无计划停煤生产操作分析研究

来源 :第十六届全国大高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangli7313981
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喷煤系统布袋烧毁,高炉喷煤处于无序状态,造成高炉炉温剧凉,崩料频发,高炉根据实际炉温情况情况进行调整操作,在实际操作过程中发现的问题进行总结,并提出整改措施. 喷煤发现异常,第一时间确认停煤时间,缺失停煤后负荷立即退至3.0,拉6批,在此期间,确定喷煤恢复时间,若短时期无法恢复,6批之后,拉正常燃料比下计算全焦符合为:69/(0.51/0.96*40.6)=3.2t/t的负荷。长时间停煤,退矿批1t,外环矿减0.5圈,料制以疏松边缘为主。发生停煤后稳定炉温是第一要务,料速应该立刻控制低于正常料速在5批/h以下。参考风量控制在3500-4000m3/min并切氧。减风后应该根据风量情况,及时控制顶压进而控制压差,控制压差在110K批a左右。炉温急剧向凉或急剧向热阶段,出净渣铁是第一要务,积极组织两场包罐,出现40分钟不见渣或渣铁流速不足现象,立即组织双场出铁,保证出净渣铁。再次出现喷煤布袋烧,堵塞喷煤管道事件,退全焦3.2负荷之后,以喷煤管道真正通畅为准则,保证外围条件满足喷煤量需要后再加负荷,不要冒进出现反复。多观察炉前出铁、炉温、炉身静压及风口状态,3.0轻负荷下达出现难行可降低风温30-50℃。
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研究了承钢4#高炉生矿比由5%提高至15%过程中,高炉出现的壁面温度变化及煤气流波动,高炉采取加强原燃料质量管理,控制合理的操作制度,完善炉内管理等措施,最终实现了高炉的稳定.提出,生矿属于生料,与人工熟料相比,理化性能存在一定缺陷,对高炉冶炼产生一定负面影响。在生矿比上升过程中,炉身下部冷却壁温度逐渐上升明显,波动频繁。铜冷波动幅度逐渐增大,渣皮脱落频繁。从而证明了生矿比上升后,软熔带上移,软熔
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承钢4#高炉由于喷煤布袋着火,高炉煤粉中杂质增多,致使煤枪堵塞严重,无计划停煤3小时,停煤过程中采取减风停氧控制冶强,适当调整焦炭负荷等措施,保证了炉况的稳定顺行.停煤后要一步减风至需要水平,同时退至全焦冶炼,避免任何侥幸心理。恢复喷吹以后,负荷调整要有计划逐步进行,使料柱骨架能有一个平缓的过度。轻负荷料冶炼时对炉内气流分布影响较大,要及时调整燃料比。同时开放边缘制度为主,保证炉况稳定。大型钒钛高
3#高炉4月12日—4月16日透气性由均值33逐渐降低至20.8,炉体壁面温度呈现铜冷区温度降低,曲线呆滞,上部铸铁区温度升高的现象,4月14日19:00出现管道气流,风量退至4500m3/min,炉况出现波动,至4月22日4:00风量恢复至4800m3/min,历时177小时,炉况恢复正常.原燃料需要大幅度调整时,制定相应的应急预案,分步骤进行调整,降低原燃料结构调整对高炉的影响。对于上料系统发