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【摘 要】 工程施工中若采用土、石围堰和砼围堰,拆除围堰时产生大量建筑垃圾对环境造成不良的影响,采用双排钢板桩内填砂砾料组合挡水堰体,节约了投资,缩短工期,板桩和砂料均可回收利用。
【关键词】 双排钢板桩围堰;设计;施工
1 工程简况
某泵闸工程,建在黄浦江岸边,具有挡潮、排涝、引水改善环境等功能。泵站设计流量60m3/s,安装三台单向运行的竖井贯流泵,单泵设计流量20m3/s,电机功率1000kw。新建口门节制闸净宽12m。为干地施工,需要构筑内、外河围堰,修建导流明渠。泵址河道水位受黄浦江潮位影响明显,多年平均潮位4.47m。工程地质情况:河床底高程约-3m,其下淤泥质粘土厚约9m、粉质粘土厚约8m。
2 围堰的设计与构造
围堰是水工建筑物旱地施工直接挡水的大型临时工程,只有围堰结构安全、不漏水,才能保证施工作业人员、机械设备的安全。为此,对围堰的设计与施工需要高度重视,确保这一生命线万无一失。围堰的设计就是在确定的防洪水位和潮位下,使围堰的强度、刚度、稳定性满足规范要求,围堰稳定不移位、不漏水、顶部位移在允许范围以内。
水工上常用的有土石方围堰和砼围堰,在工期和投资方面均不能满足要求,并要考虑拆除围堰产生的垃圾对环境的影响。通过多次研讨,采用双排钢板桩内填砂砾料组合挡水堰体,围堰安全等级为一级,相应的重要性系数按规范要求取值γ=1.1,内外河围堰设防标准为20年一遇水位,依据钢板桩的截面几何特征和力学性能参数进行结构计算,内外河围堰设计构造见下图。内河围堰中心线长度48m,外河围堰长80m,这一创新设计节约了投资,缩短工期,板桩和砂料均可回收利用。
3 双排钢板桩围堰施工
3.1水上打桩常采用浮吊打桩船进行作业,为节约工程成本而进行创新,采用800吨平板驳船载50吨履带吊、悬挂振动锤进行打桩施工。主要施工机械有:800吨平板驳船二艘(自航式用于载装50吨履带吊)、两台50吨履带吊悬挂DZ90振动锤两套;35吨履带吊机一台(配合振动锤安装及板桩拼接);机动作业船一艘用于载人交通。
3.2施工内容与施工顺序
确定施工方法与施工顺序,找出施工控制的关键所在,抓好钢桩围堰的施工质量控制,保证堰体稳定和不漏水。
打樁船及履带吊的定位固定→测设沉桩定位轴线和标高→板桩中心线两侧7m范围清障及河床沉积物排查→沉设板桩将板桩送至设计标高→安装导梁、钢拉杆→回填中粗砂→围堰完工验收使用→结构主体完工、具备通水条件→拆除围堰内填砂料→拔出钢板桩
3.3钢板桩的焊接控制
下游围堰桩长度24.0m,采用2根12.0m板桩接长双面拼焊,焊缝应均为坡口满焊,通过焊接计算,在焊缝中间另加一块300×200×10的加强板,焊缝8mm。
3.4钢板桩施工控制
3.4.1定位放线及清障控制
使用全站仪将钢板桩的设计位置测放到工程地面,钢桩轴线用φ2mm铅丝张紧固定在两岸的防汛墙顶,作为控制沉桩的依据。使用长臂挖掘机清扫河床表面的沉积物,并钎探河床底部是否有较大的障碍物。
3.4.2第一根桩的定位控制
一排钢板桩的第一根桩(样板桩)的成桩质量,是保证该排围堰桩的关键所在。为此需要定位找正打好第一根桩,让它起到样板的作用。采取的措施是使用12号槽钢制作定位导架,让钢板桩在导架内限位下沉,导架固定在已有的防汛墙上。
3.4.3搭设扶桩便桥保证桩铰锁口质量
工作便桥是作业人员扶正板桩,使其准确插入锁口顺利打桩的工作面,采取水中施打φ300钢管桩,间距6m,其上安放定型钢构工作便桥。
3.4.4板桩施打
使用船载履带式50吨起重机,配DZ90振动锤,单根沉桩方式从河岸端部开始逐根插打,上、下游围堰的两排桩,分段按顺序从河的一侧向另一侧施工。每段施工完以后,吊车配合潜水员安装钢拉杆和导梁。二道导梁的接缝要相互错开。若板桩向一侧倾斜,这时可将桩往上拔l.0m~2.0m,再往下送进,如此上下往复振拔数次,可让桩的位置得到纠正。在打桩过程中随时测量每根桩的斜度不超过2%,当偏斜过大必须拔起重打,桩顶标高误差控制在50mm以内。
3.4.5土工布铺贴与填砂控制
土工布的作用滤水保砂,沉放时使之与桩面覆贴是该工序的控制难点,土工布上端使用夹板固定在钢桩顶部,下部配重沉放到河底。铺设土工布前使用水力冲塘机配合吸砂泵清除淤泥,验收方可水中填砂。
3.5围堰位移观测控制
围堰施工完毕后,在钢板桩顶每10m布设一个位移、沉降观测点,每天观测一次,控制每日位移<2mm,累计<150mm,作为监控报警数值。
3.6围堰拆除
围堰内的砂、砾料使用抓斗挖掘机分层挖除,拆除钢拉杆及导梁,用打桩机拔除钢板桩。打桩机夹住桩的端部振动1min~2min,使桩周围的土层松动,产生“液化”,慢慢的往上边振边拔。拔桩时注意桩机的负荷情况,有困难或拔不上来时,应停止拔桩,间歇1min~2min后再往下锤0.5m~1.0m再往上振拔,如此反复可将桩拔出来。
4 结束语
该工程已竣工,施工中围堰经多次高潮位考验未发生漏水现象,围堰顶部位移量在规范允许范围之内。
参考文献:
[1] GB50497-2009,《建筑基坑工程监测技术规范》[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.
[2]《钢板桩施工指南手册》[S].新日本制铁会社、同济大学,2010.
[3]《水利水电工程管理与实务》[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.
【关键词】 双排钢板桩围堰;设计;施工
1 工程简况
某泵闸工程,建在黄浦江岸边,具有挡潮、排涝、引水改善环境等功能。泵站设计流量60m3/s,安装三台单向运行的竖井贯流泵,单泵设计流量20m3/s,电机功率1000kw。新建口门节制闸净宽12m。为干地施工,需要构筑内、外河围堰,修建导流明渠。泵址河道水位受黄浦江潮位影响明显,多年平均潮位4.47m。工程地质情况:河床底高程约-3m,其下淤泥质粘土厚约9m、粉质粘土厚约8m。
2 围堰的设计与构造
围堰是水工建筑物旱地施工直接挡水的大型临时工程,只有围堰结构安全、不漏水,才能保证施工作业人员、机械设备的安全。为此,对围堰的设计与施工需要高度重视,确保这一生命线万无一失。围堰的设计就是在确定的防洪水位和潮位下,使围堰的强度、刚度、稳定性满足规范要求,围堰稳定不移位、不漏水、顶部位移在允许范围以内。
水工上常用的有土石方围堰和砼围堰,在工期和投资方面均不能满足要求,并要考虑拆除围堰产生的垃圾对环境的影响。通过多次研讨,采用双排钢板桩内填砂砾料组合挡水堰体,围堰安全等级为一级,相应的重要性系数按规范要求取值γ=1.1,内外河围堰设防标准为20年一遇水位,依据钢板桩的截面几何特征和力学性能参数进行结构计算,内外河围堰设计构造见下图。内河围堰中心线长度48m,外河围堰长80m,这一创新设计节约了投资,缩短工期,板桩和砂料均可回收利用。
3 双排钢板桩围堰施工
3.1水上打桩常采用浮吊打桩船进行作业,为节约工程成本而进行创新,采用800吨平板驳船载50吨履带吊、悬挂振动锤进行打桩施工。主要施工机械有:800吨平板驳船二艘(自航式用于载装50吨履带吊)、两台50吨履带吊悬挂DZ90振动锤两套;35吨履带吊机一台(配合振动锤安装及板桩拼接);机动作业船一艘用于载人交通。
3.2施工内容与施工顺序
确定施工方法与施工顺序,找出施工控制的关键所在,抓好钢桩围堰的施工质量控制,保证堰体稳定和不漏水。
打樁船及履带吊的定位固定→测设沉桩定位轴线和标高→板桩中心线两侧7m范围清障及河床沉积物排查→沉设板桩将板桩送至设计标高→安装导梁、钢拉杆→回填中粗砂→围堰完工验收使用→结构主体完工、具备通水条件→拆除围堰内填砂料→拔出钢板桩
3.3钢板桩的焊接控制
下游围堰桩长度24.0m,采用2根12.0m板桩接长双面拼焊,焊缝应均为坡口满焊,通过焊接计算,在焊缝中间另加一块300×200×10的加强板,焊缝8mm。
3.4钢板桩施工控制
3.4.1定位放线及清障控制
使用全站仪将钢板桩的设计位置测放到工程地面,钢桩轴线用φ2mm铅丝张紧固定在两岸的防汛墙顶,作为控制沉桩的依据。使用长臂挖掘机清扫河床表面的沉积物,并钎探河床底部是否有较大的障碍物。
3.4.2第一根桩的定位控制
一排钢板桩的第一根桩(样板桩)的成桩质量,是保证该排围堰桩的关键所在。为此需要定位找正打好第一根桩,让它起到样板的作用。采取的措施是使用12号槽钢制作定位导架,让钢板桩在导架内限位下沉,导架固定在已有的防汛墙上。
3.4.3搭设扶桩便桥保证桩铰锁口质量
工作便桥是作业人员扶正板桩,使其准确插入锁口顺利打桩的工作面,采取水中施打φ300钢管桩,间距6m,其上安放定型钢构工作便桥。
3.4.4板桩施打
使用船载履带式50吨起重机,配DZ90振动锤,单根沉桩方式从河岸端部开始逐根插打,上、下游围堰的两排桩,分段按顺序从河的一侧向另一侧施工。每段施工完以后,吊车配合潜水员安装钢拉杆和导梁。二道导梁的接缝要相互错开。若板桩向一侧倾斜,这时可将桩往上拔l.0m~2.0m,再往下送进,如此上下往复振拔数次,可让桩的位置得到纠正。在打桩过程中随时测量每根桩的斜度不超过2%,当偏斜过大必须拔起重打,桩顶标高误差控制在50mm以内。
3.4.5土工布铺贴与填砂控制
土工布的作用滤水保砂,沉放时使之与桩面覆贴是该工序的控制难点,土工布上端使用夹板固定在钢桩顶部,下部配重沉放到河底。铺设土工布前使用水力冲塘机配合吸砂泵清除淤泥,验收方可水中填砂。
3.5围堰位移观测控制
围堰施工完毕后,在钢板桩顶每10m布设一个位移、沉降观测点,每天观测一次,控制每日位移<2mm,累计<150mm,作为监控报警数值。
3.6围堰拆除
围堰内的砂、砾料使用抓斗挖掘机分层挖除,拆除钢拉杆及导梁,用打桩机拔除钢板桩。打桩机夹住桩的端部振动1min~2min,使桩周围的土层松动,产生“液化”,慢慢的往上边振边拔。拔桩时注意桩机的负荷情况,有困难或拔不上来时,应停止拔桩,间歇1min~2min后再往下锤0.5m~1.0m再往上振拔,如此反复可将桩拔出来。
4 结束语
该工程已竣工,施工中围堰经多次高潮位考验未发生漏水现象,围堰顶部位移量在规范允许范围之内。
参考文献:
[1] GB50497-2009,《建筑基坑工程监测技术规范》[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.
[2]《钢板桩施工指南手册》[S].新日本制铁会社、同济大学,2010.
[3]《水利水电工程管理与实务》[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.