超表面太赫兹器件设计与实验研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jing4912
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,太赫兹科学技术在无线通信、国防雷达、安检成像、生物医疗等领域受到日益广泛的关注,已经进入了飞速发展的阶段。超表面,作为具有高度设计灵活性的人工结构,能够与太赫兹波产生独特的电磁响应,对太赫兹科学技术的发展具有极大的推动作用。目前,太赫兹超表面吸收器、太赫兹超表面滤波器、以及太赫兹超表面调制器等各种太赫兹功能器件层出不穷,并且都展现了优越的性能。然而,在超表面太赫兹功能器件的研究中,存在着诸如器件功能固定,制备流程复杂,加工设备昂贵等不足,在一定程度上阻碍了太赫兹器件的发展。因此,基于超表面的电磁特性与理论基础,本文致力于研究各种不同功能的太赫兹器件,设计了调制器、极化转换器、谐振器与吸收器这四种不同功能的超表面太赫兹器件,并通过仿真模拟与实验测试,对其性能进行了分析验证。首先,基于活性材料对超表面电磁特性的调控机制,本文提出了一种实现太赫兹功能调制器件的通用方法。以半导体锑化铟作为活性可调材料,与全介质超表面太赫兹器件相结合,并利用环境温度对于锑化铟介电常数的影响,实现对太赫兹器件功能特性的调控。此处以全介质吸收器与全介质光栅滤波器两种不同的功能器件为例,结合CST仿真模拟,分析了器件在不同温度下谐振特性的变化情况,以进一步拓展超表面太赫兹功能器件的应用范围。其次,在研究了锑化铟对于超表面太赫兹器件的调控机理之后,本文进一步提出了一种可调谐太赫兹极化转换器件的设计方法,不仅能够在太赫兹频段实现线极化波到圆极化波的完美转换,并且借助于锑化铟的可调谐电磁特性,可实现对于转换器工作频率与极化状态的动态调控。针对于极化转换器的这一研究,对于无线通信与传感成像等领域的发展具有一定的借鉴意义。然后,在进行充分的仿真模拟与理论分析的同时,我们通过实验测试,更深入地分析超表面太赫兹器件的性能。本文首先提出了一种高通量、低成本的太赫兹谐振器件制备技术,通过将陶瓷粉末与聚合物混合造粒,并利用网格筛选取目标尺寸的微粒,将其黏附在聚酰亚胺胶带上,以实现柔性太赫兹谐振超表面的大规模制备。其后,通过太赫兹时域光谱仪,我们测试验证了太赫兹器件的谐振特性,并结合米氏谐振理论进行了补充分析,深入探究太赫兹器件的谐振原理与电磁响应特性。该技术对于实现低成本、高通量的超表面太赫兹器件制备具有一定的指导意义。最终,我们进一步提升了微纳颗粒的制备工艺,并基于微模板辅助自组装法,提出了一种高精度、高效率的太赫兹吸收器件制备技术,实现了三频段吸收器与超宽带吸收器的加工制备。并且,通过反射型太赫兹时域光谱系统进行了性能测试,结合多重干涉/反射理论,深入研究太赫兹吸收器的工作原理与吸收特性。该方法为开发高效多功能太赫兹器件提供了一个很有前景的平台。
其他文献
铜冶炼烟尘清洁利用始终是铜冶金工业的主题之一,开发加压浸出技术能有效实现复杂烟尘综合利用目的 ,浸出渣的湿法脱硫与电解沉积对消除铅尘和铅蒸气排放具有重要意义.以碳酸钠为脱硫剂,对铜冶炼烟尘氧压浸出渣进行了转化脱硫与火法协同冶炼试验,探讨了操作参数对脱硫率的影响,确定了优化操作条件.在此基础上采用超声辅助强化脱硫,发现超声处理后渣粒径d0.5由22.36 μm降至10.88μm,d0.9由101.06 μm降至72.58 μm,且颗粒比表面积由13.24 m2/g增加到15.89 m2/g,浸出渣脱硫率由7
液力缓速器的制动性能对重型车辆的安全性和经济性至关重要,但目前尚缺乏对液力缓速制动性能的客观和科学的综合评价.针对这一现状,通过分析国家标准、市场需求和技术性能约束等诸多影响因素,构建了液力缓速器制动性能评价指标的层次模型,采用模糊层次分析法确定各个层次的评价指标权重,在专家经验知识的基础上采用模糊判定矩阵,对3种型号液力缓速器制动性能进行综合评价试验,确定各型液力缓速器相应的评价指标值,并将其与已确定的权重系数相结合,得到评价对象的综合评价值.实例表明:采用模糊层次分析法对液力缓速器系列产品进行制动性能
心脏磁共振成像(MRI)是判断心脏结构和功能的“金标准”,准确获取心内结构是计算心脏临床指标的关键步骤,为心血管疾病的诊断提供指导。临床上需要专家手动描绘左心室、右心室和心肌的轮廓,然而手动分割费时费力,且存在标准差异,结果可能因人而异。因此,需要一种快速、准确、可重复、完全自动化的心脏分割的方法。在精确分割后还可计算临床参数,辅助诊断心血管疾病。本文研究国内外心脏MRI图像分割算法,提出了基于深
坝面的裂纹、凹坑可能被大坝表面附着的泥沙覆盖,影响水下作业人员对大坝实际安全情况的判断.为大坝安全,水下检测时必须清除坝面泥沙,并保证坝面附近水域清澈.根据实际需求,设计出一种大深度潜器冲吸复合清淤工具,由水下电机、离心泵、射流泵、控制阀组、冲洗与抽吸复合喷头组成.对作业工具不同的工作模式进行了CFD模拟仿真,并开展了作业工具陆地环境的模拟试验.结果 表明,所设计的装置可以有效实现不同工作模式的转换,已装备于我国首艘大坝检测载人潜水器.
使用可压缩的VOF空化两相流算法对倒角型阀座水压锥阀的空化射流进行了三维瞬态流场仿真.模拟结果揭示,空化结构首先在狭窄的倒角阀座流道内以附着空化的形式出现;在压差为4.4 MPa的工况条件下,空化分布集中在3个区域,阀座流道内及阀芯后沿的附着型空化,阀座流道至阀芯后沿的漩涡空化.射流势核在阀座流道入口及阀芯后沿均有分离流现象,从而诱发附着型空化;而大尺寸漩涡结构主要分布于射流势核的自由剪切层侧,漩涡空化亦相应地集中在自由剪切层侧,壁面侧偶发性形成薄层型漩涡空化.由于整体的空化行为涉及多个不同类型空化的耦合
P1+P4混合动力变速箱是在DCT360变速箱的基础上进行适应性的改进而设计出来的一款新能源变速箱,保留了原机械泵,增加了电子泵系统.电子泵在发动机不工作时,提供润滑冷却与换挡压力.介绍了对现有DCT360变速箱的改进、样机的设计和详细试验过程.通过模型仿真和大量的原有试验数据,验证了主油压在变化的情况下可以满足现有控制条件的换挡响应,最终确定能源系统和各相关附件系统,为后续系统功能和控制策略完善提供基础.
为简化离子型稀土矿提取稀土工艺,采用离子交换树脂富集矿山浸出母液技术制备高纯碳酸稀土用于有机溶料,系统考察了P507煤油萃取剂体系溶解碳酸镨钕过程中碳酸镨钕预处理方式、碳酸镨钕加入量、水相pH、杂质铝含量、反应时间和相比O/A等因素对萃取效果的影响.结果 表明,以湿碳酸镨钕为原料,其加入量控制为有机相负载稀土浓度0.16~0.18 mol/L,水相pH=2.0~3.0,相比O/A=1,反应时间12 min,碳酸镨钕中的铝含量小于2.5%,30℃条件下,碳酸镨钕溶解完全,分相效果好,有机相中稀土浓度达0.1
研究了一类严格反馈不确定非线性系统的模糊自适应实际固定时间量化反馈控制问题.基于李雅普诺夫有限时间稳定理论、自适应模糊控制理论及反演控制算法,提出了一种非线性系统模糊自适应实际固定时间量化反馈跟踪控制方案.所设计的控制方案能够保证闭环系统的输出跟踪误差在固定时间内收敛于原点的一个充分小邻域内,且闭环系统内所有信号均有界.最后,数值示例验证了设计方案的有效性.
水下机器人作为现代智能机器人的直接代表,长久以来扮演着海洋资源开发、环境监测及水下侦察的角色,广泛应用在水下极端复杂环境。随着研究的进行,愈发复杂、综合的任务要求使水下机器人朝着智能化、特殊化以及组网化发展。本课题“水下光通信机器人的路径规划与运动控制研究”属于“中央高校基本科研业务费”项目“可靠灵活机动的立体化海洋观测与光信息通信组网关键技术研究”(项目批准号:2019XD-A15)的一部分研究
生存分析旨在预测某个感兴趣事件发生前的延续等待时间,已广泛应用于临床治疗中患者的生存状态分析.然而,受限于研究代价高昂和环境因素的影响,现有的生存分析方法不可避免地面临着高维小样本挑战以及复杂环境所引起的噪声敏感等问题.为了克服上述缺陷,本文提出一类噪声容错弱监督直推式矩阵补全(Weakly supervised transductive matrix completion,WSTMC)生存分析方法.该方法首先将生存分析问题建模为多任务直推式矩阵补全模型,然后引入高斯混合分布拟合真实数据中的复杂噪声以减轻