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[摘 要]文南油田文95块区域构造位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部,是由西部的文西Ⅲ断层和东部的文东断层所夹持的地垒块。平面上呈长条形,北部被断层封闭,向南开启。通过三十年的开发,文95块沙三中等主要剩余油富集区已经逐渐水淹,见效井含水上升,区块产量持续下降,油田进入“三高”开发期。同时由于受井况等因素的影响,措施摸排难度增加,措施效果逐年变差,所以开展对低阻油层挖潜研究具有重要意义。
[关键词]文南油田,文95块,低阻,开发,三高。
中图分类号:TS179 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)32-0032-01
1 油藏基本概况
1.1 地质概况
文95塊位于文留构造南部地垒带,构造比较完整,文东断层和文西断层构成其东西边界,北部被文170小断层封闭,南部开口有边水,区块总的构造走向为北北东。主要含油层系下第三系沙河街组的沙三中油层,埋藏较浅(2600-3000m),地质储量637×104t,可采储量246×104t,标定可采储量44.3%。油层物性相对较好,平均孔隙度17.4-20.2%,平均空气渗透率15.8-51×10-3μm2。储层非均质程度中等稍偏强,渗透率变异系数0.48-0.81。流体性质具有“三高一低”的特点,即油藏饱和压力高(21.9Mpa)、原始气油比高(149m3/t),地层水矿化度高(26×104mg/l)、地下原油粘度低(<0.5mPa·s)。
1.2 开发简历
文95块油藏于1981年6月试油试采,1983年5月正式投入开发,1985年实施注水开发,其开发历程可分为产能建设、上产稳产、产量递减和调整治理四个开发阶段,1988年年产油量最高达到15.81×104t,采油速度达到了2.85%。1989年以后由于井况恶化影响,注采井网逐渐损坏,再加上见效井含水上升,从而导致了该块产量开始大幅度下降,到1995年该块年产油量下降到3.47×104t,采油速度只有0.63%。1996-2000年通过开展油藏精细描述和剩余油研究,开展以打更新井、调整井,并配套转注、大修等措施工作量为主要内容的技术改造。使该区块产量逐年回升,到2000年年产油量最高恢复到9.92×104t,采油速度1.78%。2001年以后,主要完善局部注采井网,但由于工作量比较零散,加上井况持续损坏,新发现井况损坏44井次(注水井13井次,油井31井次),致使注采井网不完善,随着见效井含水上升,区块产量持续下降。截至到项目运行前,区块共有油水井108口,采油井71口,正常开井63口,日产液642.6t,日产油72.5t,综合含水88.7%。累产油达到230.4984×104t,采油速度降至0.40%,采出程度达到33.74%。经过多年的开采,文95块进入“三高”开采期,剩余油分布零散,措施挖潜难度大。
2 文95块低阻油层成因与挖潜
面对文95块逐渐恶化的的开发形势,拓宽开发思路,在低阻油层上进行摸索。文95块位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部,以深湖、半深湖沉积环境为主的地质沉积形成了低阻油层,这类油层因具备矿化度高,束缚水饱和度高、含油高度小等特点,电阻率较低,测井解释方法难以准确描述其含油性。统计文95块历年来7口井21个小层的补孔数据,结果表明:文95块低阻油层主要分布在沙三中9、沙三上10砂组,电阻率范围为1.2-2.1Ω·m,含油饱和度在10%-51%、电测解释结果为差油层、油水同层或水层,这些低阻油层具备以下生产特点:一是产能较高,初期日产油大都在10吨以上,(统计7口井平均单井日增油14.4t,平均单井累增油1873t。);二是补孔初期含水较低,之后含水逐渐上升。
根据调查结果,将低阻油层出油的电阻率界限由1.5Ω·m降低至1.0Ω·m,扩大剩余油挖潜范围。对文95-82井沙三中9砂组52号小层实施补孔,该层电阻率仅为1.0欧姆。补孔前日产液3.2t,日产油0.3t,含水91%;补孔后日产液24.6t,日产油7.1t,含水71%,截止目前累增油655t。效果较为显著。
在文95-82补孔成功的基础上,扩大低阻层挖潜效果,文95块利用低无效井实施低阻油层挖潜9井次,初期日增油能力15.0t,年末日产油9.0t,累计增油1367吨。
3 效益评价
文95块低阻层挖潜实施油井工作量9井次,累增油0.1367×104t,每吨原油按3000元计算,创产值410万元,该项目投入措施费用90万元,投入产出比1:4.56,经济效益显著。
4 认识
对于文95块这样处于“三高”期的老区块,措施难找的情况下,技术人员必须解放思想,积极拓展措施挖潜思路,探索措施挖潜新方向。通过对文95块低阻油层挖潜和效果分析评价,取得如下三点认识:
(1)文95块正常油层电阻值大于2欧姆,低电阻油层电阻值为1.5-2.0欧姆,通过摸索文95块电阻值在1-1.5欧姆也可以进行开采。
(2)从投产情况看,文95块S3中9的低电阻油层投产效果优于其它油层,目前分析主要是S3中9的构造和含油面积有关,该层系含油面积较小,边水较广,在原油运移过程中,层内束缚水较多,造成低阻。下步将做为措施挖潜的重点层系。
(3)电阻1欧姆应该是低电阻油层的下限,从文95-103和文95-73井的补孔情况看,当电阻低于1欧姆时,措施效果较差。
参考文献
[1] 王曼、朱利君、赵淑敏等.油田开发中后期剩余油挖潜方法[J].内蒙古石油化工.2011.37(9):85-86.
[2] 张卫华、王卫萍、盖春华等.中原油田文95块水淹层特征分析及综合判断[J].内蒙古石油化工.2004.30(3):123-124.
作者简介
吴春刚(1976—),男,河南省濮阳市中原油田采油四厂采油管理一区,工程师,2016年1月本科毕业于中国石油大学石油工程专业,现从事石油地质开发工作。
[关键词]文南油田,文95块,低阻,开发,三高。
中图分类号:TS179 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)32-0032-01
1 油藏基本概况
1.1 地质概况
文95塊位于文留构造南部地垒带,构造比较完整,文东断层和文西断层构成其东西边界,北部被文170小断层封闭,南部开口有边水,区块总的构造走向为北北东。主要含油层系下第三系沙河街组的沙三中油层,埋藏较浅(2600-3000m),地质储量637×104t,可采储量246×104t,标定可采储量44.3%。油层物性相对较好,平均孔隙度17.4-20.2%,平均空气渗透率15.8-51×10-3μm2。储层非均质程度中等稍偏强,渗透率变异系数0.48-0.81。流体性质具有“三高一低”的特点,即油藏饱和压力高(21.9Mpa)、原始气油比高(149m3/t),地层水矿化度高(26×104mg/l)、地下原油粘度低(<0.5mPa·s)。
1.2 开发简历
文95块油藏于1981年6月试油试采,1983年5月正式投入开发,1985年实施注水开发,其开发历程可分为产能建设、上产稳产、产量递减和调整治理四个开发阶段,1988年年产油量最高达到15.81×104t,采油速度达到了2.85%。1989年以后由于井况恶化影响,注采井网逐渐损坏,再加上见效井含水上升,从而导致了该块产量开始大幅度下降,到1995年该块年产油量下降到3.47×104t,采油速度只有0.63%。1996-2000年通过开展油藏精细描述和剩余油研究,开展以打更新井、调整井,并配套转注、大修等措施工作量为主要内容的技术改造。使该区块产量逐年回升,到2000年年产油量最高恢复到9.92×104t,采油速度1.78%。2001年以后,主要完善局部注采井网,但由于工作量比较零散,加上井况持续损坏,新发现井况损坏44井次(注水井13井次,油井31井次),致使注采井网不完善,随着见效井含水上升,区块产量持续下降。截至到项目运行前,区块共有油水井108口,采油井71口,正常开井63口,日产液642.6t,日产油72.5t,综合含水88.7%。累产油达到230.4984×104t,采油速度降至0.40%,采出程度达到33.74%。经过多年的开采,文95块进入“三高”开采期,剩余油分布零散,措施挖潜难度大。
2 文95块低阻油层成因与挖潜
面对文95块逐渐恶化的的开发形势,拓宽开发思路,在低阻油层上进行摸索。文95块位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部,以深湖、半深湖沉积环境为主的地质沉积形成了低阻油层,这类油层因具备矿化度高,束缚水饱和度高、含油高度小等特点,电阻率较低,测井解释方法难以准确描述其含油性。统计文95块历年来7口井21个小层的补孔数据,结果表明:文95块低阻油层主要分布在沙三中9、沙三上10砂组,电阻率范围为1.2-2.1Ω·m,含油饱和度在10%-51%、电测解释结果为差油层、油水同层或水层,这些低阻油层具备以下生产特点:一是产能较高,初期日产油大都在10吨以上,(统计7口井平均单井日增油14.4t,平均单井累增油1873t。);二是补孔初期含水较低,之后含水逐渐上升。
根据调查结果,将低阻油层出油的电阻率界限由1.5Ω·m降低至1.0Ω·m,扩大剩余油挖潜范围。对文95-82井沙三中9砂组52号小层实施补孔,该层电阻率仅为1.0欧姆。补孔前日产液3.2t,日产油0.3t,含水91%;补孔后日产液24.6t,日产油7.1t,含水71%,截止目前累增油655t。效果较为显著。
在文95-82补孔成功的基础上,扩大低阻层挖潜效果,文95块利用低无效井实施低阻油层挖潜9井次,初期日增油能力15.0t,年末日产油9.0t,累计增油1367吨。
3 效益评价
文95块低阻层挖潜实施油井工作量9井次,累增油0.1367×104t,每吨原油按3000元计算,创产值410万元,该项目投入措施费用90万元,投入产出比1:4.56,经济效益显著。
4 认识
对于文95块这样处于“三高”期的老区块,措施难找的情况下,技术人员必须解放思想,积极拓展措施挖潜思路,探索措施挖潜新方向。通过对文95块低阻油层挖潜和效果分析评价,取得如下三点认识:
(1)文95块正常油层电阻值大于2欧姆,低电阻油层电阻值为1.5-2.0欧姆,通过摸索文95块电阻值在1-1.5欧姆也可以进行开采。
(2)从投产情况看,文95块S3中9的低电阻油层投产效果优于其它油层,目前分析主要是S3中9的构造和含油面积有关,该层系含油面积较小,边水较广,在原油运移过程中,层内束缚水较多,造成低阻。下步将做为措施挖潜的重点层系。
(3)电阻1欧姆应该是低电阻油层的下限,从文95-103和文95-73井的补孔情况看,当电阻低于1欧姆时,措施效果较差。
参考文献
[1] 王曼、朱利君、赵淑敏等.油田开发中后期剩余油挖潜方法[J].内蒙古石油化工.2011.37(9):85-86.
[2] 张卫华、王卫萍、盖春华等.中原油田文95块水淹层特征分析及综合判断[J].内蒙古石油化工.2004.30(3):123-124.
作者简介
吴春刚(1976—),男,河南省濮阳市中原油田采油四厂采油管理一区,工程师,2016年1月本科毕业于中国石油大学石油工程专业,现从事石油地质开发工作。