论文部分内容阅读
[摘 要]文章简要介绍V法铸造工艺原理,砂箱在V法铸造中的作用。讲述公司在砂箱使用过程中发现的不便之处,并结合铸件实际需求,对砂箱抽真空管路进行改造,最终保证整体砂芯负压度均匀,且一种砂箱能够应对不同大小及形状的多种铸件。
[关键词]V法铸造、负压、管路改造
中图分类号:S119 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)16-0067-01
V法铸造是一种新型铸造方式,V法铸造的出现被称为二十一世纪绿色铸造革命,它是一种清洁、环保、高效、节能铸造方式。V法铸造原理是型砂在真空状态下,在保证一定的负压度下,依靠大气压,使得原本松散的型砂得以紧实,达到所需的强度,完成造型、合箱、浇注、落砂环节,进行铸件的实物生产。V法铸造的关键因素是控制好覆膜、造型、浇注各环节的负压度。覆膜过程中,负压度低,塑料膜吸覆不到位,反之,则易吸破塑料膜。浇注过程中的真空度控制更为关键,在浇注过程中,真空度低,造型塌箱,过高易形成粘砂缺陷。[1]
一、砂箱使用现状
随着V法工艺在我公司的有序推进,各种设备工装也从简单的能用、会用发展为好用、巧用。甚至我们会对一些厂家提供的设备工装进行改造,使其更加适用于我公司的产品结构和生产习惯。本次某铸造设备厂家为我公司提供的V法砂箱,上扇砂箱抽真空管路通常设计为简单的单路直连式可拆卸结构(图1所示)。其结构适用于尺寸规则、结构简单的铸件。而我公司中大型蜗壳极不规则,轮廓较大,具有蜗形内腔和外壁,外形起伏大,冒口、出气管较多,经常与抽真空管路发生干涉,如果仅靠简单的拆卸管路来避免,会造成砂箱内真空度下降,砂型中心部位不够紧实,型腔易变形甚至难以维持形状,容易产生塌箱粘砂,造成铸件表面质量差,难以保障形状尺寸精度,也容易产生跑火等安全隐患。[2]
二、管路改造实施措施
针对这种情况,公司技术人员积极商讨,集思广益。最终利用三通、活结对抽真空管路进行结构改造,成功解决真空度不足造成的砂型紧实度不足等问题。具体实施过程如下。
1、深入现场实地考察,收集信息,汇总资料,提出解决方案,绘制二维示意图(图2)。
2、在真空管路中增加三通结构,在主管路中另加装一段“U”型管路,且管路根据铸件结构不同,长短做相应配置,这样使管路能够深入砂箱内部,而不是仅浮在表层,借此增加型腔内部真空度,紧实砂型。
3、在“U”型管路與主管路结合处增加活结结构,使“U”型管路能够绕主管路转动,从而可以避开冒口、出气管、排气板、浇口管等浇注、排气系统,更加灵活地接近铸件。
4、抽气管上布置3层250目左右的不锈钢金属网,并用喉箍加以固定,防止细沙吸入真空泵中,同时方便拆卸,便于更换。
5、在主管路中间处加装两组推杆,且采用螺杆结构,能够上下调节,足以应对高度不同铸件,此结构在造型过程中能够有效压紧砂芯,防止砂芯漂移对铸件产生的影响。
三、实施效果
该改造方案确定后与砂箱生产厂家及时沟通,并按照该方案定制出一套3.2米工位用砂箱一套(图3),现场使用效果良好,解决了真空度不足问题,达到预期目的,在后续预定的十余套V法砂箱,均按此方案进行生产交货。
参考文献
[1] 刘旭,胡斌,向东湖等.V法铸造工艺的研究.水泥技术,2013,(05):27-29.
[2] 吴剑,董凤亮.V法铸造工艺装备与技术特性.铸造设备与工艺,2013,(04):4-7.
[关键词]V法铸造、负压、管路改造
中图分类号:S119 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)16-0067-01
V法铸造是一种新型铸造方式,V法铸造的出现被称为二十一世纪绿色铸造革命,它是一种清洁、环保、高效、节能铸造方式。V法铸造原理是型砂在真空状态下,在保证一定的负压度下,依靠大气压,使得原本松散的型砂得以紧实,达到所需的强度,完成造型、合箱、浇注、落砂环节,进行铸件的实物生产。V法铸造的关键因素是控制好覆膜、造型、浇注各环节的负压度。覆膜过程中,负压度低,塑料膜吸覆不到位,反之,则易吸破塑料膜。浇注过程中的真空度控制更为关键,在浇注过程中,真空度低,造型塌箱,过高易形成粘砂缺陷。[1]
一、砂箱使用现状
随着V法工艺在我公司的有序推进,各种设备工装也从简单的能用、会用发展为好用、巧用。甚至我们会对一些厂家提供的设备工装进行改造,使其更加适用于我公司的产品结构和生产习惯。本次某铸造设备厂家为我公司提供的V法砂箱,上扇砂箱抽真空管路通常设计为简单的单路直连式可拆卸结构(图1所示)。其结构适用于尺寸规则、结构简单的铸件。而我公司中大型蜗壳极不规则,轮廓较大,具有蜗形内腔和外壁,外形起伏大,冒口、出气管较多,经常与抽真空管路发生干涉,如果仅靠简单的拆卸管路来避免,会造成砂箱内真空度下降,砂型中心部位不够紧实,型腔易变形甚至难以维持形状,容易产生塌箱粘砂,造成铸件表面质量差,难以保障形状尺寸精度,也容易产生跑火等安全隐患。[2]
二、管路改造实施措施
针对这种情况,公司技术人员积极商讨,集思广益。最终利用三通、活结对抽真空管路进行结构改造,成功解决真空度不足造成的砂型紧实度不足等问题。具体实施过程如下。
1、深入现场实地考察,收集信息,汇总资料,提出解决方案,绘制二维示意图(图2)。
2、在真空管路中增加三通结构,在主管路中另加装一段“U”型管路,且管路根据铸件结构不同,长短做相应配置,这样使管路能够深入砂箱内部,而不是仅浮在表层,借此增加型腔内部真空度,紧实砂型。
3、在“U”型管路與主管路结合处增加活结结构,使“U”型管路能够绕主管路转动,从而可以避开冒口、出气管、排气板、浇口管等浇注、排气系统,更加灵活地接近铸件。
4、抽气管上布置3层250目左右的不锈钢金属网,并用喉箍加以固定,防止细沙吸入真空泵中,同时方便拆卸,便于更换。
5、在主管路中间处加装两组推杆,且采用螺杆结构,能够上下调节,足以应对高度不同铸件,此结构在造型过程中能够有效压紧砂芯,防止砂芯漂移对铸件产生的影响。
三、实施效果
该改造方案确定后与砂箱生产厂家及时沟通,并按照该方案定制出一套3.2米工位用砂箱一套(图3),现场使用效果良好,解决了真空度不足问题,达到预期目的,在后续预定的十余套V法砂箱,均按此方案进行生产交货。
参考文献
[1] 刘旭,胡斌,向东湖等.V法铸造工艺的研究.水泥技术,2013,(05):27-29.
[2] 吴剑,董凤亮.V法铸造工艺装备与技术特性.铸造设备与工艺,2013,(04):4-7.