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1 现状及存在问题
临涣选煤厂配仓自动化改造项目需要解决仓位检测、小车定位以及防止飞车等技术难点,针对这些技术难点进行了充分讨论,查阅了一些资料,通过现在的检测技术(重锤式物位计、超宽带定位技术)可以实现,该项目在技术上可行。该项目设计思路实现配仓小车自动选仓落煤,减少人工干预。该项目实施后优点明显,切实的推进减员提效工作,改善职工工作环境,降低职工工作量,同时为智能化选煤厂打下基础,是迫切需实施项目。
2 实施方案
2.1 总体思路
临涣选煤厂共有原煤仓19个,精煤仓11个,配煤小车13个。原有设计采用岗位司机现场控制小车行走以及仓位监测,自动化水平低,用工量大(26~30人),工作环境粉尘量大、湿度高,仓位监测不准,偶尔会发生飞车现象,存在安全隐患。针对以上问题,从提高配仓小车自动化水平、减员提效、提高仓存检测精度等方面来看,对配仓进行自动化改造显得十分必要。项目实施后,可减员20人以上。
在原配仓小车的控制系统基础上进行改造,对仓存检测、小车定位、控制系统及PLC程序进行改造,原配电柜、上位机仍然采用。使用合适的物位计提高仓存检测的精度,并纳入集中控制系统,在上位机实时显示仓存。采用定位设备对配煤小车进行精确定位,并反馈至上位机显示小车实时位置。根据小车位置信号结合仓存及煤种信息,通过编写程序自动控制小车选仓落煤,将仓存检测与小车自动控制融为一体。从而实现配煤小车自动化,为后期智能化以及整合至控制中心做好基础。
2.2 具体方案
(1)检测仓存使用重锤式物位计,其是新技术与传统测量方法相结合的产品,测量原理是通过智能电机传动系统控制重锤向下降,重锤接触介质表面的瞬间,停止向下,而后改变电机的转动方向将重锤收回,并通过专门的传感器精确计量,获取料位信号并传输至PLC。其检测过程不受粉尘、水雾等环境因素的干扰,相对原有的超声波、雷达仓位计具有明显的优势。其主要技术参数:工作温度-45~+65℃,测量范围45.7m,测量速度0.3m/s,精度±0.25%,钢缆尼龙护层(123kg张力),输出信号4~20Ma。
(2)配煤小车定位装置采用超宽带(UWB)技术,超宽带定位是利用测距基站发送电磁波到移动站,移动站返回电磁波到基站,通过计算电磁波飞行时间来计算距离。由于采用的是超高频电磁波(工作频率3~5GHZ),其对信道衰减不敏感,受粉尘等环境因素干扰很小,测距精度在无遮挡的情况下10~30cm,测量距离最大120m,工作湿度0~90%。一台配煤小车使用一个基站,一个移动站即可定位,在墙上安装固定基站,小车上安装移动基站。从固定基站将小车位置信号引出至控制系统供编程使用,并在上位机显示小车实时位置。
(3)防飞车计划分二步走,第一步在小车精确定位的基础上,通过PLC程序计算小车行驶速度,一旦超过速度上限(0.29m/s),立刻停止行走电机同时控制抱闸。第二步对现有管理方式及操作程序进行优化。
(4)控制系统下位机采用一套小型PLC,上位机采用原控制室上位机,将仓位、小车位置等信号接入到小型PLC中,反馈至上位机显示,通过编写PLC程序控制小车的运转。
通过以上方式,通过软件系统与硬件系统的结合,实现配煤小车根据仓位和煤种自动选仓落煤。
工程内容:PLC柜、仓位计、定位装置等安装。
设备选型如表1。
3 投资概算
投资总概算:145.5万元。其中设备费用:22.9万元(包括定位装置、PLC柜),材料费用:122.6万元。
4 其它方面
该项目经过充分的讨论论证,在技术和经济上可行,先选择西区一台配仓小车进行方案实施,达到预期效果再进行推广。
5 效果分析
达到预期效果:
①改善职工工作环境,远离粉尘环境,减少职业病危害,保障职工人身安全。②提高煤仓仓存检测准确度,更利于指导生产过程,分析生产效果。③完善了设备保护系统,有效的预防事故发生,提高工作效率,节约材料消耗,为智能化选煤厂打下基础。④实现配煤小车根据仓存自动选仓落煤,減少人工干预,推广开来,可减员20人,可创造效益20×65000=130万元;自主实施,利用现有资源,节省费用约25万元。⑤该项目可推广至集团公司其它选煤厂,为其它行业具有筒仓上往复落煤小车提供借鉴。
收稿日期:2018-4-24
作者简介:王 诤(1977-),男,安徽阜阳人,本科,研究方向为选煤厂自动控制。
临涣选煤厂配仓自动化改造项目需要解决仓位检测、小车定位以及防止飞车等技术难点,针对这些技术难点进行了充分讨论,查阅了一些资料,通过现在的检测技术(重锤式物位计、超宽带定位技术)可以实现,该项目在技术上可行。该项目设计思路实现配仓小车自动选仓落煤,减少人工干预。该项目实施后优点明显,切实的推进减员提效工作,改善职工工作环境,降低职工工作量,同时为智能化选煤厂打下基础,是迫切需实施项目。
2 实施方案
2.1 总体思路
临涣选煤厂共有原煤仓19个,精煤仓11个,配煤小车13个。原有设计采用岗位司机现场控制小车行走以及仓位监测,自动化水平低,用工量大(26~30人),工作环境粉尘量大、湿度高,仓位监测不准,偶尔会发生飞车现象,存在安全隐患。针对以上问题,从提高配仓小车自动化水平、减员提效、提高仓存检测精度等方面来看,对配仓进行自动化改造显得十分必要。项目实施后,可减员20人以上。
在原配仓小车的控制系统基础上进行改造,对仓存检测、小车定位、控制系统及PLC程序进行改造,原配电柜、上位机仍然采用。使用合适的物位计提高仓存检测的精度,并纳入集中控制系统,在上位机实时显示仓存。采用定位设备对配煤小车进行精确定位,并反馈至上位机显示小车实时位置。根据小车位置信号结合仓存及煤种信息,通过编写程序自动控制小车选仓落煤,将仓存检测与小车自动控制融为一体。从而实现配煤小车自动化,为后期智能化以及整合至控制中心做好基础。
2.2 具体方案
(1)检测仓存使用重锤式物位计,其是新技术与传统测量方法相结合的产品,测量原理是通过智能电机传动系统控制重锤向下降,重锤接触介质表面的瞬间,停止向下,而后改变电机的转动方向将重锤收回,并通过专门的传感器精确计量,获取料位信号并传输至PLC。其检测过程不受粉尘、水雾等环境因素的干扰,相对原有的超声波、雷达仓位计具有明显的优势。其主要技术参数:工作温度-45~+65℃,测量范围45.7m,测量速度0.3m/s,精度±0.25%,钢缆尼龙护层(123kg张力),输出信号4~20Ma。
(2)配煤小车定位装置采用超宽带(UWB)技术,超宽带定位是利用测距基站发送电磁波到移动站,移动站返回电磁波到基站,通过计算电磁波飞行时间来计算距离。由于采用的是超高频电磁波(工作频率3~5GHZ),其对信道衰减不敏感,受粉尘等环境因素干扰很小,测距精度在无遮挡的情况下10~30cm,测量距离最大120m,工作湿度0~90%。一台配煤小车使用一个基站,一个移动站即可定位,在墙上安装固定基站,小车上安装移动基站。从固定基站将小车位置信号引出至控制系统供编程使用,并在上位机显示小车实时位置。
(3)防飞车计划分二步走,第一步在小车精确定位的基础上,通过PLC程序计算小车行驶速度,一旦超过速度上限(0.29m/s),立刻停止行走电机同时控制抱闸。第二步对现有管理方式及操作程序进行优化。
(4)控制系统下位机采用一套小型PLC,上位机采用原控制室上位机,将仓位、小车位置等信号接入到小型PLC中,反馈至上位机显示,通过编写PLC程序控制小车的运转。
通过以上方式,通过软件系统与硬件系统的结合,实现配煤小车根据仓位和煤种自动选仓落煤。
工程内容:PLC柜、仓位计、定位装置等安装。
设备选型如表1。
3 投资概算
投资总概算:145.5万元。其中设备费用:22.9万元(包括定位装置、PLC柜),材料费用:122.6万元。
4 其它方面
该项目经过充分的讨论论证,在技术和经济上可行,先选择西区一台配仓小车进行方案实施,达到预期效果再进行推广。
5 效果分析
达到预期效果:
①改善职工工作环境,远离粉尘环境,减少职业病危害,保障职工人身安全。②提高煤仓仓存检测准确度,更利于指导生产过程,分析生产效果。③完善了设备保护系统,有效的预防事故发生,提高工作效率,节约材料消耗,为智能化选煤厂打下基础。④实现配煤小车根据仓存自动选仓落煤,減少人工干预,推广开来,可减员20人,可创造效益20×65000=130万元;自主实施,利用现有资源,节省费用约25万元。⑤该项目可推广至集团公司其它选煤厂,为其它行业具有筒仓上往复落煤小车提供借鉴。
收稿日期:2018-4-24
作者简介:王 诤(1977-),男,安徽阜阳人,本科,研究方向为选煤厂自动控制。