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[摘 要]将转炉、平炉或电炉中初炼过的钢液移到另一个容器中进行精炼的炼钢过程,也叫“二次炼钢”。炼钢过程因此分为初炼和精炼两步进行。初炼:炉料在氧化性气氛的炉内进行熔化、脱磷、脱碳和主合金化。精炼:将初炼的钢液在真空、惰性气体或还原性气氛的容器中进行脱气、脱氧、脱硫,去除夹杂物和进行成分微调等。这样将炼钢分两步进行,可提高钢的质量,缩短冶炼时间,简化工艺过程并降低生产成本。
[关键词]LF精炼 脱硫 脱磷 氮、氧含量 s非金属夹杂物
中图分类号:U231.92 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)07-0277-01
1.引言:
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量。硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫做热脆性。磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫做冷脆性。通常情况下,氮被视为钢中的有害元素,而氧元素主要以氧化物系非金属夹杂物的形式存在于钢中。减少LF炉精炼工艺过程钢液增氧、去除钢中氢含量是生产优质钢的关键环节。此外,控制钢中夹杂物是提高钢材使用性能的有效途径。
2.转炉LF精炼脱硫与脱磷
2.1脱硫
2.1.1脱硫方法
硫是钢中的长存元素之一,它会使大多数钢种的加工性能和使用性能变坏,因此除了少数易切削钢种外,它是需要在冶炼中脱除的有害元素。硫在钢中以[FeS]形式存在,常以[S]表示。钢中含锰高时,还会有一定的[MnS]存在。目前炼钢生产中能有效脱除钢中硫的方法有碱性氧化渣脱硫、碱性还原渣脱硫和钢中元素脱硫三种。
2.1.2 脱硫影响因素
脱硫影响因素与碱性氧化渣脱硫不同,LF碱性还原渣脱硫
反应方程式为:[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO) (1) [MnS]+(CaO)=(CaS)+(MnO) (2)
由于钢中的[S]大部分以[FeS]形式存在,因此脱硫反应主要以式(1)为主。从式中可以发现,影响脱硫的主要因数有:①炉渣中(CaO)的含量,即碱度高低的影响;②炉渣中(FeO)含量;③该反应是渣钢界面反应,炉渣流动性影响;④渣量的影响等。
2.2 脱磷
2.2.1磷元素转化趋势分析
炼钢过程中,钢水中磷进入炉渣有两种方式,即氧化脱磷和还原脱磷,如图1所示.当体系氧势高于某一临界值,磷元素以P5+形式进入炉渣(氧化脱磷),并且氧势越高,进入炉渣的磷元素越多,氧势减小,渣中磷将返回钢中(回磷);当体系氧势等于这一临界值时,氧化脱磷和还原脱磷的趋势相同;当体系氧势低于临界值,磷元素将主要以P3-形式进入炉渣(还原脱磷),并且体系氧势越低该过程越易进行.考虑到碱性渣中主要的阳离子是Ca2+,若发生氧化脱磷,则脱磷产物为3CaO·P2O5或4CaO·P2O5,若发生还原脱磷,则脱磷产物为Ca3P2。
2.2.2 LF精炼过程还原脱硫的可能性分析
LF精炼是对钢水脱氧后开始的.宝钢EAF出钢过程进行脱氧,BOF是在RH内脱氧合金化,所以钢水进入LF工位时,钢水中的溶解氧含量已经于3·0×10-5,在LF精炼过程中向渣内加入扩散脱氧剂,使渣中氧和钢中氧迅速下降,致使LF精炼后期,钢水中溶[w(O)/%]已经小于1·0×0-3,渣中FeO质量分数为0·1~0·5%,当采用钡系脱氧剂时,钢中氧[w(O)/%]可达到2·0×10-4~3·0×10-4,渣中FeO质量分数小于0·04%.LF精炼终点典型炉渣化学成分
经试验研究,在LF内热力学上具备了还原脱磷的条件。另外,LF精炼过程具有较高的温度,采用还原脱磷优于氧化脱磷.在较高温度下,采用铝钙合金,可以避免钙的过分气化损失.LF炉内衬采用镁质耐火材料,使还原脱磷剂对炉衬的侵蚀减小到最低.所以,在LF精炼过程中进行还原脱磷是可行的,并可同时降低钢中硫含量。
3.LF精炼过程中氮、氧元素含量的控制研究
3.1 钢中氮氧含量在各个工序中的变化
3.1.1钢中氮含量在各个工序中的变化
图1列出各工序钢中氮含量的变化情况,其中20号、45号钢在出钢、LF炉精炼和浇注过程氮含量有所增加,而普通船板钢氮含量略有增加。
3.2 LF精炼过程减少钢水增氮、降低钢中全氧含量
3.2.1 LF精炼过程减少钢水增氮
LF炉实施泡沫渣工艺可以减少精炼过程钢水增氮。在高强船板钢上做了巧炉泡沫渣试验。每炉试验在电极加热期间加人两批发泡剂,间隔7min。在钢水搬人LF炉和搬出LF炉时取钢样,分析钢中氮、氧、酸溶铝含量。钢水增氮量为(1一13) x 10-6,平均增氮5.27 x 10-6。未采用泡沫渣工艺时钢水增氮0一20 x 10-6,平均增氮6.43x 10-6。对严格控制钢中氮含量的钢种应根据加热和精炼时间的长短加人3 -- 4批发泡剂,精炼中间不加铝。生产低氮含量钢应在LF精炼后期喂线加铝、钦;需要真空处理的钢种,应在真空下通过合金加人装置在破真空前Smin加人铝、钦。
3.2.2降低钢中全氧含量
实施炉外精炼以后,转炉出钢后的钢水罐内脱氧操作对钢水净化作用大大减弱,LF炉精炼操作显著地改善了钢水的洁净度。根据钢种的不同,在LF炉内造碱度不同的顶渣,即使碱度在1.0--1.5的情况下,Si含量也提高了脱氧能力,钢水中全氧含量明显降低.
4.结论
4.1通过以下控制,转炉LF精炼可以得到极低硫钢:
1)炉渣碱度控制在2.5~3.5;2)炉渣中(FeO)+(MnO)≤0.5%;3)良好的炉渣流动性;4)炉渣渣量控制在80mm内;5)保证充足的通电时间和吹氩时间
4.2 LF精炼条件下对钢水还原脱磷是可行的.但必须满足下列条件:
1)钢种对氮含量没有特殊要求;2)在满足钢种要求的情况下,尽量降低炉内温度;3)须采用沉淀脱氧与扩散脱氧相结合的脱氧方法降低钢中溶解氧[O]和渣中(FeO)活度,降低渣钢界面氧势;4)要求一定的吹氩量,赶净体系内的空气,保证体系氧势足够小;5)还原脱氧剂加入到钢水内部。
4.3确定控制钢中氮、氧含量的关键技术:
1)采用LF炉精炼渣洗和明〕炉真空渣洗生产洁净钢,根据钢种的质量要求和液相线温度,选用不同碱度的渣系进行渣洗。真空渣洗后补加铝、钦等成分应在破真空前实施。
2)生产洁净钢时应严格控制I_F(或VD)搬出钢水温度及中间罐钢水温度。
3) LF炉采用泡沫渣工艺、强化连铸保护浇注等措施,可以有效地减少钢中的氮含量。连铸长水口采用新型密封垫非常有效,浇注过程钢水增氮量在8 X 10-6以下。
参考文献:
[1] 冯聚和,艾立群,刘建华编著.铁水预处理与钢水炉外精炼[M]. 冶金工业出版社,2006.
[2] 《钢铁材料手册》总编辑委员会编著,张少棠卷主编.钢铁材料手册[M]. 中国标准出版社,2004.
[关键词]LF精炼 脱硫 脱磷 氮、氧含量 s非金属夹杂物
中图分类号:U231.92 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)07-0277-01
1.引言:
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量。硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫做热脆性。磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫做冷脆性。通常情况下,氮被视为钢中的有害元素,而氧元素主要以氧化物系非金属夹杂物的形式存在于钢中。减少LF炉精炼工艺过程钢液增氧、去除钢中氢含量是生产优质钢的关键环节。此外,控制钢中夹杂物是提高钢材使用性能的有效途径。
2.转炉LF精炼脱硫与脱磷
2.1脱硫
2.1.1脱硫方法
硫是钢中的长存元素之一,它会使大多数钢种的加工性能和使用性能变坏,因此除了少数易切削钢种外,它是需要在冶炼中脱除的有害元素。硫在钢中以[FeS]形式存在,常以[S]表示。钢中含锰高时,还会有一定的[MnS]存在。目前炼钢生产中能有效脱除钢中硫的方法有碱性氧化渣脱硫、碱性还原渣脱硫和钢中元素脱硫三种。
2.1.2 脱硫影响因素
脱硫影响因素与碱性氧化渣脱硫不同,LF碱性还原渣脱硫
反应方程式为:[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO) (1) [MnS]+(CaO)=(CaS)+(MnO) (2)
由于钢中的[S]大部分以[FeS]形式存在,因此脱硫反应主要以式(1)为主。从式中可以发现,影响脱硫的主要因数有:①炉渣中(CaO)的含量,即碱度高低的影响;②炉渣中(FeO)含量;③该反应是渣钢界面反应,炉渣流动性影响;④渣量的影响等。
2.2 脱磷
2.2.1磷元素转化趋势分析
炼钢过程中,钢水中磷进入炉渣有两种方式,即氧化脱磷和还原脱磷,如图1所示.当体系氧势高于某一临界值,磷元素以P5+形式进入炉渣(氧化脱磷),并且氧势越高,进入炉渣的磷元素越多,氧势减小,渣中磷将返回钢中(回磷);当体系氧势等于这一临界值时,氧化脱磷和还原脱磷的趋势相同;当体系氧势低于临界值,磷元素将主要以P3-形式进入炉渣(还原脱磷),并且体系氧势越低该过程越易进行.考虑到碱性渣中主要的阳离子是Ca2+,若发生氧化脱磷,则脱磷产物为3CaO·P2O5或4CaO·P2O5,若发生还原脱磷,则脱磷产物为Ca3P2。
2.2.2 LF精炼过程还原脱硫的可能性分析
LF精炼是对钢水脱氧后开始的.宝钢EAF出钢过程进行脱氧,BOF是在RH内脱氧合金化,所以钢水进入LF工位时,钢水中的溶解氧含量已经于3·0×10-5,在LF精炼过程中向渣内加入扩散脱氧剂,使渣中氧和钢中氧迅速下降,致使LF精炼后期,钢水中溶[w(O)/%]已经小于1·0×0-3,渣中FeO质量分数为0·1~0·5%,当采用钡系脱氧剂时,钢中氧[w(O)/%]可达到2·0×10-4~3·0×10-4,渣中FeO质量分数小于0·04%.LF精炼终点典型炉渣化学成分
经试验研究,在LF内热力学上具备了还原脱磷的条件。另外,LF精炼过程具有较高的温度,采用还原脱磷优于氧化脱磷.在较高温度下,采用铝钙合金,可以避免钙的过分气化损失.LF炉内衬采用镁质耐火材料,使还原脱磷剂对炉衬的侵蚀减小到最低.所以,在LF精炼过程中进行还原脱磷是可行的,并可同时降低钢中硫含量。
3.LF精炼过程中氮、氧元素含量的控制研究
3.1 钢中氮氧含量在各个工序中的变化
3.1.1钢中氮含量在各个工序中的变化
图1列出各工序钢中氮含量的变化情况,其中20号、45号钢在出钢、LF炉精炼和浇注过程氮含量有所增加,而普通船板钢氮含量略有增加。
3.2 LF精炼过程减少钢水增氮、降低钢中全氧含量
3.2.1 LF精炼过程减少钢水增氮
LF炉实施泡沫渣工艺可以减少精炼过程钢水增氮。在高强船板钢上做了巧炉泡沫渣试验。每炉试验在电极加热期间加人两批发泡剂,间隔7min。在钢水搬人LF炉和搬出LF炉时取钢样,分析钢中氮、氧、酸溶铝含量。钢水增氮量为(1一13) x 10-6,平均增氮5.27 x 10-6。未采用泡沫渣工艺时钢水增氮0一20 x 10-6,平均增氮6.43x 10-6。对严格控制钢中氮含量的钢种应根据加热和精炼时间的长短加人3 -- 4批发泡剂,精炼中间不加铝。生产低氮含量钢应在LF精炼后期喂线加铝、钦;需要真空处理的钢种,应在真空下通过合金加人装置在破真空前Smin加人铝、钦。
3.2.2降低钢中全氧含量
实施炉外精炼以后,转炉出钢后的钢水罐内脱氧操作对钢水净化作用大大减弱,LF炉精炼操作显著地改善了钢水的洁净度。根据钢种的不同,在LF炉内造碱度不同的顶渣,即使碱度在1.0--1.5的情况下,Si含量也提高了脱氧能力,钢水中全氧含量明显降低.
4.结论
4.1通过以下控制,转炉LF精炼可以得到极低硫钢:
1)炉渣碱度控制在2.5~3.5;2)炉渣中(FeO)+(MnO)≤0.5%;3)良好的炉渣流动性;4)炉渣渣量控制在80mm内;5)保证充足的通电时间和吹氩时间
4.2 LF精炼条件下对钢水还原脱磷是可行的.但必须满足下列条件:
1)钢种对氮含量没有特殊要求;2)在满足钢种要求的情况下,尽量降低炉内温度;3)须采用沉淀脱氧与扩散脱氧相结合的脱氧方法降低钢中溶解氧[O]和渣中(FeO)活度,降低渣钢界面氧势;4)要求一定的吹氩量,赶净体系内的空气,保证体系氧势足够小;5)还原脱氧剂加入到钢水内部。
4.3确定控制钢中氮、氧含量的关键技术:
1)采用LF炉精炼渣洗和明〕炉真空渣洗生产洁净钢,根据钢种的质量要求和液相线温度,选用不同碱度的渣系进行渣洗。真空渣洗后补加铝、钦等成分应在破真空前实施。
2)生产洁净钢时应严格控制I_F(或VD)搬出钢水温度及中间罐钢水温度。
3) LF炉采用泡沫渣工艺、强化连铸保护浇注等措施,可以有效地减少钢中的氮含量。连铸长水口采用新型密封垫非常有效,浇注过程钢水增氮量在8 X 10-6以下。
参考文献:
[1] 冯聚和,艾立群,刘建华编著.铁水预处理与钢水炉外精炼[M]. 冶金工业出版社,2006.
[2] 《钢铁材料手册》总编辑委员会编著,张少棠卷主编.钢铁材料手册[M]. 中国标准出版社,2004.