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摘要:对某台变压器进行色谱试验时,试验结果中出现了乙炔,然而复测的结果却并没有,险些造成误判断。经过分析,试验中误出现乙炔是由于进样器存在死体积,冲洗不彻底造成的。
关键词:色谱分析;进样器;乙炔;死体积
1.引言
某变电站500kV 1号主变为日本三菱公司生产的SUB----ARSD型变压器,自1990年投运以来,色谱数据一直正常。2007年4月,在对其进行每月一次的色谱试验时,发现试验结果中存在1ppm的乙炔,超过了导则规定的注意值。为了确认结果,立即又取了样品复测,结果却并没有乙炔,与上月数据基本吻合。随后进行了几次测试,证实变压器确实没有出现乙炔,4月份试验结果中的乙炔是误测,险些造成误判断。由于过去也曾经出现过一次误出现乙炔的情况,但被当成了偶然出现的C3组份而并未进行深入分析,为了避免以后再次出现这样的问题,找出误出现乙炔的原因,对其进行了深入分析。
2.原因分析
色谱试验包括取样环节、脱气环节、进样环节与谱图分析处理环节。分析一下几个环节中出现失误的可能性。在谱图分析环节中,从谱图上看,出现的乙炔峰的峰宽、套峰时间都与标气吻合,与C3组分出现的峰明显不同,确定是乙炔成份;在取样环节中,使用的100ml玻璃注射器为洗净烘干过的,所以取样环节不会带入乙炔。脱气环节中注入油样的5mL氮气,是用一经过多次冲洗的干净注射器从气路管道取气口处直接取的,用来存放振荡脱出的样品气的注射器也是用氮气冲洗干净的注射器,所以脱气环节也不会带入乙炔成份。这样,分析问题的焦点就集中在进样环节。
首先分析一下色谱试验用的进样器。常用的进样器,为带有定量卡的1mL卡介苗注射器,配有5号半尼龙座针头,其优点是使用方便,所用样品气少,且能够保证每次进样量一致,方便计算。缺点是针头存在死体积。所谓死体积,指的是进完样后,残存在进样器针头内的那部分气体。但是由于死体积比较小,且两次进样前后间隔10多分钟以上,这段时间气体一直在扩散,所以死体积的影响一直没引起足够重视。另外从试验记录中查到,出现乙炔的数据是进完标气后进的第一针样品气。那么,会不会就是进完标气后,进样器死体积的残存气体对试验结果造成的影响呢?为此,进行了下面的试验:
3.测试进样器死体积影响的试验
3.1测量死体积的大小
取2个与进样器一样的1mL卡介苗注射器,一个注0.4mL的水,用胶皮头密封,内部不能有气泡,另一个将注射器芯子推到底部装上5号半尼龙座针头,然后插入注水的注射器,将两个注射器垂直放置,空的在上,輕轻推动充水的注射器,使得针头内的气体被排挤到注射器刻度线处,从而读出气泡体积,即进样器死体积在0.04mL左右。
3.2测试死体积残留组分对样品测试的影响
3.2.1试验条件
色谱分析系统:SP3430气相色谱仪配HW2000色谱工作站
进样器:带定量卡的1mL卡介苗注射器
针头:5号半尼龙座针头
样品:纯度99.99%的高纯氮
所用标气个组份浓度(ppm):
3.2.2试验过程
用混合标气冲洗进样器6、7次,然后将进样器芯子推到底部,这样进样器死体积的气体就是混合标气的残气。在这种情况下,以纯度99.99%的氮气作为样品气进样进行分析,测出的各特征气体组分即是死体积内各组分。用这种办法,分别测试不用样品气冲洗进样器立即进样、不用样品气冲洗进样器间隔20分钟后进样、间隔20分钟用样品气冲洗进样器5次后进样、间隔20分钟用样品气冲洗进样器10次后进样的的数据,得以下结果(按脱气4mL,油体积40mL,温度20,压力101.3KPa的假设条件折算到绝缘油中算出的油中浓度):
3.3试验结果分析
由于实验室条件不同,所用工具不同,以上数据可能会发生变化,但是通过上面试验可以看到,进样器死体积是色谱试验影响结果的很重要的一个因素。进样器死体积约占进样器体积的8%左右(进样一般为0.5mL)。由于针头内壁对各种组分有一定吸附作用,加上针孔很细,使得这部分气体内的各种组分不容易向外扩散,其残余组分含量取决于针头管壁对各种组份的吸附能力,对于氢气来说,扩散块。对于乙炔来说,针头管壁对其吸附能力强,扩散慢。因此,如果不冲洗彻底,很容易对样品结果造成影响,特别是对于一些烃类气体组份含量低的大型变压器。4月份色谱分析结果中出现的乙炔便是由此情况造成的。
4.总结
通过此次误出现乙炔的原因分析,可以清楚的认识到进样器死体积对结果影响的重要性。一方面,在进完组分含量大的气体样品后,必须进行大量冲洗,至少10次以上,才能保证测试结果不受死体积残留气体的影响;另一方面,对同一样品重复进样时,如果两次冲洗的程度不一样,则会由于进样器死体积的影响使得两次结果的偏差较大,甚至有可能超出允许偏差。因此,在进样时,应保持冲洗次数一样。
对于试验人员来讲,要充分认识到进样器死体积的影响,严格按照规定步骤操作,进样前充分冲洗进样器。把握好这个环节,对于减少色谱分析的误判断,提高数据的准确性,是很有帮助的。
关键词:色谱分析;进样器;乙炔;死体积
1.引言
某变电站500kV 1号主变为日本三菱公司生产的SUB----ARSD型变压器,自1990年投运以来,色谱数据一直正常。2007年4月,在对其进行每月一次的色谱试验时,发现试验结果中存在1ppm的乙炔,超过了导则规定的注意值。为了确认结果,立即又取了样品复测,结果却并没有乙炔,与上月数据基本吻合。随后进行了几次测试,证实变压器确实没有出现乙炔,4月份试验结果中的乙炔是误测,险些造成误判断。由于过去也曾经出现过一次误出现乙炔的情况,但被当成了偶然出现的C3组份而并未进行深入分析,为了避免以后再次出现这样的问题,找出误出现乙炔的原因,对其进行了深入分析。
2.原因分析
色谱试验包括取样环节、脱气环节、进样环节与谱图分析处理环节。分析一下几个环节中出现失误的可能性。在谱图分析环节中,从谱图上看,出现的乙炔峰的峰宽、套峰时间都与标气吻合,与C3组分出现的峰明显不同,确定是乙炔成份;在取样环节中,使用的100ml玻璃注射器为洗净烘干过的,所以取样环节不会带入乙炔。脱气环节中注入油样的5mL氮气,是用一经过多次冲洗的干净注射器从气路管道取气口处直接取的,用来存放振荡脱出的样品气的注射器也是用氮气冲洗干净的注射器,所以脱气环节也不会带入乙炔成份。这样,分析问题的焦点就集中在进样环节。
首先分析一下色谱试验用的进样器。常用的进样器,为带有定量卡的1mL卡介苗注射器,配有5号半尼龙座针头,其优点是使用方便,所用样品气少,且能够保证每次进样量一致,方便计算。缺点是针头存在死体积。所谓死体积,指的是进完样后,残存在进样器针头内的那部分气体。但是由于死体积比较小,且两次进样前后间隔10多分钟以上,这段时间气体一直在扩散,所以死体积的影响一直没引起足够重视。另外从试验记录中查到,出现乙炔的数据是进完标气后进的第一针样品气。那么,会不会就是进完标气后,进样器死体积的残存气体对试验结果造成的影响呢?为此,进行了下面的试验:
3.测试进样器死体积影响的试验
3.1测量死体积的大小
取2个与进样器一样的1mL卡介苗注射器,一个注0.4mL的水,用胶皮头密封,内部不能有气泡,另一个将注射器芯子推到底部装上5号半尼龙座针头,然后插入注水的注射器,将两个注射器垂直放置,空的在上,輕轻推动充水的注射器,使得针头内的气体被排挤到注射器刻度线处,从而读出气泡体积,即进样器死体积在0.04mL左右。
3.2测试死体积残留组分对样品测试的影响
3.2.1试验条件
色谱分析系统:SP3430气相色谱仪配HW2000色谱工作站
进样器:带定量卡的1mL卡介苗注射器
针头:5号半尼龙座针头
样品:纯度99.99%的高纯氮
所用标气个组份浓度(ppm):
3.2.2试验过程
用混合标气冲洗进样器6、7次,然后将进样器芯子推到底部,这样进样器死体积的气体就是混合标气的残气。在这种情况下,以纯度99.99%的氮气作为样品气进样进行分析,测出的各特征气体组分即是死体积内各组分。用这种办法,分别测试不用样品气冲洗进样器立即进样、不用样品气冲洗进样器间隔20分钟后进样、间隔20分钟用样品气冲洗进样器5次后进样、间隔20分钟用样品气冲洗进样器10次后进样的的数据,得以下结果(按脱气4mL,油体积40mL,温度20,压力101.3KPa的假设条件折算到绝缘油中算出的油中浓度):
3.3试验结果分析
由于实验室条件不同,所用工具不同,以上数据可能会发生变化,但是通过上面试验可以看到,进样器死体积是色谱试验影响结果的很重要的一个因素。进样器死体积约占进样器体积的8%左右(进样一般为0.5mL)。由于针头内壁对各种组分有一定吸附作用,加上针孔很细,使得这部分气体内的各种组分不容易向外扩散,其残余组分含量取决于针头管壁对各种组份的吸附能力,对于氢气来说,扩散块。对于乙炔来说,针头管壁对其吸附能力强,扩散慢。因此,如果不冲洗彻底,很容易对样品结果造成影响,特别是对于一些烃类气体组份含量低的大型变压器。4月份色谱分析结果中出现的乙炔便是由此情况造成的。
4.总结
通过此次误出现乙炔的原因分析,可以清楚的认识到进样器死体积对结果影响的重要性。一方面,在进完组分含量大的气体样品后,必须进行大量冲洗,至少10次以上,才能保证测试结果不受死体积残留气体的影响;另一方面,对同一样品重复进样时,如果两次冲洗的程度不一样,则会由于进样器死体积的影响使得两次结果的偏差较大,甚至有可能超出允许偏差。因此,在进样时,应保持冲洗次数一样。
对于试验人员来讲,要充分认识到进样器死体积的影响,严格按照规定步骤操作,进样前充分冲洗进样器。把握好这个环节,对于减少色谱分析的误判断,提高数据的准确性,是很有帮助的。