JY油田G271长8油藏加密调整效果及评价

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G271长8储层平均渗透率0.38mD,是典型的超低渗透油藏.随着开发年限的增加,水驱动用程度和波及体积下降等矛盾日益凸显,导致采油速度和预计最终采收率下降,一次井网条件下注采调控、堵水调剖等措施已很难确保高效开发,本文分析了2014-2016年G269单元的加密相关技术,对井网形式、井网密度、改造规模及后期技术政策,形成了重要认识.
其他文献
随着对JY油田长82油层组储层砂体展布的进一步了解,发现JY油田长82油藏东西部储层物性存在一定差异.本次将通过孔隙度、渗透率、含油饱和度等宏观特征进行对比分析,同时在铸体薄片、扫描电镜、压汞曲线特征微观分析的基础上,明确JY油田东西部长82储层物性特征,为油田开发提供基础资料.
通过分析胡尖山油田侏罗系油藏微生物驱油实验效果,发现大渗流通道减少了菌种在地层中滞留时间,降低了驱油效果.为了延长微生物驱油有效期,提高增油效果,进行了弱冻胶调堵与微生物驱油相结合的复合调驱技术.筛选出配伍性良好的聚丙烯酰胺冻胶及有机铬/有机醛交联剂,优化注入工艺参数,并开展矿场实验研究.实验结果表明,优化后的复合调驱技术可以有效延长菌种在地层滞留时间,平均有效期由124天延长至322天,为低渗透
安83致密油水平井自2013年规模开发以来,含水70%以下的油井结蜡现象日益凸显,结蜡厚,周期短,常用的化学清防蜡为主、热洗清蜡为辅方式不能有效延长结蜡周期,热洗扫线频繁.为此2016年开展了致密油清防蜡技术研究与应用,明确结蜡机理及影响因素,研发出相比于普通清蜡剂溶蜡更高效的新型CX-5清蜡剂以及具有40%以上防蜡率的CQE-10防蜡剂,并提出针对性的现场治理对策,取得一定认识.
胡尖山油田H154长4+5油藏经过十多年注水开发,已进入中高含水期,含水上升、水驱不均、见水井逐年增多,采收率低等开发矛盾日益凸显,后期稳定生产难度很大,因此怎么提高最终采收率显得尤为重要.本文通过深化地质再认识,借助三维地质建模和数值模拟对剩余油分布规律进行评价;综合剩余油分布特征及水驱开发规律,对该区实施加密调整试验,取得良好效果,为研究区下步整体加密调整部署提供技术借鉴,对胡尖山油田注水开发
姬塬油田G271长X油藏2010-2011年规模建产,采用菱形反九点井网开发,随着开发程度的不断深入,地层压力低、含水上升的问题日益凸显,油藏稳产面临着极为严峻的挑战.本文在深入分析油藏储层特征的基础上,借鉴油藏精细描述和剩余油测试、岩心观察结果,分析总结了长X油藏的压力、含水、递减及见效等开发特征,通过精细注水调整、强化水驱治理、井网加密和高含水井治理等措施,使油藏开发形势好转.
新安边油田安83区长7致密油水平井以"长水平段+大井距"投产,初期产能高,但自然能量开发递减大.2014年起通过开展注水吞吐采油试验,隔井距吞吐取得初步效果,为探索合理能量补充方式提供一定的思路.本文简要介绍注水吞吐采油原理和步骤,结合该区注水吞吐现状,对注水吞吐井、自然能量开发井递减做以对比,分析效益增油可行性,提出下步吞吐建议.
G271长X油藏局部高渗段、裂缝发育,平面、剖面矛盾突出,见水井逐年增加,油藏稳产面临着极为严峻的挑战.本文提出综合应用目前较成熟的水井调剖技术和油井堵水技术,对高含水井组进行油水井调堵双向治理,进一步提高油田采出程度,为剩余油挖潜提供技术支持.
本文通过对研究区油藏油井见水规律,分析含水上升的主控因素,并制定相关的技术对策,对提高油藏开发水平,提高油藏采收率,同时深化超低渗透油藏见水规律及特征认识,丰富致密油藏的开发经验具有重大现实意义.
姬塬油田G83区2009年投入开发,采用一套井网动用长4+5、长6两套层系,受储层物性差、局部微裂缝发育等影响,油藏驱替系统无法建立,开发中面临着地层能量不足、低产低效井和水淹井比例大等问题,导致油井单井产量较低.本文通过开展精细储层研究,精细单砂层的对比与划分,以试井解释为核心,评价水驱及渗流状况,认识储层渗流规律,指导治理对策,提高油藏单井产能.
超低渗透油藏受储层非均质性强、裂缝发育等特征影响,普遍存在有效驱替压力系统难以建立等开发矛盾,常规水驱治理、注采调控、堵水调剖及加密调整等改善水驱的效果有限.空气泡沫驱兼具气驱和泡沫驱的优点,能有效地补充地层能量、扩大波及体积及提高驱油效率,尤其适用于高含水、非均质性强、存在裂缝或大孔道的油藏.2016年在G271长8油藏裂缝发育区开展了空气泡沫驱先导性试验研究,储备超低渗透油藏控水稳油新技术.