基于数据驱动的掺稀抽油机井系统效率优化决策研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:kingtigerzhang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
系统效率是评价抽油系统能耗和管理水平的重要指标。采用掺稀方式开采的抽油机井在塔河等油田应用广泛,而现行的系统效率计算公式对于掺稀抽油机井适应性较差、掺稀抽油机井系统效率评价体系的指标较为单一且措施调整方向不够明确、掺稀抽油机井系统效率预测与优化方面的研究较少。本文针对上述问题对掺稀抽油机井的系统效率计算公式进行了优化、建立了掺稀抽油机井系统效率的评价、预测与优化模型。本文通过分析现行系统效率计算公式总结出了其不适用于掺稀抽油机井的原因,并综合考虑了掺稀工艺、粘滞功率、溶解气膨胀功率与掺稀输入功率对掺稀抽油机井系统效率计算方法进行了优化;基于本文的掺稀抽油机井系统效率计算公式,通过分析掺稀抽油机井系统效率影响因素建立了掺稀抽油机井系统效率的评价指标集,运用K均值聚类的方法建立了适合掺稀抽油机井的系统效率评价模型;利用LSTM算法建立掺稀抽油机井系统效率预测模型,并基于建立的预测模型进行了掺稀抽油机井参数的优化设计。对油田生产数据进行的实验表明,改进后的掺稀抽油机井系统效率计算公式可以更为合理的评价掺稀抽油机井的生产管理水平;建立的掺稀抽油机井系统效率评价模型分别从总体、地面、井下三个方面对系统效率进行分析,可以快速找出低系统效率井,并且能够准确定位其低效率的原因,为系统效率的优化提供方向;LSTM掺稀抽油机井系统效率预测模型在实际应用中具有较快的收敛性和很高的准确性,有利于及时对油井进行措施调整,并且可以基于建立的LSTM系统效率预测模型对冲次、掺稀比等生产参数进行优化。
其他文献
四川盆地长宁-威远页岩气开发区块在水力压裂施工期间发生了严重的套管变形问题,这不仅导致压裂段数减少单井产量下降,同时亦使井完整性出现问题,缩短井生命周期,从而严重制约着我国页岩气的高效开发。在广泛调研国内外页岩气套管变形问题的研究进展上,本文以四川盆地页岩气套管变形较严重的H平台为研究对象,首先基于该平台蚂蚁体、微地震、施工压力等现场数据,识别套管变形与断层的相关性,得出了页岩气套管变形的主控因素
临兴-神府区块煤层较深,与浅部煤层存在显著差异,采用常规活性水压裂难以有效压裂煤层,且由于携砂能力低存在砂堵问题,而清洁压裂液携砂和造缝能力强,但对煤层吸附存在争议且成本较高,有必要结合活性水和清洁压裂液开展压裂工艺的优化。煤层压裂的目的是形成具备导流能力的填砂裂缝,而裂缝的导流能力往往与缝内支撑剂的铺置形态有很大关系,因而支撑剂铺置的研究显得十分重要。本文首先利用可视化平板裂缝装置从砂堤形成过程
新疆地区煤层气资源丰富,十分具有开发前景,但其煤层具有厚度大,多层,倾角大等特征。煤层的渗流特征,压降传播特征,气水饱和度变化特征与近水平煤层差异较大,相关研究匮乏,使得在井型,井网选择和优化上缺少足够理论支撑。本文以大倾角多厚煤层煤层气开发典型区域新疆阜康白杨河矿区为研究区,收集整理研究区生产地质资料,建立了符合研究区实际的数值模型。针对大倾角煤层煤层气直井、水平井渗流特征;煤层厚度、层数、倾角
酸压是碳酸盐岩储层的主要增产措施,而酸液性能直接影响着酸压的效果。交联酸在酸压用酸液中耐温性较强,而目前大多数交联酸耐温不超过150℃。在高温地层酸压改造中,针对常规酸液存在高滤失、有效作用距离短、消耗过快的问题,本文开展了耐高温交联酸体系研究。本文通过评价实验优选出酸用稠化剂CQ。以氧氯化锆、丙三醇、乙酸为主要原料,三者摩尔比例为1:2:4,反应温度控制在70℃,反应时间为3h,制得有机锆交联剂
[db:内容简介]
[db:内容简介]
双水平井SAGD技术具有累计汽油比低和采收率高的优点,是稠油开采的前沿技术,然而长注汽水平井还存在蒸汽窜流、跟-趾效应和储层动用不均等问题,严重影响了SAGD的开采效果,因此,水平井沿程的均衡注汽技术成为进一步提高SAGD开发效果的重点研究内容。本文针对双水平SAGD的吸汽影响因素,利用正交实验设计方法和数值模拟分析了地质影响因素和开发影响因素中的主控因素,发现储层的非均质性和注汽管柱尺寸对吸汽效
[db:内容简介]
水泥环完整性是保证全生命周期下井筒完整性的关键。水泥环完整性失效不仅会造成严重的经济损失与环境问题,并且会威胁人员的安全。通常来讲,对于水泥环完整性问题的研究主要涉及非常规油气井的生产作业措施,如高温高压开采、注水注气、压裂提高采收率等。随着生产过程的推进,井筒内温度与压力的变化在很大程度上影响着套管与水泥环的力学完整性,主要影响表现包括在固井界面形成油气流通通道、影响水泥石与套管的力学性能等。为
我国页岩气勘探开发正处于起步阶段,水力压裂是提高页岩气勘探开发效益的重要手段。在水力压裂施工进行前,均需对压裂区块水力压裂后形成的复杂缝网进行评价,评价指数越高,压裂改造效果会越好。目前,国内页岩气水力压裂复杂缝网评价指数的相关模型研究还不完善,造成评价指数不准确,影响了页岩气的勘探开发效益。本文对长宁地区页岩气储层压裂效果的主要影响因素进行分析后,基于地质力学和大数据分析,采用线性核函数、5折交