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摘要:卷烟机卷烟纸和接装纸接头检测工艺设计,通过采用可编程序控制器和智能检测器件,解决了从英国莫林公司进口的MK95型卷烟机无法正常在线检测出搭接头烟支并剔除的问题,实现了在线实时检测卷烟机卷烟纸和接装纸接头的烟支,改成在原机空头烟支剔除轮处剔除,实现了分段剔除,每次剔除烟支数量18~20支,达到了高速卷烟机的水平,并给出了硬件和软件框图。
关键词:MK95型卷烟机;卷烟纸;接装纸;搭接头;PLC
中图分类号:TS433 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2010)18-0066-02
1 改造原因
MK95型卷烟机由英国莫林公司进口,原机设计的卷烟机卷烟纸和接装纸接头检测就不科学,在搓合后两支烟没分切前切断吸风来剔除烟支,此烟支不能回收,并且此方法的由于是控制吸风,吸风回路容易堵塞,致使剔除环节不稳定,保证不了卷烟纸和接装纸接头烟支的实时剔除,后来,由于原机电气控制系统老化严重,由沈阳自动化研究所进行了改造,卷烟纸和接装纸搭接头烟支应是通过光电开关检测器后,将信号传送给PLC,由于富士PLC-NBl型处理器运行速度较慢,当卷烟机速度运行3000支,min以下时才偶尔能检测到接头,仍然继续利用原机停吸风的办法在原来剔除位置进行剔除,剔除的烟支还是没有分切的烟支,不能回收而浪费,当设备运行速度超过3000支/min时,卷烟纸和接装纸上的搭接头几乎都检测不到,也就无法实现剔除。又因为卷烟机的额定速度为5000支/min,设备不可能低速运行,为此,剔除功能按原设计也就无法实现,致使完全靠人工挑出,工作量很大,一旦工作不到位,使带卷烟纸或接装纸搭接头的烟支流入市场,将影响企业产品信誉。
2 方案确定
通过对现场工艺的研究,一是搭接头烟支最好不在原机剔除位置剔除,改用空头烟支剔除口处剔除理想,因为是此处剔除的为单支烟支,使用正压风吹出烟支,这样人工还可以回收合格的烟支。二是因为原机PLC处理运行速度慢,故采用独立的小型PLC进行程序控制,可以选择保证检测信号处理速度的PLC,来确保设备高速运行的情况下,准确检测到卷烟纸和接装纸上的搭接头并准确剔除带搭接头的烟支。三是搭接头烟支分别在里排和外排,程序中用一次检测信号,剔除的烟支数量在40支以上,才能保证搭接头烟支被准确剔除,这样就相对的增加了材料消耗,为此,决定优化程序,分两段段剔除,每次剔除数量控制在先进机型的水平即每次剔除20支一下,既保证了产品质量,又降低了材料消耗。
3 改进方法
3.1 硬件选型和电路设计
PLC选用CPMIA-10CDR型,光电开关选用FS-V33CP,光纤探头选用FV-77TG,电磁阀选用高速电磁阀111B-551BA,由于CPMlA集成有24V直流传感器/负载电源,因此,可以把24V直流的接近开关,光电开关,等直接联入PLC控制的数字量输入口,数字量输出口通过固态继电器控制电磁阀。电路设计如图1所示。
3.2 程序设计
根据MK95卷烟机系统的生产工艺流程采用顺序检测进行控制的原理,程序设计达到卷烟纸和接装纸带搭接头的烟支剔除准确的原则,检测信号被采集后,送到PLC中的链接寄存器LR和保持寄存器HR中,然后利用原机同步信号逐一同步移位,分两段进行剔除,保证剔除数量既少,又不漏剔,同时便于阅读和调试。程序框图如图2所示。
3.3 工作原理
欧姆龙PLC的输入端口CO,00随时采集同步接近开关信号,C0.01和C0.02随时采集卷烟纸和接装纸搭接头烟支信号,并将采集到的信号进行寄存和同步移位,按照搭接头烟支的位置进行分段输出剔除信号,控制固态继电器驱动高速电磁阀剔除搭接头烟支。如此反复循环工作,完成卷烟纸和接装纸搭接头烟支自动剔除。此控制的部分器件、地址分配见表1。
4 改造效果
湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂改造了5台MK95型卷烟机卷烟纸和接装纸搭接头烟支的检测和剔除工艺控制系统,独立的小型PLC控制系统投入使用一年多来,运行十分稳定,每次检测到卷烟纸和接装纸搭接头后,烟支剔除数量控制在18-20支/次之间,达到了搭接头烟支自动剔除的目的,和先进机型PROTOSTO每次剔除的烟支数量相近,烟支搭接头缺陷烟支在车间内部反馈次数由16次,月减少到0次/月,年市场投诉率为零。保证了产品质量,提高了产品信誉,间接效益十分可观。
参考文献:
[1]孙军,烟包喷码图像自动检测控制系统的设计应用[J].烟草科技,2010,(5):17-18,33.
[2]宋德玉.可编程控制器的原理及应用设计技术[M].北京:冶金工业出版社,1999.
[3]赵朝阳,史丽萍,基于PLC的变电站监控自动化的研究与实现[J].电气应用,2006,25(6):46-48.
[4]张鹏,沈敏德,范维华,基于Profibus-DP的塔式卷烟自动分拣机的应用[J].烟草科技,2007,(3):23-24.
[5]孙军,智能相机在香烟包装领域的应用[J].企业技术开发,2010,(6):15-16.
关键词:MK95型卷烟机;卷烟纸;接装纸;搭接头;PLC
中图分类号:TS433 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2010)18-0066-02
1 改造原因
MK95型卷烟机由英国莫林公司进口,原机设计的卷烟机卷烟纸和接装纸接头检测就不科学,在搓合后两支烟没分切前切断吸风来剔除烟支,此烟支不能回收,并且此方法的由于是控制吸风,吸风回路容易堵塞,致使剔除环节不稳定,保证不了卷烟纸和接装纸接头烟支的实时剔除,后来,由于原机电气控制系统老化严重,由沈阳自动化研究所进行了改造,卷烟纸和接装纸搭接头烟支应是通过光电开关检测器后,将信号传送给PLC,由于富士PLC-NBl型处理器运行速度较慢,当卷烟机速度运行3000支,min以下时才偶尔能检测到接头,仍然继续利用原机停吸风的办法在原来剔除位置进行剔除,剔除的烟支还是没有分切的烟支,不能回收而浪费,当设备运行速度超过3000支/min时,卷烟纸和接装纸上的搭接头几乎都检测不到,也就无法实现剔除。又因为卷烟机的额定速度为5000支/min,设备不可能低速运行,为此,剔除功能按原设计也就无法实现,致使完全靠人工挑出,工作量很大,一旦工作不到位,使带卷烟纸或接装纸搭接头的烟支流入市场,将影响企业产品信誉。
2 方案确定
通过对现场工艺的研究,一是搭接头烟支最好不在原机剔除位置剔除,改用空头烟支剔除口处剔除理想,因为是此处剔除的为单支烟支,使用正压风吹出烟支,这样人工还可以回收合格的烟支。二是因为原机PLC处理运行速度慢,故采用独立的小型PLC进行程序控制,可以选择保证检测信号处理速度的PLC,来确保设备高速运行的情况下,准确检测到卷烟纸和接装纸上的搭接头并准确剔除带搭接头的烟支。三是搭接头烟支分别在里排和外排,程序中用一次检测信号,剔除的烟支数量在40支以上,才能保证搭接头烟支被准确剔除,这样就相对的增加了材料消耗,为此,决定优化程序,分两段段剔除,每次剔除数量控制在先进机型的水平即每次剔除20支一下,既保证了产品质量,又降低了材料消耗。
3 改进方法
3.1 硬件选型和电路设计
PLC选用CPMIA-10CDR型,光电开关选用FS-V33CP,光纤探头选用FV-77TG,电磁阀选用高速电磁阀111B-551BA,由于CPMlA集成有24V直流传感器/负载电源,因此,可以把24V直流的接近开关,光电开关,等直接联入PLC控制的数字量输入口,数字量输出口通过固态继电器控制电磁阀。电路设计如图1所示。
3.2 程序设计
根据MK95卷烟机系统的生产工艺流程采用顺序检测进行控制的原理,程序设计达到卷烟纸和接装纸带搭接头的烟支剔除准确的原则,检测信号被采集后,送到PLC中的链接寄存器LR和保持寄存器HR中,然后利用原机同步信号逐一同步移位,分两段进行剔除,保证剔除数量既少,又不漏剔,同时便于阅读和调试。程序框图如图2所示。
3.3 工作原理
欧姆龙PLC的输入端口CO,00随时采集同步接近开关信号,C0.01和C0.02随时采集卷烟纸和接装纸搭接头烟支信号,并将采集到的信号进行寄存和同步移位,按照搭接头烟支的位置进行分段输出剔除信号,控制固态继电器驱动高速电磁阀剔除搭接头烟支。如此反复循环工作,完成卷烟纸和接装纸搭接头烟支自动剔除。此控制的部分器件、地址分配见表1。
4 改造效果
湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂改造了5台MK95型卷烟机卷烟纸和接装纸搭接头烟支的检测和剔除工艺控制系统,独立的小型PLC控制系统投入使用一年多来,运行十分稳定,每次检测到卷烟纸和接装纸搭接头后,烟支剔除数量控制在18-20支/次之间,达到了搭接头烟支自动剔除的目的,和先进机型PROTOSTO每次剔除的烟支数量相近,烟支搭接头缺陷烟支在车间内部反馈次数由16次,月减少到0次/月,年市场投诉率为零。保证了产品质量,提高了产品信誉,间接效益十分可观。
参考文献:
[1]孙军,烟包喷码图像自动检测控制系统的设计应用[J].烟草科技,2010,(5):17-18,33.
[2]宋德玉.可编程控制器的原理及应用设计技术[M].北京:冶金工业出版社,1999.
[3]赵朝阳,史丽萍,基于PLC的变电站监控自动化的研究与实现[J].电气应用,2006,25(6):46-48.
[4]张鹏,沈敏德,范维华,基于Profibus-DP的塔式卷烟自动分拣机的应用[J].烟草科技,2007,(3):23-24.
[5]孙军,智能相机在香烟包装领域的应用[J].企业技术开发,2010,(6):15-16.