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摘要:对DA42NG飞机一起外接电源正极接线柱断裂故障进行失效分析,结合同类飞机外接电源部件结构设计与使用情况,对外接电源接线柱的安装方式提出改进建议。
关键词:DA42NG;外接电源;接线柱;断裂
Keywords:DA42NG;external power;socket pin;fracture
1 故障描述
一架DA42NG在执行航后检查时,发现有金属块掉落,经检查是外接电源正极接线柱断裂。之后的6个月内又发生了两起类似事件,由于接线柱是在飞机飞行过程中掉落的,因此无法找到掉落的故障件。
经调查,该外接电源正极接线柱为原厂安装件,截止接线柱断裂时,该飞机共飞行一百多小时,外接电源插头的插拔次数不足10次。飞机维护手册中对此外接电源接线柱也没有维护要求。
2 故障分析
2.1 断面形貌分析
外接电源插口位于机头部位正下方,接线柱方向垂直向下,外接电源接线柱故障件宏观外貌如图1所示。接线柱在第一级螺纹处断开,接线柱下部掉落,上部螺纹端与螺帽连接良好,防松标记完好,见图2。
外接电源接线柱结构如图3所示,接线柱螺纹端从下往上穿过机身安装孔,靠接线柱的凸台限位,用一套垫片和螺帽拧紧固定,上方用另一套螺帽和垫片夹紧接线片。
在光学显微镜下获取断面宏观形貌(见图4),可见接线柱左下角区域已氧化发黑,表明该处裂纹已存在较长时间。结合裂纹扩展区的弧线式形态,可以判断弧线的圆心位置即左下角区域应为初始裂纹源区,断裂方向是从左下角的裂纹源区经过扩展区至上方的瞬断区。断裂处为第一级螺纹起始处,该处横截面积开始发生变化,是容易出现应力集中的部位,因此裂纹源产生的原因应为该部位产生了较为严重的应力集中。
2.2 数据测量及插拔试验
在现场进行数据测量并对外接电源进行插拔试验。外接电源插头从下往上插入插口,靠摩擦力锁定,如图5所示。外接电源插口长度和宽度均较外接电源插头长3mm左右,虽然正极接线柱的直径略宽于插孔直径0.3mm,但由于正极插孔内部四周为弹性金属片结构(以保证接触良好),故实际插拔时不存在卡滞现象,因此整个插拔试验过程较为轻松、顺畅和准确,所以正常的插拔幾乎不会对接线柱施加水平方向的力,因此可以排除机务人员操作导致断裂的可能性。
为了进行对比,在学院的172R飞机上也进行了同样的测量和试验。
172R飞机外接电源插口尺寸与DA42NG飞机接近,其接线柱略粗0.3mm,金属材质的插口和橡胶包裹的插头之间摩擦力较大,且外接电源插口位较高且平行于地面(如图6所示),导致插拔动作相对费力,实际操作中甚至需要摇晃插头以便插拔,所以172R飞机的接线柱常常会受到侧向力的作用。但到目前为止,172R飞机在学院超过10年(一百多万小时)的使用时间里并没有出现接线柱断裂的情况。
2.3 外接电源接线柱的设计对比
相比于DA42NG飞机接线柱构造,172R飞机外接电源接线柱在凸台处进行了延展,并加了一个垫圈,这样的设计降低了接线柱在受到侧向力时的应力集中。DA42NG飞机却没有进行优化设计来降低受到切应力时的应力集中,如图7所示。
2.4 安装程序分析
基于对厂家在现场更换接线柱的观察,发现厂家在安装接线柱时先给螺纹涂抹锁固胶,然后用胶皮包裹接线柱以防止其被钳子划伤,用钳子夹住接线柱下方末端,再用扳手带紧上部螺帽,对力矩并无要求,而维修人员却会使用较大的力量拧紧螺帽以防松脱。因此,该接线柱(中空设计)在安装时很可能会因钳子夹的过紧以及受到较大的扭矩而造成损伤。
3 结论
外接电源接线柱因结构简单,没有进行有利于安装的设计,这就要求安装人员需要注意正确安装的方法,避免对接线柱本身造成损伤。同时,工作程序中也缺乏拧紧螺帽的力矩要求,导致安装人员对安装接线柱缺乏技术标准,造成安装人员为了避免螺帽松脱,很可能将螺帽拧紧至远超出实际需要的力矩值。
在完成故障分析之后,将分析报告发送至厂家,厂家经过分析和试验后认可了此结论,为此增加了外接电源接线柱螺帽拧紧力矩标准,有效地保证了飞机的安全性。
4 思考
飞行学院是国内生产的DA42NG飞机的第一个客户,厂家的生产经验不足,制造水平和飞机可靠性相比原厂的确存在差距。因此,来自客户的故障信息反馈显得尤为重要。产品的可靠性最终反映在产品的故障率上,通过客户对故障信息的详细反馈,厂家可以迅速积累故障经验,及时改进生产工艺,提高产品可靠性。同时,新飞机对客户来说也是全新的,厂家对客户的疑问及时进行专业解答以及分享一些技术数据,促进了客户对飞机结构及系统的深入理解,有利于完善飞机维护标准,直接提高了飞机运行的安全性。因此,飞机生产厂家与飞机运行发展保持长期紧密的合作关系、开放信任的有效沟通尤为重要,这些举措将提升生产厂家的工艺水平,提高运行单位的维护标准,相辅相成,相互促进,最终提高了飞机的可靠性,保障了飞机的安全运行。
关键词:DA42NG;外接电源;接线柱;断裂
Keywords:DA42NG;external power;socket pin;fracture
1 故障描述
一架DA42NG在执行航后检查时,发现有金属块掉落,经检查是外接电源正极接线柱断裂。之后的6个月内又发生了两起类似事件,由于接线柱是在飞机飞行过程中掉落的,因此无法找到掉落的故障件。
经调查,该外接电源正极接线柱为原厂安装件,截止接线柱断裂时,该飞机共飞行一百多小时,外接电源插头的插拔次数不足10次。飞机维护手册中对此外接电源接线柱也没有维护要求。
2 故障分析
2.1 断面形貌分析
外接电源插口位于机头部位正下方,接线柱方向垂直向下,外接电源接线柱故障件宏观外貌如图1所示。接线柱在第一级螺纹处断开,接线柱下部掉落,上部螺纹端与螺帽连接良好,防松标记完好,见图2。
外接电源接线柱结构如图3所示,接线柱螺纹端从下往上穿过机身安装孔,靠接线柱的凸台限位,用一套垫片和螺帽拧紧固定,上方用另一套螺帽和垫片夹紧接线片。
在光学显微镜下获取断面宏观形貌(见图4),可见接线柱左下角区域已氧化发黑,表明该处裂纹已存在较长时间。结合裂纹扩展区的弧线式形态,可以判断弧线的圆心位置即左下角区域应为初始裂纹源区,断裂方向是从左下角的裂纹源区经过扩展区至上方的瞬断区。断裂处为第一级螺纹起始处,该处横截面积开始发生变化,是容易出现应力集中的部位,因此裂纹源产生的原因应为该部位产生了较为严重的应力集中。
2.2 数据测量及插拔试验
在现场进行数据测量并对外接电源进行插拔试验。外接电源插头从下往上插入插口,靠摩擦力锁定,如图5所示。外接电源插口长度和宽度均较外接电源插头长3mm左右,虽然正极接线柱的直径略宽于插孔直径0.3mm,但由于正极插孔内部四周为弹性金属片结构(以保证接触良好),故实际插拔时不存在卡滞现象,因此整个插拔试验过程较为轻松、顺畅和准确,所以正常的插拔幾乎不会对接线柱施加水平方向的力,因此可以排除机务人员操作导致断裂的可能性。
为了进行对比,在学院的172R飞机上也进行了同样的测量和试验。
172R飞机外接电源插口尺寸与DA42NG飞机接近,其接线柱略粗0.3mm,金属材质的插口和橡胶包裹的插头之间摩擦力较大,且外接电源插口位较高且平行于地面(如图6所示),导致插拔动作相对费力,实际操作中甚至需要摇晃插头以便插拔,所以172R飞机的接线柱常常会受到侧向力的作用。但到目前为止,172R飞机在学院超过10年(一百多万小时)的使用时间里并没有出现接线柱断裂的情况。
2.3 外接电源接线柱的设计对比
相比于DA42NG飞机接线柱构造,172R飞机外接电源接线柱在凸台处进行了延展,并加了一个垫圈,这样的设计降低了接线柱在受到侧向力时的应力集中。DA42NG飞机却没有进行优化设计来降低受到切应力时的应力集中,如图7所示。
2.4 安装程序分析
基于对厂家在现场更换接线柱的观察,发现厂家在安装接线柱时先给螺纹涂抹锁固胶,然后用胶皮包裹接线柱以防止其被钳子划伤,用钳子夹住接线柱下方末端,再用扳手带紧上部螺帽,对力矩并无要求,而维修人员却会使用较大的力量拧紧螺帽以防松脱。因此,该接线柱(中空设计)在安装时很可能会因钳子夹的过紧以及受到较大的扭矩而造成损伤。
3 结论
外接电源接线柱因结构简单,没有进行有利于安装的设计,这就要求安装人员需要注意正确安装的方法,避免对接线柱本身造成损伤。同时,工作程序中也缺乏拧紧螺帽的力矩要求,导致安装人员对安装接线柱缺乏技术标准,造成安装人员为了避免螺帽松脱,很可能将螺帽拧紧至远超出实际需要的力矩值。
在完成故障分析之后,将分析报告发送至厂家,厂家经过分析和试验后认可了此结论,为此增加了外接电源接线柱螺帽拧紧力矩标准,有效地保证了飞机的安全性。
4 思考
飞行学院是国内生产的DA42NG飞机的第一个客户,厂家的生产经验不足,制造水平和飞机可靠性相比原厂的确存在差距。因此,来自客户的故障信息反馈显得尤为重要。产品的可靠性最终反映在产品的故障率上,通过客户对故障信息的详细反馈,厂家可以迅速积累故障经验,及时改进生产工艺,提高产品可靠性。同时,新飞机对客户来说也是全新的,厂家对客户的疑问及时进行专业解答以及分享一些技术数据,促进了客户对飞机结构及系统的深入理解,有利于完善飞机维护标准,直接提高了飞机运行的安全性。因此,飞机生产厂家与飞机运行发展保持长期紧密的合作关系、开放信任的有效沟通尤为重要,这些举措将提升生产厂家的工艺水平,提高运行单位的维护标准,相辅相成,相互促进,最终提高了飞机的可靠性,保障了飞机的安全运行。