炼轧厂连铸机二次冷却系统改进及优化

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  摘 要:电炉炼钢工序产能提高后,连铸机生产能力不足,成为制约炼钢系统产能提高的瓶颈。通过对连铸机二次冷却系统技术改进,大大提高了连铸机的拉坯速度,改造后连铸机产能提高至120万t/年。
  关键词:连铸 二次冷却 改造
  1概述
  韶钢炼轧厂炼钢工序随着Consteel电炉改造后,冶炼铁水入炉比例增加,供氧强度增加,生产节奏不断加快,产能增加具备年产115~120万t的能力,而连铸机主要以生产螺纹钢为主,原设计能力为年产63万t合格坯,通过多年优化及生产断面180mm2改造后,拉速平均为2.3~2.5m/min,产能也只能达到年100万t,连铸机的生产能力已成为制约炼钢产能提高的瓶颈。因此,炼轧厂在不对连铸机设备进行大改造的情况下,通过连铸机二次冷却系统的改进及优化,提高连铸机拉速,提高连铸机生产能力,同时也保证了生产工艺和铸坯质量的稳定。
  2 二次冷却系统改进的可行性分析
  2.1 连铸机主要参数(见表1)
  2.2 可行性分析
  炼轧厂180mm2断面连铸机拉速提高到2.8m/min以上,多次出现切割机处漏钢,说明铸坯带液芯切割,铸机拉速过快,二次冷却强度不够。根据二次冷却布局的情况,二次冷却系统共分5个冷却段,0段全水冷却,喷嘴间距125mm,喷嘴喷孔直径8mm,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段气雾冷却,Ⅰ段喷嘴间距150mm,喷嘴喷孔直径1.35mm,Ⅱ段喷嘴间距330mm,喷嘴喷孔直径1.35mm,Ⅲ段喷嘴间距350mm,喷嘴喷孔直径1.10mm,Ⅳ段喷嘴间距500mm,喷嘴喷孔直径1.10mm。经计算和分析,在不对连铸机设备进行大改造的情况下,通过增加Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段喷嘴数量,提高比水量,调整冷却段的二冷水量,可以提高铸坯冷却强度,满足铸机生产和铸坯质量的要求,是比较理想的改进方案,同时改进成本也是最低。经过理论计算改进优化前后二次冷却强度对比情况如表2。
  3 二次冷却系统改进及优化
  3.1 增加喷嘴数量
  ⑴将二冷水Ⅱ段每条喷淋管7个喷嘴,改成10个喷嘴;
  ⑵将二冷水Ⅲ段每条喷淋管6个喷嘴,改成9个喷嘴;
  ⑶将二冷水Ⅳ段每条喷淋管4个喷嘴,改成7个喷嘴;
  ⑷Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段增加喷嘴后,Ⅱ段喷嘴间距230mm,Ⅲ段喷嘴间距240mm, Ⅳ段喷嘴间距300mm 。
  3.2 调整二冷水工艺参数
  3.2.1 调整二冷水各段流量比例
  水流量比例改变量如表3(0段、Ⅰ段、Ⅱ段为单独阀门,Ⅲ段和Ⅳ段为同一阀门统称为Ⅲ段)。
  (1)二冷水0段流量比例:阀门开度由原来60%改为50%;
  (2)二冷水Ⅰ段流量比例:阀门开度由原来的24%改为30%;
  (3)二冷水Ⅱ段流量比例:阀门开度由原来的18%改为30%;
  (4)二冷水Ⅲ段流量比例:阀门开度原来的18%改为28%。
  3.2.2 调整修正系数K值,提高压缩空气工作压力
  为加大二冷水的汽雾水量,提高二冷区域的冷却效果,通过PLC控制程序修改,将修正系数K值由原来的1.0调整到1.3,将每流压缩空气压力由原来的0.25MPa调整到0.3MPa,优化配水量,增加汽雾冷却效果。
  4 实施效果
  炼轧厂方坯连铸机二次冷却系统2012年12月改造,2013年1月开始投入使用,改造后的实践表明:生产效果明显,能满足高节奏生产的要求,有效降低生产成本,为实现年产钢超过120万t打下坚实基础。
  ⑴拉速有了显著提高,改造前为保证铸坯质量,一般拉速控制2.3m/min时,改造后,平均拉速提高到2.8m/min,最高3.1m/min;
  ⑵中心缩孔现象减少,改造前若拉速在2.8m/min时,会在切割机处出现较多漏钢现象,改造后在相同条件下拉速在3.1m/min无出现切割机处漏钢现象;
  ⑶在相同条件下铸坯表面质量明显提高,脱方现象减少;
  ⑷铸坯表面氧化铁皮明显减少,提高了钢水收得率。
  5结论
  (1)二次冷却系统改造后,作业率由85%提高到87%,平均连浇时间15小时,平均连浇炉数20炉,具备年拉坯25万t/流生产能力。
  (2)通过对连铸二冷水的优化和改进,释放了炼钢的生产能力,降低了消耗,以较少的投入取得较好的经济效益,
  (3)在原有的连铸设备基础上,进行二冷水系统的局部优化与改进,提高了连铸机经济指标,取得了明显的社会效益和经济效益,实践证明是可行的。
  ⑷ 连铸机二次冷却系统改进后运行1年,暴露一些问题:如拉速大于3.2m/min时,铸坯会出现轻微脱方扭曲现象,漏钢率也明显增加。因此,需要考虑对0段的二冷供水进行优化,促进坯壳均匀生长,同时需要加强对中间包温度的控制。
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