关于印刷釉发色鲜艳度的答疑等

来源 :佛山陶瓷 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzfivy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  关于印刷釉发色鲜艳度的答疑
  
  问:我是一名产品研发技术员,最近仿制一款瓷质仿古砖,该产品的装饰手法是在较深的黑色釉面上,采用丝网印刷红色、黄色图案。但在过程中发现,印刷釉很难发出较鲜的颜色,颜料用量超过60%依然无法达到效果,请问应如何解决?
  答:由于所研制的仿古砖的底色(面釉)较深,而印刷上去的颜色(印刷釉)很薄,且有一定的透明度,无法覆盖底色,因此,很难发出鲜艳的颜色。
  试想采用红色或黄色的油画颜料或水粉画颜料在一张黑色的纸上画画,只要颜料的颜色厚度足够,那么红色、黄色就都能显示出来,因为油画颜料、水粉画颜料是不透明的,所以能够实现发色效果。
  在陶瓷墙地砖研制的过程中,虽然很难找到类似油画颜料一样完全不透明的颜料(印刷釉),但可以利用这一原理来实现砖面的表现效果。具体的做法是先增加一道具有红色、黄色图案综合在一起的网板(网板目数以80~100目为宜),并采用较高温度的白色印刷釉(类似内墙砖化妆土)作为第一网印刷,先将原有的黑色(面釉)覆盖起来,然后再将红色、黄色按原有的工艺安排在第二网、第三网印刷上去,问题就可以解决了。
  当然,在此过程中,红色、黄色颜料要正确选择,印刷釉配比要合理,这是调色对板的基本前提要求。
  (孔海发)
  
  关于辊棒“结瘤”的答疑
  
  问:我在江西的一间新厂,生产线投产几个月,出现辊棒“结瘤”(棒碴)严重,换过新棒后,不到两个月又要换棒。请问,这是坯料配方的问题还是砖底浆的质量问题,或者是辊棒本身的质量问题?另外,上次集中换棒时,断了几十条棒,是不是换棒时的操作不够规范造成的?
  答: 辊棒“结瘤”容易造成砖坯不规则变形,严重影响产品质量。根据笔者的总结,生产不同的产品,其“结瘤”的程度有所不同。比如,在烧低温亮光釉的产品时,有的厂会因“洗边”做得不够好而造成“流釉”,从而导致辊棒“结瘤”。一般辊棒“结瘤”主要有以下几方面的原因:
  (1) 砖坯底部的干净度及结合度——尽量不要有零散的砖底粉;砖底粉料结合要紧密牢固(受压机的压力、粉料的水分、粉料的颗粒级配、底模光洁度的影响)。
  (2) 辊棒浆的质量——要耐高温(受氧化铝含量等棒浆配方影响);与辊棒的粘合性良好,在窑内不易剥离,抽出窑后轻刮,容易剥离。
  (3) 辊棒上棒浆的规范操作——上辊棒底浆、面浆的厚度与均匀性;烘干方法与时间;装棒入窑的方法(尽量不要在被动边的轴承上支撑以防止轴承刮掉棒浆)。
  (4) 砖底浆的质量——要耐高温(受氧化铝含量等棒浆配方影响);与砖底的粘合性良好(受底浆的配方、砖坯的含水率、砖坯底部表面温度的影响)。
  (5) 上砖底浆的方法——砖底要全部覆盖有砖底浆,不留死角。
   (6) 辊棒本身的质量——辊棒吸浆的能力及牢固性(受辊棒的吸水率、表面光洁度、辊棒成形时颗粒细度、颗粒级配、烧成的均匀性、辊棒的壁厚等影响)。
  (7) 其它因素——砖坯釉面的始熔温度;砖坯侧边的干净度;转产的次数;转规格的次数;连续生产的时长。
  换棒时断棒多,一是辊棒本身的质量问题,二受换棒时操作方法的影响。
  (下期解析:换棒的规范性操作)(程昭华)
  
  雪花白抛光砖“黄边”原因及解决措施探讨
  
  问:我厂在雪花白抛光砖的生产过程中,经常出现“黄边”缺陷,多方面调试后都未能从根本上解决问题,该“黄边”是什么原因造成的?应如何解决?
  答:雪花白抛光砖,因其洁白光亮,在家居装饰中深受客户的青睐。但是由于雪花白抛光砖对“白度”的特殊要求,在用料选材方面有其特殊性。生产过程中,不仅受杂质的苛刻制约,还容易在成形过程中出现大量的分层,而且在快速烧成过程中,控制稍不合理,就极易出现“黄边”缺陷。“黄边”缺陷产生的原因,主要是在窑炉煅烧过程中,坯体氧化不完全而使其呈色不同所致,坯体的一边或两边发色与其它地方不一致,略带淡黄色,故称之为“黄边”缺陷。
  “黄边”产生的原因主要有以下几方面:
  (1) 坯体的成形压力太大,特别是砖坯后面那条边的致密度高,容易产生“黄边”缺陷。
  (2) 成形时,布料不均衡,烧成后大小头严重,在砖坯尺码大的那条边容易出现“黄边”缺陷。
  (3) 布料不合理,造成坯体厚薄不均,厚边容易出现“黄边”缺陷。
  (4) 烧成过程中,前温过低或者过高都会造成坯体在氧化过程中氧化不良而呈现局部发色不一致的“黄边”缺陷。
  (5) 抛光过程中,削磨深度不一致会引起“黄边”缺陷。
  解决方法:
  (1) 减少成形压力,根据烧成后砖坯的尺寸大小而决定。
  (2) 调整压机布料系统,减少砖坯大小头差距及坯体四边的厚度均匀。
  (3) 用排除法判断是窑炉煅烧过程中的哪一种原因造成“黄边”,然后根据生产的实际情况作出升或降温处理。这方面存在一定的技巧性,具体操作方法如下:
  1) 如果前温不足,可采取下列方法进行调整:
  a窑炉正压较大时,可开大总排烟风机的抽力以获得前温升高。
  b窑炉负压偏大时,不宜调总抽力,而需对各分段烟支闸进行调整,关小紧靠高温区的吸斗闸板,开大靠窑入口处的吸斗闸板。
  c如果窑炉前段的挡火板太低造成了前温过低,则需提高预热区的挡火板。
  d如果前段喷枪开启较少时,则可以增开喷枪升温。
  2) 前温过高可采取下列方法进行调整:
  a窑炉正压偏小,排烟抽力过大,需降低排烟风机的抽力。
  b正压偏小,挡火板太高及排烟风机抽力过大造成的前温过高,可降低挡火板以控制前温。
  c如果喷枪开启太靠前,预热区的吸斗开启不合理会造成前段曲线升速太急,可间隔关闭辊下2、3、4区喷枪及辊上1、2、3区喷枪,降低此处的升温速度。
  (4) 检查抛光后坯体四边的削磨深度是否一致,并对削磨过深的一边进行调整,使之均衡,如果坯体氧化不良时,削磨越多,“黄边”就会越明显。
  综上所述,解决“黄边”缺陷应从多方面综合考虑,并非单一调整就可以解决。
  (潘 雄)
  关于仿古砖翘、耷角问题的答疑
  
  问:我厂生产600mm×600mm规格仿古砖出现了大量的翘、耷角,请问此问题是如何产生的?应该如何解决?
  答:翘角和耷角问题在陶瓷生产中比较普遍。特别在其它产品转产为仿古砖的陶瓷厂家,更容易出现这样的问题,有时甚至整条边拱起或翘起。
  原因分析:
  砖坯产生变形的根本原因是由于受到不均匀外力或内应力的作用,从而使瓷砖在外观上发生一些变化。而具体到翘、耷角产生的原因如下:
  (1) 压机模芯水平度不够,以致某个角压过厚或过薄;
  (2) 由于皮带的影响,产品进窑烧成时,砖走斜,砖的角部挤压到前面的产品;
  (3) 由于辊棒变形,使砖走斜,主要分两段,一为烧成前期,一为烧成高温区;
  (4) 窑炉高温带砖距不合理;
  (5) 烧成高温带有粘棒问题,使砖角部产生碰撞变形。
  解决措施:
  (1) 调整压机模芯水平,使压出砖各部位厚度一致;
  (2) 窑炉进砖时,在窑炉入口添加挡板,使之水平进砖;
  (3) 定期检查窑炉棒是否变形,主要包括压机到干燥窑出口、烧成窑各段;
  (4) 烧成带砖距(前排和后排)不能太远,否则会使下火上蹿,温度不均匀,容易产生变形;砖距太近或紧靠容易使窑炉两侧的砖靠近窑炉,造成两侧边拱起,同时极易产生翘、耷角问题;
  (5) 定时检查高温带辊棒是否有粘棒现象,如发现要及时更换,并进行打磨、涂高温棒浆,更替使用;
  (6) 检查高温烧嘴衬砖是否有破损,如发现应及时更换。
  (陈迪晴)
  咨询电话:
  编辑部:0757-82269827
  传真:0757-82269827
  蔡飞虎:0757-82710910(佛山格林陶瓷技术开发有限公司)
  孔海发:0757-83135108 (0)13702559893
  温千鸿:13380225254 (佛山市乐陶窑炉有限公司)
  E-mail:wenqianhong88@yahoo.com.cn
  程春明:13702545772(佛山市嘉陶窑业技术有限公司)
  程昭华:13927717401(佛山佳窑陶业技术公司)
  潘雄:13927769832(广东新润成陶瓷有限公司)
  
  佛山地区窑炉节能改造的新思考
  
  一直以来,关于窑炉的烧成曲线调整,人们谈得最多的是:一方面,通过烧嘴实现升温梯度的调整;另一方面,通过气流的调整来实现。但是,由于以上两种方法都存在明显不足,使得一直以来连续式窑炉的发展瓶颈客观存在:
  (1) 通过烧嘴实现升温梯度调整时,很容易由于烧嘴燃烧功率的缘故限制温度的调节范围。并且对烧嘴燃烧功率的超标准调整,很容易使得温差和窑炉的气氛满足不了烧成的实际要求;
  (2) 通过气流的调整来实现升温梯度调整时,会使得大型窑炉中的压力负荷越来越大。实际上,无论怎样改进烧成系统(包括前段时间所提出的“脉冲燃烧”),由于温度梯度需要靠气体的流速控制来实现,因此这种情况下的温差、气氛都是有前提的。
  笔者跟踪了佛山地区率先进行节能改造的几个工地后发现:由于改造措施中,除了使用急冷直接余热利用之外,还在冷却带、保温过渡带甚至中温带都大量使用了缓冷余热利用技术。这符合了景德镇陶瓷学院曾经提出的一种观点:窑炉的保温不能单纯地使用性能越来越高的材料,相反应该合理地分配余热(广义上的窑炉余热)。
  可以乐观地期望:这种思路下发展出来的新窑炉,其生产成本(电、热耗)必将大幅降低,将成为符合窑炉传统热平衡,又超出传统热平衡的发展事物。
  (温千鸿)
其他文献
本发明涉及一种硼氮陶瓷纤维先驱体的制备方法,该方法通过三氯化硼与氯化铵高温反应合成出三氯环硼氮烷晶体,该产物与含有胺基或亚胺基的脂肪族烷基胺在低温下反应,然后升至室温再反应,然后加热到130℃~250℃,反应得到先驱体聚合物。该先驱体具有良好的可纺性,并且裂解产物中含有极少的碳元素,可使最终的硼氮纤维具有良好的透波性。  专利号:200710047281.6    高频低损耗铁电移相器复相陶瓷材料
期刊
摘要 本文主要研究了在Al2O3-SiO2体系中,加入MgO、B2O3等组分,采用熔融拉丝工艺制备出了莫来石纤维。通过XRD、DTA、SEM等测试方法对莫来石纤维的微观结构及其组成进行了研究,结果表明:制备得到的纤维主晶相为莫来石,其组织形态为针状或棒状,具有优良的耐腐蚀性和耐火性。  关键词 莫来石纤维,熔融拉丝法    1引言    莫来石(Mullite)为铝硅酸盐矿物,具有良好的高温强度和
期刊
关于新窑炉节能效果影响因素的答疑  问:我公司计划砌筑一条生产抛光砖的辊道窑。根据厂里原有的一组瓷片生产线的能耗效果来看,对比其它厂家明显偏大。根据厂内技术人员反映,我们的瓷片窑散热过大,是窑炉本身的保温性能差所造成的。因此,对于我们准备新建的窑炉,从节能角度来看,需要注意哪些方面?  答:影响一条窑炉的节能效果,可分为四大方面的因素,一是窑炉和干燥窑的设计。例如窑炉和干燥的有效长度、内空高度、内
期刊
环保型陶瓷刹车片及其制造工艺  本发明公开了一种环保型陶瓷刹车片及其制造工艺。陶瓷刹车片的摩擦材料由以下重量份的组分组成:酚醛树脂7~9份、丁腈胶粉5份、陶瓷纤维10~15份、矿物纤维10~12份、凯芙拉纤维4~6份、六钛酸钾晶须12~20份、人造石墨7~10份、硫化锌6~8份、紫铜粉7~9份、白蛭石8~10份、复合硅酸盐晶须6~10份。陶瓷刹车片的制造工艺步骤依次为:配料、混料、热压成形、热处理
期刊
问:我是某陶瓷企业的负责人,最近政府对陶瓷企业的清洁生产工作非常重视,为此,我厂准备开展清洁生产审核,请问应该如何开展?  答:推行清洁生产是今后国内企业发展的必然趋势。上世纪六七十年代在许多国家已经开始,只是提法各有不同。2002年6月29日,在第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议上正式通过了《中华人民共和国清洁生产促进法》,对清洁生产给出了科学的定义和提出了清洁生产的发展方向。  通
期刊
本发明涉及一种混合式陶瓷燃烧器及其用于制备燃烧器炉头火盖的陶瓷材料。该陶瓷燃烧器包括有炉头、引射器,炉头上设有大火火盖和中心微焰火盖,炉头底部连接有三个引射器,引射器中的引射口其轴线与炉头的底面相垂直;炉头上的大火火盖和中心微焰火盖为陶瓷火盖。制备燃烧器炉头火盖的陶瓷材料由以下重量份的组分制成:二氧化硅65~75份、莫来石15~22份、三氧化二铝7~10份。本发明燃烧器结构紧凑、火力集中、燃烧均匀
期刊
摘要 随着我国陶瓷行业经济的飞速增长,地方陶瓷发展迅猛,面对全国各地陶瓷产业的高速发展, 广西坭兴陶受到了严峻挑战, 广西坭兴陶需要制定有利于自己发展的战略,而在制定战略之前,最重要的是对行业的内外环境进行分析,文章利用安德鲁斯SWOT战略分析模式对广西坭兴陶业的优势、劣势、机遇、威胁进行分析,旨在为将来广西坭兴陶的发展提供理论依据。  关键词 广西坭兴陶,优势,劣势,机遇,威胁    1前 言 
期刊
摘要 本文研究了升温速度、保温时间对CaZr4P6O24(简称CZP)陶瓷的力学性能和介电性能(包括介电常数和介质损耗)的影响关系。实验结果表明:当升温速度为5℃/min、保温时间为2h时陶瓷的综合性能最好。  关键词 CaZr4P6O24陶瓷,烧结工艺,抗弯强度,介电性能    1前 言    CaZr4(PO4)6(简称CZP)磷酸盐陶瓷材料具有很好的高温稳定性和良好的抗热冲击能力,属于NZP
期刊
摘要 为了进一步了解Ti3SiC2/nSiC复合材料优良的综合性能,特别是其高温力学性能,本文以热等静压原位合成技术制备的Ti3SiC2/4SiC复相陶瓷为试验材料,对其高温拉伸和高温弯曲行为进行研究。结果表明:Ti3SiC2/4SiC复相陶瓷的高温抗拉强度比室温抗拉强度高;Ti3SiC2/4SiC复相陶瓷的高温抗弯强度在900℃出现一极大值,1000℃后具有好的高温塑性。  关键词 复相陶瓷,T
期刊
一种新型釉料搅拌装置  本实用新型公开了一种新型釉料搅拌装置,包括设有过滤网及输釉管的搅拌桶,该搅拌桶还设有搅拌机,所述搅拌机包括置于机壳内通过键、轴承固接于搅拌轴上的搅拌机风叶,与搅拌轴连接的搅拌叶末端设有叶片。所述密封机壳设有一与其内腔贯通的调节装置;所述调节装置为一气动三联体组合;所述气动三联体组合为气管、气动三联体及快速接头的连接体;所述快速接头与机壳的连接处设有密封件。本实用新型实用性强
期刊