棒材生产线自动剪切系统优化

来源 :科技风 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wzq558
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:介绍了棒材生产线的生产工艺及作业过程中倍尺剪和定尺剪存在的问题,随着棒材生产线产能的不断提高,产能不断的释放,剪切系统存在的缺陷日益严重,无法满足生产的需求,技术人员通过对倍尺剪、定尺剪自动剪切系统优化,实现剪切系统的稳定运行,对提高轧线的生产效率和成材率具有重要意义。
  关键词:活套;波动;扫描器;起套辊
  1 工艺概述
  随着棒材生产线产能的不断提高,加上倍尺剪、定尺剪使用频繁,由因此在投产初期的设计及安装调试缺陷日益明显,使得剪切精度与剪切效率有明显的下降,并且剪切设备出现的重复故障率较高。一旦它发生故障就会造成停产,无法满足现在的生产过钢节奏,所以我们把倍尺剪和定尺剪列为关键设备。针对此设备出现的问题,我们对剪切系统进行全面的分析整理,进行剪切优化。
  2 自动剪切系统存在问题
  2.1 倍尺剪存在的问题
  棒材作业线主要生产9米/12米定尺的多种规格螺纹钢,在实际生产中发现成品易出现夹杂短尺问题,给成品收集带来不便。目前采用的手动设置倍尺长度,尾尺的长度则由工人在冷床尾部观察是否合适,再通过对讲系统将观察情况反馈至倍尺设定人员,倍尺设定人员进行调整。当出现坯料尺寸波动或调整误差时,尾尺会出现长度少于其它倍尺或长度太长超出冷床最大收集长度的问题,尾尺太短,在后续剪切收集工序形成短尺,需手动挑拣,不仅加大人工劳动强度,还易发生短尺混入成品的质量问题;尾尺太长则钢钻冷床尾的卷筒成为废钢,造成金属浪费。
  2.2 定尺剪存在的问题
  棒材线定尺剪切系统的功能是将经冷床冷却的钢材通过剪切成为合格的定尺成品材。冷剪输入辊道CRT、冷剪输出辊道CSRT等多组辊道构成了冷剪定尺剪切系统。当剪切开始时,倍尺材前进作用主要来自于剪前辊道CRT,而CSRT对倍尺材作用系数小。为了保障每根成品材都满足长度要求,现在岗位人员不得不将剪切长度加大,或者只能剔除掉长度不合格的钢材,严重制约了生产成材率。针对目前这种情况,我们精简了定尺剪切手动操作和增加了各设备的实时速度反馈控制等措施,进一步保障定尺剪切速度与精度,保证过钢节奏的同时也提高了成材率。棒材线定尺剪切系统的功能是将经冷床冷却的钢材通过剪切成为合格的定尺成品材。由于在棒材一区主轧生产线上仅有一台冷剪,而且随着此条生产线产能的不断提高,加上冷剪使用频繁,因此在投产初期的设计及安装调试缺陷日益明显,使得冷剪的剪切精度与剪切效率有明显的下降,并且冷剪出现的重复故障率较高。一旦它发生故障就会造成停产,无法满足现在的生产过钢节奏,所以我们把冷剪列为关键设备。针对此设备出现的问题,我们对定尺剪切系统进行全面的分析整理,进行剪切优化。
  3 解决方案
  3.1 倍尺剪优化
  优化剪切只是优化最后三支倍尺的长度,调整倒数第二和第三剪的倍尺并且是以定尺长度(9米或12米)為单位进行加减优化的,对每根倍尺本身长度并不能实现自动优化,所以每根倍尺长度仍是需要人工现场观测后进行调整到最佳长度。更换轧机或孔型后不能立即投入优化剪切,待过几支钢后,优化剪切监控画面中的“误差值”在1~1m时方可投入使用,换轧机或孔型时将倍尺设定尾钢设为2其它根据料长设定,当投入优化剪切时倍尺尾钢要设为1。
  优化剪切画面中的“未端伸出”,这个参数设定为1,目的是为了让尾钢长于倍尺长度一个定尺。当优化剪切监控画面中的“余定尺”的数值大于画面中“倍尺根数”的数值时,倍尺不再进行优化,因为此时的尾钢长度是大于其它倍尺长度的,只有当“余定尺”的数值小于画面中“倍尺根数”的数值时,系统才进行优化剪切,此时会从倒数第二或第三剪的倍尺上挖出一个定尺给尾钢,从而使尾钢长度大于倍尺长度。
  优化剪切画面中的“自由度”,是控制尾钢的实际长度与设定目标长度相差定尺的个数的,这个参数设为0,目的是为了让优化了的尾钢长度不短于设定目标长度,仍以25螺纹钢12米定尺为例,这个参数设为0,目的就是为了让优化了的尾钢长度不短于96米。如果将这个参数设定为1,或2,那么尾钢就可以控制在72~84米之间。倍尺优化设定中的“上限”,是指优化调整过程中在整倍尺上允许增加的长度,单位为定尺长度,将这个值设定为1,既在倒数第二或第三剪上面增加一个定尺长度。倍尺优化设定中的“下限”,是指优化调整过程中在整倍尺上允许减少的长度,单位为定尺长度,将这个值设定为1,既在倒数第二或第三剪减1个定尺长度给尾钢。
  3.2 定尺剪优化
  针对冷剪定尺剪切不准确这一问题,我们增加了实时的速度反馈控制和速度的补偿机制,持续进行运行速度监测,准确的保障了长度计算中的速度基准。另外我们从程序着手,精简手动操作定尺剪切,实现有效的保障主轧线过钢的速度。更改关键监测元件替代,有效提高了成品材的产量,减少了停机时间。第一段定尺材的剪切动作由冷剪后的光电管发出,并且定尺剪切的后续动作也需要它来触发,作用异常重要。由于这个监测原件与定尺剪距离很近,故震动大,十分容易损坏,另外也因短尺材的碰撞极易损坏,严重制约着定尺剪的剪切效率。于是我们增加替代功能:剪后光电管若出现问题,则用冷剪切头信号替代,并出对应的报警,保障剪切系统的健壮性,有效提高生产效率。冷剪剪切线主要由冷剪输入辊道CRT,冷剪输出辊道CSRT构成,而其中冷剪输入辊道CRT对定尺剪切长度影响较大。这对这种情况,我们在冷剪输入辊道CRT中增加了1个编码器,并且将传动的控制方式改为直接转矩控制,有效提高了速度控制系统的精度和响应速度。
  4 结语
  通过一系列剪切系统的优化措施的实施,该系统已经实现高效稳定运行,提高了设备的稳定性,大大减低了职工对其的维护量,降低了劳动强度。该项目对提高轧线的生产效率和成材率具有重要意义。
  参考文献:
  [1]王会卿,王保军,尤宝旺.棒材生产线冷摆动剪控制系统[J].冶金自动化,2017,(S1):2931.
  [2]程志会.PCS7在棒材生产线飞剪控制中的应用[J].河北冶金,2008,(04):6567.
其他文献
有着"心理外科医生"之称的台湾女作家欧阳子,擅长通过潜意识描写来刻画人物,发掘内在矛盾,向读者展现一个鲜为人知的隐秘心灵世界。各色男女挣扎于爱情与伦理之间,他们尝试着释
随着现代科技水平的不断提高,游戏制作越来越精美,使得大众游戏玩家的视觉审美要求也越来越高,原有的传统二维视觉游戏画面效果已经无法满足现代游戏玩家的视觉审美需求。为此,ZBrush数字雕刻软件的出现为三维视觉效果游戏制作提供了完美的制作工具,其独特的数字雕刻笔刷可以创建出精美的三维游戏模型效果。主要通过对次时代游戏角色模型创建应用的研究和对次时代游戏自身特点及发展历程的分析,解析ZBrush软件在次
摘要:过程知识系统,Process Knowledge System,简称PKS,是Honeywell过程控制的主流系统,也是海上平台现役的主要过程控制系统。其对海上平台的设备运行起到界面监控和状态管理的作用,是海上平台自动控制系统的重要组成部分,因此每年都要对PKS系统进行年检,确保其正常工作。文章首先简要地介绍了PKS的硬件系统和软件系统,然后阐述了在年检中针对硬件和软件所需做的工作,最后总结
中国建设银行广东省分行的信息系统较为完备,涵盖了来自不同地域和机构的共三层网络体系。在这三层体系中最高层即为省行,它是省建行网络的总枢纽,管理着广东省内所有的建行
摘要:本文对如皋港水利枢纽工程中施工实践中总结出施工阶段质量控制方法,主要从事前、事中和事后控制三个阶段进行分析质量控制要点,实施实体质量控制方法,满足水利工程施工阶段质量控制要求。  关键词:水利枢纽;质量控制;方法  如皋港水利枢纽位于如皋港引河上,距入江口3.5公里,是如皋、海安地区主要三大引水口之一,具有防洪、挡潮、引江灌溉、排涝和通航功能,同时也是如皋沿江纵深开发的重要组成部分。该工程经
通过利用当今的技术,VPN能使公司降低重复性的广域网成本,改进数据安全、提高网络性能和可用性、简化网络操作。Cisco公司新近推出的Cisco1720接入路由器在一个模块化、集成
摘 要:随着科技的发展,汽车的科技含量也越来越高,这就要求我们维修人员不但要有一定的理论基础,而具还要具有一定查阅、研究维修手册的能力,特别是维修一种新车型时,一定要把新车型的相关维修手册研究透彻,只有这样,才能节约维修成本,提高维修效率。  关键词:ABS;轮速传感器;故障灯  1 发现故障  一辆因肇事而维修的广汽本田飞度轿车,该车经维修之后,进行了四轮定位的作业,完工后进行路试,在路试中发现
摘要:新疆是我国重要的煤炭资源产地,蕴藏着1.9万亿吨煤炭资源和丰富的煤层气资源,但由于新疆煤炭资源开发主要位于山前地带、受地壳运动的影响,煤层倾角普遍较大,这为新疆煤层气分析、研究、开发带来了非常大的困难,尤其是压裂支撑剂的选择成为一大难点。本文通过对镂空陶瓷支撑剂颗粒分析研究,发现可根据其硬度高、重量轻、易悬浮的特征,提高对新疆极倾斜煤层煤层气研究开发程度,并可以运用于其它相近行业。  关键词
我们网络的概况 我们单位原来使用的局域网是通过共享式集线器级连构成的树形结构,与外界没有通信。最近,为了与外地分公司局域网互联以及接入因特网,刚完成了整个网络的改造
《兔子跑吧》作为美国作家厄普代克“兔子四部曲”作品中的第一部,深植于美国二十世纪中期消费主义盛行的社会文化背景中,塑造了与兔子性格相像的主人公哈利,反映出这一时代