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摘 要:近几年GIS得到不断的推广应用,但在安装过程中由于安装工艺不当,造成在投运过程中或投运后不久发生绝缘故障,本案例通过对一起110千伏GIS母线故障跳闸的原因分析,提供了通过试验手段进行故障查找和定位的方法,故障原因分析过程对GIS安装、试验和运行提供了可借鉴的经验。
关键词:GIS;母线故障;原因分析
0 引言
GIS与传统的敞开式设备相比,因其占地面积小、重量轻、安装方便、内部元件不受环境干扰、机械故障率低等优点,近年来得到了不断的推广应用,GIS设备数量也在迅速增加。但由于安装过程中出现了一些安装工艺不良或工序不当等问题,造成了内部绝缘隐患,在运行一段时间后极易发生绝缘故障。本案例介绍了一起110千伏GIS母线故障的跳闸经过、现场检查和试验情况,并通过解体检查,对故障进行了原因分析,本文中的故障查找和原因分析过程为GIS安装、试验和运行等方面提供了可借鉴的现场经验。
1变电站概述及故障前运行方式
220千伏某变电站,220千伏和110千伏设备均为GIS,双母线接线方式;35千伏配电装置为金属封闭开关柜,单母线分段接线方式。故障发生前运行方式为:#3主变带某某线在#1母线运行,#1母线通过母联由#2母线带另两条线路。主接线方式见图1。
2 故障经过及检查情况
2.1 故障经过
X年X月X日X时,220千伏某变电站110千伏母差保护动作,#2母线失压,母联和#2母线上运行线路开关跳闸,同时#1母线上运行的某某线距离Ⅰ段跳闸,重合不成。现场检查发现110千伏#2母线故障,故障录波图中显示为B相母线故障。
2.2 试验及现场检查情况
故障发生后,对母线及母线刀闸气室进行微水测试,测试结果合格;对设备进行高压耐压试验后判定故障部位在#2母线;然后利用SF6设备分解产物检测仪对#2母线4个气室及Ⅱ母线刀闸10个气室的气体成分进行检测,发现某某线及#3主变所在的Ⅱ母线气隔内气体分解物成分超标,测试结果:SO2为6.7ppm(经验值不大于2ppm),H2S为0.3ppm(经验值不大于1ppm),CO为9.6ppm(经验值不大于200ppm),其余13个间隔中SO2和H2S测试值均为0,CO测试值为0-9.2。通过现场试验测试结果,判定故障点位于某某线所在的#2母线气隔内,见图2。
3 设备解体及试验情况
3.1 解体情况
解体发现故障点为某某线间隔B相支柱绝缘子,该支柱绝缘子在低电位嵌件处断裂,中相导体跌落在壳体上,环氧树脂表面有破碎现象,如图3。
3.2 检查及试验情况
为分析故障原因,查阅了故障件及其它更换下来的绝缘支柱出厂和交接局放记录,测试结果正常。将这批绝缘支柱返厂,检查及试验情况如下:
3.2.1外观检查
故障件擦拭外表面及断面后,通过目视检查,外表面无可见缺陷,烧损断面未见气泡、缩松、杂质等缺陷,其它绝缘支柱亦无外观缺陷。
3.2.2 X射线探伤试验
对5件非故障绝缘支柱进行X光探伤,未发现内部气泡、裂纹等异常。
3.2.3耐压试验、局部放电试验
对5件非故障绝缘支柱进行耐压试验并测量局放值,耐压230千伏/5分钟,降压至1.2倍相电压(87千伏),局放值<2pC,测试结果符合国家标准。
3.2.4玻璃化转变温度试验
对故障绝缘支柱材料取样,进行玻璃化转变温度测试,玻璃化转变温度为114.59℃,符合技术要求(105℃-120℃)。
4 故障原因分析
4.1可能造成故障的原因
4.1.2外部过电压的影响
故障发生时天气晴好,变电站周边没有雷电活动,可以排除外部过电压的影响。
4.1.3内部过电压的影响
故障发生时系统无任何倒闸操作,可以排除操作过电压等内部过电压的影响。
4.1.4绝缘支柱的质量缺陷
从返厂件的试验情况看,非故障件经过各种检查和试验都未发现内部气泡、裂纹等缺陷,1.2倍相电压下局放测量值均小于2pC,说明绝缘支柱本身无质量问题,排除了绝缘支柱质量缺陷的可能。
4.2 故障原因分析
排除以上可能后,综合放电外观、放电位置及试验情况,分析认为,支柱绝缘子在根部(低电位区)因异常受力形成裂纹是造成此次母线故障的直接原因。
经分析,整个故障发展过程为:在现场安装过程中,因B相导体未对正,产生异常安装应力,该应力的长期作用导致支柱绝缘子根部(低电位区)产生微小裂纹,裂纹处的电场发生畸变,出现局部放电,运行一段时间后,绝缘支柱的绝缘强度不断降低,最终发生绝缘件击穿,在电弧的作用下,造成部分表面破碎,發生该相母线接地故障。
5后记
通过这个案例可以看出,GIS 设备现场安装工艺不规范往往会给设备绝缘带来较大的潜在性隐患,为防止此类故障发生,应严格施工工艺,严把质量关,加强过程监督,强化交接验收,目前已通过提高交流耐压试验值,及时有效发现可能存在的绝缘缺陷,同时投运后定期利用超高频或超声波局部放电检测法对运行中的GIS进行带电检测,对于及早发现潜伏性绝缘缺陷将具有积极作用。
参考文献
[1]李建明,朱康。高压电气设备试验方法[M]。北京:中国电力出版社,2007。
[2]陈化钢,电力设备预防性试验方法及诊断技术[M]。北京:中国科学技术出版社,2001。
[3]气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则
[4]气体绝缘金属封闭开关设备超声法局部放电检测导则
作者简介:
王淑娴(1978-),女,山东菏泽,本科,工程师,先后在菏泽供电公司生产技术部从事变电检修、高电压技术监督、状态检修管理等工作,2013年1月任变电检修室副主任,现任国网菏泽供电公司办公室副主任兼党委秘书。
关键词:GIS;母线故障;原因分析
0 引言
GIS与传统的敞开式设备相比,因其占地面积小、重量轻、安装方便、内部元件不受环境干扰、机械故障率低等优点,近年来得到了不断的推广应用,GIS设备数量也在迅速增加。但由于安装过程中出现了一些安装工艺不良或工序不当等问题,造成了内部绝缘隐患,在运行一段时间后极易发生绝缘故障。本案例介绍了一起110千伏GIS母线故障的跳闸经过、现场检查和试验情况,并通过解体检查,对故障进行了原因分析,本文中的故障查找和原因分析过程为GIS安装、试验和运行等方面提供了可借鉴的现场经验。
1变电站概述及故障前运行方式
220千伏某变电站,220千伏和110千伏设备均为GIS,双母线接线方式;35千伏配电装置为金属封闭开关柜,单母线分段接线方式。故障发生前运行方式为:#3主变带某某线在#1母线运行,#1母线通过母联由#2母线带另两条线路。主接线方式见图1。
2 故障经过及检查情况
2.1 故障经过
X年X月X日X时,220千伏某变电站110千伏母差保护动作,#2母线失压,母联和#2母线上运行线路开关跳闸,同时#1母线上运行的某某线距离Ⅰ段跳闸,重合不成。现场检查发现110千伏#2母线故障,故障录波图中显示为B相母线故障。
2.2 试验及现场检查情况
故障发生后,对母线及母线刀闸气室进行微水测试,测试结果合格;对设备进行高压耐压试验后判定故障部位在#2母线;然后利用SF6设备分解产物检测仪对#2母线4个气室及Ⅱ母线刀闸10个气室的气体成分进行检测,发现某某线及#3主变所在的Ⅱ母线气隔内气体分解物成分超标,测试结果:SO2为6.7ppm(经验值不大于2ppm),H2S为0.3ppm(经验值不大于1ppm),CO为9.6ppm(经验值不大于200ppm),其余13个间隔中SO2和H2S测试值均为0,CO测试值为0-9.2。通过现场试验测试结果,判定故障点位于某某线所在的#2母线气隔内,见图2。
3 设备解体及试验情况
3.1 解体情况
解体发现故障点为某某线间隔B相支柱绝缘子,该支柱绝缘子在低电位嵌件处断裂,中相导体跌落在壳体上,环氧树脂表面有破碎现象,如图3。
3.2 检查及试验情况
为分析故障原因,查阅了故障件及其它更换下来的绝缘支柱出厂和交接局放记录,测试结果正常。将这批绝缘支柱返厂,检查及试验情况如下:
3.2.1外观检查
故障件擦拭外表面及断面后,通过目视检查,外表面无可见缺陷,烧损断面未见气泡、缩松、杂质等缺陷,其它绝缘支柱亦无外观缺陷。
3.2.2 X射线探伤试验
对5件非故障绝缘支柱进行X光探伤,未发现内部气泡、裂纹等异常。
3.2.3耐压试验、局部放电试验
对5件非故障绝缘支柱进行耐压试验并测量局放值,耐压230千伏/5分钟,降压至1.2倍相电压(87千伏),局放值<2pC,测试结果符合国家标准。
3.2.4玻璃化转变温度试验
对故障绝缘支柱材料取样,进行玻璃化转变温度测试,玻璃化转变温度为114.59℃,符合技术要求(105℃-120℃)。
4 故障原因分析
4.1可能造成故障的原因
4.1.2外部过电压的影响
故障发生时天气晴好,变电站周边没有雷电活动,可以排除外部过电压的影响。
4.1.3内部过电压的影响
故障发生时系统无任何倒闸操作,可以排除操作过电压等内部过电压的影响。
4.1.4绝缘支柱的质量缺陷
从返厂件的试验情况看,非故障件经过各种检查和试验都未发现内部气泡、裂纹等缺陷,1.2倍相电压下局放测量值均小于2pC,说明绝缘支柱本身无质量问题,排除了绝缘支柱质量缺陷的可能。
4.2 故障原因分析
排除以上可能后,综合放电外观、放电位置及试验情况,分析认为,支柱绝缘子在根部(低电位区)因异常受力形成裂纹是造成此次母线故障的直接原因。
经分析,整个故障发展过程为:在现场安装过程中,因B相导体未对正,产生异常安装应力,该应力的长期作用导致支柱绝缘子根部(低电位区)产生微小裂纹,裂纹处的电场发生畸变,出现局部放电,运行一段时间后,绝缘支柱的绝缘强度不断降低,最终发生绝缘件击穿,在电弧的作用下,造成部分表面破碎,發生该相母线接地故障。
5后记
通过这个案例可以看出,GIS 设备现场安装工艺不规范往往会给设备绝缘带来较大的潜在性隐患,为防止此类故障发生,应严格施工工艺,严把质量关,加强过程监督,强化交接验收,目前已通过提高交流耐压试验值,及时有效发现可能存在的绝缘缺陷,同时投运后定期利用超高频或超声波局部放电检测法对运行中的GIS进行带电检测,对于及早发现潜伏性绝缘缺陷将具有积极作用。
参考文献
[1]李建明,朱康。高压电气设备试验方法[M]。北京:中国电力出版社,2007。
[2]陈化钢,电力设备预防性试验方法及诊断技术[M]。北京:中国科学技术出版社,2001。
[3]气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则
[4]气体绝缘金属封闭开关设备超声法局部放电检测导则
作者简介:
王淑娴(1978-),女,山东菏泽,本科,工程师,先后在菏泽供电公司生产技术部从事变电检修、高电压技术监督、状态检修管理等工作,2013年1月任变电检修室副主任,现任国网菏泽供电公司办公室副主任兼党委秘书。