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摘 要:气体绝缘组合电器(Gas Insulated Switchgear简称GIS)作为电力系统重要设备,其可靠性是影响电网安全运行的重要因素。研究GIS潜伏性故障对电网尽早排除安全隐患、维护电网的安全运行有着重要意义。而大多检测方法都避免不了现场干扰的因素,分解气体法在避免现场干扰这一方面具有绝对优势,所以SF6气体的分解产物对GIS故障检测分析具有重要的意义。
關键词:气体绝缘组合电器(GIS);SF6气体分解产物;带电测试
0 前言
SF6气体具有优良的弧和绝缘性能,广泛用在气体绝缘组合电器(GIS)、SF6互感器、断路器等电气设备中,而我国126及以上电压等级的电网主要采用SF6气体绝缘的开关设备,随着现代社会的发展,电网智能化是将来电网技术发展的必然趋势。
随着电压等级的升高,故障增大,可以明显看出,对气体绝缘组合电器(GIS)绝缘故障的研究是必须的,对气体绝缘组合电器(GIS)故障的研究就必须研究检测GIS绝缘故障的方法。
SF6气体分解物检测方法是目前为止具有受外界环境干扰较小的优势,成为在运行SF6设备状态与故障诊断方面的新技术和有效手断。
1 案例经过
2015年10月14日,厦门供电公司变电运维人员在巡视过程中发现 220kV湖边变220kV东湖线233避雷器异常,运检部随即组织试验人员进行SF6气体带电检测。电气试验二班于中午13:00对220kV湖边变220kV东湖线233单元GIS气室进行SF6气体带电检测。发现220kV东湖线233线路避雷器A相气室气体分解产物超标,其中SO2含量超过仪器检测极限(2000.00?l/L),H2S:86.29?Ll/L,CO:23.60?l/L;B相SO2:17.29?l/L,H2S:0?L/L,CO:12.0?l/L;C相SO2:4.76?l/L,H2S:0.85?l/L,CO:3.3?l/L。初步分析避雷器气室A相存在放电现象,因避雷器为三相连通气室,B、C相气体超标可能是A相故障气体跑入引起的。为避免设备发生故障,厦门公司10月14日将此间隔停电。10月15日,现场解体后发现220kV东湖线233线路避雷器A相本体屏蔽罩与触头之间的固定用螺栓脱落,导致220kV东湖线233线路避雷器A相屏蔽罩与触头接触不良,投运后产生电弧放电,进而导致220kV东湖线233线路避雷器A相本体的触头底部与屏蔽罩顶部烧蚀严重。现场拆解233线路避雷器A相本体,对本体的阀片、绝缘块、导电体等部件进行除尘擦拭清洁,更换屏蔽罩、触头、密封圈等,并重新组装,B、C相开盖检查正常。更换后进行现场进行SF6分解产物、微水试验,绝缘电阻测试、直流泄漏电流测试无异常。
2 检测分析方法
2.1 JH5000D-4型SF6电气设备气体综合监测仪
该仪器是一台高精度、智能化的仪器。本仪器分解物检测配置有电化学传感器和比色管两种检测方法,还能同时检测露点和纯度,仪器精度高,检测组分多,技术含量高。
2.2 检测方法及主要步骤
2015年10月15日,对220kV湖边变220kV东湖线233单元GIS气室进行SF6气体带电检测。发现220kV东湖线233线路避雷器A相气室气体分解产物超标,其中SO2含量超过仪器检测极限(2000.00μl/L),H2S:86.29μl/L,CO:23.60μl/L;B相 SO2:17.29μl/L,H2S:0μl/L,CO:12.0μl/L;C相 SO2:4.76μl/L,H2S:0.85μl/L,CO:3.3μl/L。初步分析避雷器气室A相存在放电现象,因避雷器为三相连通气室,B、C相气体超标可能是A相故障气体跑入引起的。
2015年10月16日,设备停电后,现场开展测试后发现220kV东湖线233线路避雷器A相(故障相)全电流数据为161?A,B相(正常相)为446?A,C相(正常相)为456?A。
2.3 检测数据
现场电流测试数据
3 处理及分析
2015年10月16日,变电检修室立即组织检修人员对220kV东湖线233线路避雷器A相进行SF6气体回收、抽真空,解体检查,发现如下问题:
图1 220kV东湖线233线路避雷器A相本体的触头底部与屏蔽罩顶部烧蚀严重。
现场进行SF6分解产物、微水试验,绝缘电阻测试,直流泄漏电流测试,清理后的避雷器本体数据合格。
4 经验体会
带电检测可以发现电气设备存在潜伏性故障或缺陷,日常生产中要加强巡视,并严格按照规程规定试验周期对GIS进行测试,发现问题时采用多种手段进行综合分析。
参考文献
[1]何胜红,洪海程,任亚英.带电测试技术在GIS避雷器的应用[J].电瓷避雷器,2011,(5):31-36.
(作者单位:国网厦门供电公司)
關键词:气体绝缘组合电器(GIS);SF6气体分解产物;带电测试
0 前言
SF6气体具有优良的弧和绝缘性能,广泛用在气体绝缘组合电器(GIS)、SF6互感器、断路器等电气设备中,而我国126及以上电压等级的电网主要采用SF6气体绝缘的开关设备,随着现代社会的发展,电网智能化是将来电网技术发展的必然趋势。
随着电压等级的升高,故障增大,可以明显看出,对气体绝缘组合电器(GIS)绝缘故障的研究是必须的,对气体绝缘组合电器(GIS)故障的研究就必须研究检测GIS绝缘故障的方法。
SF6气体分解物检测方法是目前为止具有受外界环境干扰较小的优势,成为在运行SF6设备状态与故障诊断方面的新技术和有效手断。
1 案例经过
2015年10月14日,厦门供电公司变电运维人员在巡视过程中发现 220kV湖边变220kV东湖线233避雷器异常,运检部随即组织试验人员进行SF6气体带电检测。电气试验二班于中午13:00对220kV湖边变220kV东湖线233单元GIS气室进行SF6气体带电检测。发现220kV东湖线233线路避雷器A相气室气体分解产物超标,其中SO2含量超过仪器检测极限(2000.00?l/L),H2S:86.29?Ll/L,CO:23.60?l/L;B相SO2:17.29?l/L,H2S:0?L/L,CO:12.0?l/L;C相SO2:4.76?l/L,H2S:0.85?l/L,CO:3.3?l/L。初步分析避雷器气室A相存在放电现象,因避雷器为三相连通气室,B、C相气体超标可能是A相故障气体跑入引起的。为避免设备发生故障,厦门公司10月14日将此间隔停电。10月15日,现场解体后发现220kV东湖线233线路避雷器A相本体屏蔽罩与触头之间的固定用螺栓脱落,导致220kV东湖线233线路避雷器A相屏蔽罩与触头接触不良,投运后产生电弧放电,进而导致220kV东湖线233线路避雷器A相本体的触头底部与屏蔽罩顶部烧蚀严重。现场拆解233线路避雷器A相本体,对本体的阀片、绝缘块、导电体等部件进行除尘擦拭清洁,更换屏蔽罩、触头、密封圈等,并重新组装,B、C相开盖检查正常。更换后进行现场进行SF6分解产物、微水试验,绝缘电阻测试、直流泄漏电流测试无异常。
2 检测分析方法
2.1 JH5000D-4型SF6电气设备气体综合监测仪
该仪器是一台高精度、智能化的仪器。本仪器分解物检测配置有电化学传感器和比色管两种检测方法,还能同时检测露点和纯度,仪器精度高,检测组分多,技术含量高。
2.2 检测方法及主要步骤
2015年10月15日,对220kV湖边变220kV东湖线233单元GIS气室进行SF6气体带电检测。发现220kV东湖线233线路避雷器A相气室气体分解产物超标,其中SO2含量超过仪器检测极限(2000.00μl/L),H2S:86.29μl/L,CO:23.60μl/L;B相 SO2:17.29μl/L,H2S:0μl/L,CO:12.0μl/L;C相 SO2:4.76μl/L,H2S:0.85μl/L,CO:3.3μl/L。初步分析避雷器气室A相存在放电现象,因避雷器为三相连通气室,B、C相气体超标可能是A相故障气体跑入引起的。
2015年10月16日,设备停电后,现场开展测试后发现220kV东湖线233线路避雷器A相(故障相)全电流数据为161?A,B相(正常相)为446?A,C相(正常相)为456?A。
2.3 检测数据
现场电流测试数据
3 处理及分析
2015年10月16日,变电检修室立即组织检修人员对220kV东湖线233线路避雷器A相进行SF6气体回收、抽真空,解体检查,发现如下问题:
图1 220kV东湖线233线路避雷器A相本体的触头底部与屏蔽罩顶部烧蚀严重。
现场进行SF6分解产物、微水试验,绝缘电阻测试,直流泄漏电流测试,清理后的避雷器本体数据合格。
4 经验体会
带电检测可以发现电气设备存在潜伏性故障或缺陷,日常生产中要加强巡视,并严格按照规程规定试验周期对GIS进行测试,发现问题时采用多种手段进行综合分析。
参考文献
[1]何胜红,洪海程,任亚英.带电测试技术在GIS避雷器的应用[J].电瓷避雷器,2011,(5):31-36.
(作者单位:国网厦门供电公司)