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[摘 要]宣钢二棒生产线电控系统采用的是西门子S7-400PLC+S120传动控制系统,近期在运行过程中,传动和自动化系统故障较多,对生产影响较大,通过技术攻关,解决传动和自动化系统中存在的问题,保障生产的正常进行。
[关键词]传动系统;自动化系统;主从控制;授权
中图分类号:TU8;TU758.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)44-0392-01
1 引言
宣钢二棒材生产线近期在运行过程中,传动和自动化系统出现了一些问题,主要包括冷床移钢小车运行不同步、1#-3#飞剪授权到期等,给生产的正常运行造成了一定影响。本文主要针对以上问题如何进行技术攻关来展开论述。
2 故障现象
2.1 冷床移钢小车分三段,分别有3台15KW的交流电机拖动,各有1台西门子S120逆变器拖动,经常出现不同步、乱钢现象。由于移钢小车采用的是不连轴安装方式,因此三段各自独立运行,每个电机各由1个功率为24KW的S120逆变器控制,分别VECTOR_03、VECTOR_04和VECTOR_05,控制方式均为速度环闭环控制,参数设置为P1300=21,转速调节方式(带编码器);P1501=0(转速调节);转矩给定来自于速度环的输出保持不变。现场由于机械磨损,导致三台电机不同步。
2.2 1#-3#飞剪自动化和传动系统授权到期,无法正常工作。
3 技术攻关
3.1对冷床移钢小车进行技术攻关,实现S120逆变器主从控制,解决因机械连轴而造成的三台电机不同步的问题。
(1)将三根机械轴使用硬连接方式使用联轴器连接起来,使其成为一根通轴,来驱动移钢小车。
(2)传动系统采用主从控制方式,由于三个电机之间采用的是硬连接方式,因此通过直接转矩分配的方式来实现主从控制,保证三个电机之间通过连接器保持相同的转速。
在配置直接转矩控制方式时,将主装置设定在速度模式工作,从装置设定在转矩模式工作,将主装置的转矩设定值作为从装置的转矩给定值,这样保证系统运行时,从装置转矩始终与主装置一致,同时因为机械结构的原因,使从装置速度始终与主装置一致,从而完成转矩的分配。
由于移钢小车传动装置采用的配置方式是由1个CU320控制单元连接3个驱动轴,相互之间使用Drive-Cliq方式进行通讯,因此利用轴间变量的互连来实现主从控制的数据交换。定义VECTOR_05为主逆变装置,VECTOR_03和VECTOR_04为从逆变装置,配置步骤如下:
● 主装置VECTOR_05:原参数设置不变,采用速度控制,P1300=21,转速调节方式(带编码器);P1501(0)=0(转速调节);转矩给定来自于速度环的输出保持不变。
● 从装置VECTOR_03和VECTOR_04:选择转矩工作在速度模式,P1300=21,转速调节方式(带编码器);然后设定P1501(0)=1(转矩调节),从速度模式切换到转矩模式;P1503(0)=VECTOR_05:r79,转矩设定源链接主装置的转矩设定,见图1。 图1从装置系统功能图
(3)设备连轴和传动参数设置完毕后,试车运行,手动微调速度调节器比例积分参数P1460和P1462,实现了三台电机的同步运行。
3.2 对飞剪S120+SRT400进行技术攻关,解决1#-3#飞剪因授权到期而无法正常工作的问题。
1#-3#飞剪控制方式为PLC+SRT400+S120,计数模板SRT400通过计算给S120传动发出剪切动作命令,但由于SRT400授权到期,影响了飞剪的正常使用,给生产造成了严重影响,因此,通过查找资料及联系厂家,对3把飞剪进行了授权操作,解决了此问题。步骤如下:
(1) 打开飞剪程序中DB807,点击”view”,选择“Data View”模式。
(2) 输入授权码
将授权码写入PH005的初始值“initial value”及实际值”actual value”。(如果是临时授权,则写入到PH007),->保存db807, ->将db807下载到对应飞剪PLC, ->关闭DB807.
(3) 点击变量监控表VAT_400并打开。
将变量表选为在线,将M923.0的”Modifiy value”改为1,点击 菜单钮 ,将修改值写入PLC.等待5秒后,观察上表DB808.DBW164状态,结果为2或3则授权成功。 将M923.0的”Modifiy value”改为0,点击 菜单钮 ,将修改值写入PLC.等待5秒后。保存变量表。备份程序。操作台操作“故障复位”按钮复位授权故障。
4 结束语
通过以上技术攻关,解决棒材生产线传动和自动化中普遍存在的技术难题,保障了生产的正常进行,此技术攻关在棒材轧钢生产线上有一定的普及性,如果遇到类似问题的可以借鉴以上经验,同时也欢迎大家进行交流讨论。
参考文献
[1]中冶京诚轧线电气控制说明书,2012。
[2]西门子官网下载中心S120相关技术资料.
[关键词]传动系统;自动化系统;主从控制;授权
中图分类号:TU8;TU758.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)44-0392-01
1 引言
宣钢二棒材生产线近期在运行过程中,传动和自动化系统出现了一些问题,主要包括冷床移钢小车运行不同步、1#-3#飞剪授权到期等,给生产的正常运行造成了一定影响。本文主要针对以上问题如何进行技术攻关来展开论述。
2 故障现象
2.1 冷床移钢小车分三段,分别有3台15KW的交流电机拖动,各有1台西门子S120逆变器拖动,经常出现不同步、乱钢现象。由于移钢小车采用的是不连轴安装方式,因此三段各自独立运行,每个电机各由1个功率为24KW的S120逆变器控制,分别VECTOR_03、VECTOR_04和VECTOR_05,控制方式均为速度环闭环控制,参数设置为P1300=21,转速调节方式(带编码器);P1501=0(转速调节);转矩给定来自于速度环的输出保持不变。现场由于机械磨损,导致三台电机不同步。
2.2 1#-3#飞剪自动化和传动系统授权到期,无法正常工作。
3 技术攻关
3.1对冷床移钢小车进行技术攻关,实现S120逆变器主从控制,解决因机械连轴而造成的三台电机不同步的问题。
(1)将三根机械轴使用硬连接方式使用联轴器连接起来,使其成为一根通轴,来驱动移钢小车。
(2)传动系统采用主从控制方式,由于三个电机之间采用的是硬连接方式,因此通过直接转矩分配的方式来实现主从控制,保证三个电机之间通过连接器保持相同的转速。
在配置直接转矩控制方式时,将主装置设定在速度模式工作,从装置设定在转矩模式工作,将主装置的转矩设定值作为从装置的转矩给定值,这样保证系统运行时,从装置转矩始终与主装置一致,同时因为机械结构的原因,使从装置速度始终与主装置一致,从而完成转矩的分配。
由于移钢小车传动装置采用的配置方式是由1个CU320控制单元连接3个驱动轴,相互之间使用Drive-Cliq方式进行通讯,因此利用轴间变量的互连来实现主从控制的数据交换。定义VECTOR_05为主逆变装置,VECTOR_03和VECTOR_04为从逆变装置,配置步骤如下:
● 主装置VECTOR_05:原参数设置不变,采用速度控制,P1300=21,转速调节方式(带编码器);P1501(0)=0(转速调节);转矩给定来自于速度环的输出保持不变。
● 从装置VECTOR_03和VECTOR_04:选择转矩工作在速度模式,P1300=21,转速调节方式(带编码器);然后设定P1501(0)=1(转矩调节),从速度模式切换到转矩模式;P1503(0)=VECTOR_05:r79,转矩设定源链接主装置的转矩设定,见图1。 图1从装置系统功能图
(3)设备连轴和传动参数设置完毕后,试车运行,手动微调速度调节器比例积分参数P1460和P1462,实现了三台电机的同步运行。
3.2 对飞剪S120+SRT400进行技术攻关,解决1#-3#飞剪因授权到期而无法正常工作的问题。
1#-3#飞剪控制方式为PLC+SRT400+S120,计数模板SRT400通过计算给S120传动发出剪切动作命令,但由于SRT400授权到期,影响了飞剪的正常使用,给生产造成了严重影响,因此,通过查找资料及联系厂家,对3把飞剪进行了授权操作,解决了此问题。步骤如下:
(1) 打开飞剪程序中DB807,点击”view”,选择“Data View”模式。
(2) 输入授权码
将授权码写入PH005的初始值“initial value”及实际值”actual value”。(如果是临时授权,则写入到PH007),->保存db807, ->将db807下载到对应飞剪PLC, ->关闭DB807.
(3) 点击变量监控表VAT_400并打开。
将变量表选为在线,将M923.0的”Modifiy value”改为1,点击 菜单钮 ,将修改值写入PLC.等待5秒后,观察上表DB808.DBW164状态,结果为2或3则授权成功。 将M923.0的”Modifiy value”改为0,点击 菜单钮 ,将修改值写入PLC.等待5秒后。保存变量表。备份程序。操作台操作“故障复位”按钮复位授权故障。
4 结束语
通过以上技术攻关,解决棒材生产线传动和自动化中普遍存在的技术难题,保障了生产的正常进行,此技术攻关在棒材轧钢生产线上有一定的普及性,如果遇到类似问题的可以借鉴以上经验,同时也欢迎大家进行交流讨论。
参考文献
[1]中冶京诚轧线电气控制说明书,2012。
[2]西门子官网下载中心S120相关技术资料.