通钢五号高炉长期闷炉开炉快速达产实践

来源 :2009年中小高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xwy_pk
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通过制定详细的开炉方案,确定合理的开炉参数,及时调整高炉炉内外操作等措施,实现通钢5号高炉快速达产。
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高风温是高炉提高喷煤比,节能降耗的有效措施.本文介绍了五高炉从实际出发,采用空气、煤气双预热、强化热风炉操作等措施提高风温的实践。近几年风温不断提高,2007年高炉月平均风温达到1115℃,最高月份达到1125℃,创出了历史最好水平。
随着公司低成本运行的要求,安钢炼铁厂运用线性规划和VisualBasic等工具,在满足炉料冶金性能的前提条件下,充分利用低价位原燃料资源,优化高炉用矿配比结构,优化喷吹煤粉配比结构,使炼铁成本得到大幅度降低。
南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂3号高炉,自2008年12月7日开炉后,根据市场及原燃料条件情况.结合现有人员的技术能力,制定切实可行的攻关实施方案,逐步实现日产铁水4200吨,焦比320g/t,煤比160 Kg/t,高炉各项经济技术指标均达预期目的。
南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂1号高炉自2004年12月1日投产,在短短的几个月生产过程中,炉底温度出现阶段性持续上升.通过调整高炉操作方针,加强综合管理力度,采取通风冷却等措施。实现了安全运行生产,经济技术指标保持基本稳定。
本文介绍(420m3)高炉冶炼钒钛矿炉缸冻结处理的过程及其办法,并提出预防措施:钒钛矿冶炼炉缸冻结处理与普通矿冶炼炉缸冻结处理方法一样,要尽快提高炉缸温度;在提温过程中,要避免热结,控制适宜炉温,并加萤石和锰矿,降低熔化性温度,改善炉渣流动性。
长钢炼铁厂在设备检修模式转变的情况下,及时调整工作思路,结合炼铁生产实际创新设备管理,通过强化设备点检、推行设备“寿命”周期管理、严格执行“PDCA”的定修管理模式等一系列措施,为降低设备非计划休风率与设备的高效稳定运行打下了坚实的基础。
2004~2008年,长钢1080m3高炉由于炉缸温度偏高,在这四年来的生产过程中采用了多种护炉手段,在炉况顺行的前提下,以钛炉料护料作为主要手段,截至2008年底共耗用含钛炉料5.63万t,另外配合其他技术措施。在安全生产的前提下取得了较好的经济技术指标。
长钢六高炉在炉役后期,炉型严重不规则,基本的顺行都难以维持,六高炉根据实际情况利用检修机会对炉墙采取了一些更正性的修复,并通过调整操作制度、加强管理保证了炉况的基本稳定顺行。
信钢炼铁厂1号高炉有效炉容493m3,使用串罐式无料钟布料,14个风口,4座顶燃球式热风炉,配用2500m3/min电动离心风机,炉前矮身液压泥炮和液压开口机,炉体冷却为板壁结合分段控制。2007年9月16日新建开炉生产。信钢炉料结构为机烧矿、自产球团、进口生矿,焦炭以自产焦为主配加少量外购焦。2009上半年公司上下成本压力增大,要求把工序成本进一步降低。生铁成本在钢铁成本中占有较大的比重,炼铁厂
淮钢现有在生产的高炉有4座,其中3号、4号高炉有效容积为450m3, 5号、6号高炉有效容积为580m3。4座高炉均采用高效的俄罗斯卡鲁金热内炉、全干法布袋除尘、TRT余压发电技术。通过高风温、高顶压、富氧喷煤和低硅治炼技术;优化炉料结构,加强高炉操作管理,充分地利用设备的优势,降低休风率,各高炉技术经济指标得到持续地刷新。在高炉生产节能、降耗等方面取得了骄人的效果。本文指出十一五期间,淮钢连续上