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摘 要:本文主要根据连续式网带炉在生产中出现的表面质量问题,进行分析和研究,通过工艺试验,解决回火后紧固件的表面质量问题。
关键词:网带炉;紧固件;回火;表面质量;水
连续式网带炉是紧固件热处理工艺过程中的常用热处理设备,在热处理过程中经常会碰到热处理后的产品表面存在氧化皮现象。对同行厂家进行了解和调研,发现或多或少的均存在该类现象。该现象一直困扰着紧固件的批量生产过程,特别是要求为外观本色的产品。
通过对文献资料的查询还没发现对该方面的研究,目前主要网带炉的焦距点还在热处理失效模式[1]、工艺温度和脱碳[2]。本文通过工艺验证找出问题点,并通过理论推算找到解决问题的方法并验证。
在热处理过程中出现最明显的案例为:材质为ML40Cr的卡车车轮螺母[1],通过热处理淬火80分钟870°,回火80分钟520°后表面出现大量氧化皮并有起皮现象。为解决该问题,针对目前的现状条件反馈如下:本厂油炉目前一直存在该质量问题,之前没有。本厂水炉也存在该类质量问题,但表面的氧化皮现象较轻。外协生产(固定的厂家和设备)的产品不存在氧化皮现象,有较理想的表面质量。以上反馈的三种现象特进行初步的分析和工艺验证。
1 工艺验证和分析
1.1 通过对比同批次的车轮螺母自制和外协。为找出问题点,特进行正交工艺试验,淬火和回火温度时间全部采用同一工艺,后清洗温度和工艺均为同一工艺。试验方案如表1:
通过上述工艺验证,可以得出本厂的油炉和水炉都存在问题,只是油炉更明显。外协的油炉生产出来表面质量较好。问题可能出在本厂的回火炉上。考虑到我们的淬火炉有一定的老化,決定先更换淬火炉后在进行回火炉的更换,根据上述结论在进行后期的工艺试验和验证
1.1.1通过工艺验证分析,得出:
更换新的淬火炉后没有得到任何改善,证明与淬火炉没有关系。
1.1.2 更换新的回火炉后没有得到任何改善,证明跟炉的新旧没有关系。
1.1.3更换淬火炉和回火炉后都没得到有效的改善,再更换淬火油仍然没有得到有效的改善。
1.1.4 通过外协对比,问题应该在我们回火部分。但更换回火炉后仍然无改善。本厂水炉也存在一定的问题,只是要轻微。
通过分析问题应该出在本厂的回火炉部分,但通过更换新的回火炉后该现象依然存在。旧的回火炉为半封闭结构,新的回火炉为封闭式回火炉,理论上空气中的氧气影响因素为更小,但依然没有得到改观。那么通过上述工艺试验可以得出表面质量与淬火炉、油、回火炉均没有直接关系,更换新的依然存在问题。那么需要进一步工艺分析。
1.2 工艺分析
产品表面的氧化皮通过分析为铁锈,主要成分为Fe2O3, 没有产品氧化皮的产品表面为均匀的蓝黑色保护层,其主要成分为:Fe3O4。在高温下通过化学反应方程式可知:当有少量氧气产生FeO,适量氧气产生Fe3O4(蓝黑色),过量氧气时产生2Fe2O3(红色)。
该产品的回火温度为520°,能产生大量Fe2O3证明在反应中有大量的氧气,空气中的氧气含量为固定的比例,并且外协回火可以达到较理想的状态,证明空气的氧气含量不会产生大量的三氧化二铁。那么过量的氧气其根本原因是回火中水分过多而造成。水分在高温下产生氧气和氢气,从而产生氧气过量,那么针对水分问题继续进行分析改进。
1.3 网带炉回火中水分来源分析
通过对设备的前后进行采集可能出现水的位置。有三种可能:产品带入;冷却风扇破损漏水;空气中水分。经常检查和排查得出:冷却水管和空气中的水分原因可以排除。其主要水分的来源应该还是产品带入。
1.4 网带炉回火中的水分改善
产品带入的水分主要受产品形状影响,因产品形状为内螺纹结构,在淬火清洗提升后,在产品中残留一定的水分,从而水分进入回火炉。在设备的现有条件下需采取有效的手段减少水分的带入,采取的方法有:
1.4.1 在回火前增加大功率吹风机,对进炉前的产品进行吹风,使水珠滴出流出,
1.4.2 回火前的炉口打开,增加水汽的排放。
通过这些改善,现场采集发现进入的水分明显减少,在炉口加热位置的水分加热后产生的水汽通过炉口排放出。通过连续的1天的生产,产品表面质量得到较大的改观,得到较理想的产品表面质量。
2 试验结果和分析
2.1 网带炉回火前产品带入的过多水分会严重影响产品的表面质量,并会产生氧化皮现象。
2.2 正交试验产生的结果是回火炉内气氛而影响,因炉内有大量的过氧化气氛存在,并且改变需要长期的过程,非短期可以改变。
2.3 目前常用的连续式网带炉大多数都会存在产品水分的带入情况,设备存在设计缺陷,应在回火前增加一段网带并带烘干功能,烘干并确保进回火炉的产品表面无水分。
2.4 水是影响回火表面质量的关键因素,也是最容易被忽略的因素。
参考文献:
[1] 轮毂螺母垫片断裂失效分析 谢仔新 时代汽车,2021, (2) 153-155
[2] 基于GM标准的高强度汽车紧固件复合热处理生产技术研究 [硕士论文]谢仔新 机械工程 浙江工业大学2013
作者简介:
谢仔新(1981-),硕士学历,工程师,技术部经理,主要研究紧固件的制造工艺和技术。
关键词:网带炉;紧固件;回火;表面质量;水
连续式网带炉是紧固件热处理工艺过程中的常用热处理设备,在热处理过程中经常会碰到热处理后的产品表面存在氧化皮现象。对同行厂家进行了解和调研,发现或多或少的均存在该类现象。该现象一直困扰着紧固件的批量生产过程,特别是要求为外观本色的产品。
通过对文献资料的查询还没发现对该方面的研究,目前主要网带炉的焦距点还在热处理失效模式[1]、工艺温度和脱碳[2]。本文通过工艺验证找出问题点,并通过理论推算找到解决问题的方法并验证。
在热处理过程中出现最明显的案例为:材质为ML40Cr的卡车车轮螺母[1],通过热处理淬火80分钟870°,回火80分钟520°后表面出现大量氧化皮并有起皮现象。为解决该问题,针对目前的现状条件反馈如下:本厂油炉目前一直存在该质量问题,之前没有。本厂水炉也存在该类质量问题,但表面的氧化皮现象较轻。外协生产(固定的厂家和设备)的产品不存在氧化皮现象,有较理想的表面质量。以上反馈的三种现象特进行初步的分析和工艺验证。
1 工艺验证和分析
1.1 通过对比同批次的车轮螺母自制和外协。为找出问题点,特进行正交工艺试验,淬火和回火温度时间全部采用同一工艺,后清洗温度和工艺均为同一工艺。试验方案如表1:
通过上述工艺验证,可以得出本厂的油炉和水炉都存在问题,只是油炉更明显。外协的油炉生产出来表面质量较好。问题可能出在本厂的回火炉上。考虑到我们的淬火炉有一定的老化,決定先更换淬火炉后在进行回火炉的更换,根据上述结论在进行后期的工艺试验和验证
1.1.1通过工艺验证分析,得出:
更换新的淬火炉后没有得到任何改善,证明与淬火炉没有关系。
1.1.2 更换新的回火炉后没有得到任何改善,证明跟炉的新旧没有关系。
1.1.3更换淬火炉和回火炉后都没得到有效的改善,再更换淬火油仍然没有得到有效的改善。
1.1.4 通过外协对比,问题应该在我们回火部分。但更换回火炉后仍然无改善。本厂水炉也存在一定的问题,只是要轻微。
通过分析问题应该出在本厂的回火炉部分,但通过更换新的回火炉后该现象依然存在。旧的回火炉为半封闭结构,新的回火炉为封闭式回火炉,理论上空气中的氧气影响因素为更小,但依然没有得到改观。那么通过上述工艺试验可以得出表面质量与淬火炉、油、回火炉均没有直接关系,更换新的依然存在问题。那么需要进一步工艺分析。
1.2 工艺分析
产品表面的氧化皮通过分析为铁锈,主要成分为Fe2O3, 没有产品氧化皮的产品表面为均匀的蓝黑色保护层,其主要成分为:Fe3O4。在高温下通过化学反应方程式可知:当有少量氧气产生FeO,适量氧气产生Fe3O4(蓝黑色),过量氧气时产生2Fe2O3(红色)。
该产品的回火温度为520°,能产生大量Fe2O3证明在反应中有大量的氧气,空气中的氧气含量为固定的比例,并且外协回火可以达到较理想的状态,证明空气的氧气含量不会产生大量的三氧化二铁。那么过量的氧气其根本原因是回火中水分过多而造成。水分在高温下产生氧气和氢气,从而产生氧气过量,那么针对水分问题继续进行分析改进。
1.3 网带炉回火中水分来源分析
通过对设备的前后进行采集可能出现水的位置。有三种可能:产品带入;冷却风扇破损漏水;空气中水分。经常检查和排查得出:冷却水管和空气中的水分原因可以排除。其主要水分的来源应该还是产品带入。
1.4 网带炉回火中的水分改善
产品带入的水分主要受产品形状影响,因产品形状为内螺纹结构,在淬火清洗提升后,在产品中残留一定的水分,从而水分进入回火炉。在设备的现有条件下需采取有效的手段减少水分的带入,采取的方法有:
1.4.1 在回火前增加大功率吹风机,对进炉前的产品进行吹风,使水珠滴出流出,
1.4.2 回火前的炉口打开,增加水汽的排放。
通过这些改善,现场采集发现进入的水分明显减少,在炉口加热位置的水分加热后产生的水汽通过炉口排放出。通过连续的1天的生产,产品表面质量得到较大的改观,得到较理想的产品表面质量。
2 试验结果和分析
2.1 网带炉回火前产品带入的过多水分会严重影响产品的表面质量,并会产生氧化皮现象。
2.2 正交试验产生的结果是回火炉内气氛而影响,因炉内有大量的过氧化气氛存在,并且改变需要长期的过程,非短期可以改变。
2.3 目前常用的连续式网带炉大多数都会存在产品水分的带入情况,设备存在设计缺陷,应在回火前增加一段网带并带烘干功能,烘干并确保进回火炉的产品表面无水分。
2.4 水是影响回火表面质量的关键因素,也是最容易被忽略的因素。
参考文献:
[1] 轮毂螺母垫片断裂失效分析 谢仔新 时代汽车,2021, (2) 153-155
[2] 基于GM标准的高强度汽车紧固件复合热处理生产技术研究 [硕士论文]谢仔新 机械工程 浙江工业大学2013
作者简介:
谢仔新(1981-),硕士学历,工程师,技术部经理,主要研究紧固件的制造工艺和技术。