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导流室是潮汐能发电设备的关键部件,所用材料为CD-4MCu双相不锈钢,因其结构复杂且壁厚不均匀,所以采用砂型重力铸造的方法生产。该铸件在凝固过程中易产生热裂、内应力过大和缩孔缩松等铸造缺陷,废品率较高,为了减少铸造缺陷,提高铸件质量,本文设计了导流室铸造工艺,并采用ProCAST软件对导流室铸件的凝固过程进行计算机数值模拟,优化了浇注温度、充型时间和冷铁工艺,消除了缩孔、缩松和热裂等铸造缺陷。首先,研究了浇注温度对铸件凝固及缺陷的影响。通过在浇注温度为1580℃、充型时间为30s的条件下进行模拟计算,发现导流室铸件叶片与内外圈交叉处的热裂倾向非常严重,铸件凝固后叶片和加强圈变形严重,且铸件底部存在缩松缺陷。在充型时间保持30s不变的前提下,分别将浇注温度调至1550℃和1520℃进行模拟计算,对三组实验结果对比分析,导流室铸件的热裂倾向、应力和应变均随浇注温度的降低而增加,但变化幅度很小,而铸件的缩松缺陷几乎没有发生变化。其次,研究了充型时间对铸件凝固及缺陷的影响。在浇注温度维持1580℃不变的条件下,将充型时间30s分别调至60s和20s进行模拟计算,对三组实验结果对比分析,充型时间对导流室铸件的热裂倾向、应力和应变及缩孔和缩松结果影响较小,只在一个小范围内上下波动。最后,优化了导流室铸件的冷铁工艺。通过分析热裂等铸造缺陷的产生原因和机理,对导流室铸件的冷铁工艺进行优化,在铸件热裂较为严重的T形部位外表面添加25~35mm厚的冷铁,对比优化冷铁工艺前后的模拟结果,发现导流室铸件的热裂倾向、应力和应变模拟结果较之优化前有较大幅度的提升,同时铸件的缩孔和缩松结果也较为理想。本文通过对导流室铸件进行计算机数值模拟及工艺优化,基本解决了铸件存在的热裂等铸造缺陷问题,对实际生产起到了指导作用,达到了缩短研发周期、降低实验成本、提高铸件质量的目的。