【摘 要】
:
邯钢西区1#高炉通过严抓原燃料管理,引入原料核算成本最优化指导高炉炉料结构调整,通过优化操作参数,千方百计保高炉顺行,实行低硅冶炼,高烟煤喷吹,焦丁全部入炉等一系列低成本冶炼技术措施,结合全方位的成本控制管理,达到了长期低成本运行的目标,取得了较好的经济效益.
【机 构】
:
河北钢铁集团邯钢公司邯宝炼铁厂,河北邯郸 056015
【出 处】
:
2015年第三届炼铁对标、节能降本及相关技术研讨会
论文部分内容阅读
邯钢西区1#高炉通过严抓原燃料管理,引入原料核算成本最优化指导高炉炉料结构调整,通过优化操作参数,千方百计保高炉顺行,实行低硅冶炼,高烟煤喷吹,焦丁全部入炉等一系列低成本冶炼技术措施,结合全方位的成本控制管理,达到了长期低成本运行的目标,取得了较好的经济效益.
其他文献
对本钢六号高炉(2850m3)采用枕木开炉操作实践进行了总结.通过科学、精心的开炉准备和合理的开炉方案制订,优化高炉操作,实现了开炉快速达产.研究表明:开炉前做好充分准备工作;送风出完第一次铁,若第二次铁出铁顺利,安排捅风口,捅风口尽量布置合理,先开出铁铁口附近;复风操作中基本制度的选择对顺利开炉至关重要;本次开炉,为了避免坏风口,增加回旋区深度,避免焦炭磨坏风口,在送风制度方面,严格按标准风速≥
本钢七号高炉以精料为基础,优化高炉操作制度,提高煤气利用率,降低高炉燃料消耗,在日常操作过程中,制定合理的高炉操作方针,保证煤气流的合理分布;推行高炉顺行的趋势化管理,及时把控高炉发展的变化趋势.
本钢5号高炉2013年12月6日采取回收煤气,炉顶打水降温控料线将料面降到风口中心线以下,并成功利用软探尺、炉顶煤气曲线C02相结合准确判断料线深度和料面位置,整个过程实现了安全、顺利、快速停炉.
本文对邯钢东区3200m3高炉炉前自开炉以来操作技术进步进行总结,高炉通过治理铁口喷溅、创新开堵口技术、改进主沟与泥套制作的方法等措施,炉前操作技术取得了明显进步.
本文对邯钢8号高炉2015年5月份经历的炉况失常的恢复过程和原因进行了总结.高炉含铁料和焦炭质量变差与操作应对措施不当导致了炉况的严重失常,通过采取一系列的措施,最终才将炉况恢复正常.此次炉况失常来势凶、损失大、恢复难,对本高炉操作者教训深刻.
针对酒钢1800m3高炉入炉品位降低情况下,通过加强入炉原燃料管理、优化入料结构,实行工长操作标准化制定,主要采用了去掉中心加焦的布料模式,保持合理的实际风速和鼓风动能,提高炉顶压力等措施,炉况的稳定性强,有效的抵抗外界条件的变化,有利于实现炉况的稳定顺行.
文章分析了高炉炉身静压波动的原因,并通过采取炉温控制、原料排序、布料矩阵调整等措施进行控制。研究结果表明:通过调整,高炉的运行状态良好,炉身静压较为稳定,波动范围在280--290Kpa的范围内;高炉下部风口进风均匀,炉顶温度稳定,料线均匀顺畅,平均料速7批料;炉身9段、10段冷却壁温度稳定在90℃左右,达到了预期效果;渣铁流动性良好,物理热充沛,脱硫能力强。
山东泰山钢铁公司炼铁部拥有两座1780m3高炉,分别于2012年12月28日和2013年3月20日投产;配套有180m2烧结机和265m烧结机各一台,高炉生产使用的主体矿料为:烧结矿、球团矿和块矿。根据目前市场原料的价格及加工成本,生矿、烧结矿相比于球团料,具有明显的价格优势,炼铁部高炉瞄准这一挖潜增效的突破口,结合市场原料价格的变化,动态的优化出炉料结构配比,做到"少吃高价料,多吃低价料",以此
由于生矿性能与球团矿相差不多,且在炉内能与烧结矿产生交互反应,改善炉料的软熔性能,使得提高生矿配比至20%以上成为可能,邯钢邯宝一高炉通过精料管理、优化操作、改善渣铁流动性,加强设备管理等措施,实现了生矿配比22%的目标.
通过对唐山德龙2号高炉操作进行总结,在现有原燃料条件下,采取调整送风制度和装料制度,使煤气流分布合理,炉缸侧壁温度降低,产量得以提升,技术指标得以改善,高炉实现长周期稳定顺行.