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邹庄矿井下3108工作面瓦斯压力大、含量高,为降低采掘期间的瓦斯涌出,保证安全、高效回采,3108工作面采用了底抽巷穿层钻孔抽采瓦斯,但在穿层钻孔和地质探查钻孔等施工过程中,塌孔、抱钻以及喷孔等一直时有发生,且瓦斯抽采浓度较低,达不到要求,若不解决这些问题,将严重影响之后的穿层钻孔施工和瓦斯抽采效果,同时也形成了极大地安全隐患,经过分析导致这些问题的原因是:3108底抽巷所處层位均为泥岩,局部松软破碎,围岩裂隙较多,抽采时漏气进气,且易遇水膨胀。因此这些问题亟待解决。
为解决3108底抽巷穿层钻孔塌孔、卡钻、抽采效果差的问题,我们设想采用预注浆技术来解决这些问题。该技术主要存在以下优点:预注浆有效深度长、注浆压力大,能够注入岩层裂隙中,可以改变塌孔段的岩层的物理性质,解决钻孔踏空和卡钻等问题,提高了抽采效率;施工工艺简单、设备轻巧、材料简单、便于操作;预注浆之后,钻孔能承受的围岩压力提高,提高了打钻施工的稳定性和安全性;预注浆后,有利于瓦斯抽采的封孔质量,能够大大提高瓦斯抽采效果、缩短瓦斯治理时间。
预注浆实施方案:
一、注浆支护参数设计
注浆前,钻场巷道喷浆厚度必须达到设计要求。注浆锚杆采用沿巷道中顶线等距离布置。注浆锚杆采用φ20×2500mm和φ20×10000mm两种,考虑到渗透半径一般为0.8-1.2m,间排距为800×1500mm,间排距误差控制在土100mm以内,每个钻场6根注浆锚杆(锚杆布置见附图)。注浆材料为单液水泥浆为主,水灰比为1:1,注浆压力1.5~2.0Mpa。
二、注浆施工工艺
1、注浆材料以单液水泥浆为主,水泥采用325#普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1,注浆压力1.5~2.0Mpa。配制水泥浆时,按设计配合比配制,力求加料严格准确,并搅拌均匀。
2、注浆锚杆采用φ20×2500mm和φ20×10000mm两种,间排距800×1500mm,间排距误差控制在土100mm以内,注浆锚杆沿中顶线等距布置,每排3根。
3、注浆孔角度:注浆锚杆均与钻场巷道周边轮廓垂直布置,最小角度不小于75°。顶部采用MQT-130/2.8气动锚索钻机,迎头采用YT-28型气腿式风锤,φ28一字型钻头打眼。施工前,按注浆孔的设计间排距用红漆标出孔位,再按设计孔深钻出注浆孔,并随后用扫眼器将孔内清扫干净。
4、注浆锚杆采用4分钢管制作,规格为Ф20×2500mm和φ20×10000mm两种,杆体上每隔300mm按T字型梅花布置Ф6mm注浆孔;端部车70mm的丝扣,制作M20螺纹,终端加工呈扁状,以增加注浆出口压力。
5、每孔终孔测水后接通输浆管路进行压水试验,压力由小到大逐步升压到终压或注清水1分钟,根据压水结果,确定起始浆液配比。
6、压力调整:注浆压力有时渐变,有时成波状,调整压力应与孔内情况、浆液浓度等密切配合,当浆液浓度确定之后,用人为的方法控制泵量,使压力达到终压。
7、浆液调整:浆液在岩层裂隙中充填阶段中如压力和注浆量稳定不变,应逐级加大浆液浓度,如压力上升快,进浆量很快减小,应依次降低浆液浓度,每改变一次浆液浓度持续2分钟。
8、注浆量预算:
Q=AπR?Lβη
式中:Q为单孔注浆量
A为注浆损耗系数,取0.9
π为圆周率,取3.14
R为有效扩散半径,取1.2
L为注浆段长度,取2.5m和10m
η为孔隙率,取0.05
β为浆液充填系数取0.8
Q短=0.9×3.14×1.2?×2.5×0.05×0.8=0.41m?
Q长=0.9×3.14×1.2?×10×0.05×0.8=1.64m?
短孔单孔注浆量为0.41m?
长孔单孔注浆量为1.64 m?
9、为满足注浆锚杆的承压要求,现场安装注浆锚杆时,对其锚头外端牙扣处缠绕麻丝(棉丝缠绕150~200mm)使其膨胀固定,注浆锚杆露出巷道净表面30~40mm。每根注浆锚杆,先用水泥封堵后再采用两卷K2550型树脂锚固剂进行加固封堵以确保注浆锚杆的安装质量。
三、使用效果
通过该工艺,不仅降低了塌孔率和卡钻发生的次数,而且增加了钻场围岩的气密性,提高了瓦斯抽采浓度和瓦斯抽采效率,预计可提高瓦斯抽采浓度平均达到50%,穿层钻孔抽采浓度由原来的40%最大提高到了60%。
四、实施费用及产生的效益
3108底抽巷共设计37个钻场,每个钻场需要3根φ20×2500mm注浆锚杆和3根φ20×10000mm的注浆锚杆,共计需要长短注浆锚杆各111根,长短注浆锚杆分别为每根15元和60元,计8325元。
长短每孔分别需要注浆0.41m?和1.64m?,共需要水泥113.78m?(约2220袋),水泥每袋25元,计20×111×25=55500元。
每人每个班200元,每班4人,共需要38个班,计200×4×38=30400元。
其他费用0.5万元,预计项目实施费用约9.92万元。
3108底抽巷采用预注浆工艺后,预计钻孔施工进度能够每月增加500m,按19元/m计算收益为4116.7元;由于进行预注浆能大大降低塌孔率、增加围岩的气密性,预计每月可多抽采相当数量瓦斯,不仅提高了抽采效率,同时也大大提高了矿井瓦斯治理效果,确保了矿井的接替和安全生产,所创造的经济效益和安全效益不可估算。
预计该方案在3108底抽巷实施后,塌孔率会明显降低,围岩裂隙也会得到很好地封堵,抽采率会明显提高,具有较高的推广价值;但此工艺还存在一些不足之处,还需进一步完善改进。
为解决3108底抽巷穿层钻孔塌孔、卡钻、抽采效果差的问题,我们设想采用预注浆技术来解决这些问题。该技术主要存在以下优点:预注浆有效深度长、注浆压力大,能够注入岩层裂隙中,可以改变塌孔段的岩层的物理性质,解决钻孔踏空和卡钻等问题,提高了抽采效率;施工工艺简单、设备轻巧、材料简单、便于操作;预注浆之后,钻孔能承受的围岩压力提高,提高了打钻施工的稳定性和安全性;预注浆后,有利于瓦斯抽采的封孔质量,能够大大提高瓦斯抽采效果、缩短瓦斯治理时间。
预注浆实施方案:
一、注浆支护参数设计
注浆前,钻场巷道喷浆厚度必须达到设计要求。注浆锚杆采用沿巷道中顶线等距离布置。注浆锚杆采用φ20×2500mm和φ20×10000mm两种,考虑到渗透半径一般为0.8-1.2m,间排距为800×1500mm,间排距误差控制在土100mm以内,每个钻场6根注浆锚杆(锚杆布置见附图)。注浆材料为单液水泥浆为主,水灰比为1:1,注浆压力1.5~2.0Mpa。
二、注浆施工工艺
1、注浆材料以单液水泥浆为主,水泥采用325#普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1,注浆压力1.5~2.0Mpa。配制水泥浆时,按设计配合比配制,力求加料严格准确,并搅拌均匀。
2、注浆锚杆采用φ20×2500mm和φ20×10000mm两种,间排距800×1500mm,间排距误差控制在土100mm以内,注浆锚杆沿中顶线等距布置,每排3根。
3、注浆孔角度:注浆锚杆均与钻场巷道周边轮廓垂直布置,最小角度不小于75°。顶部采用MQT-130/2.8气动锚索钻机,迎头采用YT-28型气腿式风锤,φ28一字型钻头打眼。施工前,按注浆孔的设计间排距用红漆标出孔位,再按设计孔深钻出注浆孔,并随后用扫眼器将孔内清扫干净。
4、注浆锚杆采用4分钢管制作,规格为Ф20×2500mm和φ20×10000mm两种,杆体上每隔300mm按T字型梅花布置Ф6mm注浆孔;端部车70mm的丝扣,制作M20螺纹,终端加工呈扁状,以增加注浆出口压力。
5、每孔终孔测水后接通输浆管路进行压水试验,压力由小到大逐步升压到终压或注清水1分钟,根据压水结果,确定起始浆液配比。
6、压力调整:注浆压力有时渐变,有时成波状,调整压力应与孔内情况、浆液浓度等密切配合,当浆液浓度确定之后,用人为的方法控制泵量,使压力达到终压。
7、浆液调整:浆液在岩层裂隙中充填阶段中如压力和注浆量稳定不变,应逐级加大浆液浓度,如压力上升快,进浆量很快减小,应依次降低浆液浓度,每改变一次浆液浓度持续2分钟。
8、注浆量预算:
Q=AπR?Lβη
式中:Q为单孔注浆量
A为注浆损耗系数,取0.9
π为圆周率,取3.14
R为有效扩散半径,取1.2
L为注浆段长度,取2.5m和10m
η为孔隙率,取0.05
β为浆液充填系数取0.8
Q短=0.9×3.14×1.2?×2.5×0.05×0.8=0.41m?
Q长=0.9×3.14×1.2?×10×0.05×0.8=1.64m?
短孔单孔注浆量为0.41m?
长孔单孔注浆量为1.64 m?
9、为满足注浆锚杆的承压要求,现场安装注浆锚杆时,对其锚头外端牙扣处缠绕麻丝(棉丝缠绕150~200mm)使其膨胀固定,注浆锚杆露出巷道净表面30~40mm。每根注浆锚杆,先用水泥封堵后再采用两卷K2550型树脂锚固剂进行加固封堵以确保注浆锚杆的安装质量。
三、使用效果
通过该工艺,不仅降低了塌孔率和卡钻发生的次数,而且增加了钻场围岩的气密性,提高了瓦斯抽采浓度和瓦斯抽采效率,预计可提高瓦斯抽采浓度平均达到50%,穿层钻孔抽采浓度由原来的40%最大提高到了60%。
四、实施费用及产生的效益
3108底抽巷共设计37个钻场,每个钻场需要3根φ20×2500mm注浆锚杆和3根φ20×10000mm的注浆锚杆,共计需要长短注浆锚杆各111根,长短注浆锚杆分别为每根15元和60元,计8325元。
长短每孔分别需要注浆0.41m?和1.64m?,共需要水泥113.78m?(约2220袋),水泥每袋25元,计20×111×25=55500元。
每人每个班200元,每班4人,共需要38个班,计200×4×38=30400元。
其他费用0.5万元,预计项目实施费用约9.92万元。
3108底抽巷采用预注浆工艺后,预计钻孔施工进度能够每月增加500m,按19元/m计算收益为4116.7元;由于进行预注浆能大大降低塌孔率、增加围岩的气密性,预计每月可多抽采相当数量瓦斯,不仅提高了抽采效率,同时也大大提高了矿井瓦斯治理效果,确保了矿井的接替和安全生产,所创造的经济效益和安全效益不可估算。
预计该方案在3108底抽巷实施后,塌孔率会明显降低,围岩裂隙也会得到很好地封堵,抽采率会明显提高,具有较高的推广价值;但此工艺还存在一些不足之处,还需进一步完善改进。