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摘要:抽油机井在油田生产作业中发挥着积极作用,其生产环节会耗费较大的能源,需要对其进行有效管理,实现节能降耗的生产目标。本文主要从抽油机井节能降耗中能耗节点分析情况入手,重点阐明了影响系统效率的一些因素,并有针对性地提出了应对策略,为促进抽油机井节能降耗工作的顺利开展提供一定借鉴和参考。
关键词:抽油机井;节能降耗;能耗节点
1.前言
抽油机井实际运行过程中,系统效率会反映出其实际运行状态,通过有效提升抽油机井的系统运行效率,将能够降低机采系统的能耗。通过节能监测工作,能够充分掌握到机采活动的工作效率,实现能源的合理利用。细致分析抽油机井运行中的能耗节点,寻找到影响抽油机井能耗的因素,并积极采用科学方式加以应对,将能够实现节能降耗目标。
2.能耗节点分析
2.1抽油机井系统效率的分布
以某油田3500多口抽油机井为例,开展全面细致到的监测评价工作,经过系统效率的评价,发现不合格井有978口,占据可评价数量的29.94%,不合格井的平均系统效率达到12.88%。在考核机采系统的过程中,系统效率是关键性指标,合理划分好机采系统效率,包含特低系统效率区、较低系统效率区、平均系统效率区、高系统效率区以及理想系统效率区这几个方面,为分析主要影响因素提供一定支持。
2.2系统效率影响因素
首先,从地面因素加以分析,变压器、抽油机井以及电动机这些设备、辅助生产设备的工作效率,都将会影响到抽油机的系统效率。其次,从井下因素进行分析,影响系统效率的因素包含油杆弹性、泵效、摩擦力以及地层渗透率等[1]。
针对各项设备的实际效率损失情况进行分析,能够发现:电动机功率损失在于能量转换和摩擦损失;减速箱功率损失在于摩擦原因;皮带传动和换向机构功率的损失也在于摩擦;密封盒功率损失是因为其和光杆的摩擦产生的;抽油泵功率损失是由于杆和井液、管产生的摩擦。
3.抽油机井节能降耗的实施措施
根据抽油机井实际运行过程中产生的各项能源消耗情况,采用科学合理的方式加以有效应对和处理,降低各项设备的运行能耗,实现节能降耗目标。
3.1电动机
额定负载处在0.7~1.1范围内,是电动机运行过程中的最佳效率水平,当抽油机井实际运行时,需要针对抽油机井的具体工作状态进行全面控制。当抽油机井负载率较低,则需要安裝好节能电动机,使用小功率电动机,或者安置上节能配电箱,有效提升功率因数和电动机效率,进而增加负载率,保证抽油机井的正常运行。为良好减少载荷过低的问题,需要针对井用变压器加以合理掌控,通过科学调配好电动机、变压器和抽油机井,保持着良好的运行载荷,降低能源浪费[2]。
3.2减速箱
减速箱在抽油机井的实际运行过程中占据重要地位,需要积极拟采用科学有效的方式加以管控,全面提升其运行效率,达到节能降耗的生产目标。轴承和齿轮是导致减速箱发生功率损失的主要原因。减速箱传动过程中,最高效率大致为90%以上,想要对其进行能耗情况加以控制,需要按照实际生产目标和要求,定期更换润滑油,良好维护和管理好减速箱[3]。
3.3皮带传动
抽油机井在正常运行过程中,抽油机的传动损失主要是集中在了两个方面:第一,绕皮带轮的弯曲,进出轮槽时产生的摩擦、风阻损失,这些损失和载荷没有关系。第二,和载荷存在着较大关联的损失,如打滑、弹性滑动以及皮带和轮槽间径向滑动产生的摩擦损失等。这些损失的存在,增加了抽油机井运行的损耗,需要引起管理人员的高度重视,积极采用合理手段控制好皮带传动产生的损失问题[4]。抽油机井作业中,皮带传动拥有着较高的运行效率,也正是因为其效率较高,所以想要调高其部分传动效率,工作难度较大,且潜力较小。为此,要切实管理好皮带的运行效果,探索皮带量化测试方法,结合实际生产工作开展情况,设定好合适的皮带松紧度,实时监测好皮带的运行状态,及时发现有磨损问题的皮带,并加以更换。
从标准井固定工况入手,细致分析和研究皮带松紧带在抽油机井系统效率方面的影响,能够得出:(1)皮带处在紧状态下,皮带挠度为0.5cm,电动机输入功率为10.558kW,抽油机井的系统效率则为32.44%;(2)皮带处在较紧状态下,皮带挠1.8cm,电动机输入功率为10.380kW,抽油机井的系统效率则为33.85%;(3)皮带处在正常状态下,皮带挠度为2.8cm,电动机输入功率为10.512kW,抽油机井的系统效率则为33.15%;(4)皮带处在松的状态下,皮带挠度为3.8m,电动机输入功率为10.292kW,抽油机井的系统效率则为33.03%。从这些数据来看,切实控制好抽油机井皮带传动效果,将能够实现良好的节能降耗目标[5]。
4.结束语
抽油机井实际运行过程中,多种设备的能耗较高,影响到油田开采效益。抽油机井节能降耗工作的有效开展,适应当前油田开采活动的内在需求,符合可持续发展观的要求。切实开展抽油机井节能降耗工作的过程中,需要切实分析各项能耗节点,结合具体设备采用降耗方式。
参考文献:
[1]胡全伟.能耗节点分析在抽油机井节能降耗中的应用[J].石油石化节能,2017,7(9):12-14.
[2]王守敏.抽油机井节能降耗技术的应用[J].内蒙古石油化工,2017(5):73-74.
[3]李忠余.节点管理在提高抽油机系统效率中的应用[J].化学工程与装备,2018,260(9):150-152.
[4]黄有泉.大庆油田抽油机井节能管理措施分析[J].化学工程与装备,2017(4):98-99.
[5]李丹.抽油机井能效分析及节能技术应用[J].化学工程与装备,2016(11):50-52.
作者简介:
路鑫,男,1984年2月,汉族,甘肃平凉,在大港油田采油二厂从事采油工作,联系地址:大港油田采油二厂,邮编:300280。
关键词:抽油机井;节能降耗;能耗节点
1.前言
抽油机井实际运行过程中,系统效率会反映出其实际运行状态,通过有效提升抽油机井的系统运行效率,将能够降低机采系统的能耗。通过节能监测工作,能够充分掌握到机采活动的工作效率,实现能源的合理利用。细致分析抽油机井运行中的能耗节点,寻找到影响抽油机井能耗的因素,并积极采用科学方式加以应对,将能够实现节能降耗目标。
2.能耗节点分析
2.1抽油机井系统效率的分布
以某油田3500多口抽油机井为例,开展全面细致到的监测评价工作,经过系统效率的评价,发现不合格井有978口,占据可评价数量的29.94%,不合格井的平均系统效率达到12.88%。在考核机采系统的过程中,系统效率是关键性指标,合理划分好机采系统效率,包含特低系统效率区、较低系统效率区、平均系统效率区、高系统效率区以及理想系统效率区这几个方面,为分析主要影响因素提供一定支持。
2.2系统效率影响因素
首先,从地面因素加以分析,变压器、抽油机井以及电动机这些设备、辅助生产设备的工作效率,都将会影响到抽油机的系统效率。其次,从井下因素进行分析,影响系统效率的因素包含油杆弹性、泵效、摩擦力以及地层渗透率等[1]。
针对各项设备的实际效率损失情况进行分析,能够发现:电动机功率损失在于能量转换和摩擦损失;减速箱功率损失在于摩擦原因;皮带传动和换向机构功率的损失也在于摩擦;密封盒功率损失是因为其和光杆的摩擦产生的;抽油泵功率损失是由于杆和井液、管产生的摩擦。
3.抽油机井节能降耗的实施措施
根据抽油机井实际运行过程中产生的各项能源消耗情况,采用科学合理的方式加以有效应对和处理,降低各项设备的运行能耗,实现节能降耗目标。
3.1电动机
额定负载处在0.7~1.1范围内,是电动机运行过程中的最佳效率水平,当抽油机井实际运行时,需要针对抽油机井的具体工作状态进行全面控制。当抽油机井负载率较低,则需要安裝好节能电动机,使用小功率电动机,或者安置上节能配电箱,有效提升功率因数和电动机效率,进而增加负载率,保证抽油机井的正常运行。为良好减少载荷过低的问题,需要针对井用变压器加以合理掌控,通过科学调配好电动机、变压器和抽油机井,保持着良好的运行载荷,降低能源浪费[2]。
3.2减速箱
减速箱在抽油机井的实际运行过程中占据重要地位,需要积极拟采用科学有效的方式加以管控,全面提升其运行效率,达到节能降耗的生产目标。轴承和齿轮是导致减速箱发生功率损失的主要原因。减速箱传动过程中,最高效率大致为90%以上,想要对其进行能耗情况加以控制,需要按照实际生产目标和要求,定期更换润滑油,良好维护和管理好减速箱[3]。
3.3皮带传动
抽油机井在正常运行过程中,抽油机的传动损失主要是集中在了两个方面:第一,绕皮带轮的弯曲,进出轮槽时产生的摩擦、风阻损失,这些损失和载荷没有关系。第二,和载荷存在着较大关联的损失,如打滑、弹性滑动以及皮带和轮槽间径向滑动产生的摩擦损失等。这些损失的存在,增加了抽油机井运行的损耗,需要引起管理人员的高度重视,积极采用合理手段控制好皮带传动产生的损失问题[4]。抽油机井作业中,皮带传动拥有着较高的运行效率,也正是因为其效率较高,所以想要调高其部分传动效率,工作难度较大,且潜力较小。为此,要切实管理好皮带的运行效果,探索皮带量化测试方法,结合实际生产工作开展情况,设定好合适的皮带松紧度,实时监测好皮带的运行状态,及时发现有磨损问题的皮带,并加以更换。
从标准井固定工况入手,细致分析和研究皮带松紧带在抽油机井系统效率方面的影响,能够得出:(1)皮带处在紧状态下,皮带挠度为0.5cm,电动机输入功率为10.558kW,抽油机井的系统效率则为32.44%;(2)皮带处在较紧状态下,皮带挠1.8cm,电动机输入功率为10.380kW,抽油机井的系统效率则为33.85%;(3)皮带处在正常状态下,皮带挠度为2.8cm,电动机输入功率为10.512kW,抽油机井的系统效率则为33.15%;(4)皮带处在松的状态下,皮带挠度为3.8m,电动机输入功率为10.292kW,抽油机井的系统效率则为33.03%。从这些数据来看,切实控制好抽油机井皮带传动效果,将能够实现良好的节能降耗目标[5]。
4.结束语
抽油机井实际运行过程中,多种设备的能耗较高,影响到油田开采效益。抽油机井节能降耗工作的有效开展,适应当前油田开采活动的内在需求,符合可持续发展观的要求。切实开展抽油机井节能降耗工作的过程中,需要切实分析各项能耗节点,结合具体设备采用降耗方式。
参考文献:
[1]胡全伟.能耗节点分析在抽油机井节能降耗中的应用[J].石油石化节能,2017,7(9):12-14.
[2]王守敏.抽油机井节能降耗技术的应用[J].内蒙古石油化工,2017(5):73-74.
[3]李忠余.节点管理在提高抽油机系统效率中的应用[J].化学工程与装备,2018,260(9):150-152.
[4]黄有泉.大庆油田抽油机井节能管理措施分析[J].化学工程与装备,2017(4):98-99.
[5]李丹.抽油机井能效分析及节能技术应用[J].化学工程与装备,2016(11):50-52.
作者简介:
路鑫,男,1984年2月,汉族,甘肃平凉,在大港油田采油二厂从事采油工作,联系地址:大港油田采油二厂,邮编:300280。