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[摘 要]本文对T-1102塔顶VA指标不合格的原因查找,通过塔操作参数的比较分析,判断塔内出现异常。临时停工检查,发现塔盘脱落。根据塔内情况,分析塔盘脱落主要原因是装置开停时塔盘受力冲击,另外塔盘紧固件设计选用不合理也是导致的原因。并针对原因采取相应措施,确保装置长周期稳定运行。
[关键词]S型卡子;K型卡子
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)20-0071-02
一、前言
大庆石化公司某丁二烯抽提装置因浮阀塔T-1102塔盘脱落导致停工处理,影响下游装置运行,造成了很大损失。本文对造成塔盘脱落原因分析并制定措施,避免再次出现问题。
二、T-1102基本情况
T-1102塔是第一汽提塔,该塔直径¢2400mm*12mm、塔高20.102mm,塔盘数为14层、每层有12块塔板,塔板型式为双溢流,见图1。
该塔的主要作用是将第一萃取蒸馏塔(T-1101B)塔底溶剂中溶解的全部烃类(丁二烯和炔烃),在T-1102塔从溶剂中汽提出来,汽提出来的烃类从塔顶排出经过C-1101送至第二萃取蒸馏塔(T-1201),塔底贫溶剂进入循环溶剂系统,循环使用。
三、事件经过
T-1102塔VA控制指标小于1ppm,装置在运行期间出现VA不合格情况。正常T-1102塔第8层板温度在158-163℃之间,大部分时间处于160度以上, T-1102塔异常状态下灵敏板温度在155-159℃之间,曲线如下图2所示:
正常生产时期T-1102塔顶温度在101-108℃之间,T-1102塔异常状态下塔顶温度在110-119℃时间,曲线如下图3所示:
T-1102塔灵敏板温度最低时已经降至148℃左右,塔顶含重组分,产品VA不合格,判断应是塔内出现异常,临时停工检修。
进塔检查情况如下:
通道板1—10层脱落,第四层塔盘移位一块。
针对塔内的检查情况,经过专业技术论证、制定了检修方案:将第一层、第二层所有塔盘板及其它24块通道板连接用的S型卡子改为K型卡子;对第三层至14层塔盘上松动、变形的S型卡子全部改为K型卡子固定;补全脱落的浮阀、连接件。
塔检修后开车至今未出现问题。
四、T-1102塔板脱落原因分析
根据塔盘脱落情况,分析原因如下:
1、C-1101机组开停机过程使T-1102塔操作压力波动,导致塔板的卡子、连接件受力冲击变形、松动而脱落。
装置共有9座塔是浮阀塔,固定塔板的卡子、连接件标准型式相同,其中T-1202、T-1203与T-1102塔工艺条件相同,但未出现过塔盘脱落的状况。
T-1102塔底操作压力为0.025-0.033MPa,塔顶操作压力0.015-0.022 MPa,塔釜操作温度为155-166℃,灵敏板(第8层板)经验温度≮155℃。在正常的生产调整过程中,温度、压力的变化幅度较小,不会对塔盘造成较大的冲击力而引起变形、脱落,只有在压缩机的开停过程中才会形成较大的冲力。
C-1101机组由电机驱动,没有变频调节。电机启动后压缩机转子瞬时就可达到额定转速3848rpm/min。压缩机启动前,T-1102塔内已经富集了一定量的烃类气体,随着压缩机的启动,压缩机入口压力从0.040~0.05MPa降至0.005~0.01MPa,烃类气体从下至上迅速流动,对塔盘形成向上的冲击。与此相反,在压缩机停车的过程中,又会对塔盘形成向下的冲击。如此反复多次后,就会使卡子、连接件变形、松动,造成塔板的脱落。
另外,1—10层通道板的脱落不是一次完成的,当出现第一块通道板脱落后,塔内气体形成无阻的“通道”,使气相的烃类更多地流向这里,对其上方的塔板造成更大的冲击。
装置大检修开工后,C-1101压缩机共开停14次,见下表1。
由于压缩机的开停车过程对塔盘的冲击,是造成T-1102塔盘脱落的主要原因。
2、卡子设计及安装不合理
T-1102每块塔板由6个卡子及8个连接件固定。
1)卡子强度不足
T-1102塔塔盘固定的S型卡子标准为JB31166-82(厚度为1.5mm)冲压成型。卡板的四角搭接在塔盘及支撑圈上,两片板之间无筋板连接强度不足,受力集中易变形;另外,连接螺杆一侧车削2mm方便卡板上下串动安装,但卡板腿变形时螺栓易转动,导致螺帽脱落而使塔板松动;螺栓在卡板中无法固定易转动,在安装通道板时是自下而上安装,无法看到卡板支撑腿的位置状况,安装过程中可能存在卡板支撑腿只有单侧压住,受力极易变形。
S型卡子:可用于不同支撑圈厚度的位置,适用范围广;缺点强度低、固定时易压偏、不适合存在压力波动较大的环境。
K型卡子(JB/T1119-1999):强度好、易于固定,适用范围窄(翘板高度固定不能用在支撑圈厚度不同的位置)。卡板厚度3mm保证强度,螺栓底部螺母与卡板焊接避免螺栓转动使螺帽松动脱落。
2)塔盘板与通道板间固定型式不合理
连接件起到辅助紧固作用,通道板与塔盘板之间搭接,通过连接件垫板压紧。当卡子松动后,垫板受冲击时受力易弯曲变形。
原始设计未考虑C-1101机组开停车对T-1102塔压力造成波动而影响塔盘的固定,采用S型卡子也是造成T-1102塔板的脱落的原因。
四、今后的预防与控制措施
1、保持工艺系统和润滑油系统运行的稳定,减少可控因素引起的跳车次数,从而降低开、停车过程中对塔盘的冲击。
2、严格控制压缩机启机条件:降低装置的开工负荷,在7.5~8.0t/h的负荷下开工,避免负荷过高时大量的烃类气体提出,减少压缩机启动时对塔盘造成冲击。
3、检修控制
(1)利用其它检修机会将该塔所有卡子由S型替换为K型;
(2)加强对塔内所需配件的质量检查,防止不合格件进入塔内;
(3)提高检修质量控制。
4、论证增加C-1101压缩机驱动电机变频装置,避免开车时瞬间较大气流对塔盘的冲击。
参考文献
[1] 中华人民共和国机械行业标准JB/T1119-1999《卡子》 1999年发布
[2] 中华人民共和国机械行业标准JB/T3166-1999 《S 型双面卸卡子》1999年发布
[3] SHS01007-2004《塔类设备维护检修规程》2004年发布
作者简介
王相君,男,1998年毕业于大庆石油学院,化工机械专业,工程师,现在大庆石化公司化工一厂加氢抽提二车间从事设备管理工作。
[关键词]S型卡子;K型卡子
中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)20-0071-02
一、前言
大庆石化公司某丁二烯抽提装置因浮阀塔T-1102塔盘脱落导致停工处理,影响下游装置运行,造成了很大损失。本文对造成塔盘脱落原因分析并制定措施,避免再次出现问题。
二、T-1102基本情况
T-1102塔是第一汽提塔,该塔直径¢2400mm*12mm、塔高20.102mm,塔盘数为14层、每层有12块塔板,塔板型式为双溢流,见图1。
该塔的主要作用是将第一萃取蒸馏塔(T-1101B)塔底溶剂中溶解的全部烃类(丁二烯和炔烃),在T-1102塔从溶剂中汽提出来,汽提出来的烃类从塔顶排出经过C-1101送至第二萃取蒸馏塔(T-1201),塔底贫溶剂进入循环溶剂系统,循环使用。
三、事件经过
T-1102塔VA控制指标小于1ppm,装置在运行期间出现VA不合格情况。正常T-1102塔第8层板温度在158-163℃之间,大部分时间处于160度以上, T-1102塔异常状态下灵敏板温度在155-159℃之间,曲线如下图2所示:
正常生产时期T-1102塔顶温度在101-108℃之间,T-1102塔异常状态下塔顶温度在110-119℃时间,曲线如下图3所示:
T-1102塔灵敏板温度最低时已经降至148℃左右,塔顶含重组分,产品VA不合格,判断应是塔内出现异常,临时停工检修。
进塔检查情况如下:
通道板1—10层脱落,第四层塔盘移位一块。
针对塔内的检查情况,经过专业技术论证、制定了检修方案:将第一层、第二层所有塔盘板及其它24块通道板连接用的S型卡子改为K型卡子;对第三层至14层塔盘上松动、变形的S型卡子全部改为K型卡子固定;补全脱落的浮阀、连接件。
塔检修后开车至今未出现问题。
四、T-1102塔板脱落原因分析
根据塔盘脱落情况,分析原因如下:
1、C-1101机组开停机过程使T-1102塔操作压力波动,导致塔板的卡子、连接件受力冲击变形、松动而脱落。
装置共有9座塔是浮阀塔,固定塔板的卡子、连接件标准型式相同,其中T-1202、T-1203与T-1102塔工艺条件相同,但未出现过塔盘脱落的状况。
T-1102塔底操作压力为0.025-0.033MPa,塔顶操作压力0.015-0.022 MPa,塔釜操作温度为155-166℃,灵敏板(第8层板)经验温度≮155℃。在正常的生产调整过程中,温度、压力的变化幅度较小,不会对塔盘造成较大的冲击力而引起变形、脱落,只有在压缩机的开停过程中才会形成较大的冲力。
C-1101机组由电机驱动,没有变频调节。电机启动后压缩机转子瞬时就可达到额定转速3848rpm/min。压缩机启动前,T-1102塔内已经富集了一定量的烃类气体,随着压缩机的启动,压缩机入口压力从0.040~0.05MPa降至0.005~0.01MPa,烃类气体从下至上迅速流动,对塔盘形成向上的冲击。与此相反,在压缩机停车的过程中,又会对塔盘形成向下的冲击。如此反复多次后,就会使卡子、连接件变形、松动,造成塔板的脱落。
另外,1—10层通道板的脱落不是一次完成的,当出现第一块通道板脱落后,塔内气体形成无阻的“通道”,使气相的烃类更多地流向这里,对其上方的塔板造成更大的冲击。
装置大检修开工后,C-1101压缩机共开停14次,见下表1。
由于压缩机的开停车过程对塔盘的冲击,是造成T-1102塔盘脱落的主要原因。
2、卡子设计及安装不合理
T-1102每块塔板由6个卡子及8个连接件固定。
1)卡子强度不足
T-1102塔塔盘固定的S型卡子标准为JB31166-82(厚度为1.5mm)冲压成型。卡板的四角搭接在塔盘及支撑圈上,两片板之间无筋板连接强度不足,受力集中易变形;另外,连接螺杆一侧车削2mm方便卡板上下串动安装,但卡板腿变形时螺栓易转动,导致螺帽脱落而使塔板松动;螺栓在卡板中无法固定易转动,在安装通道板时是自下而上安装,无法看到卡板支撑腿的位置状况,安装过程中可能存在卡板支撑腿只有单侧压住,受力极易变形。
S型卡子:可用于不同支撑圈厚度的位置,适用范围广;缺点强度低、固定时易压偏、不适合存在压力波动较大的环境。
K型卡子(JB/T1119-1999):强度好、易于固定,适用范围窄(翘板高度固定不能用在支撑圈厚度不同的位置)。卡板厚度3mm保证强度,螺栓底部螺母与卡板焊接避免螺栓转动使螺帽松动脱落。
2)塔盘板与通道板间固定型式不合理
连接件起到辅助紧固作用,通道板与塔盘板之间搭接,通过连接件垫板压紧。当卡子松动后,垫板受冲击时受力易弯曲变形。
原始设计未考虑C-1101机组开停车对T-1102塔压力造成波动而影响塔盘的固定,采用S型卡子也是造成T-1102塔板的脱落的原因。
四、今后的预防与控制措施
1、保持工艺系统和润滑油系统运行的稳定,减少可控因素引起的跳车次数,从而降低开、停车过程中对塔盘的冲击。
2、严格控制压缩机启机条件:降低装置的开工负荷,在7.5~8.0t/h的负荷下开工,避免负荷过高时大量的烃类气体提出,减少压缩机启动时对塔盘造成冲击。
3、检修控制
(1)利用其它检修机会将该塔所有卡子由S型替换为K型;
(2)加强对塔内所需配件的质量检查,防止不合格件进入塔内;
(3)提高检修质量控制。
4、论证增加C-1101压缩机驱动电机变频装置,避免开车时瞬间较大气流对塔盘的冲击。
参考文献
[1] 中华人民共和国机械行业标准JB/T1119-1999《卡子》 1999年发布
[2] 中华人民共和国机械行业标准JB/T3166-1999 《S 型双面卸卡子》1999年发布
[3] SHS01007-2004《塔类设备维护检修规程》2004年发布
作者简介
王相君,男,1998年毕业于大庆石油学院,化工机械专业,工程师,现在大庆石化公司化工一厂加氢抽提二车间从事设备管理工作。