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摘 要:长岭分公司各装置轻污油、不合格轻质油自由排放进五垅罐区,突显运行安全风险,通过罐区轻污油系统改造、优化操作和完善操作规程,降低了轻污油系统运行安全风险,确保轻污油系统长周期安全平稳运行。
关键词:轻污油系统; 缓冲罐; 钢制浮盘; 操作
1轻污油系统运行现状
长岭分公司炼油装置分为北区装置和南区装置,南、北装置轻污油均排放至五垅罐区。每年轻污油缓冲罐收油、付油操作440罐次,平均0.83天操作1次,频次高,容易出现操作差错。2012年12月511#罐在收油作业时,操作人员巡检过程发现有大量气体溢出现象,检测发现H2S含量严重超标,采取防护措施后经检查发现浮盘上部积液并沉盘。浮盘沉盘造成大量的H2S溢出,罐区H2S浓度达到29mg/l,给岗位操作人员人身安全造成极大的危害,且沉盘也极大地影响了正常生产,严重污染了环境。
2提高罐区轻污油系统安全环保平稳运行的整体思路和技术方案
2.1整体思路
分析不利于轻污油平稳运行的因素:
(1)五垅罐区轻污油系统生产能力设计条件为500万吨/年原油加工量,2012年分公司原油加工能力提升至800万吨/年,装置排放轻污油量明显增大,进入罐区轻污油气、液分离能力不够,缓冲罐容积偏小,易夹带气相进入储罐,易夹液相进入低压火炬系统;
(2)轻污油储罐内浮盘及密封件整体密封效果差,引起罐区空气恶臭,破坏环保,伤害人员健康;
(3)装置自由排放轻污油,不利于罐区轻污油平稳操作。改变罐区轻污油被动收油为主动控制收油有利于安全平稳运行;
(4)罐区简单的生产操作方案不能满足轻污油系统平稳运行。
2.2技术方案
从工艺、设备、安全环保、优化操作等方面入手,通过优化操作和技术攻关克服不利因素,提高罐区轻污油系统平稳运行。
(1)解决缓冲罐罐容小的问题;
(2)解决储罐结构不能满足生产工状的问题;
(3)优化生产操作,装置排放变为受控排放;
(4)组织攻关,实施气相夹带液体进入低压火炬气系统的临测与自动控制。
3具体措施
通过技术改造和优化操作,结合装置与罐区轻污油运行实际情况采取多项措施,降低轻污油系统运行的操作与设备安全风险,确保该系统安全平稳运行。
3.1扩大缓冲罐容量,达到轻污油气液相充分分离。
2015年3月,五垅罐区增设1台200 m3轻污油缓冲罐技术改造项目动工,该罐为立式密封金属罐,罐直径5m,罐总高17m,净高13m。6月投用成功。改造后,增加缓冲罐容量,增加了轻污油在缓冲罐内气、液相分离时间,减少硫化氢等气相带入轻污油罐;同时,减少压油操作次数;新增518#罐与515#罐能同时使用或一备一用,满足特殊情况下的清罐和检修要求。
3.2轻污油储罐浅盘式铝制内浮盘改造为船舱式钢制浮盘。
3.2.1船舱式钢制浮盘安装
根据《中石化轻质油储罐安全运行指导意见(试行)》要求,并结合实际情况,选用船舱式钢制内浮盘,并选用相应合适的密封,511#罐发生沉盘事故后,选择船舱式内浮顶。船舱式内浮顶其结构主要由拱盖、盖板、立板、底板、隔板等组成。是目前应用较广泛的内浮顶结构。
3.2.2浮盘密封选择与安装
填料式密封有时容易卡住浮盘,但密封效果较好。舌形密封不存在浮盘卡住问题,但密封部分下存在一定的蒸发空间,蒸发损耗比较大。而充液密封一定程度上避免了卡盘现象,且降低了油气的蒸发损耗。
从船舱式内浮顶结构可以看出,拱盖与油面之间有一定的气体空间,轻污油中的大部分油气会集中到该空间内,罐壁周围只有极少部分气体会聚集在罐壁与浮盘之间的软密封处,一座3000m3油罐的环舱式内浮顶立板高仅为600mm 左右,浮盘密封一般高出油面300 mm 左右,即使聚集在软密封处的油气因压力高而冲出,但带出油液的可能性也比较小。配套使用充液密封,不仅有效地避免了卡盘现象发生,而且减少了含有H2S油气的蒸发溢出罐外,污染罐区空气,影响操作人员身体健康。
3.3 优化生产操作,装置排放受控,制订轻污油作业指导书。
为了严格落实长岭分公司调度处《关于加强轻污油排放管理的通告》,原油车间制定五垅罐区轻污油收油作业指导书,主要内容如下。
⑴罐区增大轻污油气液分离容积,达到分离充分。
⑵装置排放轻污油必须经罐区轻污油缓冲罐气液分离,再进入轻污油罐;
⑶装置排放轻污油严禁携带大量轻烃及瓦斯组份进入轻污油系统;
⑷装置排放轻污油或不合格油交轻污油必须调度同意,并联系罐区,重点控制好轻污油排放的起始与结束点;
⑸罐区接受轻污油要有调度指令,装置联系,做到联系好开启阀门收油,装置排放结束关闭阀门。
4取得的效果
2015年通过实施一系列技术措施,大幅提高了分公司轻污油系统运行安全性和平稳性。
4.1轻污油操作安全、平稳性对比。
同样以罐区轻污油年周转33000吨进行对比,实际库容8100 m3,改造后实际缓冲容积301 m3,经计算可知:每年轻污油缓冲罐收油、付油操作166罐次,平均2.2天操作1次,大幅度减少了操作次数,降低了出现操作差错概率,提高了操作平稳率。有效增大了装置轻污油进罐区气液分离容积和延长分离时间,轻污油得到了充分气液分离:改造前,由于缓冲罐容积小,装置排放量大,气相分离不充分甚至来不及分离,引起缓冲罐顶部气相压力迅速升高,最高达到8 .5Kpa。根据低压火炬气系统的特点,当压力大于3.6 Kpa时,气相进入低压火炬气系统回收,当压力继续增大,大于5 Kpa时,气相夹带液相进入低压火炬气系统,形成液阻堵塞低压火炬气线,影响装置的正常排放甚至憋停装置,改造后,由于缓冲罐容积增加1.5倍,满足装置排放量,气相分离充分,缓冲罐顶部气相压力最高降为了4.2 Kpa,缓冲罐始终保持气液分离正常运行。
4.2 储罐浮盘结构改造效果
储罐浮盘结构改造后,五垅509~512#罐均安装了船舱式内浮盘,浮盘使用运行情况良好,未发现沉盘现象,罐区未发现H2S异常报警等现象,现场操作环境得到很大的改善,一定程度上确保了人身安全和安全生产。
缓冲罐扩容改造后罐区H2S危害得到彻底治理。
4.3 轻污油系统作业指导书发挥的作用
通过执行《轻污油系统作业指导书》,装置排放轻污油得到了较好的控制:装置排放起始时间和结束时间,以及排放量均得到记录(以前是没有各装置轻污油量记录的),强化了装置与五垅罐区的联系与对量,能够及时发现生产异常情况并迅速处理完好。
5 结束语
通过分析,查找出分公司轻污油系统运行存在风险与操作不可靠性,实施技术措施改造,将轻污油系统运行各环节风险降低至最低程度,大大增強了轻污油系统运行平稳性。遗留下来的攻关项目《实施气相夹带液体进入低压火炬气系统的临测与自动控制》已申报,实施后效果明显。
参考文献:
[1] 史倬轮 内浮顶罐技术及发展,石化技术,1996,3(1),16~20
[2] 汪东红 炼油基础知识,石油炼制,2009.6第1版
作者简介:
乐文清,男,储运工程师,生于1968年9月2日,本科,中国石化长岭分公司储运部,湖南省岳阳市云溪区长岭分公司,从事炼油装置中间原料油罐区管理。
关键词:轻污油系统; 缓冲罐; 钢制浮盘; 操作
1轻污油系统运行现状
长岭分公司炼油装置分为北区装置和南区装置,南、北装置轻污油均排放至五垅罐区。每年轻污油缓冲罐收油、付油操作440罐次,平均0.83天操作1次,频次高,容易出现操作差错。2012年12月511#罐在收油作业时,操作人员巡检过程发现有大量气体溢出现象,检测发现H2S含量严重超标,采取防护措施后经检查发现浮盘上部积液并沉盘。浮盘沉盘造成大量的H2S溢出,罐区H2S浓度达到29mg/l,给岗位操作人员人身安全造成极大的危害,且沉盘也极大地影响了正常生产,严重污染了环境。
2提高罐区轻污油系统安全环保平稳运行的整体思路和技术方案
2.1整体思路
分析不利于轻污油平稳运行的因素:
(1)五垅罐区轻污油系统生产能力设计条件为500万吨/年原油加工量,2012年分公司原油加工能力提升至800万吨/年,装置排放轻污油量明显增大,进入罐区轻污油气、液分离能力不够,缓冲罐容积偏小,易夹带气相进入储罐,易夹液相进入低压火炬系统;
(2)轻污油储罐内浮盘及密封件整体密封效果差,引起罐区空气恶臭,破坏环保,伤害人员健康;
(3)装置自由排放轻污油,不利于罐区轻污油平稳操作。改变罐区轻污油被动收油为主动控制收油有利于安全平稳运行;
(4)罐区简单的生产操作方案不能满足轻污油系统平稳运行。
2.2技术方案
从工艺、设备、安全环保、优化操作等方面入手,通过优化操作和技术攻关克服不利因素,提高罐区轻污油系统平稳运行。
(1)解决缓冲罐罐容小的问题;
(2)解决储罐结构不能满足生产工状的问题;
(3)优化生产操作,装置排放变为受控排放;
(4)组织攻关,实施气相夹带液体进入低压火炬气系统的临测与自动控制。
3具体措施
通过技术改造和优化操作,结合装置与罐区轻污油运行实际情况采取多项措施,降低轻污油系统运行的操作与设备安全风险,确保该系统安全平稳运行。
3.1扩大缓冲罐容量,达到轻污油气液相充分分离。
2015年3月,五垅罐区增设1台200 m3轻污油缓冲罐技术改造项目动工,该罐为立式密封金属罐,罐直径5m,罐总高17m,净高13m。6月投用成功。改造后,增加缓冲罐容量,增加了轻污油在缓冲罐内气、液相分离时间,减少硫化氢等气相带入轻污油罐;同时,减少压油操作次数;新增518#罐与515#罐能同时使用或一备一用,满足特殊情况下的清罐和检修要求。
3.2轻污油储罐浅盘式铝制内浮盘改造为船舱式钢制浮盘。
3.2.1船舱式钢制浮盘安装
根据《中石化轻质油储罐安全运行指导意见(试行)》要求,并结合实际情况,选用船舱式钢制内浮盘,并选用相应合适的密封,511#罐发生沉盘事故后,选择船舱式内浮顶。船舱式内浮顶其结构主要由拱盖、盖板、立板、底板、隔板等组成。是目前应用较广泛的内浮顶结构。
3.2.2浮盘密封选择与安装
填料式密封有时容易卡住浮盘,但密封效果较好。舌形密封不存在浮盘卡住问题,但密封部分下存在一定的蒸发空间,蒸发损耗比较大。而充液密封一定程度上避免了卡盘现象,且降低了油气的蒸发损耗。
从船舱式内浮顶结构可以看出,拱盖与油面之间有一定的气体空间,轻污油中的大部分油气会集中到该空间内,罐壁周围只有极少部分气体会聚集在罐壁与浮盘之间的软密封处,一座3000m3油罐的环舱式内浮顶立板高仅为600mm 左右,浮盘密封一般高出油面300 mm 左右,即使聚集在软密封处的油气因压力高而冲出,但带出油液的可能性也比较小。配套使用充液密封,不仅有效地避免了卡盘现象发生,而且减少了含有H2S油气的蒸发溢出罐外,污染罐区空气,影响操作人员身体健康。
3.3 优化生产操作,装置排放受控,制订轻污油作业指导书。
为了严格落实长岭分公司调度处《关于加强轻污油排放管理的通告》,原油车间制定五垅罐区轻污油收油作业指导书,主要内容如下。
⑴罐区增大轻污油气液分离容积,达到分离充分。
⑵装置排放轻污油必须经罐区轻污油缓冲罐气液分离,再进入轻污油罐;
⑶装置排放轻污油严禁携带大量轻烃及瓦斯组份进入轻污油系统;
⑷装置排放轻污油或不合格油交轻污油必须调度同意,并联系罐区,重点控制好轻污油排放的起始与结束点;
⑸罐区接受轻污油要有调度指令,装置联系,做到联系好开启阀门收油,装置排放结束关闭阀门。
4取得的效果
2015年通过实施一系列技术措施,大幅提高了分公司轻污油系统运行安全性和平稳性。
4.1轻污油操作安全、平稳性对比。
同样以罐区轻污油年周转33000吨进行对比,实际库容8100 m3,改造后实际缓冲容积301 m3,经计算可知:每年轻污油缓冲罐收油、付油操作166罐次,平均2.2天操作1次,大幅度减少了操作次数,降低了出现操作差错概率,提高了操作平稳率。有效增大了装置轻污油进罐区气液分离容积和延长分离时间,轻污油得到了充分气液分离:改造前,由于缓冲罐容积小,装置排放量大,气相分离不充分甚至来不及分离,引起缓冲罐顶部气相压力迅速升高,最高达到8 .5Kpa。根据低压火炬气系统的特点,当压力大于3.6 Kpa时,气相进入低压火炬气系统回收,当压力继续增大,大于5 Kpa时,气相夹带液相进入低压火炬气系统,形成液阻堵塞低压火炬气线,影响装置的正常排放甚至憋停装置,改造后,由于缓冲罐容积增加1.5倍,满足装置排放量,气相分离充分,缓冲罐顶部气相压力最高降为了4.2 Kpa,缓冲罐始终保持气液分离正常运行。
4.2 储罐浮盘结构改造效果
储罐浮盘结构改造后,五垅509~512#罐均安装了船舱式内浮盘,浮盘使用运行情况良好,未发现沉盘现象,罐区未发现H2S异常报警等现象,现场操作环境得到很大的改善,一定程度上确保了人身安全和安全生产。
缓冲罐扩容改造后罐区H2S危害得到彻底治理。
4.3 轻污油系统作业指导书发挥的作用
通过执行《轻污油系统作业指导书》,装置排放轻污油得到了较好的控制:装置排放起始时间和结束时间,以及排放量均得到记录(以前是没有各装置轻污油量记录的),强化了装置与五垅罐区的联系与对量,能够及时发现生产异常情况并迅速处理完好。
5 结束语
通过分析,查找出分公司轻污油系统运行存在风险与操作不可靠性,实施技术措施改造,将轻污油系统运行各环节风险降低至最低程度,大大增強了轻污油系统运行平稳性。遗留下来的攻关项目《实施气相夹带液体进入低压火炬气系统的临测与自动控制》已申报,实施后效果明显。
参考文献:
[1] 史倬轮 内浮顶罐技术及发展,石化技术,1996,3(1),16~20
[2] 汪东红 炼油基础知识,石油炼制,2009.6第1版
作者简介:
乐文清,男,储运工程师,生于1968年9月2日,本科,中国石化长岭分公司储运部,湖南省岳阳市云溪区长岭分公司,从事炼油装置中间原料油罐区管理。