浅析煤矿节能管理

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  摘要:通过对矿井压风、排水、通风、主运等大系统进行改造,同时积极争取国家各项优惠措施,达到节支降耗的目的。
  关键词:煤矿;系统改造;节支降耗
  一、以“增、控、减”为途径,着力推进压风系统改造,实现减压供风
  压风系统运行过程中,管径小导致的风流阻力增大、漏点多导致的部分风量流失、压力大导致的富余风量浪费,是影响电耗下降的三个最主要因素。对此,新阳能源全方位组织开展了压风系统、管路改造工作。一是增加管路内径。按照“风包蓄风”原理,新阳能源将西翼回风大巷至四采区1100米供风管路内径由100mm扩增至200mm,有效增加了备用风量,降低了风流阻力。同时,积极推进实用新型专利“井下自动疏水装置”的成果转换,累计增设风水分离器26个,从根本上解决了管内积水造成的截面减小、阻力增大问题。通过不断优化,压风系统实现了从地面到井下最远迎头压力损失不超0.05Mpa。二是控制漏风点数量。压风管路漏风问题看似很小,但损耗巨大。一个1mm左右的漏风点,每天的漏风量大约80m?,一个月就要耗电近500kwh,正所谓“针眼大的窟窿漏出斗大的风”。为进一步减少漏风点和电耗损失,去年新阳能源成立了专业化队伍,坚持开展全覆盖的“查漏堵漏”活动,累计处理漏风点近1000余处,节约电费30多万元。三是实施减压供风。供风压力过大,不仅会造成富余风量的浪费,还容易导致老化的压风管路漏风点增加。只有保证压力适中,才能实现经济、高效运行。在完成降阻、减漏的基础上,新阳能源深入开展了减压供风试验,先后进行了3次尝试,最终由0.6Mpa降至 0.45Mpa,系统运行压力保持在4.2MPa~4.5Mpa之间,停开了一台空压机,压风电量明显降低。
  二、以“恒、高、效”为核心,深入推进排水方式创新,实现节能高效
  由于矿井涌水量较大,每年仅排水电费就占全矿总电费的1/4以上。客观条件无法改变,只能在排水方式、泵效提升方面着手,通过不断创新和改进,实现排水电费的下降。2017年,新阳能源采取了“4.2m高水位排水,2.6m低水位蓄水”的方式,同时配合大工业用电政策,在矿井低负荷时集中排水。单泵日平均排水时间减少了2小时,泵效提高了5%。虽然这种方式在一定程度上减少了排水时间,但是水泵的动态开停容易造成设备损坏,泵效也没有达到理想状态。今年年初,新阳能源通过进一步分析,以提高水泵、管网效率为抓手,深入开展细节管理创新,推进排水系统节能提效。一是采取“恒定-最高水位”排水模式。充分利用井下三个水仓的互补优势,通过“中水仓备用、内水仓缓冲、外水仓蓄满”的循环方式,将外水仓蓄至最高水位5.1米,实现中央泵房水泵始终保持“恒定-最高水位”排水,进一步降低了水泵吸水高度,提高了排水效率。二是应用“新型高效自平衡”水泵。围绕如何提高泵效,新阳能源进行了多次调研,发现新型高效自平衡水泵腔体内叶轮对称分布在轴的两侧,能够将向推力相互抵消,实现自动平衡,有效解决了传统水泵由于轴的窜动导致平衡盘磨损、漏损等问题。更换自平衡水泵以后,泵效达到84%,吨水百米电耗降低0.006 kw.h/(t.100)。三是由一泵一管改为一泵两管排水。去年,新阳能源曾经尝试过一泵两管排水,但由于管网并联后水泵排水量增大,水泵必须汽蚀余量也会增加,运行中随着水位降低容易产生汽蚀现象,水泵振动剧烈,不能正常运行。今年,通过采取“恒定-最高水位”排水模式,并配合使用新型高效自平衡水泵,为一泵两管排水创造了条件。系统调整以后,吨水百米电耗又降低了0.013 kw.h/(t.100)。。
  三、以“降、堵、调”为手段,科学推进通风系统调整,实现降阻通风
  按照通风系统“越简单越高效”,通风设施“越少越可靠”的思路和原则,新阳能源积极组织开展了通风系统优化降阻活动,降低矿井通风电量。一是实施降阻调风。西翼回风大巷、四采一层联络巷贯通后,新阳能源及时对三、四采区通风系统进行调整,实现了三、四采区分区通风,通风阻力降低85Pa;对矿井高阻点进行排查,重点清理回风巷道堆积物料,保证回风巷道畅通,并将副井口罐笼两侧盖板更换为篦子,降低通风阻力30Pa。同时,及时封闭闲置巷道,减少通风设施数量。先后封闭西轨、西回等4条联络巷,减少设施11道;封闭二采七层西区、一采区、二采一层西区闲置巷道共2210米,降低无效配风量360m?/min。二是内外部漏风点查漏、堵漏。进一步对主井井塔、井下风门、水沟等23处漏风点进行集中堵漏治理,外部漏风率降低2%,有效风量提高430 m?/min。三是科学调整通风机叶片。今年以来,新阳能源重点对主通风机运行曲线进行拟合,动态观测运行工况。2月份,在完成通风系统调整的基础上,对风机叶片角度进行了第一次调整,由-3°调整到-4.5°,通过现场测试和比较分析,调整后的风量、负压完全能够满足矿井生产需求,且仍有一定的压缩空间。在一采区结束并封闭后,又进行了第二次调整,由-4.5°调整到-6°。两次调整使矿井主通风机排风量下降978m?/min,降幅11%,负压下降1010Pa,降幅36.7%。
  四、以“满、短、低”为目标,全面推进主运系统优化,实现经济运转
  一是满负荷运转。充分利用三采煤仓集约化优势,实现三、四采区矸石、原煤集中存放,煤仓后5部皮带满载运行。对西翼运输大巷、三采一层集中运煤巷3部上山皮带进行了变频改造,采用“一拖二”方式,保证双电机运行时的同转速、等力矩输出。同时,通过矢量控制技术,实现皮带机加、减速“S”形曲线运行。改造后3部皮带电机运行频率平均在45HZ左右,功率因数提高到93%。二是短时间开启。迎头皮带根据掘进生产工艺采用“集中出矸”方式,使采区皮带每天运行时间减少1小时;三采煤仓后5部皮带通过集中开停、集中运输,每天运行时间减少12小时。三是低阻力运行。充分借鉴学习兄弟单位皮带管理方面的先进做法,对皮带机头、尾、托辊等影响皮带机运行效率的重要部位进行了专项整治,在皮带机头安装“悬空式挡煤皮子”、“水冲式清扫器”和“缓冲床”,降低皮带运行中阻力,减少材料、配件和用电损耗。
  五、对节能降耗工作的几点认识和体会
  一是抓节能降耗必须深化认识。节能降耗一项系统性、综合性、关联性都非常强的工作,单纯通过关、停、控等措施减少用电设备开启时间,主要效果是减少用电量,对电耗影响不大。实际上,与电耗关系最为直接、最为密切的应该是阻力和磨损,电耗产生的背后必然伴随着运行阻力和设备磨损,同时也必然会带来维修成本和维修工时的增加。基于这一点,新阳能源把减少设备、材料损耗,降低维修费和维修工时的作为降低电耗的有效途径,实现互促互进,推动电耗与物耗的同步下降。
  二是抓节能降耗必须敢想勤做。节能降耗工作需要创新,而创新又是一个不断实践,从多次失败到最终成功的过程。道理虽然简单,但对于很多人来说,一些创新的想法却止步于实践环节。在这方面,新阳能源进一步打破“敢想不善试,敢说不敢做”的思想,积极鼓励技术人员要在“符合现实的基础上敢于想、風险可控的前提下勇于试、成本允许的范围内勤于做”,不断推进创新想法向创新成果的转换。比如前面提到的减压供风、恒定-最高水位排水、通风机叶片角度调整,这些创新想法新阳能源都是经多次试验得出来的。
  三是抓节能降耗必须不拘小节。生产系统优化与改造就像节能降耗工作的“牛鼻子”,只要牵住了,潜力巨大,见效最快。而一处常明灯、一处漏风漏水、一处皮带阻力正如节能降耗的“牛毛”,虽然很细,但数不胜数,只要常抓不懈,就能见到效果。在实际工作中,新阳能源既牵住了牛鼻子,又不放过牛毛,对举手之劳的节电事项不嫌小、不嫌少,发现一处,立即解决一处,积少成多,集腋成裘,全面推进节能降耗工作的不断深入。
  参考文献:
  [1]王兆辉.煤炭企业节能运行机制评价研究[J].山东科技大学,2011(05):109.
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