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[摘要]本文介绍了桩西油田桩斜149块面对单元含水上升快、老区递减大的情况,采取控液稳油的治理措施,精细产液结构化和单井管理,实现了桩149块产量的稳升。通过对油藏开发管理上存在的问题进行分析,明确了下步开发的潜力方向和重点工作。
[关键字]石油企业 管理模式
[中图分类号] TE11 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-5-105-1
1单元基本情况
1.1概况
1.1.1构造特征
桩斜149块位于桩东小洼陷和埕岛潜山披覆构造带结合部低隆起的东部,是受埕北、长堤边界大断层控制的断鼻状构造。区块含油面积为0.9km2,地质储量为80×104t,丰度中等。总体上桩斜149块主要为受断层控制,同时也受砂体分布影响的岩性-构造中丰度油藏。
1.1.2储层特征
桩斜149块主力含油小层为沙二段油层,油层埋深3260-3480m。砂体南北向展布。
1.1.3岩性特征
根据桩斜149井井壁取芯以及桩149-斜1井岩屑录井显示,该块储层岩性为油斑细砂岩。
1.1.4孔渗特征
借用邻区同类油藏桩海101(侧)数据。该块孔隙度为21.5%,渗透率113.2×10-3um2,为中孔、中渗储层类型。
1.1.5流体性质
根据桩斜149井测试分析和桩149-斜1井高压物性分析报告,该区沙二段油层的地面原油密度0.8563g/cm3、粘度12.5mPa.s,凝固点30℃ 。地层原油密度0.7118 g/cm3,粘度1.21mPa.s,为低粘度、低含硫常规原油。
1.1.6压力系统和温度系统
根据桩149-斜1井高压物性资料,沙二段油层中深3787.7m(垂深3289.1),地层压力40.59MPa,压力系数为1.23,饱和压力14.5MPa,油层温度136℃,属高温高压系统。
综上所述,桩斜149块属于中孔中渗、高温高压系统的岩性-构造中丰度稀油油藏。
1.2开发简历及特点
1.2.1开发简历
桩斜149块于2007年1月试油投产进行开发,其开发历程共分为两个阶段:试油试采阶段、井网完善阶段。
(1)试油试采阶段(2007.1-2009.3)
本阶段区块共完钻4口井(桩斜149、桩149-斜1、桩149-斜2、桩149-斜3)。樁149-斜2井高含水,投产2月后计关。桩斜149、桩149-斜1等2口井进行了测试并获得了工业油气流。此阶段油井除桩149-斜2外,其它井试采效果良好。本阶段末区块共油井4口,开井3口,日产液80.5吨,日产油60.7吨,综合含水率24.6%,阶段末共计累油1.7443×104吨,累水1.1171×104m3。由各井试采情况及探测资料,油藏的地质构造及储量分布进一步明确,为下步开发打下基础。
(2)完善井网阶段(2009.4-2012.12)
由于上阶段试油试采效果较好,本阶段先后投入完善井5口。区块新井开发效果较好,且油井措施见效,区块能量充足,共有高产自喷井5口。后期因能量下降,2010年4月自喷井相继转抽。本阶段区块的整体井网控制程度较好,地质储量及构造得到进一步确认,积累了一定的开采经验。
1.2.2开发特点
(1)油藏具有一定的产能
区块产能较高,井间差异大。井间产能差异主要是油层厚度和储层物性的变化引起。位于断块边部的桩149油层较薄,物性也相对较差,依据电测解释,桩斜149和桩149-斜1平均渗透率分别为60.17×10-3um2,180.27×10-3um2。
(2)油井见水较早
桩斜149钻遇油水同层,从2007年1月投产就见水,初期含水77%,随着作业水不断排出,加之同层水能量有限,在生产的初期含水不断下降,但历时仅2月至2007年9月含水率又回升至48.9%,表明油藏的边底水已经突破。因此,桩斜149块后期完善井都采取底部避射措施,适当控制油层射开程度,延长油井无水采油期,提高无水期产油量。
(3)油井易结蜡
根据桩斜149井原油性质分析,该井产出的原油具有中质、低粘、凝固点高的特征。从生产动态上看,区块大部分油井结蜡严重。由于区块后期采取调小参数控制生产压差,自喷井桩149-斜8、桩149-斜9结蜡更为严重,清蜡周期缩短,且清蜡前需采取放大油嘴进行生产作准备甚至焖井。2011年将两井先后因能量下降自喷转抽。
2历年来所做的主要工作和效果
2.1实施油井查层补孔,提高井层动用率
截止目前区块共进行补孔2井次,桩149-斜2、桩149-斜9投产初期高含水,两井经过查层补孔,其中桩149-斜9效果显著。桩149-斜9于2009.10.26日投产,生产层位MZ,初期含水100%,09.12月进行丢封改层S2,5mm自喷生产,取得日油40.5t,含水率仅为3.1%的好效果。
2.2实施油层改造,提高单井产能。
对位于构造边部的油井,因储层低渗,该块共进行酸化2井次桩149-斜5、桩斜149,均取得了良好效果。
2.3实施控制生产压差,保持地层能量,延缓边底水推进
区块只采不注,随油井开井数不断增加,自2010年1月开始,该块地层能量处于明显下降阶段,且含水皆有不同程度的上升。为了更好地利用区块的天然能量并抑制边水推进,对区块高部位5口油井及时进行调小参数控制生产,区块整体含水得到较好控制,较为平稳,边水推进得到有效抑制。
通过上述综合治理,由于区块所做工作针对性强,措施效果较好,初期产量大幅上升,提高了区块采油速度,实现整体产量稳升。
3下步认识及工作
(1)从桩斜149块的开发历程不看,合理的产液结构是区块高产稳产的关键,对高部位能量充足井采取提液措施要慎重。
(2)低注高采的开采方式是适合该类复杂断块稀油油藏的开发模式,完善注采关系是提高断块油藏采收率的关键。
(3)针对构造边部储层物性差、能量不足酸化是边部油井生产后期的有效措施。
[关键字]石油企业 管理模式
[中图分类号] TE11 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-5-105-1
1单元基本情况
1.1概况
1.1.1构造特征
桩斜149块位于桩东小洼陷和埕岛潜山披覆构造带结合部低隆起的东部,是受埕北、长堤边界大断层控制的断鼻状构造。区块含油面积为0.9km2,地质储量为80×104t,丰度中等。总体上桩斜149块主要为受断层控制,同时也受砂体分布影响的岩性-构造中丰度油藏。
1.1.2储层特征
桩斜149块主力含油小层为沙二段油层,油层埋深3260-3480m。砂体南北向展布。
1.1.3岩性特征
根据桩斜149井井壁取芯以及桩149-斜1井岩屑录井显示,该块储层岩性为油斑细砂岩。
1.1.4孔渗特征
借用邻区同类油藏桩海101(侧)数据。该块孔隙度为21.5%,渗透率113.2×10-3um2,为中孔、中渗储层类型。
1.1.5流体性质
根据桩斜149井测试分析和桩149-斜1井高压物性分析报告,该区沙二段油层的地面原油密度0.8563g/cm3、粘度12.5mPa.s,凝固点30℃ 。地层原油密度0.7118 g/cm3,粘度1.21mPa.s,为低粘度、低含硫常规原油。
1.1.6压力系统和温度系统
根据桩149-斜1井高压物性资料,沙二段油层中深3787.7m(垂深3289.1),地层压力40.59MPa,压力系数为1.23,饱和压力14.5MPa,油层温度136℃,属高温高压系统。
综上所述,桩斜149块属于中孔中渗、高温高压系统的岩性-构造中丰度稀油油藏。
1.2开发简历及特点
1.2.1开发简历
桩斜149块于2007年1月试油投产进行开发,其开发历程共分为两个阶段:试油试采阶段、井网完善阶段。
(1)试油试采阶段(2007.1-2009.3)
本阶段区块共完钻4口井(桩斜149、桩149-斜1、桩149-斜2、桩149-斜3)。樁149-斜2井高含水,投产2月后计关。桩斜149、桩149-斜1等2口井进行了测试并获得了工业油气流。此阶段油井除桩149-斜2外,其它井试采效果良好。本阶段末区块共油井4口,开井3口,日产液80.5吨,日产油60.7吨,综合含水率24.6%,阶段末共计累油1.7443×104吨,累水1.1171×104m3。由各井试采情况及探测资料,油藏的地质构造及储量分布进一步明确,为下步开发打下基础。
(2)完善井网阶段(2009.4-2012.12)
由于上阶段试油试采效果较好,本阶段先后投入完善井5口。区块新井开发效果较好,且油井措施见效,区块能量充足,共有高产自喷井5口。后期因能量下降,2010年4月自喷井相继转抽。本阶段区块的整体井网控制程度较好,地质储量及构造得到进一步确认,积累了一定的开采经验。
1.2.2开发特点
(1)油藏具有一定的产能
区块产能较高,井间差异大。井间产能差异主要是油层厚度和储层物性的变化引起。位于断块边部的桩149油层较薄,物性也相对较差,依据电测解释,桩斜149和桩149-斜1平均渗透率分别为60.17×10-3um2,180.27×10-3um2。
(2)油井见水较早
桩斜149钻遇油水同层,从2007年1月投产就见水,初期含水77%,随着作业水不断排出,加之同层水能量有限,在生产的初期含水不断下降,但历时仅2月至2007年9月含水率又回升至48.9%,表明油藏的边底水已经突破。因此,桩斜149块后期完善井都采取底部避射措施,适当控制油层射开程度,延长油井无水采油期,提高无水期产油量。
(3)油井易结蜡
根据桩斜149井原油性质分析,该井产出的原油具有中质、低粘、凝固点高的特征。从生产动态上看,区块大部分油井结蜡严重。由于区块后期采取调小参数控制生产压差,自喷井桩149-斜8、桩149-斜9结蜡更为严重,清蜡周期缩短,且清蜡前需采取放大油嘴进行生产作准备甚至焖井。2011年将两井先后因能量下降自喷转抽。
2历年来所做的主要工作和效果
2.1实施油井查层补孔,提高井层动用率
截止目前区块共进行补孔2井次,桩149-斜2、桩149-斜9投产初期高含水,两井经过查层补孔,其中桩149-斜9效果显著。桩149-斜9于2009.10.26日投产,生产层位MZ,初期含水100%,09.12月进行丢封改层S2,5mm自喷生产,取得日油40.5t,含水率仅为3.1%的好效果。
2.2实施油层改造,提高单井产能。
对位于构造边部的油井,因储层低渗,该块共进行酸化2井次桩149-斜5、桩斜149,均取得了良好效果。
2.3实施控制生产压差,保持地层能量,延缓边底水推进
区块只采不注,随油井开井数不断增加,自2010年1月开始,该块地层能量处于明显下降阶段,且含水皆有不同程度的上升。为了更好地利用区块的天然能量并抑制边水推进,对区块高部位5口油井及时进行调小参数控制生产,区块整体含水得到较好控制,较为平稳,边水推进得到有效抑制。
通过上述综合治理,由于区块所做工作针对性强,措施效果较好,初期产量大幅上升,提高了区块采油速度,实现整体产量稳升。
3下步认识及工作
(1)从桩斜149块的开发历程不看,合理的产液结构是区块高产稳产的关键,对高部位能量充足井采取提液措施要慎重。
(2)低注高采的开采方式是适合该类复杂断块稀油油藏的开发模式,完善注采关系是提高断块油藏采收率的关键。
(3)针对构造边部储层物性差、能量不足酸化是边部油井生产后期的有效措施。