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摘 要:内金10kV线路采用LGJ-120/25输电5000kW,线损大,故障多。经分析原因、确定方案、组织施工、效益比较,线路改造成功。
关键词:10kV线路;改造方案;技术经济;效益比较
内金10kV线路架设于2002年。起点为内下三级电站,终点为牛头山金桥冶炼厂。内金10kV线路是金桥冶炼厂的生产电源线路。金桥冶炼厂是一高耗能企业,生产全部利用我站丰水剩余电能。近年来,为我局充分利用丰水剩余电力发挥了巨大作用,真正实现了企业双赢。
金桥冶炼厂当年设计冶炼电炉功率为3600kW,主要为感性负载。线路选用钢芯铝芯线作为架空线路,线路型号为LGJ-120/25,线路全长3.1km,线路杆塔共11基,每基用2根10m预应力拔梢杆组成,线路有两基终端杆,一基耐张转角杆,五基耐张直线杆,直线垂吊杆四基。
线路架设时,为三边工程,无施工图纸留下,设计施工存在一定缺陷。后来,金桥冶炼厂对硅锰合金电炉进行了改造,现平均功率为5000kW,线路处于长期超负荷状态(年利用小时为超5000个小时),线路与电缆接头多次熔断。每次抢修,冶炼厂都停炉检修,花费大量人力、物力、财力。特别是停炉再开炉特别麻烦。为确保供电质量和供电安全,在对线路投入和产出做了明确计算后,我局决定对金内10kV线路进行改造。现就线路改造前后分析如下:
一、分析原因
通过实地勘测和收集资料,我们查出其用电量为280.3万度/月,平均功率为5000kW,最高功率为6000 kW,损耗较大,发现首末端计量相差10万度/月。
在实地勘测时,发现线路存在以下缺陷:
1.线径偏少,设计功率与现实有较大差别;
2.线损较大,线路损耗功率为150 kW;
3.4号杆与5号杆之间线路对地距离不够,只有3.8m(少于4.5m),存在安全隐患;
4.高压计量装置不准确,电流互感器变比偏少(300/5);
5.厂房运行人员反应,线路故障引起厂房多次跳闸,对厂房电气设备产生一定影响。
二、确定方案
金内线路原线路采用LGJ-120/25,输送负荷最高达6000 kW,根据P=UIcosφ
I=A
查表:LGJ-120/25 经济输送容量为1.87MVA,按计算,输送经济电流钢芯铝绞线截面:
S=
(J为年利用小时系数)
因此,决定在原有基础上进行线径扩大,选择LGJ-150/25,LGJ-185/25进行比较。
技术经济比较如下:
导线型号 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-185
一、投资
造价 56.8万元 61.2万元 64万元
二、年运行费
1、线路折旧 2.85万元 3.06万元 3.2万元
2、线损 21.4万元 17.8万元 14.2万元
比较结果 不考虑 不考虑 考虑
最后确定线径为LGJ-185。
增高4号杆与5号杆,(从9米增至12米) 。
更换电流互感器,变比从(300/5)换至(400/5)。
三、组织施工
经过慎重考虑比较,选择有资质的施工单位湖南源兴电力工程公司施工,施工中重点注意以下几项:(1)对导线进行机械计算后,决定选用LGJ-185/25,重新绘图。施工选用在内下三级电站停电月份10-12月;(2)施工材料的集散地选在就近民房,施工人员住宿可租住民房;(3)施工协调主要是线路停电,当地乡村青苗赔损;(4)施工安全主要是旧线路的拆除和高空作业安全和机械打击,并先作了预案;(5)计量用电流互感器变比选用400/5。
施工安全组织、技术措施完全按规范施工,并经过竣工验收。
四、效益比较
经过一段时间运行,发现改造是成功的。改造前后,运行数据如下:
本线路改造后,2013年5 月正式运行。经统计,今年5月至11月的线损为1359.84-1313.856=45.98万度,线损率为3.38%。去年同期的线损为1737.12-1587.9=149.22万度,线损率为8.59%。即可认为7个月节省耗电103.24万度,每年即可节约37万元。
总之,通过对此次线路的改造,提高了供电质量,消除了供电安全,减少了对二级电站主机的冲击,节能增效落在了实处,真正实现了电站和用户双赢。
参考文献:
[1]丁毓山,送电线路工[M]北京:中国水利水电出版社,1998年.
关键词:10kV线路;改造方案;技术经济;效益比较
内金10kV线路架设于2002年。起点为内下三级电站,终点为牛头山金桥冶炼厂。内金10kV线路是金桥冶炼厂的生产电源线路。金桥冶炼厂是一高耗能企业,生产全部利用我站丰水剩余电能。近年来,为我局充分利用丰水剩余电力发挥了巨大作用,真正实现了企业双赢。
金桥冶炼厂当年设计冶炼电炉功率为3600kW,主要为感性负载。线路选用钢芯铝芯线作为架空线路,线路型号为LGJ-120/25,线路全长3.1km,线路杆塔共11基,每基用2根10m预应力拔梢杆组成,线路有两基终端杆,一基耐张转角杆,五基耐张直线杆,直线垂吊杆四基。
线路架设时,为三边工程,无施工图纸留下,设计施工存在一定缺陷。后来,金桥冶炼厂对硅锰合金电炉进行了改造,现平均功率为5000kW,线路处于长期超负荷状态(年利用小时为超5000个小时),线路与电缆接头多次熔断。每次抢修,冶炼厂都停炉检修,花费大量人力、物力、财力。特别是停炉再开炉特别麻烦。为确保供电质量和供电安全,在对线路投入和产出做了明确计算后,我局决定对金内10kV线路进行改造。现就线路改造前后分析如下:
一、分析原因
通过实地勘测和收集资料,我们查出其用电量为280.3万度/月,平均功率为5000kW,最高功率为6000 kW,损耗较大,发现首末端计量相差10万度/月。
在实地勘测时,发现线路存在以下缺陷:
1.线径偏少,设计功率与现实有较大差别;
2.线损较大,线路损耗功率为150 kW;
3.4号杆与5号杆之间线路对地距离不够,只有3.8m(少于4.5m),存在安全隐患;
4.高压计量装置不准确,电流互感器变比偏少(300/5);
5.厂房运行人员反应,线路故障引起厂房多次跳闸,对厂房电气设备产生一定影响。
二、确定方案
金内线路原线路采用LGJ-120/25,输送负荷最高达6000 kW,根据P=UIcosφ
I=A
查表:LGJ-120/25 经济输送容量为1.87MVA,按计算,输送经济电流钢芯铝绞线截面:
S=
(J为年利用小时系数)
因此,决定在原有基础上进行线径扩大,选择LGJ-150/25,LGJ-185/25进行比较。
技术经济比较如下:
导线型号 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-185
一、投资
造价 56.8万元 61.2万元 64万元
二、年运行费
1、线路折旧 2.85万元 3.06万元 3.2万元
2、线损 21.4万元 17.8万元 14.2万元
比较结果 不考虑 不考虑 考虑
最后确定线径为LGJ-185。
增高4号杆与5号杆,(从9米增至12米) 。
更换电流互感器,变比从(300/5)换至(400/5)。
三、组织施工
经过慎重考虑比较,选择有资质的施工单位湖南源兴电力工程公司施工,施工中重点注意以下几项:(1)对导线进行机械计算后,决定选用LGJ-185/25,重新绘图。施工选用在内下三级电站停电月份10-12月;(2)施工材料的集散地选在就近民房,施工人员住宿可租住民房;(3)施工协调主要是线路停电,当地乡村青苗赔损;(4)施工安全主要是旧线路的拆除和高空作业安全和机械打击,并先作了预案;(5)计量用电流互感器变比选用400/5。
施工安全组织、技术措施完全按规范施工,并经过竣工验收。
四、效益比较
经过一段时间运行,发现改造是成功的。改造前后,运行数据如下:
本线路改造后,2013年5 月正式运行。经统计,今年5月至11月的线损为1359.84-1313.856=45.98万度,线损率为3.38%。去年同期的线损为1737.12-1587.9=149.22万度,线损率为8.59%。即可认为7个月节省耗电103.24万度,每年即可节约37万元。
总之,通过对此次线路的改造,提高了供电质量,消除了供电安全,减少了对二级电站主机的冲击,节能增效落在了实处,真正实现了电站和用户双赢。
参考文献:
[1]丁毓山,送电线路工[M]北京:中国水利水电出版社,1998年.