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[摘要]白庙凝析气田构造复杂、断层多、断块小、储层发育程度差且横向变化快、物性差;含气层系多、井段长、埋藏深、凝析油含量高。,通过不断优化气举制度,配套完善增压气举排液采气工艺,加大排液采气力度,在多年没有新建产能的情况下,实现了气田的相对稳产。
[关键词]凝析气田
产量分析排气规律研究衰竭式
1 2011年生产开发指标分析
1.1生产开发指标分析
与2010年相比,白庙凝析气田生产开发形势表现为日产气量降低,日产油量上升。与去年同期对比,白庙凝析气田表现为日产气量、日产油量上升;年产气量、年产油量下降;自然递减、综合递减增大。其中,白39井转注年产气量下降51.8万方,白40井年产气量下降113.5万方,白46井年产气量下降61.5万方,白66井年产气量下降175.8万方,白侧10井年产气量下降44.5万方,白侧20井年产气量下降46.3万方,白侧26井年产气量下降61.2万方是造成自然递减增大的主要原因表1,表2。
1.2 2011年压力产量变化
白庙凝析气田2011年1—9月份生产时率稳定、油套压稳定、日均产量呈逐渐下降,10月份之后由于白庙平1井和白49井压裂产量呈逐渐上升趋势(表3)。
1.3递减变化
由图可知:2011年11月,白庙凝析气田自然递减为25.71%,综合递减为22.75%,与去年同期相比,自然递减增大了13.67%,综合递减增大了12.83%。图2
白庙凝析气田2011年1—11月与2010年1—11月气举世无双作量完成情况对比图
201011与201111递减对
1.4气举工作量完成情况
与去年同期对比,气举工作量增加111井次,累计排液量减少1409.3方,累计增气量减少45.4510万方,累计增油减少3 10.0吨。
1.5 2011年生产动态综合评价及自然递减分析
与去年环比表现为日产气量下降,日产油量上升;与去年同期对比表现为日产气量、日产油量上升,年产气量、年产油量下降,自然递减、综合递减增大。2011年白庙凝析气田整体生产形势变差。自然递减分析如下表4:
增大白庙凝析气田自然递减增大的主要原因是:白39由于专注的原因,影响递减2.4%,白40、白46、白66、白侧10、白侧20、白侧26井2011年无措施产量,因能量降低的原因,分别影响递减5.2%、2.8%、8.1%、2.1%、2.1%、2.8%。图3白庙凝析气田2005年至今生产开发曲线
由图可知:白庙凝析气田自2006年9月份实施增压气举以来有效减缓了递减,实现稳产。
2目前排液采气现状
白庙凝析气田现有气井49口,排液采气目前主要依靠增压气举、泡沫排液和激动式排液三种排液采气方式,2011年11月份核實日均产油量41.601吨,核实日均产气量11.9056万方,其中井口气日均10.4895万方。由于衰竭式开发导致的气井能量逐渐降低,排液采气中各种各样的生产开发难点逐渐突出显现出来,排液采气现状如下:
2.1增压气举现状
现有气井49口井未下气举阀井8口(包括:白庙平1、白8、白28、白30、白侧26、白46、白侧10、白侧20),其他井气举周期最短3天,最长30天,目前气举日增气量0.7626万方,气举日排液量253方,气举日增油量10.4吨。
2.2泡沫排液现状
泡沫排液井主要优选原则是气井积液多,含水较高,能量较高井并且未下气举阀的井。此类排液方式仅对白庙南部的部分井适用,如白侧10及周围的白侧20、白30、白40、白46、开28侧、白38、白74、白侧27、白36、白37等11口井,同属于埋藏浅,目前地层压力低,产出液量低,含水高,储层物性相差不大,目前气举增产幅度不大等共同特点,具备实施泡沫助排的条件。2011年共实施泡沫排液井20井次,有效17井次。
2.3激动式排液现状
气田采用“衰竭式”开发,但从保持地层能量的角度,仍需尽量保持能量开发,特别在气井进入低产低能的中后期阶段,更应依靠外部能量的补充排出井筒积液,保持气井正常生产,并最大程度的延长气井的生命期。
3 2011年排液采气中存在的主要问题与下步建议
3.1间开井数量多
由表5可知,间开井数量比去年多3口并影响了气井生产时间,另外,低产低能井数较多,截止2011年11月日产气量小于0.05万方的井有21口,建议此类井关井憋压后间开。
3.2措施井产量递减快
白庙凝析气田2011年共实施措施作业井5口,累计增气245.1万方,累计增油1022.5吨。由于“衰竭式”开发,没有外部能量补充导致了措施井产量递减快(表6)。
3.3气举排液采气中存在倒灌现象
由于白庙凝析气田处于“衰竭式”开发后期,部分井由于能量降低的原因产生气举倒灌现象,如白48、白64、白41、白40;下面对白40井进行举例分析并进行总结:
白40自2010年12月5日补孔作业至2011年7月保持稳产,气嘴4mm,油压4.1mpa,套压7.9mpa,日产气量0.5494万方,日产油量0.4吨,2011年7月28日油压突降至0.7,失去生产能力,实施增压气举出现倒灌现象,通过测试资料分析目前该井由于能量降低失去产能,进行关井憋压间开,11月2日加泡排剂250公斤关井20天后效果明显,建议此类能量降低失去生产能力积液不严重井关井憋压间开生产。
4几点认识
(1)针对白庙凝析气田凝析油含量高,反凝析现象比较严重的现象,排液采气下步应该加强动态监测,准确掌握气井积液动态变化,细化分析,摸索更加合理有效的气举排液周期。
(2)针对泡沫排液采气井,根据选井原则逐步精细优选,并采取泡排气举相结合的方式更好的提高排液采气效果。
(3)针对激动式排液井,逐井分析,对能量下降导致排液周期已经变大的井考虑增压气举。
(4)根据单井生产情况采取以下措施:针对类似白40井气举倒灌井,建议采用半闭式或者闭式气举工艺;针对白70采取增压气举与激动式排液相结合的方式,尽可能保持压力气量的稳定;针对白50、白42、白41、白64、白25井积液较严重的情况,采取加密气举的措施。
[关键词]凝析气田
产量分析排气规律研究衰竭式
1 2011年生产开发指标分析
1.1生产开发指标分析
与2010年相比,白庙凝析气田生产开发形势表现为日产气量降低,日产油量上升。与去年同期对比,白庙凝析气田表现为日产气量、日产油量上升;年产气量、年产油量下降;自然递减、综合递减增大。其中,白39井转注年产气量下降51.8万方,白40井年产气量下降113.5万方,白46井年产气量下降61.5万方,白66井年产气量下降175.8万方,白侧10井年产气量下降44.5万方,白侧20井年产气量下降46.3万方,白侧26井年产气量下降61.2万方是造成自然递减增大的主要原因表1,表2。
1.2 2011年压力产量变化
白庙凝析气田2011年1—9月份生产时率稳定、油套压稳定、日均产量呈逐渐下降,10月份之后由于白庙平1井和白49井压裂产量呈逐渐上升趋势(表3)。
1.3递减变化
由图可知:2011年11月,白庙凝析气田自然递减为25.71%,综合递减为22.75%,与去年同期相比,自然递减增大了13.67%,综合递减增大了12.83%。图2
白庙凝析气田2011年1—11月与2010年1—11月气举世无双作量完成情况对比图
201011与201111递减对
1.4气举工作量完成情况
与去年同期对比,气举工作量增加111井次,累计排液量减少1409.3方,累计增气量减少45.4510万方,累计增油减少3 10.0吨。
1.5 2011年生产动态综合评价及自然递减分析
与去年环比表现为日产气量下降,日产油量上升;与去年同期对比表现为日产气量、日产油量上升,年产气量、年产油量下降,自然递减、综合递减增大。2011年白庙凝析气田整体生产形势变差。自然递减分析如下表4:
增大白庙凝析气田自然递减增大的主要原因是:白39由于专注的原因,影响递减2.4%,白40、白46、白66、白侧10、白侧20、白侧26井2011年无措施产量,因能量降低的原因,分别影响递减5.2%、2.8%、8.1%、2.1%、2.1%、2.8%。图3白庙凝析气田2005年至今生产开发曲线
由图可知:白庙凝析气田自2006年9月份实施增压气举以来有效减缓了递减,实现稳产。
2目前排液采气现状
白庙凝析气田现有气井49口,排液采气目前主要依靠增压气举、泡沫排液和激动式排液三种排液采气方式,2011年11月份核實日均产油量41.601吨,核实日均产气量11.9056万方,其中井口气日均10.4895万方。由于衰竭式开发导致的气井能量逐渐降低,排液采气中各种各样的生产开发难点逐渐突出显现出来,排液采气现状如下:
2.1增压气举现状
现有气井49口井未下气举阀井8口(包括:白庙平1、白8、白28、白30、白侧26、白46、白侧10、白侧20),其他井气举周期最短3天,最长30天,目前气举日增气量0.7626万方,气举日排液量253方,气举日增油量10.4吨。
2.2泡沫排液现状
泡沫排液井主要优选原则是气井积液多,含水较高,能量较高井并且未下气举阀的井。此类排液方式仅对白庙南部的部分井适用,如白侧10及周围的白侧20、白30、白40、白46、开28侧、白38、白74、白侧27、白36、白37等11口井,同属于埋藏浅,目前地层压力低,产出液量低,含水高,储层物性相差不大,目前气举增产幅度不大等共同特点,具备实施泡沫助排的条件。2011年共实施泡沫排液井20井次,有效17井次。
2.3激动式排液现状
气田采用“衰竭式”开发,但从保持地层能量的角度,仍需尽量保持能量开发,特别在气井进入低产低能的中后期阶段,更应依靠外部能量的补充排出井筒积液,保持气井正常生产,并最大程度的延长气井的生命期。
3 2011年排液采气中存在的主要问题与下步建议
3.1间开井数量多
由表5可知,间开井数量比去年多3口并影响了气井生产时间,另外,低产低能井数较多,截止2011年11月日产气量小于0.05万方的井有21口,建议此类井关井憋压后间开。
3.2措施井产量递减快
白庙凝析气田2011年共实施措施作业井5口,累计增气245.1万方,累计增油1022.5吨。由于“衰竭式”开发,没有外部能量补充导致了措施井产量递减快(表6)。
3.3气举排液采气中存在倒灌现象
由于白庙凝析气田处于“衰竭式”开发后期,部分井由于能量降低的原因产生气举倒灌现象,如白48、白64、白41、白40;下面对白40井进行举例分析并进行总结:
白40自2010年12月5日补孔作业至2011年7月保持稳产,气嘴4mm,油压4.1mpa,套压7.9mpa,日产气量0.5494万方,日产油量0.4吨,2011年7月28日油压突降至0.7,失去生产能力,实施增压气举出现倒灌现象,通过测试资料分析目前该井由于能量降低失去产能,进行关井憋压间开,11月2日加泡排剂250公斤关井20天后效果明显,建议此类能量降低失去生产能力积液不严重井关井憋压间开生产。
4几点认识
(1)针对白庙凝析气田凝析油含量高,反凝析现象比较严重的现象,排液采气下步应该加强动态监测,准确掌握气井积液动态变化,细化分析,摸索更加合理有效的气举排液周期。
(2)针对泡沫排液采气井,根据选井原则逐步精细优选,并采取泡排气举相结合的方式更好的提高排液采气效果。
(3)针对激动式排液井,逐井分析,对能量下降导致排液周期已经变大的井考虑增压气举。
(4)根据单井生产情况采取以下措施:针对类似白40井气举倒灌井,建议采用半闭式或者闭式气举工艺;针对白70采取增压气举与激动式排液相结合的方式,尽可能保持压力气量的稳定;针对白50、白42、白41、白64、白25井积液较严重的情况,采取加密气举的措施。