客运专线铁路软土地基加固CFG桩施工技术

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  一、前言
  CFG桩是客运专线铁路采用的主要软土地基处理方法之一,是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由石屑、粉煤灰、碎石、砂掺水泥加水拌和,使用各种成桩机械制作成的具有一定强度的可变强度桩。一般调整水泥掺量及配合比,使桩体强度等级在C5~C20之间变化。CFG桩和桩间土、海垫层一起形成复合地基,CFG复合地基在软土中应力比n大约可达到100,桩承担的负载一般占总负载的40%~70%。而且CFG桩控制沉降的效果明显,所以广泛应用于铁路地基施工。总之,CFG桩承载力强,沉降控制效果不错的软土地基处理方法。
  二、工程概况
  京沪高铁DK531+971.43~DK534 +437,所处地区主要为粉质粘土、粘土及中砂地基路基,地基加固方法选用CFG桩复合地基。设计CFG桩共129.092万米,桩长15~30米,桩径0.5米,桩体强度C20,采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩法。
  三、CFG桩施工工艺
  工艺流程:施工准备、测量放样→桩机就位(控制垂直度)→试桩→修正工艺参数,调整配比→钻机就位→钻孔至设计深度→停钻→检查孔深和质量→泵送CFG桩混合料→灌注满后,按照规定速度边泵送边提升钻杆→压桩→成桩检查→终孔→移位施工下一根桩→桩顶封囤保护→挖槽→剔除桩头、整平桩顶
  四、CFG桩的质量控制技术
  1.材料严把关,保证水泥、碎石、啥等材料复合规范,并且按照规定作好进场检验,出具相关报告。2.严格按照施工布置图施工,不可以少打漏打。3.施工前,应该按照设计要求进行配合比试验。施工过程中按照配合比设置CFG桩混合料。如果配合比不合适,将会影响桩体强度。4.成桩工艺试验。施工前选取有代表性的地点进行工艺试验,试桩最少2根,用来确定最合适的坍落度、拔管的速度及恰当的机械组合等参数,为以后施工做准备。5.注意施工顺序。当混凝土未全部凝结时连续捶打,有可能会造成相临的桩直径缩小或者挤扁,对孔的影响比较大。而且,以前的案例中有发生灌注时,地步流塑层被破坏,反而影响到相临桩。所以一定要选择合理的施工顺序。6.控制拔管速度。在施工工序到达钻孔至设计深度后,需要把握好拔钻杆的时间,掌握泵送混合料的量与拔管速度保持匹配。限制拔管速率,否则太慢,桩顶浮浆偏多,太快则桩径缩小甚至导致断桩。7、桩长是质量控制的核心问题。因此为了保证CFG桩到达了规定持力层,必须明确桩长控制指标,首先要求桩底穿透软弱土至硬底。其次施工时,施工桩长应大于设计桩长,确实到达硬层。8.打桩顺序要正确。为了保障相邻CFG桩的桩身质量,施工中根据地质条件,必要时采取隔排、隔桩的跳打方式施工。9.保护成品桩。为了保证桩头质量,防止浮浆影响,成桩的时候应该在地表上面预留0.5米桩长。10.夯实桩间土。CFG桩复合地基是由CFG桩、桩间土和褥垫层构成,所以夯实桩间土是十分重要的。桩间土夯实方法采用震动夯,夯实结束检测压实系数,这个值应该不小于0.9.11.严格掌握褥垫层技术。褥垫层技术是CFG桩复合地基的核心技术,地基的大部分特性都与褥垫层相关。为了保证褥垫层施工质量,首先确定好褥垫层的材料配合比,认真选取原材料,把握好褥垫层铺设厚度,铺设双向土工格栅并进行质量抽查,根据工艺试验确定碾压工艺,多多对褥垫层检测验收。12.选择合适的截桩处理方法。在不损伤设计桩顶标高一下部分的桩体时,保证桩头表面平整,不凸头,先使用手提切割机清凿,最后留大约0.1米高人工用簪子弄平整。水平方向清除桩头时,控制水平力,预防断桩。桩头部分的浮浆或者松散砼清理干净至密实部分。
  五、常见问题成因及处理方法
  1、导管堵塞问题
  CFG桩施工时,堵管是最常见、最主要的问题之一。会影响施工效率,造成材料浪费,增加劳动强度。更甚者,故障解决不畅,会使搅拌好的CFG桩混合料结硬或者失水,再一次增加堵管机率,给施工带来不便。堵管原因:混合料配合比设置不合理,搅拌质量不过关,坍落度控制不恰当,造成堵管;另一方面施工操作不当,注满混合料之后不及时提钻,导致堵管;设备的弯头曲率半径不合理,弯头钻杆垂直连接,导致混合料输送受限,引起管路堵塞。
  2、偏桩问题
  通常会有桩平移和垂直度偏差两种。一般由于场地原因,桩机没有仔细对位,使得钻杆跑偏等原因造成。控制办法是:首先施工前地下障碍清除完毕,场地夯实平整,防止钻机偏斜;其次桩位放设到位,设有标志,并且控制误差;最后开钻前和钻孔过程中,要注意检查桩机的垂直度和水平度。
  3、断桩问题
  这个是施工中会遇到的问题,发生的原因可能是:1)提钻太快,导致泵送混合料无法与提钻速度匹配,空气未全部释放;2)混合料搅拌不到位,和易性不好,导致蜂窝麻面桩出现;3)施工的时候挖基坑和平整土方时,被机械设备碰断。控制措施是:浅部断桩,单独处理断桩,清除断桩部分,然后按照设计要求,使用和桩身相同的混合料补桩;如果是机械施工导致断桩,应该与设计、监理单位制定桩的恢复方案;CFG桩施工,一定要注意浅部施工质量,开挖基坑的时候,桩顶标高1米以上部位,采用人工挖坑方法,保证桩身质量。
  4、桩身混凝土收缩问题
  这是工程中的一般现象,可以通过添加外加剂和超灌方式解决。桩顶超灌超过0.5米,禁止混入孔口位置的土;保证充盈系数不小于1;选择减水剂,减水效果好。
  5.窜孔问题
  在饱和粉土以及细砂层施工成桩时可能会发生窜孔,可能是以下原因造成:加固土层中有饱和粉土、粉细砂;竖直方向上,相临桩有连通的裂纹、空洞,形成“连通器”;还有就是垂直度偏差超标并且桩长大于10米。控制措施:采用隔桩隔排跳打方法;根据实际工程情况,使用大桩距方案,避免剪切扰动;钻进速度适当调整,使之合理;在窜孔范围,减少打桩推进拍书,降低对已打桩能量扰动。
  结语
  客运专线铁路软土地基采用CFG桩复合地基加固,通过京沪高铁CFG桩的施工,积累施工经验,掌握长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩法的施工技术和质量控制方法,熟悉常见问题及有效预防处理方法,确保CFG桩复合地基的施工质量。
  (作者单位:乌鲁木齐铁路局库尔勒工务段线路技术科)
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