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[摘 要]变压器是电力系统核心组成元件,变压器保护的误动作会对电力系统的稳定运行带来较大的影响,本文对一起发电厂的主变保护因外部原因引起的误跳闸事件进行分析,找出事件的原因并提出改进措施,希望为变电建设的规范施工,调试,缺陷處理提供借鉴,提高变压器运行的可靠性。
[关键词]变压器保护,电网事故,规范施工
中图分类号:S211 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)02-0393-01
一,引言
2015年7月14日10时53分,黄家坪电站110kV#1主变在仅带厂用电的情况下发生比率差动保护动作,主变高低压侧断路器随即跳闸。值班员立即向调度台汇报110kV#1主变差动保护动作情况,并通过调度得知110kV某条电网线路发生接地故障。
二, 事件前的运行方式
见图1
6kV#1发电机组热备用,110kV#1主变带41T高压厂用电运行,6kV#2发电机组经110kV#2主变并网运行,6kV母联断路器612热备用。
三, 保护动作信息
1,#1主变差动保护装置动作信号
2,#1主变高后备装置,低后备装置无任何动作报文。
3,110kV坪洒线线路保护无任何动作报文。
四、保护动作原因分析
1、110kV主变差动保护装置试验及定值检查无异常。
见图2
2,主变高压侧电流互感器及低压侧电流互感器差动组电流所使用的二次绕组组别均为10P20级且极性正确。
3, #1变压器经本体检查及相关高压试验后未发现异常。
4、故障录波文件显示110kV 坪洒线在外部电网发生接地故障时有峰值为6.183A的二次零序电流流过,持续时长为3个周波约60毫秒。110kV#1主变在外部线路发生接地故障前仅带41T高压厂用电运行,功率方向为主变倒送负荷给41T高压厂用变,且负荷电流太小无法读出。在主变高低压侧断路器跳闸前突现很强的尖顶谐波电流,其产生的时间段与持续的时长均与110kV 坪洒线所录波形相吻合,其中BC相电流角度一致,在尖顶谐波电流消失后故障录波采到断路器跳闸位置。因此#1主变在外部电网接地故障时并未有穿越性故障电流流过,其所产生的尖顶谐波电流也不是高压侧电流互感器饱和所产生的谐波电流,应该是因接地故障电流抬高地电位产生的干扰电流。
5、经查110kV#1主变低压侧电流互感器电流回路在高压柜内接地,高压侧电流互感器差动组电流与后备组电流共用一根零相从电流互感器引至端子箱,差动组电流零相通过短接线与后备组电流零相在端子排上连接。该接线方式及接地方式不符合差动电流回路的接线规范要求。在水电站外电网发生接地故障时,会有穿越性短路故障电流流过带负荷变压器,而非带负荷或带很小负荷的变压器对外部短路电流的制动电流就很小,#1主变差流达到1.284In已超过定值0.3In,差动保护装置就会误动作。
故障录波文件:
见图3
#1主变高压侧端子箱实际接线图
见图4
五、结论
110kV#1主变保护在外部线路发生故障时,因#1主变高压侧电流回路接线不规范,高低压侧电流回路接地也不规范,造成主变差动回路扰流超越定值而误动。
六、整改措施
1、将#1主变高压侧电流互感器差动组电流及后备组电流分别独立引至端子箱。
2、将#1主变差动电流回路在主控室一点接地,后备电流回路分别在高压侧端子箱和低压断路器柜接地以满足相关接地要求。
改接线后的#1主变高压侧端子箱接线
见图5
七,结束语
变压器在电力系统中的特殊位置决定了它的重要作用,变压器的损坏或运行中的突然跳闸将会给电力系统造成很大的经济损失,且对电力系统造成较大的冲击,因此变压器保护的可靠运行关系的变压器的安全稳定运行,首要之处便是变压器保护回路的规范化设计,施工和调试,从源头杜绝和消除隐患同事确保变压器投运后的安全稳定运行。
参考文献:
[1]吴蓉,杜鹏,王剑. 500kV某变电站主变差动保护误动原因分析及对策[J]. 四川电力技术,2006,(04):14-16+29.
作者简介:
李湖颜,(1981-)男,继电保护专业技师,研究方向:继电保护及自动装置的安装,调试,缺陷处理。
[关键词]变压器保护,电网事故,规范施工
中图分类号:S211 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)02-0393-01
一,引言
2015年7月14日10时53分,黄家坪电站110kV#1主变在仅带厂用电的情况下发生比率差动保护动作,主变高低压侧断路器随即跳闸。值班员立即向调度台汇报110kV#1主变差动保护动作情况,并通过调度得知110kV某条电网线路发生接地故障。
二, 事件前的运行方式
见图1
6kV#1发电机组热备用,110kV#1主变带41T高压厂用电运行,6kV#2发电机组经110kV#2主变并网运行,6kV母联断路器612热备用。
三, 保护动作信息
1,#1主变差动保护装置动作信号
2,#1主变高后备装置,低后备装置无任何动作报文。
3,110kV坪洒线线路保护无任何动作报文。
四、保护动作原因分析
1、110kV主变差动保护装置试验及定值检查无异常。
见图2
2,主变高压侧电流互感器及低压侧电流互感器差动组电流所使用的二次绕组组别均为10P20级且极性正确。
3, #1变压器经本体检查及相关高压试验后未发现异常。
4、故障录波文件显示110kV 坪洒线在外部电网发生接地故障时有峰值为6.183A的二次零序电流流过,持续时长为3个周波约60毫秒。110kV#1主变在外部线路发生接地故障前仅带41T高压厂用电运行,功率方向为主变倒送负荷给41T高压厂用变,且负荷电流太小无法读出。在主变高低压侧断路器跳闸前突现很强的尖顶谐波电流,其产生的时间段与持续的时长均与110kV 坪洒线所录波形相吻合,其中BC相电流角度一致,在尖顶谐波电流消失后故障录波采到断路器跳闸位置。因此#1主变在外部电网接地故障时并未有穿越性故障电流流过,其所产生的尖顶谐波电流也不是高压侧电流互感器饱和所产生的谐波电流,应该是因接地故障电流抬高地电位产生的干扰电流。
5、经查110kV#1主变低压侧电流互感器电流回路在高压柜内接地,高压侧电流互感器差动组电流与后备组电流共用一根零相从电流互感器引至端子箱,差动组电流零相通过短接线与后备组电流零相在端子排上连接。该接线方式及接地方式不符合差动电流回路的接线规范要求。在水电站外电网发生接地故障时,会有穿越性短路故障电流流过带负荷变压器,而非带负荷或带很小负荷的变压器对外部短路电流的制动电流就很小,#1主变差流达到1.284In已超过定值0.3In,差动保护装置就会误动作。
故障录波文件:
见图3
#1主变高压侧端子箱实际接线图
见图4
五、结论
110kV#1主变保护在外部线路发生故障时,因#1主变高压侧电流回路接线不规范,高低压侧电流回路接地也不规范,造成主变差动回路扰流超越定值而误动。
六、整改措施
1、将#1主变高压侧电流互感器差动组电流及后备组电流分别独立引至端子箱。
2、将#1主变差动电流回路在主控室一点接地,后备电流回路分别在高压侧端子箱和低压断路器柜接地以满足相关接地要求。
改接线后的#1主变高压侧端子箱接线
见图5
七,结束语
变压器在电力系统中的特殊位置决定了它的重要作用,变压器的损坏或运行中的突然跳闸将会给电力系统造成很大的经济损失,且对电力系统造成较大的冲击,因此变压器保护的可靠运行关系的变压器的安全稳定运行,首要之处便是变压器保护回路的规范化设计,施工和调试,从源头杜绝和消除隐患同事确保变压器投运后的安全稳定运行。
参考文献:
[1]吴蓉,杜鹏,王剑. 500kV某变电站主变差动保护误动原因分析及对策[J]. 四川电力技术,2006,(04):14-16+29.
作者简介:
李湖颜,(1981-)男,继电保护专业技师,研究方向:继电保护及自动装置的安装,调试,缺陷处理。