试阻流环,预混水泥浆,施工时间3min。
2、注领浆,密度1.80g/ cm3,排量1.10 m3/min,施工时间4.5min,注入量5.00m3;注中间浆,密度1.85 g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间18.00min,注入量18m3;注尾浆,密度1.90g/ cm3,排量1.10 m3/min,施工时间22.0min,注入量22.0 m3;摇档销,卸帽子,投挠性塞,施工时间3.00min。
3、替清水,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.00 m3;替钻井液,密度1.38 g/ cm3,排量2.10 m3/min,施工时间44.00min,注入量80m3;替清水碰压,密度1.00g/ cm3,排量1.10m3/min,施工时间2.0min,注入量2.0m3,碰压压力15Mpa。
四、泄压,检查回流,打开循环孔,建立循环。
1、水泥车试压,排量0.15m3/min,压力25Mpa;水泥车注前
置液,密度1.02g/cm3, 排量1.10 m3/min,施工时间15min,注入量15m3;预混水泥浆,施工时间3min。
2、注领浆,密度1.75g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间8.0min,注入量8.00 m3;注中间浆,密度1.85 g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间45.00min,注入量45m3;注尾浆,密度1.90g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间34.0min,注入量34.0 m3;开档销,倒闸门,释放关闭胶塞,施工时间3.00min。
3、替清水,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.00 m3;替钻井液,密度1.38 g/cm3,排量2.15 m3/min,施工時间29.00min,注入量53m3;替清水碰压,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.0 m3,碰压压力20Mpa。
4 放回水断流,分级箍循环孔关闭成功。
施工过程分级箍安全可靠,侯凝后电测结果显示,封固段(1200m-4238m)封固良好,固井质量合格。
五、结论
1、双级注水泥技术可以降低环空液柱压力,减少注水泥作业井漏的发生,保证固井施工安全,同时可以减少水泥浆失重造成的油气水上窜,有利于提高固井质量。此外,还可选择最佳的水泥封固段,节约水泥,降低固井成本。
2、根据完井工艺的要求,正确选择性能可靠的固井分级箍,是保证双级固井工艺成功的关键。
3、多级固井技术在复杂井及特殊结构井中的应用,是今后固井研究和发展的重点,新工具、新工艺将是固井学科发展的新方向。
[关键词]双级固井;分级箍;设计
中图分类号:TE256 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)08-0040-01
马古6-8-20位于辽河断陷西部凹陷马圈子潜山,是辽河油田在马古6块部署的一口重点评价井,设计为4开井,完钻井深4673米。
一、钻井基本情况及完井要求
马古6-8-20钻进至中生界,井深4186m时,发生渗漏,一小时漏失约1方,漏失钻井液总计100方。完井要求:易漏层位封固良好,油层水层不能窜通,满足投产后压裂或注汽需要;防止或减少水泥浆失重造成油气水上窜,保证固井质量;避免注水泥作业井漏的发生,确保施工安全。
针对该井封固段长,下部井段易漏失的特点,结合具体的完井要求,对技术套管采用双级固井工艺。
二、 主要难点
1、封固段长超过3000米,采用双极注固井,工艺复杂;
2、注灰量大,固井时间长,对水泥浆性能要求较高;
3、替量较大,需要准备足够的泥浆量并保证泥浆泵完好;
4、保证给分级箍打开留有足够的时间;
5、潜山地层存在渗漏,对固井质量有一定影响。
三、固井设计
1 入井管串结构及工具
(1)自下向上套管串结构为:浮鞋+一根套管+浮箍(进口)+一根套管+碰压座+套管串+机械式分级箍(国产)+套管串+联顶节。
(2)扶正器安放位置:根据测斜数据,井斜≥5°、20米一只弹性扶正器,1°≤井斜<5°、30米一只弹性扶正器,井斜<1°、50米一只弹性扶正器。
(3)采用机械式分级箍,安放位置选在沙3层位。
2 注水泥设计
2.1.电测井径、环容及理论水泥浆量计算
2.2水泥浆体系
2.3 水泥浆用量
第一级:水泥塞量:0.4 cm3,口袋水泥浆量:0.1 cm3,本井总注灰量:45.0 cm3。
第二级:总注灰量:87.0 cm3。
2.4替浆流体用量
第一级:压塞液密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3,钻井液密度1.38 g/cm3、用量79.6 cm3,清水密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3;
第二级:压塞液密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3,钻井液密度1.38 g/cm3、用量52.9 cm3,清水密度1.00 g/cm3、用量2.0 cm3。
2.5 流变学设计
第一级:注水泥顶替排量2.20 m3/min,静液柱压力差5.00 MPa,循环总压耗3.30 MPa,最终顶替泵压8.40 MPa;
第二级:注水泥顶替排量:2.20 m3/min,静液柱压力差11.70 MPa,循环总压耗1.40 MPa,最终顶替泵压13.20 MPa。
3 施工工艺过程
1、第一级
1、水泥车试压,排量1.05m3/min,压力15Mpa;水泥车注前
置液,密度1.02g/cm3, 排量1.10 m3/min,施工时间12min,注入量12m3;放回水,试阻流环,预混水泥浆,施工时间3min。
2、注领浆,密度1.80g/ cm3,排量1.10 m3/min,施工时间4.5min,注入量5.00m3;注中间浆,密度1.85 g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间18.00min,注入量18m3;注尾浆,密度1.90g/ cm3,排量1.10 m3/min,施工时间22.0min,注入量22.0 m3;摇档销,卸帽子,投挠性塞,施工时间3.00min。
3、替清水,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.00 m3;替钻井液,密度1.38 g/ cm3,排量2.10 m3/min,施工时间44.00min,注入量80m3;替清水碰压,密度1.00g/ cm3,排量1.10m3/min,施工时间2.0min,注入量2.0m3,碰压压力15Mpa。
四、泄压,检查回流,打开循环孔,建立循环。
1、水泥车试压,排量0.15m3/min,压力25Mpa;水泥车注前
置液,密度1.02g/cm3, 排量1.10 m3/min,施工时间15min,注入量15m3;预混水泥浆,施工时间3min。
2、注领浆,密度1.75g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间8.0min,注入量8.00 m3;注中间浆,密度1.85 g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间45.00min,注入量45m3;注尾浆,密度1.90g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间34.0min,注入量34.0 m3;开档销,倒闸门,释放关闭胶塞,施工时间3.00min。
3、替清水,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.00 m3;替钻井液,密度1.38 g/cm3,排量2.15 m3/min,施工時间29.00min,注入量53m3;替清水碰压,密度1.00g/cm3,排量1.10 m3/min,施工时间2.0min,注入量2.0 m3,碰压压力20Mpa。
4 放回水断流,分级箍循环孔关闭成功。
施工过程分级箍安全可靠,侯凝后电测结果显示,封固段(1200m-4238m)封固良好,固井质量合格。
五、结论
1、双级注水泥技术可以降低环空液柱压力,减少注水泥作业井漏的发生,保证固井施工安全,同时可以减少水泥浆失重造成的油气水上窜,有利于提高固井质量。此外,还可选择最佳的水泥封固段,节约水泥,降低固井成本。
2、根据完井工艺的要求,正确选择性能可靠的固井分级箍,是保证双级固井工艺成功的关键。
3、多级固井技术在复杂井及特殊结构井中的应用,是今后固井研究和发展的重点,新工具、新工艺将是固井学科发展的新方向。