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[摘 要]本文介绍了金佳矿选煤厂现有生产工艺系统及尾矿处理设备的现状,对利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流进行了试验分析,得出入料时间约在70分钟,压榨时间为15分钟的情况下,脱水回收效率可达到85%以上,滤液中固体物含量约为1%,滤饼厚度约为39mm,滤饼水分为24~26%,滤饼总量约为7.13吨;并针对带式压滤机处理底流情况进行了效果对比,其快开式隔膜压滤机在运用上更简便可行。
[关键词]选煤、尾矿、处理、回收率
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)31-0038-01
概述
金佳矿选煤厂隶属于盘江精煤股份有限公司,厂址位于金佳矿井小冲工业广场内,行政划属贵州省六盘水市盘县,与云南省富源县、宣威市接壤,铁路、公路交通运输比较方便,2006年经过改扩建后,生产能力达到300Mt/a。
1 金佳矿选煤厂现有生产工艺系统
金佳矿选煤厂于2012年1月技术改造竣工后现具备的选煤工艺为:原煤经破碎到-50mm后直接进入大直径无压三产品重介质旋流器分选,精煤、中煤、矸石磁选尾矿分别回收。粗精煤泥进行回收,回收的细煤泥进行浮选;粗精煤泥和浮选精矿用卧式沉降过滤离心机回收掺入精煤产品中;粗中煤泥用煤泥离心机回收,掺入混煤产品中;粗矸石煤泥用高频筛回收掺入矸石产品中;浮选尾矿和中煤、矸石粗煤泥回收后的煤泥水经两段浓缩、两段回收,一段浓缩底流用卧式沉降过滤离心机回收掺入混煤产品中,二段浓缩底流用带式压滤机回收后干燥,掺入最终混煤产品中。全厂实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环。
选煤厂生产工艺系统改变,由原先洗选动力煤改为以洗选喷吹精煤为主,由于现有的两台干燥机使用时间长(2008年10月投入使用),设备损坏较严重,尾矿处理能力已不能满足选煤厂正常生产。经过改造及新安装管道,利用快开式隔膜压滤机来处理尾矿煤泥,提高尾矿处理能力,保证正常生产。
2 设备状况
2.1 原尾矿处理设备性能参数
金佳矿选煤厂原利用带式压滤机处理浓缩机煤泥,小时处理量为10~12吨/台,产品水分为39~41%,带式压滤机产品直接进入滚筒式干燥机烘干处理。滚筒式干燥机型号为JNG-2Cφ2.8×18m,设计处理能力为处理能力~60t/h (以两台进料量计算),入料全水分~42%,出料全水分~18%,干燥产品~42.5t/h (以两台出料量计算)。由于干燥机设备使用年限长,磨损严重,实际处理能力已达不到原设计能力,目前正常运行情况下可处理两台带式压滤机产品。
2.2 快开式隔膜压滤机性能参数及工作原理
金佳矿选煤厂现有两台快开式隔膜压滤机,型号为KXGZF300/2000-U/U,性格参数为:过滤压力≤0.6 Mpa,压榨压力≤0.8Mpa,过滤面积300m2,滤室容积6m3。原设计为处理浮选精矿或精煤卧式沉降过滤离心机离心液,脱水回收浮选精煤。
3 利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流的试验数据统计及效果分析
通过对利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流过程中入料浓度、入料灰分、入料时间、入料的粒度组成、压榨时间、卸料时间、滤饼水分、滤饼厚度、滤饼灰分、滤饼的粒度组成等进行检测,数据统计结果分析:在每班保证滤布和滤板完好的情况下,通过五天连续性的采样检测,入料时间最高达到80分钟,最低为55分钟,压榨时间从10分钟增加到30分钟,其脱水效率明显增加,达到85.27%,滤液中固体物浓度降低到1.05%,平均水分下降到24.73%,滤饼厚度为38.66mm。具体实验数据见下表。
4 试验结果分析
(1)快开压滤机设备滤布及滤板的完好情况直接影响着脱水回收效率。在滤布或滤板存在破损的情况下,出现跑料现象,脱水回收效率降低,滤液中固体物含量增加。
(2)入料浓度的大小及入料中物料组成,决定着入料时间。当入料浓度较低时,入料完成所需时间增加,且滤饼厚度相应降低。由于入料中-0.045mm物料所占比例平均达到83%以上,故每次入料所需时间较长。
(3)入料完成后,随着压榨时间的增加,最终滤饼的水分相应降低。
通过以上试验分析及总结,入料时间约在70分钟,压榨时间为15分钟的情况下,脱水回收效率可达到85%以上,滤液中固体物含量约为1%,滤饼厚度约为39mm,滤饼水分为24~26%,滤饼总量约为7.13吨。
5 效果对比
现有带式压滤机在正常生产情况下,小时处理量为10~12吨/台,产品含水率为39~41%;快开式隔膜压滤机完成一个工作循环所需时间为95分钟,处理量约为7吨,产品含水率为24~26%。实际生产过程中,利用带式压滤机处理浓缩机底流需要添加药剂,带式压滤机煤泥还需经过烘干处理才能进入产品。通过现场生产情况统计,带式压滤机处理浓缩机底流的药剂消耗为硫酸铝1.52公斤/吨干煤泥,聚丙烯为0.4公斤/吨干煤泥。具体数据如下表7所示。
6 总结
(1)依据上述结论,利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流,实际煤泥回收率及产品效果不输于利用带式压滤机回收。
(2)在尾矿处理系统方面,改变以往只用带式压滤机脱水再用干燥机烘干处理的传统操作模式,利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机煤泥,其煤泥产品不需烘干可直接进入最终混煤,节约了药剂消耗及设备投入,在实际运用上简便可行。
[关键词]选煤、尾矿、处理、回收率
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)31-0038-01
概述
金佳矿选煤厂隶属于盘江精煤股份有限公司,厂址位于金佳矿井小冲工业广场内,行政划属贵州省六盘水市盘县,与云南省富源县、宣威市接壤,铁路、公路交通运输比较方便,2006年经过改扩建后,生产能力达到300Mt/a。
1 金佳矿选煤厂现有生产工艺系统
金佳矿选煤厂于2012年1月技术改造竣工后现具备的选煤工艺为:原煤经破碎到-50mm后直接进入大直径无压三产品重介质旋流器分选,精煤、中煤、矸石磁选尾矿分别回收。粗精煤泥进行回收,回收的细煤泥进行浮选;粗精煤泥和浮选精矿用卧式沉降过滤离心机回收掺入精煤产品中;粗中煤泥用煤泥离心机回收,掺入混煤产品中;粗矸石煤泥用高频筛回收掺入矸石产品中;浮选尾矿和中煤、矸石粗煤泥回收后的煤泥水经两段浓缩、两段回收,一段浓缩底流用卧式沉降过滤离心机回收掺入混煤产品中,二段浓缩底流用带式压滤机回收后干燥,掺入最终混煤产品中。全厂实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环。
选煤厂生产工艺系统改变,由原先洗选动力煤改为以洗选喷吹精煤为主,由于现有的两台干燥机使用时间长(2008年10月投入使用),设备损坏较严重,尾矿处理能力已不能满足选煤厂正常生产。经过改造及新安装管道,利用快开式隔膜压滤机来处理尾矿煤泥,提高尾矿处理能力,保证正常生产。
2 设备状况
2.1 原尾矿处理设备性能参数
金佳矿选煤厂原利用带式压滤机处理浓缩机煤泥,小时处理量为10~12吨/台,产品水分为39~41%,带式压滤机产品直接进入滚筒式干燥机烘干处理。滚筒式干燥机型号为JNG-2Cφ2.8×18m,设计处理能力为处理能力~60t/h (以两台进料量计算),入料全水分~42%,出料全水分~18%,干燥产品~42.5t/h (以两台出料量计算)。由于干燥机设备使用年限长,磨损严重,实际处理能力已达不到原设计能力,目前正常运行情况下可处理两台带式压滤机产品。
2.2 快开式隔膜压滤机性能参数及工作原理
金佳矿选煤厂现有两台快开式隔膜压滤机,型号为KXGZF300/2000-U/U,性格参数为:过滤压力≤0.6 Mpa,压榨压力≤0.8Mpa,过滤面积300m2,滤室容积6m3。原设计为处理浮选精矿或精煤卧式沉降过滤离心机离心液,脱水回收浮选精煤。
3 利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流的试验数据统计及效果分析
通过对利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流过程中入料浓度、入料灰分、入料时间、入料的粒度组成、压榨时间、卸料时间、滤饼水分、滤饼厚度、滤饼灰分、滤饼的粒度组成等进行检测,数据统计结果分析:在每班保证滤布和滤板完好的情况下,通过五天连续性的采样检测,入料时间最高达到80分钟,最低为55分钟,压榨时间从10分钟增加到30分钟,其脱水效率明显增加,达到85.27%,滤液中固体物浓度降低到1.05%,平均水分下降到24.73%,滤饼厚度为38.66mm。具体实验数据见下表。
4 试验结果分析
(1)快开压滤机设备滤布及滤板的完好情况直接影响着脱水回收效率。在滤布或滤板存在破损的情况下,出现跑料现象,脱水回收效率降低,滤液中固体物含量增加。
(2)入料浓度的大小及入料中物料组成,决定着入料时间。当入料浓度较低时,入料完成所需时间增加,且滤饼厚度相应降低。由于入料中-0.045mm物料所占比例平均达到83%以上,故每次入料所需时间较长。
(3)入料完成后,随着压榨时间的增加,最终滤饼的水分相应降低。
通过以上试验分析及总结,入料时间约在70分钟,压榨时间为15分钟的情况下,脱水回收效率可达到85%以上,滤液中固体物含量约为1%,滤饼厚度约为39mm,滤饼水分为24~26%,滤饼总量约为7.13吨。
5 效果对比
现有带式压滤机在正常生产情况下,小时处理量为10~12吨/台,产品含水率为39~41%;快开式隔膜压滤机完成一个工作循环所需时间为95分钟,处理量约为7吨,产品含水率为24~26%。实际生产过程中,利用带式压滤机处理浓缩机底流需要添加药剂,带式压滤机煤泥还需经过烘干处理才能进入产品。通过现场生产情况统计,带式压滤机处理浓缩机底流的药剂消耗为硫酸铝1.52公斤/吨干煤泥,聚丙烯为0.4公斤/吨干煤泥。具体数据如下表7所示。
6 总结
(1)依据上述结论,利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机底流,实际煤泥回收率及产品效果不输于利用带式压滤机回收。
(2)在尾矿处理系统方面,改变以往只用带式压滤机脱水再用干燥机烘干处理的传统操作模式,利用快开式隔膜压滤机处理浓缩机煤泥,其煤泥产品不需烘干可直接进入最终混煤,节约了药剂消耗及设备投入,在实际运用上简便可行。