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摘要:胜利油田胜利发电厂为降低汽轮发电机组煤耗,以能源梯级利用原则为指导,对300MW机组热网疏水回收系统进行了研究分析,并对该系统和疏水回收方式进行了改造,经测试,改造后单台机组煤耗降低3.2g/kWh。
关键词:热网;疏水;改造;煤耗
因国家节能减排的要求,目前火力发电厂汽轮机组的节能压力较大,其增效点即在于能源的梯级利用。胜利油田胜利发电厂2300MW机组型号为C300/237-16.7/0.39/537/537(合缸),供热抽汽由五段抽汽(16级)提供,设计供热抽汽流量350t/h,最大流量550t/h。在对热网疏水回收系统进行分析后,认为原运行方式并不合理,机组经济性差。通过探索热网疏水回收利用的合理方式,按照能源梯级综合利用原则,通过?和熵分析方法对机组回热抽汽系统进行分析,制定系统优化方案并实施改造,达到降本增效的目的。
1、原系统存在的问题
1.1 热网疏水温度约120℃,原运行方式将其经过两级冷却后回收至机组凝汽器,但存在以下两个个问题。
一是机组的冷源损失大。热网疏水经过软化水冷却器及疏水冷却器冷却至50-60℃后,直接排入凝结水温约20℃的凝汽器,大大增加了机组的冷源损失。
二是#4、#5抽汽量增大,能源梯级利用不合理。供热期间进入#8、#7、#6低加的抽汽量较纯凝工况大幅减少而凝结水量不变,大大增加了#4、#5抽汽量,减少了这部分高品质蒸汽的发电做功。同时, #5低加疏水量增大,通过正常疏水逐级自流方式无法及时排出,不得不将#5低加高温疏水直接倒入凝结器,进一步增加了机组冷源损失。
1.2 根据原系统管道设计可将热网疏水回收至除氧器,能够解决上述两个问题,但有两个问题需要解决。
一是原热网疏水泵不能满足要求。原疏水泵扬程偏小,不能满足将热网疏水回收进入除氧器的需要。另外热网疏水泵输送的工质温度升高,对疏水泵各部件影响较大,特别是机封部件经过短时间运行即发生泄漏。故需要重新对热网疏水泵进行设备选型。
二是热网疏水回收至机组除氧器后,热网补水缺乏加热热源。为保证热网疏水进入机组除氧器的温度,需将软化水板式换热器停运,热网软化水补水不经加热直接进入热网除氧器,补水温度较低,增加了热网除氧器蒸汽消耗,而热网除氧器使用机组五段抽汽加热,每小时进入软化水系统的蒸汽量与原工况相比多出20t,而机组抽汽为除盐水,其成本为25元/t,远高于软化水的7元/t,每年将增加制水成本100万元,经济性差。
2、改造方案
2.1 增加一台软化水加热器,提高热网除氧器补水温度
软化水加热器采用表面式换热器,运行时软化水加热器和热网除氧器汽源一同由机组供热蒸汽(五段抽汽)供汽,其作用为加热进入热网除氧器的软化水补水,将软化水温度提升至90℃后进入热网除氧器,大大减少除氧器的耗汽量。软化水加热器产生的疏水经泵升压后回至本机疏水箱,避免高成本的除盐水进入较低成本的软化水。
2.2 升级更换4台热网疏水泵
对整个热网疏水系统的水阻进行重新计算与校核,根据校核结果,对热网疏水泵进行重新选型和整体更换工作,以满足热网疏水回收至机组除氧器运行方式的需要。
3、改造后的效果与效益分析
目前经过改造运行,系统运行良好,经济效益高。通过改造,机组冷源损失减小,回热系统运行方式更加合理。
3.1 实现能源的梯级利用
改造前后機组参数见下表。
由上表可见,在电负荷、供热抽汽流量、凝结器真空、排汽温度基本相同的工况下,疏水倒除氧器后主汽流量较之前降低16t/h,机组汽耗率明显降低。将热网疏水倒至机组除氧器后,一至五抽工况变化不大,但六抽压力获得了大幅提升,说明五抽蒸汽量大幅减少,减少的这部分蒸汽不再加热凝结水而是在汽轮机内继续向后做功,体现了高品质能源高利用、低品质能源低利用的能源梯级利用原则,充分利用工质的?做功,减小了机组的?损失,符合能源梯级利用原则。同时,由于汽轮机5抽后温度大幅升高,提高了末级叶片干度,有效避免了汽轮机湿区前移,减轻了汽流对末级及次末级叶片的冲刷,提高了机组安全性。
3.2 经济效益可观
按供热天数100天、每台机组热网疏水流量350t/h计算,改造后的经济效益如下。
3.2.1 热网疏水回收至机组除氧器可减少机组冷源损失45.3GJ/h,折合减少损失标准煤1.713t/h,降低成本1370元/小时。在考虑凝结水泵少耗电量与热网疏水泵多耗电量之后,可降低成本1367元/小时,单台机组年可降低成本328万元。
3.2.2 减少#5低加疏水直排凝汽器的冷源损失7.59GJ/h,折合减少损失标准煤0.287t/h,可降低成本229.9元/小时,单台机组年可降低成本55.2万元。
由以上两项计算可知,改造后单台机组总计可减少标准煤消耗2t/h,年可降低煤耗4800t,两台机组可降低煤耗9600t,按两台300MW机组全年发电量30亿千万时计算,可降低全厂发电煤耗3.2g/KWh,两台机组可降低成本767万元。
3.3 社会效益显著
由于煤耗的降低,燃烧所排放的氮氧化物、硫化物等大气污染物减少,用于脱硫、脱硝的成本降低,此部分的经济及社会效益均非常可观,
4、总结
本次改造通过大量、严谨、准确的计算与校核,自主设计、自主施工完成了改造,目前系统运行稳定,取得了预期的效益,同时还达到了锻炼培养人才的目的,改造达到了预期的目标。
5、参考文献:
[1] 陈洁,陈勇.余热回收原理在电厂节能降耗中的应用[J],汽轮机技术,2004,(46):145-147
[2] 李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术[M]. 北京:中国电力出版社, 2006: 902102
[3] 杨诗成,王喜魁. 泵与风机[M]. 北京.中国电力出版社,2007.
关键词:热网;疏水;改造;煤耗
因国家节能减排的要求,目前火力发电厂汽轮机组的节能压力较大,其增效点即在于能源的梯级利用。胜利油田胜利发电厂2300MW机组型号为C300/237-16.7/0.39/537/537(合缸),供热抽汽由五段抽汽(16级)提供,设计供热抽汽流量350t/h,最大流量550t/h。在对热网疏水回收系统进行分析后,认为原运行方式并不合理,机组经济性差。通过探索热网疏水回收利用的合理方式,按照能源梯级综合利用原则,通过?和熵分析方法对机组回热抽汽系统进行分析,制定系统优化方案并实施改造,达到降本增效的目的。
1、原系统存在的问题
1.1 热网疏水温度约120℃,原运行方式将其经过两级冷却后回收至机组凝汽器,但存在以下两个个问题。
一是机组的冷源损失大。热网疏水经过软化水冷却器及疏水冷却器冷却至50-60℃后,直接排入凝结水温约20℃的凝汽器,大大增加了机组的冷源损失。
二是#4、#5抽汽量增大,能源梯级利用不合理。供热期间进入#8、#7、#6低加的抽汽量较纯凝工况大幅减少而凝结水量不变,大大增加了#4、#5抽汽量,减少了这部分高品质蒸汽的发电做功。同时, #5低加疏水量增大,通过正常疏水逐级自流方式无法及时排出,不得不将#5低加高温疏水直接倒入凝结器,进一步增加了机组冷源损失。
1.2 根据原系统管道设计可将热网疏水回收至除氧器,能够解决上述两个问题,但有两个问题需要解决。
一是原热网疏水泵不能满足要求。原疏水泵扬程偏小,不能满足将热网疏水回收进入除氧器的需要。另外热网疏水泵输送的工质温度升高,对疏水泵各部件影响较大,特别是机封部件经过短时间运行即发生泄漏。故需要重新对热网疏水泵进行设备选型。
二是热网疏水回收至机组除氧器后,热网补水缺乏加热热源。为保证热网疏水进入机组除氧器的温度,需将软化水板式换热器停运,热网软化水补水不经加热直接进入热网除氧器,补水温度较低,增加了热网除氧器蒸汽消耗,而热网除氧器使用机组五段抽汽加热,每小时进入软化水系统的蒸汽量与原工况相比多出20t,而机组抽汽为除盐水,其成本为25元/t,远高于软化水的7元/t,每年将增加制水成本100万元,经济性差。
2、改造方案
2.1 增加一台软化水加热器,提高热网除氧器补水温度
软化水加热器采用表面式换热器,运行时软化水加热器和热网除氧器汽源一同由机组供热蒸汽(五段抽汽)供汽,其作用为加热进入热网除氧器的软化水补水,将软化水温度提升至90℃后进入热网除氧器,大大减少除氧器的耗汽量。软化水加热器产生的疏水经泵升压后回至本机疏水箱,避免高成本的除盐水进入较低成本的软化水。
2.2 升级更换4台热网疏水泵
对整个热网疏水系统的水阻进行重新计算与校核,根据校核结果,对热网疏水泵进行重新选型和整体更换工作,以满足热网疏水回收至机组除氧器运行方式的需要。
3、改造后的效果与效益分析
目前经过改造运行,系统运行良好,经济效益高。通过改造,机组冷源损失减小,回热系统运行方式更加合理。
3.1 实现能源的梯级利用
改造前后機组参数见下表。
由上表可见,在电负荷、供热抽汽流量、凝结器真空、排汽温度基本相同的工况下,疏水倒除氧器后主汽流量较之前降低16t/h,机组汽耗率明显降低。将热网疏水倒至机组除氧器后,一至五抽工况变化不大,但六抽压力获得了大幅提升,说明五抽蒸汽量大幅减少,减少的这部分蒸汽不再加热凝结水而是在汽轮机内继续向后做功,体现了高品质能源高利用、低品质能源低利用的能源梯级利用原则,充分利用工质的?做功,减小了机组的?损失,符合能源梯级利用原则。同时,由于汽轮机5抽后温度大幅升高,提高了末级叶片干度,有效避免了汽轮机湿区前移,减轻了汽流对末级及次末级叶片的冲刷,提高了机组安全性。
3.2 经济效益可观
按供热天数100天、每台机组热网疏水流量350t/h计算,改造后的经济效益如下。
3.2.1 热网疏水回收至机组除氧器可减少机组冷源损失45.3GJ/h,折合减少损失标准煤1.713t/h,降低成本1370元/小时。在考虑凝结水泵少耗电量与热网疏水泵多耗电量之后,可降低成本1367元/小时,单台机组年可降低成本328万元。
3.2.2 减少#5低加疏水直排凝汽器的冷源损失7.59GJ/h,折合减少损失标准煤0.287t/h,可降低成本229.9元/小时,单台机组年可降低成本55.2万元。
由以上两项计算可知,改造后单台机组总计可减少标准煤消耗2t/h,年可降低煤耗4800t,两台机组可降低煤耗9600t,按两台300MW机组全年发电量30亿千万时计算,可降低全厂发电煤耗3.2g/KWh,两台机组可降低成本767万元。
3.3 社会效益显著
由于煤耗的降低,燃烧所排放的氮氧化物、硫化物等大气污染物减少,用于脱硫、脱硝的成本降低,此部分的经济及社会效益均非常可观,
4、总结
本次改造通过大量、严谨、准确的计算与校核,自主设计、自主施工完成了改造,目前系统运行稳定,取得了预期的效益,同时还达到了锻炼培养人才的目的,改造达到了预期的目标。
5、参考文献:
[1] 陈洁,陈勇.余热回收原理在电厂节能降耗中的应用[J],汽轮机技术,2004,(46):145-147
[2] 李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术[M]. 北京:中国电力出版社, 2006: 902102
[3] 杨诗成,王喜魁. 泵与风机[M]. 北京.中国电力出版社,2007.