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摘 要:本文首先简要分析了锅炉排烟温度过高的原因,经过总结和探讨,炉膛火焰中心温度过高、锅炉本体制粉系统漏风严重导致了这些排烟温度过高的问题。之后结合问题的成因,總结了一些降低排烟温度的对策,进而让锅炉的效率得到提高的对策,希望可以给相关工作的开展提供一些参考。
关键词:排烟温度;锅炉;燃烧调整;技术分析
十里泉发电厂300Mw机组锅炉采用了美国CE燃烧工程公司的引进技术。锅炉为亚临界压力一次中间再热自然循环汽包炉。采用平衡通风、四角切圆燃烧,燃料为烟煤,机组负荷为300Mw时,锅炉额定蒸发量为908t/h。其6号锅炉正常运行中,排烟温度一直很高,且锅炉两侧排烟温度相差较大,锅炉效率偏低。排烟温度高对锅炉尾部烟道设备(空气预热器、省煤器)的热应力影响较大,降低了设备的使用寿命。目前,6号锅炉排烟温度比设计值高出30℃左右,有时高负荷时排烟温度高达170℃。
一、锅炉排烟温度高的原因
一次风管当中的风压过大:在处于相同负荷的时候,一次风管的风压过高经常会导致风速超过设计标准,在这种情况下,风粉混合工况也会继续恶化,甚至会导致煤粉的着火受到影响,燃烧的延迟状况也会升高排烟温度。
通风量超标:如果不断提高通风量也会导致含氧量过高,这是导致排烟温度升高的重要成因,进而降低了锅炉的效率,降低了电厂的经济效益。
排粉机出口温度问题:这个部位的温度如果过低,也会导致燃烧的延迟,抬高了火焰中心,这也是导致温度升高的原因。
排粉机力度不足:如果提高排粉机的力度,就能够减少排粉机的数量,并且将处于上层部位的排粉机留作备用状态,这也可以让火焰中心高度有效降低。除此之外,在其运行的过程中如果没有没关闭风挡板,也会排烟的温度。
煤粉颗粒粒径的问题:如果煤粉颗粒尺寸过大,也会延迟炉膛着火,提高火焰中心的温度。但如果煤粉颗粒粒径过小,也会加大制粉的压力,提高此阶段的耗电总量。
如果锅炉当中没有及时进行吹灰,也会导致积灰问题的出现,降低热扩散效果,所以积极进行吹灰也可以让排烟温度有效降低。
对于排烟温度过高的原因,如图1所示。
二、降低排烟温度可行的对策
(一)加热磨煤机,升高出口温度
首先应该提高煤粉仓内的煤粉温度,之后提高排粉机的出口温度,这样一来,不仅能够让空气器的换热效果得到提高,还能提高风粉混合物的温度,减少整个锅炉的能耗,达到节约成本的效果。经过简单计算可以得出,如果能够让磨煤机的出口温度提高10℃,就会让排烟温度降低2摄氏度,但是为了考虑到制粉系统运行的稳定性,应该严格控制出口温度,避免其超过70℃。
(2)降低排粉机出口风压及提高排粉机出口温度
排粉机的出口风压也影响着炉膛的火焰中心,6号炉自1996年以来,排粉机出口风压保持在3700Pa左右,炉膛燃烧也很稳定。但是,风压升高将使进入炉膛的煤粉上移,即炉膛的火焰中心上移,排烟温度升高。若排粉机出口风压降低,又将很容易造成给粉机一次风管的堵塞。所以要制定出合理的一次风压,通过长时间的摸索,目前6、7号炉的排粉机出口风压限制在3500Pa左右。运行半年来从未发生一次风管堵管现象,6号炉的排烟温度在其他条件不变的情况下,大约降低了2℃。磨煤机停用后应尽量提高排粉枫出口温度。多年来,在本机组制粉系统停用状态下,排粉机出口温度保持较低,也就是100℃左右。目前,为了降低冷风用量、强化炉膛燃烧,排粉机出口保持较高的温度,高达150oC,现在从运行状况来看,也很安全而且有效地降低了锅炉排烟温度,单从这一方面6号锅炉的排烟温度降低了5~10℃。
(三)减少送风量
前文已经分析,如果通风量过高,就会导致含氧量过高,也会导致火焰中心向后移动, 提高排烟温度,这也是热损失的重要成因。为了能够让排烟温度得到有效提高,我们需要随时监控以下两项内容:首先应该控制含氧量,将其维持在低于3.5%的水平,并且关闭火焰观察孔,避免过多氧气涌入。
(四)加强受热面吹灰
其实排烟温度也经常会收到锅炉受热面积的影响,经过简要分析即可明白,受热面吹灰在锅炉维护当中是非常重要的工作,并且应该作为一项日常维护工作来开展。其实如果想要提高受热面吹灰工作的效果,我们应该重视过滤器和再热器等部位。吹灰之后的实际效果如表1所示。
(五)采用阶段定压运行的方式
若机组负荷保持不变,压力的提高将导致排烟温度的降低及供电煤耗的下降。因为随着压力的升高,锅炉受热面各容器内工质的饱和温度将升高,于是吸取炉膛及水平烟道内的烟气热量增多,尾部烟道内烟气的温度将随之下降,机组效率提高,供电煤耗下降。以某厂500Mw机组小指标对供电煤耗的影响为例:主汽压力每升高0.1MPa,供电煤耗降低0.15g/kWh。6号机组的调频任务很重,在机组负荷变化频繁的情况下,如果机组采用滑压运行的方式,中调一旦要求带负荷,锅炉既要提高压力,又要适应中调负荷的要求。而负荷升高,汽机侧高压调门开度增加,主蒸汽压力下降。这样恶性循环,以致锅炉侧燃烧调整的任务重、调整幅度也大,跟不上中调负荷的要求,同时导致排烟温度的升高。通过实验论证,高负荷时定压运行可以比滑压运行降低排烟温度5℃左右。
三、结语
本文首先简要分析了排烟温度的影响因素,之后提出了一些可行的措施进行改进。按照上述措施进行处理之后,取得了较好的效果,该锅炉的排烟温度显著降低,大约从150℃以上降低到140℃以下,大大提高了锅炉效率,同时在实施的过程当中也让再热器的温度和排烟温度更加协调,有效改善了整个锅炉的运行情况。
参考文献:
[1]韩宏智. 控制锅炉排烟温度的方法以及技术经济性分析[J]. 工业, 2015(7):24-25.
[2]于洋洋. 关于热电厂锅炉降低排烟温度的节能措施分析[J]. 工业b, 2015(5):00360-00361.
[3]张建中. 锅炉排烟温度升高对锅炉效率及煤耗的影响[J]. 电力勘测设计, 2016(1):38-43.
[4]王瑞峰. 浅谈火电厂节能如何降低锅炉排烟温度[J]. 中国电子商务, 2015(1):264-264.
关键词:排烟温度;锅炉;燃烧调整;技术分析
十里泉发电厂300Mw机组锅炉采用了美国CE燃烧工程公司的引进技术。锅炉为亚临界压力一次中间再热自然循环汽包炉。采用平衡通风、四角切圆燃烧,燃料为烟煤,机组负荷为300Mw时,锅炉额定蒸发量为908t/h。其6号锅炉正常运行中,排烟温度一直很高,且锅炉两侧排烟温度相差较大,锅炉效率偏低。排烟温度高对锅炉尾部烟道设备(空气预热器、省煤器)的热应力影响较大,降低了设备的使用寿命。目前,6号锅炉排烟温度比设计值高出30℃左右,有时高负荷时排烟温度高达170℃。
一、锅炉排烟温度高的原因
一次风管当中的风压过大:在处于相同负荷的时候,一次风管的风压过高经常会导致风速超过设计标准,在这种情况下,风粉混合工况也会继续恶化,甚至会导致煤粉的着火受到影响,燃烧的延迟状况也会升高排烟温度。
通风量超标:如果不断提高通风量也会导致含氧量过高,这是导致排烟温度升高的重要成因,进而降低了锅炉的效率,降低了电厂的经济效益。
排粉机出口温度问题:这个部位的温度如果过低,也会导致燃烧的延迟,抬高了火焰中心,这也是导致温度升高的原因。
排粉机力度不足:如果提高排粉机的力度,就能够减少排粉机的数量,并且将处于上层部位的排粉机留作备用状态,这也可以让火焰中心高度有效降低。除此之外,在其运行的过程中如果没有没关闭风挡板,也会排烟的温度。
煤粉颗粒粒径的问题:如果煤粉颗粒尺寸过大,也会延迟炉膛着火,提高火焰中心的温度。但如果煤粉颗粒粒径过小,也会加大制粉的压力,提高此阶段的耗电总量。
如果锅炉当中没有及时进行吹灰,也会导致积灰问题的出现,降低热扩散效果,所以积极进行吹灰也可以让排烟温度有效降低。
对于排烟温度过高的原因,如图1所示。
二、降低排烟温度可行的对策
(一)加热磨煤机,升高出口温度
首先应该提高煤粉仓内的煤粉温度,之后提高排粉机的出口温度,这样一来,不仅能够让空气器的换热效果得到提高,还能提高风粉混合物的温度,减少整个锅炉的能耗,达到节约成本的效果。经过简单计算可以得出,如果能够让磨煤机的出口温度提高10℃,就会让排烟温度降低2摄氏度,但是为了考虑到制粉系统运行的稳定性,应该严格控制出口温度,避免其超过70℃。
(2)降低排粉机出口风压及提高排粉机出口温度
排粉机的出口风压也影响着炉膛的火焰中心,6号炉自1996年以来,排粉机出口风压保持在3700Pa左右,炉膛燃烧也很稳定。但是,风压升高将使进入炉膛的煤粉上移,即炉膛的火焰中心上移,排烟温度升高。若排粉机出口风压降低,又将很容易造成给粉机一次风管的堵塞。所以要制定出合理的一次风压,通过长时间的摸索,目前6、7号炉的排粉机出口风压限制在3500Pa左右。运行半年来从未发生一次风管堵管现象,6号炉的排烟温度在其他条件不变的情况下,大约降低了2℃。磨煤机停用后应尽量提高排粉枫出口温度。多年来,在本机组制粉系统停用状态下,排粉机出口温度保持较低,也就是100℃左右。目前,为了降低冷风用量、强化炉膛燃烧,排粉机出口保持较高的温度,高达150oC,现在从运行状况来看,也很安全而且有效地降低了锅炉排烟温度,单从这一方面6号锅炉的排烟温度降低了5~10℃。
(三)减少送风量
前文已经分析,如果通风量过高,就会导致含氧量过高,也会导致火焰中心向后移动, 提高排烟温度,这也是热损失的重要成因。为了能够让排烟温度得到有效提高,我们需要随时监控以下两项内容:首先应该控制含氧量,将其维持在低于3.5%的水平,并且关闭火焰观察孔,避免过多氧气涌入。
(四)加强受热面吹灰
其实排烟温度也经常会收到锅炉受热面积的影响,经过简要分析即可明白,受热面吹灰在锅炉维护当中是非常重要的工作,并且应该作为一项日常维护工作来开展。其实如果想要提高受热面吹灰工作的效果,我们应该重视过滤器和再热器等部位。吹灰之后的实际效果如表1所示。
(五)采用阶段定压运行的方式
若机组负荷保持不变,压力的提高将导致排烟温度的降低及供电煤耗的下降。因为随着压力的升高,锅炉受热面各容器内工质的饱和温度将升高,于是吸取炉膛及水平烟道内的烟气热量增多,尾部烟道内烟气的温度将随之下降,机组效率提高,供电煤耗下降。以某厂500Mw机组小指标对供电煤耗的影响为例:主汽压力每升高0.1MPa,供电煤耗降低0.15g/kWh。6号机组的调频任务很重,在机组负荷变化频繁的情况下,如果机组采用滑压运行的方式,中调一旦要求带负荷,锅炉既要提高压力,又要适应中调负荷的要求。而负荷升高,汽机侧高压调门开度增加,主蒸汽压力下降。这样恶性循环,以致锅炉侧燃烧调整的任务重、调整幅度也大,跟不上中调负荷的要求,同时导致排烟温度的升高。通过实验论证,高负荷时定压运行可以比滑压运行降低排烟温度5℃左右。
三、结语
本文首先简要分析了排烟温度的影响因素,之后提出了一些可行的措施进行改进。按照上述措施进行处理之后,取得了较好的效果,该锅炉的排烟温度显著降低,大约从150℃以上降低到140℃以下,大大提高了锅炉效率,同时在实施的过程当中也让再热器的温度和排烟温度更加协调,有效改善了整个锅炉的运行情况。
参考文献:
[1]韩宏智. 控制锅炉排烟温度的方法以及技术经济性分析[J]. 工业, 2015(7):24-25.
[2]于洋洋. 关于热电厂锅炉降低排烟温度的节能措施分析[J]. 工业b, 2015(5):00360-00361.
[3]张建中. 锅炉排烟温度升高对锅炉效率及煤耗的影响[J]. 电力勘测设计, 2016(1):38-43.
[4]王瑞峰. 浅谈火电厂节能如何降低锅炉排烟温度[J]. 中国电子商务, 2015(1):264-264.