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摘 要:某粮油厂精炼车间共有3套独立运行的冷冻水系统,均制造相同温度冷冻水供应不同工艺降温使用,存在水泵利用效率不高,大马拉小车的问题。企业通过优化管路设置,合并了3套冷冻水系统,减少了2台泵和2个单独的水槽,每套系统只用1台泵维持冷冻水循环;还根据实际工艺需求停运1套冷冻水系统,提高了另2套系统的压缩机工作效率,同时可安排机组轮换使用以延长压缩机使用寿命,既提高了设备维护效果,又有效杜绝了大马拉小车的能源浪费现象,节能效果显著。
关键词:冷冻水系统 管路优化 节能改造
中图分类号:S5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)04(a)-0105-02
1 项目背景
某粮油厂精炼车间共有3套冷冻水系统,分别供600t/d、800t/d分提生产线及700t/d物理精炼线冷冻水系统,均为制造7℃冷冻水供工艺降温使用。3套系统独立设置3个水槽,将压缩机输出的冷冻水和热交换后的水隔开,用2台泵维持系统的运转(图1~图3)。
每套系统在设计时都有裕量,且根据实际情况分别设定600t/d、800t/d分提生产线和700t/d物理精炼线的冷冻机在制冷负荷65%、70%及75%的条件下工作,因此制冷效率不高,存在较大改善空间。
2 节能改造技术原理
企业通过优化冷冻水的管路设置,整合了冷冻水系统,将分提工序冷冻水系统原有的1套冷冻机配2台冷冻水泵(1台冷冻机循环制冷,1台提供工艺冷冻水)改造为1台冷冻水泵供给工艺冷冻水后再去冷冻机制冷(图4)。冷冻水系统合并后,减少了2台泵和2个单独的水槽,每套系统只用1台泵维持冷冻水循环。
为保护冷冻机的最低冷冻水需求,在工艺管线上增加了流量计和调节阀,在工艺需求水量低时,通过旁通调节来满足冷冻机的需求。企业还根据实际制冷量需求,停运了600t/d分提生产线的冷冻水系统,提高了另2套系统的压缩机工作效率,同时可根据生产冷量需求安排3台机组轮换使用以延长压缩机使用寿命,提高了设备维护效果。冷凍水系统管路优化措施见表1。
3 节能效果测算
改造前、后冷冻水系统年用电量分别为358.51万kW·h和282.87万kW·h,油脂年产量分别为166778.39t和166930.57t,计算得到改造前、后冷冻水系统的单位产品综合电耗分别为21.50 kW·h/t和16.95 kW·h/t。
项目节能量
=(改造前单位产品综合电耗-改造后单位产品综合电耗)×改造前产品年产量×10-4×电力折标系数
=(21.50kW·h/t-16.95kW·h/t)×166778.39t×10-4×3.1618 tce/万kW·h
=240tce
4 结语
通过管路优化设置,提高了冷冻水系统的运行效率,有效杜绝了大马拉小车的能源浪费现象,系统年节电率为21.2%,全面提高了车间能源利用水平,节能效果显著。
参考文献
[1] GB/T 2589-2008,综合能耗计算通则[S].北京:中国标准出版社, 2008.
[2] GB/T 15316-2009,节能监测技术通则[S].北京:中国标准出版社,2009.
[3] GB/T 28750-2012,节能量测量和验证技术通则[S]. 北京:中国标准出版社,2012.
关键词:冷冻水系统 管路优化 节能改造
中图分类号:S5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)04(a)-0105-02
1 项目背景
某粮油厂精炼车间共有3套冷冻水系统,分别供600t/d、800t/d分提生产线及700t/d物理精炼线冷冻水系统,均为制造7℃冷冻水供工艺降温使用。3套系统独立设置3个水槽,将压缩机输出的冷冻水和热交换后的水隔开,用2台泵维持系统的运转(图1~图3)。
每套系统在设计时都有裕量,且根据实际情况分别设定600t/d、800t/d分提生产线和700t/d物理精炼线的冷冻机在制冷负荷65%、70%及75%的条件下工作,因此制冷效率不高,存在较大改善空间。
2 节能改造技术原理
企业通过优化冷冻水的管路设置,整合了冷冻水系统,将分提工序冷冻水系统原有的1套冷冻机配2台冷冻水泵(1台冷冻机循环制冷,1台提供工艺冷冻水)改造为1台冷冻水泵供给工艺冷冻水后再去冷冻机制冷(图4)。冷冻水系统合并后,减少了2台泵和2个单独的水槽,每套系统只用1台泵维持冷冻水循环。
为保护冷冻机的最低冷冻水需求,在工艺管线上增加了流量计和调节阀,在工艺需求水量低时,通过旁通调节来满足冷冻机的需求。企业还根据实际制冷量需求,停运了600t/d分提生产线的冷冻水系统,提高了另2套系统的压缩机工作效率,同时可根据生产冷量需求安排3台机组轮换使用以延长压缩机使用寿命,提高了设备维护效果。冷凍水系统管路优化措施见表1。
3 节能效果测算
改造前、后冷冻水系统年用电量分别为358.51万kW·h和282.87万kW·h,油脂年产量分别为166778.39t和166930.57t,计算得到改造前、后冷冻水系统的单位产品综合电耗分别为21.50 kW·h/t和16.95 kW·h/t。
项目节能量
=(改造前单位产品综合电耗-改造后单位产品综合电耗)×改造前产品年产量×10-4×电力折标系数
=(21.50kW·h/t-16.95kW·h/t)×166778.39t×10-4×3.1618 tce/万kW·h
=240tce
4 结语
通过管路优化设置,提高了冷冻水系统的运行效率,有效杜绝了大马拉小车的能源浪费现象,系统年节电率为21.2%,全面提高了车间能源利用水平,节能效果显著。
参考文献
[1] GB/T 2589-2008,综合能耗计算通则[S].北京:中国标准出版社, 2008.
[2] GB/T 15316-2009,节能监测技术通则[S].北京:中国标准出版社,2009.
[3] GB/T 28750-2012,节能量测量和验证技术通则[S]. 北京:中国标准出版社,2012.