双面研磨机传动轴有限元分析

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  [摘 要]利用UG软件建立双面研磨机传动轴的三维CAD模型,并将该模型导入有限元分析软件ANASYS中进行有限元分析,从而优化设计双面研磨机的传动轴。优化最终结果表明传动轴最大应力减小了25.7Mpa,位移最大变形为0.033mm。优化设计的结果能够为此类双面研磨机的改进提供相对应的帮助,具有一定的工程参考价值。
  [关键词]传动轴;ANASYS;优化设计
  中图分类号:TE657 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)15-0014-01
  1 前言
  目前双面研磨机传动轴的好坏直接影响机器稳定性和精度,本文主要对双面研磨机多级齿轮传动系统中的传动轴进行优化设计[1]。在双面研磨机中传动轴的疲劳损坏将直接导致机器的振动破坏,从而影响机器运行的稳定性,乃至传动系统的瘫痪[2]。在实际设备使用和维护中发现,传动轴在使用不到一年的时间里就出现崩断现象常有发生,从而直接导致机器的瘫痪,且传动轴被安装在设备的中心部位,进行拆分和安装是相当困难的,故增加传动轴的使用寿命是很有研究意义的[3-4]。
  2 传动轴的三维造型
  双面研磨机传动齿轮系统传动轴的装配结构图如图1所示,传动轴上端安装有两个齿轮和一个链轮,两齿轮安装在轴肩的上端,中间用套筒连接支撑,传动轴立在平面軸承上,且传动轴低端面与平面轴承的上半部分通过螺钉固定在一起,传动轴的低端安装有两个滚动轴承,滚动轴承和链轮之间通过套筒竖直支撑,传动轴与安装低端的滚动轴承和平面轴承一起被固定在轴承座上,限制了传动轴的上下和左右跳动。通过图1传动轴装配结构图绘制出传动轴的三维造型,本文通过UG三维软件建立传动轴的三维模型图如图2所示[5]:
  3 传动轴有限元优化分析
  从图3(a/b/c/d)可知:传动轴的位移分布,X方向最大位移为0.26mm,处于轴顶端键槽口;Y方向最大位移为0.11mm,也是处于轴顶端键槽口;Z方向最大位移为0.03mm,處于轴端面;总位移最大值为0.281mm,处于键槽口处。可以看出传动轴在上端没有任何固定防护措施的情况下,受到下面切向力和径向力的共同作用,使传动轴受到较大位移变形,长期处于这种工况下,传动轴的疲劳寿命值将大大减小,很可能出现传动轴崩断的现象,这种现象在实际设备的使用中也得到证实,设备使用不到一年就出现了传动轴的崩断现象。所以为了防止传动轴变形位移过大,必须对传动轴上端进行有效的优化设计。
  4 结论
  对传动轴参数化优化设计,得出最优的键槽的长和深,并比较传动轴优化前后的应力、位移和质量的变化。从对比结果可知,最大应力减小了25.7Mpa,得到明显的优化,而位移却反而有所增加了0.034mm,此结果并不理想,为此进行结构优化,在轴连接的齿轮上部设置内凹结构,原先在外部固定的轴改为内嵌在齿轮内部,降低轴的左右摆动,对传动轴进行静力学分析,对比优化前后的结果可知,位移降到了0.033mm得到了明显优化,完全符合了设计要求,最大位移出现在键槽内侧,并且最大值远小于初始值,应力分布也得到了一定的优化。通过两次的优化设计,使双面研磨机的传动轴满足了设计和工作要求。
  参考文献
  [1] 李长河,李晶尧,韩振鲁.精密超精密游离磨料加工技术.青岛理工大学,2012.
  [2] 詹承先.全自动研磨机的研究和设计.厦门大学,2008.
  [3] 李俊烨.双面数控高速研磨机计算机控制系统的研制.长春理工大学, 2007.
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