化机浆废水循环增浓技术

来源 :南京林业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:a419132258
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本论文针对化机浆废水送碱回收时固形物浓度较低,0.8-2%,导致蒸发浓缩时消耗能量过多这一问题,研究了一种新的P-RC APMP制浆新流程:通过在传统的P-RC APMP制浆流程漂白塔后添加四台串联的双螺旋挤压机,通过高浓、逆流方式提取漂白废水,废水一部分送碱回收处理,另一部分循环回用在高浓混合器中用作配制漂白药液,该方法也适用于现有的BCTMP流程,最后检测了废水固形物的燃烧值、有机物含量。结果如下:1.挤压出第二段浸渍漂白反应后废水,而后将废水当做清水配制漂白药液就近循环回用在第二段预浸渍中。随着废水循环次数的增加,废水的固含量与COD变化趋势相似,刚开始呈现增加趋势,之后趋于稳定;废水中残余过氧化氢量刚开始时缓慢增加,之后趋于稳定,pH的变化不明显;成纸白度、强度有波动,但是变化不明显;将废水固含量由4.36%浓缩至6.70%,COD有较大的提高,pH、残余过氧化氢、白度、强度影响不大。2.改造前P-RC APMP流程中,由于漂白废水浓度在消潜、多盘洗浆机处得以稀释,废水总提取率在95%时,提取时吨浆耗水量大,为7930.4kg/t浆,稀释因子为4.43,提取的废水固形物浓度0.08%;改进后P-RC APMP流程中,每台双螺旋挤压机的进口浓度为20%左右,出口浓度为40%左右,通过高浓、逆流的方式提取漂白废水,提取率在95%时,吨浆提取用水量相对较低,为1910.84kg/t浆,稀释因子为0.81,提取的废水固形物浓度高,为5%;碱回收蒸发浓缩得到1t固含量为50%的废水,固含量为5%废水比0.8%废水蒸汽消耗降低85.3%。3.改进后BCTMP流程中,每台双螺旋挤压机的进口浓度在20%左右,出口浓度在40%左右,通过高浓、逆流的方式提取漂白废水,在废水总提取率在95%的情况下,提取的废水固形物浓度为4%,提取过程中稀释因子是0.78,吨浆提取用水量为1866.87kg/t浆;碱回收蒸发浓缩得到1t固含量为50%的废水,固含量为4%废水比0.8%废水蒸汽消耗降低81.3%。4.测定废水中固形物燃烧值与有机物含量的测定,废水中固形物的燃烧值为12027kJ/kg,一般碳水化合物燃烧值为12600kJ/kg,表明化机浆废水固形物的燃烧值和碳水化合物的燃烧值相接近;有机物中以酸类居多,如壬二酸、苯甲酸含量占到接近有机物总量的50%,烯类物质占到接近有机物总量的30%,烷类物质占到接近有机物总量的15%,有机物中碳原子数集中分布在C7、C9、C10、C11、C21,而C12、C15、C16、C18相对含量较少。
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