大倾角煤层回采分析

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  [摘 要]我矿属于衰老矿井,剩余采区煤层倾角度大。大倾角综合机械化开采一直是技术难题,特别对于不稳定易冒落顶板,容易将上方顶板抽空,造成支架初撑力达不到要求,无法对顶板造成有效支护。对顶板控制极为不利,回采难度更大。针对我矿回采大倾角工作面中出现的问题,及处理问题所采取的措施,为以后的大倾角工作面回采积累了丰富的经验。
  [关键词]支架调整;顶板管理;工作面三防;支架稳定;
  中图分类号:S605.+2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0032-01
  一、地质概况:
  1、工作面参数
  该工作面走向长度435m,倾向长度123m,煤厚1.0~3.9,平均2.8m;受岩浆侵蚀影响,煤层顶部蚀变为天然焦及火成岩,厚0~2.0m,平均0.5m。煤层倾角30~45°,平均33°。
  2、工作面地质条件
  里段工作面地质构造复杂,煤层受岩浆侵蚀严重,岩浆在煤层中呈透镜状、串珠状或其它不规则状分布,煤层顶部多蚀变为天然焦及火成岩,造成煤厚不稳定,给后期回采带来极大困难,直接顶为9.95米厚的泥岩,不稳定。工作面水文地质条件简单, 3煤顶板砂岩裂隙水为主要充水水源,可造成底板松软。
  二、工作面设备选型分析
  1、煤机
  该工作面采用MG400/920/QWD型双滚筒采煤机,总功率920KW,牵引方式为交流变频牵引,滚筒直径2.2M,总重量46T,截深800mm。
  优点:功率大,截深大,操作方便。缺点:滚筒直径大,对支架高度变化适应性小。
  2、工作面输送机
  工作面采用SGZ-800/400型刮板输送机。优点:与支架连接装置间隙小,容易控制下滑。缺点:当支架歪斜时,由于滑块与车之间连接间隙小,抵车时容易将溜槽间隙拉开,引起溜槽脱节。溜槽连接哑铃销容易损坏。
  3、工作面液压支架
  工作面中间架采用ZQY6800/19/40型大倾角掩护式液压支架对顶板进行支护,移架步距在0.8m。支撑高度1.9~4.0m,中心距1.75m,工作阻力6800KN,初撑力5064KN,支护强度0.8317-0.8428MPa,适应煤层倾角≤45°。
  优点:直架装有防倒防滑千斤顶,并有控制工作面输送机防滑装置。缺点:支架尾梁重,初撑力低时,当顶板来压时支架尾梁下滑歪架并损坏支架安装的防倒防滑设施。侧护板千斤顶推力小且行程短,支架中心距与支架净宽差距小,造成侧护板行程不好控制。对顶部适用性差。
  4、工作面“三防”设施
  防飞矸板和网:每个电缆槽的老塘侧顺山方向安装一块挡矸板,防止工作面矸石飞向老唐侧;缺点:支架间的煤矸不易攉进车内,不易观察工作面输送机,对支架的适应高度变小,要保证支架活柱拔高不低于1.0m,否则支架顶梁将压坏防飞矸板。工作面大车内沿走向挂4-6片防飞矸网,防止矸石掉入车内,造成飞矸伤人。
  挡身板:每十架架间走向方向安装一块挡矸板,防止架间矸石往下滚落;缺点:支架适应高度变小。
  防倒、防滑装置:在1-5号、45-50号的支架顶梁上安装了防倒千斤顶,在底座的前方和尾梁连杆处安装了防滑千斤顶,在支架的滑块下方的底座内安装了输送机防滑千斤顶。优点:在支架状态正常时拉架可辅助进行调节;缺点:当支架产生歪斜时,防倒、防滑千斤顶就失去作用。
  三、回采期间情况
  1、回采时保证工作面呈伪倾斜布置,机头超前机尾,以减少工作面输送机自重引起的下滑。
  2、初次回采及周期来压情况
  1)、工作面初次回采期间,采取向下单向割煤,到机头后反刀清理浮煤,滞后煤机后滚筒5-8架从下向上进行抵车。拉架时,已机头1-5号架为基础向上进行拉架。抵车时将输送机防滑顶全部打开,目的防止大车下滑。
  2)、当工作面平均推进21m时,顶板初次来压,来压时造成中上段煤壁片帮掉顶。腰巷在5号架处漏顶,支架开始出现歪架并由此向上扩大,煤壁38-66号片帮掉顶,片帮宽度达2m,造成工作面输送机死车,处理将近7天。
  3)、推进距离7-9米,工作面周期来压。工作面中部再次出现片帮掉顶,造成35-50号支架歪架,支架歪斜趋势扩大至机尾,通过一个多月的调整至7月15日止,支架状态明显好转。此时工作面再次周期来压。
  3、工作面回采期间,工作面输送机没有下滑,反而上窜。原因:支架尾梁重,支架顶板破碎,支架初撑力低,在顶板压力下支架尾梁下滑,造成支架不垂直工作面输送机。
  四、倒架原因分析
  1、顶板及角度
  1)、工作面顶板为泥岩顶板且火成岩侵蚀严重。火成岩与直接顶之间有200mm左右的天然焦,造成火成岩不稳定,极易掉落。火成岩冒落后,工作面采高超过支架最大高度,造成支架无法有效支护顶板。火成岩呈串珠状分布,无规律。使支架不能保持一致,易产生错差。拉架时造成破碎顶板冒落。
  2)、由于工作面倾角局部达45°,支架错茬超过规定后,在拉架、调架过程中易将上方顶板抽空,造成支架初撑力达不到要求,使支架在自重作用下产生歪斜,对顶板控制极为不利。工作面角度大,割煤、抵车、拉架不能平行作业,占用循环时间长。
  3)、支架产生错差,造成支架无法以下架作为基础架,进行拉架、调架。当支架在顶板压力和自重作用下歪斜时,支架自身的防倒、防滑装置位置不当、强度不够,造成防倒、防滑装置损坏、失效。如:侧护板千斤顶推力小且行程短,不能伸缩自如;防倒千斤顶位置靠前;支架底调顶在歪架时不能使用,否则伸出后易被下一架底座压住,造成拉不动支架,调架困难,失去对支架的微调作用。。
  2、回采工艺
  由于工作面倾角大,采用机尾进刀单向下行割煤,往返一次进一刀。正常循环:即煤机下行割煤→往上空刀清理底煤→移刮板输送机→移架。由于火成岩侵蚀的地段,推移输送机后不能进行拉架,要煤机下行进行挑顶。变成火成岩段往返两次才能进一刀,循环变成:煤机下行割煤→往上空刀清理底煤→移刮板输送机→煤机下行挑顶→移架。影响工作面推进度。
  3、回采速度
  1)、工作面推进慢,周期来压步距为7-9m,每次来压时,支架抵抗不住顶板压力,造成支架歪斜,支架稳定性极差。造成工作面压力一直在煤壁内,易造成部分煤壁顶板切断,需要停下来做窑管理。在管理期间,支架在自重及顶板压力作用下,继续下歪形成恶性循环。
  2)、每次周期来压后,造成支架歪斜、煤壁片帮掉顶,在压力影响周期内调架效果不明显。只有压力稳定后,调架才见效果,调架时链条笨重,每拉一架都要人工捆绑链条,拉架速度慢。
  四、技术对策
  1、提前对工作面煤壁注入煤体固化剂,增加煤体的强度,使煤体增加抗压能力,保证煤壁不片帮或减少片帮范围。
  2、当煤体承受不了超前压力,固化剂失去作用,人工对煤壁进行做窑管理,对顶板进行控制。防止顶板冒落,使支架失去稳定。
  3、提高职工操作技能,拉架要带压移架,移架过程中采用拉力达1000KN的千斤顶配合SGZ-800/800刮板输送机链条进行调架,拉架时采用双顶迈步式进行,保证拉架后支架不会下滑。用支架拉过后,为增加支架的稳定性,在每个支架的前梁处打1-3个单体,防止支架下歪。
  五、结束语
  工作面在正常生产期间,推进速度慢,造成压力大,煤壁易片帮。火成岩侵蚀严重,顶板不平,造成支架存在落差,初撑力达不到要求,极易造成支架歪斜。通过采取措施,提高职工操作技能,拉架时带压擦顶移架,少降快移,使工作面能正常回采。对于个别地段支架不正,采取应对方法进行调整,起到显著效果,为以后的大倾角工作面回采积累了丰富的实践经验。
  参考文献
  [1] 冯胜利.大倾角综放工作面初采倒架原因分析及处理.煤矿支护[J].2014年01期
  [2] 田建川.大倾角综采工作面设备选型及配套应用.科技信息[J].2012年27期
  [3] 原建军.大倾角工作面防止倒架技术.能源与节能[J].2013年12期
  作者简介
  杨洪武(1975—),男,四川广安人,采矿工程师,1999年毕业于华北科技学院。现淮北矿业集团石台矿业综采一区区长
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