冶炼风机出口管路系统的优化改造研究

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  摘 要:风机是冶炼厂中常用的一项设备,其对冶炼厂的运行、生产情况会造成直接影响。但是,从大量冶炼厂的运行情况来看,多数冶炼厂中的风机在实际运行过程中都存在压力偏高、风量不高等现象,这将会对风机运行,以及冶炼厂的生产造成不良影响,针对该现象,应当做好相应的分析工作,对风机出口管路系统进行优化改造,从而使风机的性能能够满足冶炼厂运行与生产过程中具体需求。
  关键词:冶炼厂;风机出楼;优化改造
  中图分类号:TH43 文献标识码:A 文章編号:1004-7344(2018)15-0305-02
  前 言
  某冶炼厂中的风机在具体应用过程中,长期受风量不足问题的影响,对冶炼厂的生产造成了不良影响。冶炼厂的工作人员与风机供应商进行沟通,协调分析,最终决定优化前后风机出口管路系统的CFD流场模拟,通过分析优化后的结果可以发现,优化后,出口阻力明显减小,依据该优化结果,进行改造,确保风机在应用过程中能够发挥良好的作用。
  1 分析风机应用过程中存在的问题
  某冶炼厂中应用的风机的主要参数如下:体积流量大小为:345800m3/h,烟气是气体的介质,全压大小为98800Pa,进气的温度约为99.8℃。
  将风机投入到冶炼厂中,通过一段时间的应用可以发现,其在运行过程中存在分量不够,压力偏高情况,这在一定程度上对冶炼厂运行过程中的产能造成了较为严重的制约。通过对风机的设计应用情况进行分析,最终认定风机在应用过程中出现问题的主要原因是,实际运行工况与设计点存在较大误差。在具体分析过程中,为判断该分析结果是否正确,在现场对风机进行了测试,测量工作点状态下,风机流量与进出口的具体压力差情况,通过测量如下:实际流量值与设计值相比,低了接近18.8%,而压力则高出了约5.85%。
  通过对冶炼厂中的风机进行进一步分析可以发现,风机出口管路的直管段较短,这极有可能影响风机在实际运行过程中的具体性能。正常来说,风机出口段长度不得小于100%有效管路长度,在具体设计过程中,若直管段未达到该长度,在问题分析期间,应当考虑由于直管段过短,从而导致系统在运行过程中产生附加阻力,对风机的性能造成不良影响[1]。
  通过对冶炼厂中的该风机进行分析可以断定,出口流速约为22.8m/s,100%有效管路长度为3.8倍管径长度,而从实际情况来看,风机出口直接管段长度仅为主管直径的1.45倍,仅为有效长度的为38.16%,由此可见,风机在实际运行过程中,管路系统面临着大量的附加阻力损失,这也就造成风机运行过程中,无法满足冶炼厂的生产需求。
  通过分析可以发现,在问题分析过程中,如果仅对局部阻力和沿程阻力进行计算,出口管路的实际损失为371.5Pa;但是,分析期间,如果考虑系统附加阻力,此时出口管的损失将会进一步加大了,会达到671.8Pa。而如果在具体设计过程中,只对管道沿程阻力损失和局部阻力损失情况进行考虑,忽视因为风机出口直管过短,从而引起的附加阻力损失,这势必会对冶厂中应用的风机的具体运行造成不良影响[2]。
  2 风机出口管路系统优化设计方案
  为了降低风机运行过程中附加阻力损失,从而实现对风机出口管理的合理优化,结合冶炼厂现场管路的具体布置情况,适当的延长风机出口直管段,最终使其能够达到有效管路长度的100%,完成该项操作后,在利用45°弯头同后续管道进行连接,完成对管路的合理优化[3]。通过该方式完成相应的优化后,对出口管路损失进行计算,最终可以确定,管理的损失仅为418.5Pa,与优化前损失671.8Pa相比,改良效果十分明显。
  3 仿真分析
  在实际分析过程中,通过对CFD计算软件进行应用,完成对流程的仿真分析,通过该方式对出口管路的实际优化效果进行验证,将优化前后的风机出口管路与风机进行合理连接,同时在该过程中,应当对风机及出口管理系统进行整体流场计算。
  在问题具体分析过程中,为了确保最终分析结果的合理性与准确性,应当对三维建模软件进行应用,从而完成对风机以及风机出口管路的三维建模,建模期间应当分别构建风机模型、未优化时的风机系统模型,以及经过优化后的风机系统模型。
  进行计算网格时,对分块四面体网格进行应用,对管路以及分级进行分别的网格划分。针对近壁面处的网络要采用加密处理,未进行优化时,风机出口管路网格的总数约为74800,而进行优化后,风机出口管路网格的总数达到了约128800,风机网络的总数达到了约1109800。完成网格划分后,应当将风机网格与优化前后的出口管路网格进行合理连接,最终形成一个整体,完成完成优化改造。
  完成相应的优化操作后,对风机中截面的总分布情况进行对比分析,通过分析可以发现,优化后,变径关内的进出口总压的分布更加接近,同时风机中的支管面的总压的分布情况变得更加均匀合理,同时分离区也变的更小[4]。造成该项现象的主要原因是,通在对风机出口管路系统进行优化后,出口管路中,变径管后直管段将会变得更长,此时变径管出口出的气流则可以有足长的距离完成相应的掺混操作,这样就使气流在进入到支管前变得更加均匀,达到减小直观内分离的目的,从而降低风机在实际运行过程中的流动损失。
  综上所述,通过对优化后的管路进行应用,能够有效减少风机出口路径内的流动分离情况,最大程度低管路在实际运行过程中遭受到的阻力损失,从而使风机的性能能够得到进一步改善,使风机的性能与系统的实际运行情况更加匹配,时运行点与设计点更加接近,提高风机运行的合理性[5]。
  4 优化后风机在冶炼厂中的具体应用效果
  对出口管路优化设计方案数值模拟和公式计算,最终结果都表明,通过相应的优化后,管路处遭受到阻力损失减少十分明显,这对于提高风机的在运行过程中的举流量来说有着重要意义。在该冶炼厂中,依据制定的优化方案,对出口管理进行优化改造,完成相应的改造后,对运行工况下的风机,进行再一次的测试,通过测试结果可以发现,改造后与改造前进行对比,风机流量上升了约18.5%,基本处于设计点状态,优化风机取得良好效果十分显著,并且也解决了风机在实际运行过程中,风量不足的情况[6]。通过优化后,该冶炼厂的风机在实际运行过程中并未出现问题,同时各类指标参数也都达到了系统工艺在具体设计时的要求,为工艺系统运行的的安全性与合理性提供了强有力的保障。
  5 结束语
  通过对炼厂风机的运行情况进行分析,通过合理的方式,对风机出口管路系统进行优化改造,最终得到以下结论:
  (1)风机出口管路对风机气动性能会造成较大影响,在实际设计过程中,风机出口直管段长度不得小于100%有效管路长度,如果小于该值,则在分析过程中,应当对直管段过短引起的系统附加阻力进行充分考虑。
  (2)风机在是运行过程中,系统附加阻力损失,从实际上看,管路系统进出口不均匀气流遇到阻力后,由于气流本身发生波动,出现了不均匀情况,从而引起了不必要的损失。而在风机中,可以通过延长风机进出口直管段的方式,能够降低系统中存在的附加阻力,甚至可以将其完全消除。
  (3)风机出口管路过短,将会导致系统中出现附加阻力,这将会对风机的运行造成不良影响,导致流量下降,造成产能不足。因此,通过管路优化,消除系统附加阻力,并且依据优化结果,解决风机流量不足现状。
  参考文献
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  [2]徐红灿,滕予非,王晓茹.基于重复和准比例谐振复合的直驱风机网侧变流器控制策略[J].电力系统保护与控制,2018(4):1~8.
  [3]张 亮,席光耀,饶 杰,等.某冶炼厂硫酸系统风机事故分析及改进措施[J].通用机械,2015(10):54~56.
  [4]高 飞.冶炼烟气制酸厂二氧化硫风机的选用研究[J].有色设备,2013(03):32~34.
  [5]李占才.冶炼厂风机动平衡工艺技术分析[J].科技创新与应用,2012(25):76~77.
  [6]靳遵龙,李水云,雷珮云,等.矩形微道道内单相液体湍流对流流动与换热数值研究[J].压力容器,2013,30(5):7~12,69.
  收稿日期:2018-4-21
  作者简介:李少全(1984-),男,助理工程师,大专,主要从事工程施工管理(设备、非标制安)工作。
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