HJ125—22横管V冲弧不良诊断及模具设计优化

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  摘要:设计制作新结构HJ125-22横管V冲弧口模具,解决生产当中的拉刀问题,以及两端弧口错位的问题,提高了生产效率。
  关键词:HJ125-22横管V;冲床;模具零件;模具结构
  1.引言
  HJ125-22横管V是HJ125-22车架横管V总成上的一个管件,原料是焊管。这个零件在我们公司的生产工艺上是这样安排的:首先是从钢铁公司(上海宝钢)采购钢卷,然后将钢卷在我司的分条机上进行分条。就是把一卷钢料分成一片一片的钢带,按照钢带的宽度,一卷钢卷可以分成若干钢带。其后,把钢带吊装到开卷机上,通过开卷机将一片一片的钢带送到制管机里。钢带在制管机里通过十几道轧辊,进行卷边、成型、焊接、刨焊絲,再进行定径整形,一条条的焊管就这样生产出来。然后将焊开在冲床上进行下料,HJ125-22横管V的开料长度是210,这样HJ125-22横管V的毛坯就生产出来。由于HJ125-22横管V的两端头的弧口与竖直方向呈2度角度,两端的弧口中心线呈“八”字,所以在模具上冲弧口的时候,先冲一边端头,然后再以冲过的弧口作定位,防止弧口偏扭,再冲另一端头弧口。
  2.产品分析
  2014年元月份我司开发HJ125-22车架组焊件,HJ125-22横管V总成是其中的一个组焊件。HJ125-22横管V总成由5个零件组成:HJ125-22横管Ⅴ、HJ125-22发动机安装板、HJ125-22空滤器支承板Ⅲ组成、HJ125-22整流器安装板组成线,HJ125-22横管Ⅴ是其中的管件,尺寸见下图(图2-1):
  这个零件的的直径是φ22的钢管,它的壁厚是2。两端都要切弧口,它的弧口直径是φ25.5-φ26,两端弧口与管件中心的交点尺寸是216.3-217.3,弧口与竖直方向的夹角是2度。也就时说,冲切两端弧口时,要求冲刀与管件要呈一定的角度,不能采用常规的90度角度,从侧面来看要必须是88度的角度。由于冲刀要在竖直方向随着冲床运动,所以管件的摆放只能前低后翘。
  3.存在的质量的问题
  在生产过程中,这个产品合格率92%,我们发现这个产品容易发两种不良情况:
  1.弧口与管件表面磕伤;
  2.两端弧口扭偏。
  4.原因分析
  针对这个产品常出现的问题,我找了3个人成立QC小组。我们小组成员集
  中在一起,运用头脑风暴法,集思广益分析原因。我们从村料、模具、人员、三个方面分析这个问题。我们找到了4个末端原因:材料不合格、模具拉刀、员工对不准弧口、新员工操作。
  5.确定主要要因
  5.1 材料不合格
  HJ125-22横管V的材料是Q195,它是碳素结构钢。这种碳素结构钢在工业生产中产量大,成本相比较低,并且它里面所含的杂质也相对多一些,具有一定的力学性能,一般在热思状态下供应。它适用于一般结构钢和工程用的热轧钢板、热轧钢带、热轧型钢、热轧棒钢。所以它可以供焊接、铆接以入螺栓结构件的应用,广泛地应用于桥梁、船舶、建筑工程中,制作各种静负荷的金属结构件、不需要热处理的一般机械零件和普通焊接件,是一种用途非常广泛的工程用钢。用Q195制作焊管之后,它由平板变成一个力学性能结构稳定的钢管,在对其冲切时,它的冲切弧口上部会呈现凹陷的状态。
  经过检测,我司的材料厚度是1.95-2.02,屈服点为200-210,抗位强度为350-380,伸长率为35-37。进行化学分析,C含量0.7-0.8,Mn含量0.3-0.4,Si含量0.22-0.25,S含量0.2-0.3,P含量0.025-0.35。以上的数据表明,我们用的材料是没有问题的。所以,材料不合格非要因。
  5.2 模具拉刀
  我们在开发HJ125-22组焊件时,对开冲管件的弧口模具进行发外制作,也就是说我们公司自己不制作,让外边的模具商制作。由于当时开发时间短,我们就采用了模具商的方案。
  这套模具典型的特点是有两个工位,先冲一边的弧口,再冲另一边的弧口。上模有两个冲刀,冲刀前后都开刃口,下模也有两个凹模。所冲的管件在模具上摆放,与水平面存在2度的夹角,也就是说管件不是水平放置的,它是左边低右边高。下模的放料槽上装有活动的压板,当管件放入其中时,用用旋转压板压住管件,防止管件在冲弧口时,由于冲刀与产品之间的摩擦,把管件从凹模带出来。这套模具的外形尺寸是350*325*240,闭模高度是220,我司的25T冲床的闭模120-260,所以把它安装在25T冲床上是合适的。
  在使用过程中,我们发现这套模具存在以下问题:
  1.拉刀。员工操作时,把管件放入下模,然后旋转压板压住管件,然后开机冲弧口。在模具打开的那一瞬间,由于冲刀与管件端面存在摩擦,把管件会往上带。管件再通过自身的杠杆长度传导到压板上,就这样持续不停地撞击压板,导致压板与管件之间的间隙越来越大。经过500件冲压后,压板就造成了一个失效的状态。这样,管件就不时地冲刀往上拉,从而造成压板磕伤管件。
  所以,模具拉刀是要因。
  5.3 员工对不准弧口
  由于冲弧口时,是员工手动操作,把第一次冲的弧口贴住定位块,再冲第二个弧口(见图5-2)。所谓“常在河边走,难免不湿鞋”,时间久了,难免会出现对不到弧口的情况,如果弧口与定位块不贴合,就会造成第一个弧口与第二个弧口扭偏。弧口扭偏之后,管件只好报废。经过统计,不合格率不低于百分之5。所以,员工对不准弧口也是要因。
  5.4 新员工操作
  HJ125-22横管V冲弧口工序,有3个人做这道工序,他们是陈海燕、陆文康、王兴保。我们对这三个人的资料进行调查,见表5-1
  我们发现他们都是进厂6个月以上的老员工。所以,新员工操作非要因。   6.制定对策计划
  我们针对“模具拉刀、员工对不准弧口”两个末端原因,提出了用设计制作
  新结构的模具这个方案。见表6-1
  7.按对策实施
  7.1 设计模具
  首先,我们对这个产品进行工艺分析。在对其进行结构工艺分析时,这个这
  品是一个管件,它的圆周是一个封闭结构,在对它进行冲裁时,不能按平板件冲压结构设计。它的冲刀必须是一个锥形的结构,冲刀的中间凸起,先对管件的高点进行剖开式冲切,然后逐步扩散到下面进行整个管件的冲切。
  其次,对冲裁件的精度和断面粗糙度进行分析。我们发这个零件的两端弧
  口的中心距特别重要,因为两端的弧口是与车架左右侧管相焊接的位置,如果保证的不好,尺寸过大或过小,势必对后面的焊接造成影响,大了不能进行焊接,小了焊接间隙大。所以在设计模具时,模具的两个切口尺寸我们按照±0.05进行设计。
  2015年3月2日,我设计出新结构HJ125-22横管V冲弧口模具。这套模具的特点是无导柱导套,两个冲刀装在两侧的滑块上,在橡胶的弹力和拉簧的拉力作用下,随着上模具向上开模而自动复位。
  模具操作的情況是这样的。模具装在40T冲床上,首先把管件用安全手放入模具内,然后冲床滑块下行,冲床滑块压着上模,模具两侧的滑块随着上模在固定座上活动。此时,压料杆先压住管件,冲刀模具滑块的导向下对管件的两端同时冲弧口,冲切完成。紧接着,冲床滑块向上复位,滑块相橡胶的弹力作用下,带着冲刀从管件和下模孔内拔出。上模到到最高位置,滑块被橡胶作用到末端时,拉簧继续接力,把两个滑块接到最高位置。然后操作工用安全手把管件从下模内取出,模具开启动作完成。模具闭合及开启见图7-2,图7-3。
  7.2 模具制作
  2015年3月5日我们开始采购模具原材料,材料清单见下表:
  由于零件的内个关键件的热处理较为重要,它们影响模具的寿命,分别是:上模板、滑块压板A、滑块压板B、压料杆、下模、滑块。由于我司没有热处理设备,所以我们发外安排此工艺。我们要求厂商用正常淬火+低温回火(一次硬化法)的工艺。热处理后的组织为回火马氏体、未溶碳化物和残余奥氏休。具有高硬度(大于60HRC)、高温耐磨性和一定的韧性。广泛用于碳素工具钢、低合金工具钢、冷作模具钢等制造低速切削的刃具、冷作模具和量具。由于冷作模具要求组织稳定性高,以保证高的尺寸精度,故通常淬火后进行冰冷处理,以降低残余的奥氏体的含量。而且在磨削后常进行稳定化处理,使马氏体趋于稳定,进一步降低内应力。
  经过20天的努力,模具于2015年3月25日完成。
  8.效果检查
  2015年7月10日,我们对4月、5月、6月三个月的HJ125-22横管V冲弧口的生产情况进行检查,见下表:
  HJ125-22横管V冲弧口的合格率三个月平均值99.49%,原来的合格率是92%,
  超过了目标值,我们的目标实现了。
  9.结束语
  针对HJ125-22横管V冲弧口不良,经过分析验证,我们发现了主要是工装模具问题造成的。原来的模具是两次冲弧口,先冲一端再冲另一端,容易造成两端弧口扭偏。我们把模具进行重新设计,两端的弧口一次冲切,保证了弧口中心平面度,产品的合格率由92%提高到99.49%。今后,我们还准备把这个经验用到我司同类结构产品,也采用此类模具结构,提高产品质量。
  参考文献
  [1]杨玉英,崔令江.实用冲压工艺及模具设计手册[M].北京:机械工业出版社,2004.
  [2]王启平.机床夹具设计[M]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2005.
  (作者单位:江门市蓬江区荣盛实业有限公司)
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