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[摘 要]板企业的节本降耗是从一点一滴做起来的,每个节本降耗项目的实践都给企业的生存发展做贡献,目标制定后,理论结合实践,有的放矢,在团队的努力下目标是可以实现的,过程中大家付出的努力,就是实现价值的过程。压缩空气的降耗控制,在不断地提升目标后,最终会达到一个平衡点,做到利用率最大化。
[关键词]压缩空气;节能
中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)08-0384-01
1 前言
某钢厂2017年年初进入低产能阶段,压缩空气单耗居高不下,吨钢消耗达到75 m3且极不稳定,钢铁的寒流没有退去,企业的成本压力巨大,国内同行业中消耗可控制到50m3以下,与同行业比较差距较大,在行业都在挖潜降耗的大背景下,压缩空气的降耗是可以实现的一个目标点,因此降板压缩空气消耗量是需迫切解决的问题。
2 方案
1)理論依据:《钢铁行业主要生产工序能耗指标标杆值》、《钢铁企业节能设计规范》、《钢铁企业工序能耗限额标准》、《1800板坯连铸初步设计技术附件》。
2)攻关理念:
根据设备运行工况,打破常规,去掉原设计中的富裕量,以现场冷却设备状态作为压缩空气消耗量控制标准;
提升管理,制定开停机过程能源行动表,规范操作规程,减少待机过程压缩空气浪费;
专注重点,对于同类型机组明显气量消耗大的原因进行分析,低成本改造一批设备,降低消耗。
3)预设目标:吨钢压缩空气由原来的75m3/t降至60m3/t,吨钢降低成本费用0.75元/吨钢。
4)制定方案:
重新制定压缩空气各消耗点的消耗指标,以满足实际要求为准,例如:轻压下、振动保护器保持密闭空间正压即可,大包油缸冷却气确保缸体温度小于40°即可;
减少人为控制因素,开关阀门改为可调解或切断的电控阀;
修订开停机能源行动表;
④针对重点用户连铸,诊断用气大的原因,根据实际的情况,与设计院沟通对部分进行低成本改造,对工艺用气进行优化。
3 实施(2017年3月底至5月)
1)经现场检测试验,将大包油缸吹扫气由600m3/h降至300m3/h,振动油缸冷却气由800m3/h降至300m3/h,轻压下电气设备冷却气由2000m3/h降至1000m3/h可以满足现场使用条件。
2)在连铸轻压下和除尘器吹扫气总管安装控制阀,程序做入连锁,停机后自动关闭压缩空气阀门。
3)修订了开停机能源行动表,规定执行停机后10分钟内停压缩空气,调节现场分阀门开度,确保各用户点出气均匀,并安排专人进行督导检查。
4)经过分析,3#板坯连铸机二冷气用量是其他机组的2倍,研究发现其喷淋杆的型号与其他机组不同,随即联系设计院对3#机喷淋进行改造,使用高效喷嘴,在提升改善铸坯质量同时,也降低压缩空气消耗,2017年5月项目实施后,3#级二冷压缩空气使用量由之前的10000m3/h降至5500m3/h。
4 效果
从成立攻关项目以来,二炼钢压缩空气消耗量明显降低,其中2017年4月耗量降为58.69m3/t,2017年5月降为56.57m3/t,6月降为55m3/t。
产生经济效益估算:(经济效益=吨钢节省压缩空气量*钢产量*压缩空气单价)
4月份:节省费用=(75-58.69)*284952*0.05=23.2378万元
5月份:节省费用=(75-56.57)*272841*0.05=25.1422万元
6月份:节省费用=(75-55)*310000*0.05=31万元
3#机喷嘴改型后,按照年80万吨产量计算,可节省费用1.5元/吨钢×80万吨=120万元。
合计年可降低压缩空气消耗费用约317.52万元,其中仅3#机的喷淋改造一项可降低120万元,总体吨钢可降低1.11元/吨钢。
5 下一步计划
1)在控固成果的基础上,继续与同行业先进水平进行对标挖潜,结合板坯连铸机铸坯质量改善项目,对4#机喷嘴进行优化改型。
2)结合除尘系统环保项目,对每个除尘器的反吹扫时间进一步优化。
3)工艺的二冷气压力作优化,试验由0.3Mpa调至0.25Mpa,二冷压缩空气消耗在原有的基础上降低5%。
4)下一步控制目标是51m3/t,在原有基础上再降低0.24元/t。
6 结语
企业的节本降耗是从一点一滴做起来的,每个节本降耗项目的实践都给企业的生存发展做贡献,目标制定后,理论结合实践,有的放矢,在团队的努力下目标是可以实现的,过程中大家付出的努力,就是实现价值的过程。压缩空气的降耗控制,在不断地提升目标后,最终会达到一个平衡点,做到利用率最大化。
[关键词]压缩空气;节能
中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)08-0384-01
1 前言
某钢厂2017年年初进入低产能阶段,压缩空气单耗居高不下,吨钢消耗达到75 m3且极不稳定,钢铁的寒流没有退去,企业的成本压力巨大,国内同行业中消耗可控制到50m3以下,与同行业比较差距较大,在行业都在挖潜降耗的大背景下,压缩空气的降耗是可以实现的一个目标点,因此降板压缩空气消耗量是需迫切解决的问题。
2 方案
1)理論依据:《钢铁行业主要生产工序能耗指标标杆值》、《钢铁企业节能设计规范》、《钢铁企业工序能耗限额标准》、《1800板坯连铸初步设计技术附件》。
2)攻关理念:
根据设备运行工况,打破常规,去掉原设计中的富裕量,以现场冷却设备状态作为压缩空气消耗量控制标准;
提升管理,制定开停机过程能源行动表,规范操作规程,减少待机过程压缩空气浪费;
专注重点,对于同类型机组明显气量消耗大的原因进行分析,低成本改造一批设备,降低消耗。
3)预设目标:吨钢压缩空气由原来的75m3/t降至60m3/t,吨钢降低成本费用0.75元/吨钢。
4)制定方案:
重新制定压缩空气各消耗点的消耗指标,以满足实际要求为准,例如:轻压下、振动保护器保持密闭空间正压即可,大包油缸冷却气确保缸体温度小于40°即可;
减少人为控制因素,开关阀门改为可调解或切断的电控阀;
修订开停机能源行动表;
④针对重点用户连铸,诊断用气大的原因,根据实际的情况,与设计院沟通对部分进行低成本改造,对工艺用气进行优化。
3 实施(2017年3月底至5月)
1)经现场检测试验,将大包油缸吹扫气由600m3/h降至300m3/h,振动油缸冷却气由800m3/h降至300m3/h,轻压下电气设备冷却气由2000m3/h降至1000m3/h可以满足现场使用条件。
2)在连铸轻压下和除尘器吹扫气总管安装控制阀,程序做入连锁,停机后自动关闭压缩空气阀门。
3)修订了开停机能源行动表,规定执行停机后10分钟内停压缩空气,调节现场分阀门开度,确保各用户点出气均匀,并安排专人进行督导检查。
4)经过分析,3#板坯连铸机二冷气用量是其他机组的2倍,研究发现其喷淋杆的型号与其他机组不同,随即联系设计院对3#机喷淋进行改造,使用高效喷嘴,在提升改善铸坯质量同时,也降低压缩空气消耗,2017年5月项目实施后,3#级二冷压缩空气使用量由之前的10000m3/h降至5500m3/h。
4 效果
从成立攻关项目以来,二炼钢压缩空气消耗量明显降低,其中2017年4月耗量降为58.69m3/t,2017年5月降为56.57m3/t,6月降为55m3/t。
产生经济效益估算:(经济效益=吨钢节省压缩空气量*钢产量*压缩空气单价)
4月份:节省费用=(75-58.69)*284952*0.05=23.2378万元
5月份:节省费用=(75-56.57)*272841*0.05=25.1422万元
6月份:节省费用=(75-55)*310000*0.05=31万元
3#机喷嘴改型后,按照年80万吨产量计算,可节省费用1.5元/吨钢×80万吨=120万元。
合计年可降低压缩空气消耗费用约317.52万元,其中仅3#机的喷淋改造一项可降低120万元,总体吨钢可降低1.11元/吨钢。
5 下一步计划
1)在控固成果的基础上,继续与同行业先进水平进行对标挖潜,结合板坯连铸机铸坯质量改善项目,对4#机喷嘴进行优化改型。
2)结合除尘系统环保项目,对每个除尘器的反吹扫时间进一步优化。
3)工艺的二冷气压力作优化,试验由0.3Mpa调至0.25Mpa,二冷压缩空气消耗在原有的基础上降低5%。
4)下一步控制目标是51m3/t,在原有基础上再降低0.24元/t。
6 结语
企业的节本降耗是从一点一滴做起来的,每个节本降耗项目的实践都给企业的生存发展做贡献,目标制定后,理论结合实践,有的放矢,在团队的努力下目标是可以实现的,过程中大家付出的努力,就是实现价值的过程。压缩空气的降耗控制,在不断地提升目标后,最终会达到一个平衡点,做到利用率最大化。