论文部分内容阅读
[摘 要] 莱钢2#板坯连铸机的大包水口液压缸丝头受中间包高温钢水烘烤,密封圈经常出现老化、渗油现象,为降低大包水口液压缸故障,采用焊接的方法取代螺纹连接,减少了密封件数量,降低了密封渗油的概率,同时制作离线液压缸检测系统,对丝头焊接质量进行测试,确保了液压缸备件完好,降低了液压缸故障。
[关键词]连铸机;液压缸;密封
中图分类号:TH137.51 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)36-0346-01
前言
莱钢银山型钢炼钢厂2#板坯连铸机大包水口液压缸采用丝头连接,其中丝头与液压缸之间采用组合垫密封,丝头与高压胶管之间采用O型圈密封,在使用过程中,大包水口液压缸受中间包内高温钢水烘烤,组合垫和O型圈橡胶老化严重,使用寿命短,在生产过程中经常出现组合垫或O型圈渗油现象,影响正常生产。
1 大包水口液压缸丝头密封改造
大包水口液压缸丝头密封渗油是影响正常生产的主要因素,在液压缸进回油管路上,共有两个组合垫,两个O型圈,有一个损坏,就影响生产。为减少密封渗油的概率,提高设备运行的稳定性,必须减少密封的数量[1]。在保证高压胶管拆装便捷的前提下,将丝头与液压缸之间的螺纹连接改为焊接,只保留两个O型圈,消除组合垫渗油的可能性。
2 存在问题
液压缸丝头采用焊接方式后,减少了密封数量,在一定程度上降低了密封渗油的概率。但是在实际使用过程中也暴露出一些问题。
1)在焊接过程中,焊渣容易飞溅到丝头螺纹上,形成焊瘤,导致高压胶管与丝头连接困难,丝头紧固不牢,容易造成O型圈渗油。
2)丝头在焊接完毕后,只能在上线后试验焊缝是否渗油,线下没有试验装置,只能靠目测和经验判断焊接质量是否合格,造成更换新液压缸后,有时出现焊缝渗油的现象,延长作业时间,甚至影响正常生产。
3 改进方案
针对以上出现的问题,通过以下方法进行消缺。
1)在焊接前将丝头上连接高压胶管一侧的螺纹用生料带包裹,防止螺纹上形成焊瘤。焊接完毕后,用塑料薄膜和棉纱对丝头进行封堵,防止杂质进入液压缸[2],同时也能对丝头螺纹起到防护作用。对上线后的液压缸,用石棉布包裹液压管路及丝头,并用铁皮对液压缸及丝头进行隔热防护,减少液压缸受到的热辐射,降低O型圈温度。
2)为检测丝头焊接质量,最有效的方式是将液压缸连接到液压系统上,为确保连铸机液压系统的稳定性,不允许在主机液压系统上开设支路进行试验。为此,采用本单位废弃的一套液压泵及油箱进行拼装,该系统采用与主机液压站相同的液压油,系统压力为大包水口液压缸的工作压力,采用手动换向阀操作液压缸。如图1所示,为拼装的液压系统原理图。
液压缸丝头焊接完毕后,将该液压系统的高压胶管连接到液压缸上,启动液压泵,操作手动换向阀使液压缸运行,检测焊缝是否渗油。
4 使用效果
1)液压缸丝头采用焊接方式后,减少了密封件的数量,降低了密封渗油的概率,延长了液压缸的维修周期。
2)通过对丝头的防护,确保丝头螺纹完好,缩短了液压缸更换时间,同时避免杂质进入液压缸内腔,延长了液压缸使用寿命。对上线的液压缸进行隔热防护后,有效减少了液压缸受到的热辐射,降低了O型圈的温度,延长了密封件使用寿命,渗油现象减少。
3)采用离线液压检测系统后,新焊接的液压缸丝头能得到及时的测试,避免了焊缝渗油的现象,确保每一条液压缸备件完好,与以前相比,省去了处理焊缝渗油的时间,缩短了液压缸更换的时间,为设备抢修赢得了时间,为维护生产顺行提供了条件。
5 结语
1)通过对大包水口液压缸丝头进行改造,减少了密封件的数量,降低了密封渗油的概率,提高了液压缸运行的稳定性,同时密封件的减少,降低了液压缸日常维护的工作量,使得设备维护更加便捷。
2)充分利用本单位现有设备进行拼装,制作了液压缸离线检测系统,降低了成本支出,同时确保了新焊接丝头的质量,提高了工作效率,为更好的进行设备维护打下了基础,同时,液压系统故障率的降低,减少了职工的劳动量,有利于职工更好的维护设备。
參考文献
[1] 刘惟信.机械可靠性优化设计[M].北京:清华大学出版社,1998.
[2] 郑林庆.摩擦学原理.北京:高等教育出版社,1994.
作者简介
山峰(1972-),男,1991年毕业于莱钢技校机械设计制造专业,主要从事设备管理维护工作。
[关键词]连铸机;液压缸;密封
中图分类号:TH137.51 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)36-0346-01
前言
莱钢银山型钢炼钢厂2#板坯连铸机大包水口液压缸采用丝头连接,其中丝头与液压缸之间采用组合垫密封,丝头与高压胶管之间采用O型圈密封,在使用过程中,大包水口液压缸受中间包内高温钢水烘烤,组合垫和O型圈橡胶老化严重,使用寿命短,在生产过程中经常出现组合垫或O型圈渗油现象,影响正常生产。
1 大包水口液压缸丝头密封改造
大包水口液压缸丝头密封渗油是影响正常生产的主要因素,在液压缸进回油管路上,共有两个组合垫,两个O型圈,有一个损坏,就影响生产。为减少密封渗油的概率,提高设备运行的稳定性,必须减少密封的数量[1]。在保证高压胶管拆装便捷的前提下,将丝头与液压缸之间的螺纹连接改为焊接,只保留两个O型圈,消除组合垫渗油的可能性。
2 存在问题
液压缸丝头采用焊接方式后,减少了密封数量,在一定程度上降低了密封渗油的概率。但是在实际使用过程中也暴露出一些问题。
1)在焊接过程中,焊渣容易飞溅到丝头螺纹上,形成焊瘤,导致高压胶管与丝头连接困难,丝头紧固不牢,容易造成O型圈渗油。
2)丝头在焊接完毕后,只能在上线后试验焊缝是否渗油,线下没有试验装置,只能靠目测和经验判断焊接质量是否合格,造成更换新液压缸后,有时出现焊缝渗油的现象,延长作业时间,甚至影响正常生产。
3 改进方案
针对以上出现的问题,通过以下方法进行消缺。
1)在焊接前将丝头上连接高压胶管一侧的螺纹用生料带包裹,防止螺纹上形成焊瘤。焊接完毕后,用塑料薄膜和棉纱对丝头进行封堵,防止杂质进入液压缸[2],同时也能对丝头螺纹起到防护作用。对上线后的液压缸,用石棉布包裹液压管路及丝头,并用铁皮对液压缸及丝头进行隔热防护,减少液压缸受到的热辐射,降低O型圈温度。
2)为检测丝头焊接质量,最有效的方式是将液压缸连接到液压系统上,为确保连铸机液压系统的稳定性,不允许在主机液压系统上开设支路进行试验。为此,采用本单位废弃的一套液压泵及油箱进行拼装,该系统采用与主机液压站相同的液压油,系统压力为大包水口液压缸的工作压力,采用手动换向阀操作液压缸。如图1所示,为拼装的液压系统原理图。
液压缸丝头焊接完毕后,将该液压系统的高压胶管连接到液压缸上,启动液压泵,操作手动换向阀使液压缸运行,检测焊缝是否渗油。
4 使用效果
1)液压缸丝头采用焊接方式后,减少了密封件的数量,降低了密封渗油的概率,延长了液压缸的维修周期。
2)通过对丝头的防护,确保丝头螺纹完好,缩短了液压缸更换时间,同时避免杂质进入液压缸内腔,延长了液压缸使用寿命。对上线的液压缸进行隔热防护后,有效减少了液压缸受到的热辐射,降低了O型圈的温度,延长了密封件使用寿命,渗油现象减少。
3)采用离线液压检测系统后,新焊接的液压缸丝头能得到及时的测试,避免了焊缝渗油的现象,确保每一条液压缸备件完好,与以前相比,省去了处理焊缝渗油的时间,缩短了液压缸更换的时间,为设备抢修赢得了时间,为维护生产顺行提供了条件。
5 结语
1)通过对大包水口液压缸丝头进行改造,减少了密封件的数量,降低了密封渗油的概率,提高了液压缸运行的稳定性,同时密封件的减少,降低了液压缸日常维护的工作量,使得设备维护更加便捷。
2)充分利用本单位现有设备进行拼装,制作了液压缸离线检测系统,降低了成本支出,同时确保了新焊接丝头的质量,提高了工作效率,为更好的进行设备维护打下了基础,同时,液压系统故障率的降低,减少了职工的劳动量,有利于职工更好的维护设备。
參考文献
[1] 刘惟信.机械可靠性优化设计[M].北京:清华大学出版社,1998.
[2] 郑林庆.摩擦学原理.北京:高等教育出版社,1994.
作者简介
山峰(1972-),男,1991年毕业于莱钢技校机械设计制造专业,主要从事设备管理维护工作。