WK-4电铲铲杆失效分析

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  摘  要  文章主要在对WK-4电动挖掘机铲杆受力情况进行分析的基础上,运用ANSYS软件对铲杆的应力与应变进行计算分析,得出铲杆失效的主要原因,并提出修复改进方案。
  关键词 电动挖掘机  底架梁  受力
  1 前言
  分析水厂铁矿是国内特大型(大于2000万t/a)露天磁铁矿,每年矿岩采剥总量达5000万t以上。正常情况下采用矿车(TEREX85t、贝拉斯130 t电动轮和SGA170矿车)与输送带组成半连续式运输。采掘车间装卸矿岩石的工作则由11台电动挖掘机完成,其中WK-10B(10m3)型电动挖掘机10台,美国P&H2300(16.8 m3)一台,少量WK-4型(4m3)电动挖掘机只是作为辅助设备。
  目前电铲的发展趋势是大型化、自动化,主流设备斗容已发展到10 m3、16.8 m3甚至更大规格。但是,在某些小规模矿山,四立电铲应用还是比较普遍,并且抚挖的主流产品还是四立铲。干选车间现在就是应用了四台WK-4铲,配合77t矿车进行生产。
  在使用过程中,由于自重、长期作业产生的疲劳,以及由于爆破质量差、底板不平等原因造成作业过程中的冲击负荷,经常导致起重臂、转台及底架梁、铲具等结构部件产生裂纹,导致部件失效,造成巨大的备件及停机损失。
  由于电动挖掘机在矿山的应用已达百年以上,其自身的改进还在不断进行之中,除生產厂家外,各矿山企业也在不断摸索、完善和改进设备。根据《矿山机械》等期刊发表的论文看,各用户就推压机构、回转机构及铲杆等部件和机构在进行研究和完善。本课题主要是对铲杆进行力学分析,应用ANSYS有限元软件模拟铲杆的应力与应变,得出铲杆失效的原因。
  2  WK-4型电动挖掘机
  2.1 WK-4电铲概述

WK-4电铲的主要组成有工作装置、回转装置和履带行走装置三大部分组成。它的作业循环是:挖掘,满斗提升回转,卸载,空斗返回。

WK-4电铲挖掘物料的过程是:当电铲作业时,机器靠近掌子面,铲斗的挖掘点位于推压机构的正下方的工作面底部,斗前面与工作面的交角为45°。铲斗通过提升钢丝绳和推压机构的联合作用,使其作自下而上的弧形曲线运动,使斗刃在切入物料的过程中,把一层物料切削下来。

WK-4电铲的运动轨迹是一条复杂的曲线,它决定于物料的性质和状态,铲斗切削的状态以及铲斗提升和推压的速度。在理想状态下,斗齿挖掘的轨迹的开始段近乎水平面,而后,要求斗杆以较大的速度外伸和以较大的速度提升。随着铲斗的举升,推压速度下降,待斗齿处于与推压机构同一水平高度时,推压速度降为零。铲斗的提升绳拉力几乎保持一个定值。所以,斗齿的运动中的后一段轨迹是一段圆弧形曲线。
  2.2  WK-4电铲主要参数
  铲斗容量 4(4.6)       动臂倾角45°      动臂长度 10.5m       铲杆长度 7.29m
  推压型式  齿轮―齿条式      工作重量(含配重) 205T     履带宽 0.9m      回转速度 3-3.5 r/min
  爬坡度  12°       提升速0.885m/s        推压速度 0.56 m/s           推压速度 0.56 m/s
  电源电压 3000 V或6000 V    最大挖掘半径14.4 m    最大挖掘高度 10.1 m     最大挖掘深度 2.92 m
  最大卸载半径12.65 m    最大卸载高度 6.3 m        机棚高度 5.475 m          回转台高度 2.365 m
  履带对地平均压力2.4 kg/cm2       行走速度 0.42 km/h(最大行走速度为7.83 km/h)。
  平衡重30—36T(30T适合4m3电铲,36T适合4.6m3电铲)。
  最大提升力50.8T(最大提升速度下的提升力为17.1T)。
  最大推压力22.2T(最大推压速度下的推压力为8.3T)。
  3 铲杆受力分析
  3.1 最大推压力计算

1)  推压机构电机调速特性

电铲用于铲装矿岩,其工作条件非常恶劣,特别是在爆破不好的情况下挖根作业,经常出现过大的冲击载荷,甚至堵转。因此,电铲对电气传动系统就有较高的要求:要求电气传动系统的机械特性曲线的包络面积大,有足够大的有功功率;要求有良好的调速性能,能四象限运行,能快速地进行加(减)速和反转,动态响应速度快;要求系统制动性能好,并能回收能量;要求系统运行可靠,维修方便等。

由于电铲对电气传动系统的这些特殊要求,所以,国产电铲目前应用的电气传动系统主要还是直流传动系统。例如:WK-4、WK-10等型号的电铲都是采用直流发电机-直流电动机系统(简称机组系统、G―M系统);从美国Harnischfeger公司引进制造的P&H-2300XP和P&H-2800XP型电铲则是采用晶闸管变流器-直流电动机系统(简称晶闸管直流系统)。虽然后者比前者技术先进,效率也有所提高,但这两种系统都还存在直流电机固有的缺点,直流发电机组存在整流换向器,碳刷与整流子的旋转接触导致易损与故障率高,又因为机组体积大,重量重,使得维修更换困难,费用高,周期长,影响生产率。

随着技术进步出现了变频器-鼠笼型电动机系统(简称交流变频调速系统),这是交流化的电铲电气传动系统。

举例:高压交流电由电缆经集电环引入电铲,由主变压器将6 kV变为低压575 V,由整流器将交流变为直流,经滤波后送入公共直流母线。在直流母线上有4台容量为750 kVA的逆变器,分别驱动提升电动机,回转电动机和推压电动机。当某工作机构处于再生制动工作时,逆变器将再生制动能量反馈到公共直流母线上,可供其它工作机构使用,使能量得到充分利用。使用不完的制动能量,可以通过制动电阻消耗掉。

实践证明,交流变频调速电铲和前两种直流调速电铲相比,具有节约电能、调速性能好、可靠性高、维护量小、生产效率高、功率因数高(0.95以上)等优点,是公认的电铲电气传动系统的发展方向。

2) 极限推压力计算

总传动比i=122/22 × 110/16=38

已知电机转速n=1150 r/min

推压小齿轮转速 n=1150/38≈30 r/min

推压电机功率P=54 kW

按齿轮(一对)效率99%轴承(一对)效率99%

推压小齿轮上功率P=54×0.99×0.99×0.99×0.99=52 kW

推压小齿轮转矩T=9550P/n=9550×52/30 =16553 N.m=16.553 kN.m

推压小齿轮分度圆直径df=z×m=14×24=336 mm

推压小齿轮圆周力F=2T/D=2×16.553/0.336≈ 98.5 kN≈10t,该值为速度最大,推压力最小的情况。

本计算未考虑推压齿轮两侧扶柄子的摩擦力,与厂家提供值基本接近。

最大推压力按厂家提供的22.2 t计算。

3.2 铲杆失效原因分析

1) 铲杆结构

铲杆本体为箱式结构,材质为15 MnV。在铲杆下平面,采用焊接工艺将齿条焊接牢固。齿条由ZG35直接铸造而成,每段15个齿,模数14。(如图4所示)

推压齿轮材质为ZG35CrMo,质量为110 kg,作业制为每天工作20 h,额定使命寿命为4个月,采用铸造不加工工艺。模数为24,齿数为14,齿宽为137 mm。

2) 齿条安装工艺

齿条焊固前,必须严格确定两根铲杆齿条的相对位置,确保与推压齿轮同步。同时必须控制两根齿条的平行度与间距。待齿条找正后,采用简易门架和千斤顶将齿条固定好,控制焊接变形。焊接通常使用506焊条,采用15×15~150×75 mm的阶段焊缝。找正方式如图2所示。

具体要求:装好的两铲杆内侧距离为1344 mm,其偏差不得大于±2mm;焊接齿条,以铲杆联接器两端大花帽螺丝孔公共中心线为基准,与两根鏟杆上齿条对应的某个齿,齿厚公共中心线不平行度不大于1 mm;相对应30个齿的对角线长度偏差不得超过5 mm;铲杆上、下两个平面长向的直线度在1000 mm长不大于0.5 mm。不平行度不得大于0.2 mm;铲杆与铲杆联接器的侧面接触不少于60%。大、小花帽螺丝必须紧固,不许松动;后保险牙与挡铁和铲杆的接触面不小于85%保险牙螺丝必须紧固;铲杆联接器与铲斗连接处的轴向串动量为3~6 mm;装配好铲杆连接器的小花帽螺丝不许碰撞大架子外沿。

3) 推压齿轮弯曲疲劳强度计算

按实际使用过程中暴露的故障,推压机构失效主要有推压齿轮断齿、齿条断齿和铲杆下面裂纹(齿条接缝处)等三种。推压齿轮副为开式齿轮,制造精度较低。对于制造精度较低的齿轮传动,制造误差大,实际上多由在齿顶处啮合的轮齿分担较多的载荷,为便于计算,通常全部载荷作用于齿项来计算齿根的弯曲强度。
   其中  K=KAKv Kβ=1.75×1.07×1.23=2.3
   T1=22.2×1000×9.8×336/2=36.6 KN.m

通过上述结论表明,推压齿轮强度储备较大,失效形式主要是磨损后发生断齿。因此,要加强在日常使用中的润滑,确保每个班次加注润滑脂,延长齿轮使用寿命。
   4) 铲杆受力有限元分析

根据对铲杆测绘及结合部分零件图,用AUTOCAD绘制装配图,然后在ANSYS中建模如图3所示。

本模型取1000 mm长度的铲杆,中间500 mm处为两根齿条的接缝,最大推压力下作用在接缝中处最边缘的一根齿,模拟最大推压力正好作用在过渡区域的极端情况。
  施加约束情况:

因为图3中铲杆最下面有鞍形座摩擦接触,长度为1000 mm,宽度为180 mm,所以整个底面加Uy=0约束。
  铲杆右端面加Ux=0约束                    齿轮与齿条啮合力为108780N
  齿条一个齿面的面积为:6503 mm2
  则齿面的压应力为:108780/6503=16.728 MPa
  将此值加载后求解:最大等效应力:876 MPa
  后将齿面的压应力减小修改为3.765 Mpa求解:
  将此值加载后求解:最大等效应力:197 MPa

施加约束如图4所示:
  得到齿条接缝处应变云图如下图5所示:

4 结论分析与改进措施
  4.1 结论分析

上述情况模拟的是铲杆在最大受力的情况下(闷车),推压齿轮正好与两根齿条接逢处的最边缘一根齿啮合。

由应变云图可以看出,两根齿条接缝处的应力与应变与实际情况相符,建模符合实际,在接缝处应力比较集中,尤其在齿条与铲杆接缝处产生较大的应力突变。在实际使用过程中,往往都是齿条接缝处下面的铲杆出现裂纹造成铲杆失铲。
  4.2 改进措施

由于以往在齿条焊接过程中,只对两个侧面断续焊接,齿条接缝处不用联接,因此,在过渡区域产生了较大的应力集中,在ANSYS分析中产生了奇异性。结合分析结果,齿条结构可作如下改进:

1)新铲具第一次采用拼接齿条,则须在焊接工艺上改进。焊接方法如下图6所示:

如图6所示,除在齿条两侧翼面进行焊接外,在拼接处,对靠近铲斗的前一根齿条的根部预先处理出坡口,先进行焊接。然后固定后续一根齿条,在接缝处将两根齿条焊接在一起,然后再用磨具修复出齿条形状,可有效降低接缝处的应力。

2)修复铲具更换齿条,采用电弧气刨切割失效齿条,再使用角向磨光机将焊瘤清除干净,避免使用气割方式切割 旧齿条。

3)修复铲具更换齿条,首先做到对铲具是否产生裂纹进行检查,避免带有裂纹未处理直接焊接新齒条,修复铲具裂纹必须控制施工点位温度,避免局部温度骤然升高带来危害。

4)焊接齿条采取二氧化碳气体保护焊接,避免使用手工焊接。

5)修复后铲具在自然环境下静置15-20天后再投入使用,能够有效减轻焊接应力对铲具造成裂纹。

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