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摘要:孤东七区西54-61二元区自2011年6月开始注聚,在开发过程中,逐渐显现出油井堵塞、窜聚、含水回返、低效加速等问题;注入井呈现高压注入井增多,套变严重等矛盾。通过油水井堵塞原理、注采平衡等原则结合油井低液、杆管泵腐蚀、注入井高压注入及套损加剧等现象,提出相应的措施,通过复扩射、更新侧钻、加大更换防腐蚀杆管力度、调水量、调浓度等措施方法,减缓了本站54-61二元区后期递减速度。
关键词:聚合物;地层堵塞;注采平衡
1 单元基本情况
七区西Ng54~61单元为孤东七区西五套开发层系之一,是孤东披覆构造下被南、北、西三条密封大断层切割而形成的一个构造简单、地层平缓、形态完整、具有统一的原始油水界面、属河流相沉积、具有“亲水、中高渗透、非均质、高饱和、稠油、疏松砂岩”特点的层状油藏。其中,南部二元先导复合驱面积1.44km2,储量404×104t,中北部含油面积7.6km2,储量1315×104t。七区西Ng54~61二元区方案设计采用清水配置母液、污水稀释注入的注入方式,设计三段塞注入方式。
注采302站七区西Ng54~61单元自2010年11月开始前期调整,2011年6月开始注聚合物,2012年12月开始注入表面活性剂和磺酸盐,截止2015年10月共累计注入0.11PV,累增油4.7万吨。从含水漏斗曲线及2014年12月到2015年8月开发数据表中看,含水明显上升,日液水平由891.9吨下降至836吨,日产油由峰值74吨下降至54吨,自然递减率由-7.53%上升至15.28%。严重影响二元效果。
2 影响二元后期效果的主要因素
自2011年6月开始,随着聚合物、表面活性剂以及磺酸盐的注入,七区西Ng54~61二元区单元进入注聚后期,由于聚合物的影响导致地层堵塞、杆管泵腐蚀加剧以及套损加剧等问题,严重影响了后期开发效果。
2.1 地层堵塞
一是由于聚合物是高分子有机物,分子质量很大,尺寸也较大,比较容易造成聚合物分子和岩石孔道半径不匹配,堵塞多孔介质的现象。二是由于聚合物在静态时,在岩石表面的吸附一般是单分子层,但是在运动中,分子链会互相缠绕、并包容粘土颗粒等进行运移,使得地层中聚合物吸附不再以均一的单分子层进行吸附,导致渗流孔道变窄,降低了地层的吸液能力,严重的可能堵塞孔道。在砂岩储层中,因内表面积大,成岩矿物多种组合,粘土矿物含量高,所以当聚合物溶液在砂岩空隙中流动时,更容易发生吸附滞留。从而导致油井地层堵塞或者防砂工具堵塞,注入井高压欠注等现象。
2.2聚合物腐蚀.由于聚合物、表面活性剂及磺酸盐的化学特性,对抽油杆、油管及泵均有一定的腐蚀,甚至有的比较严重,由于在杆管偏磨部位不断产生新的创面,当有腐蚀性气体存在时,腐蚀与磨损共存,加快了杆管泵的损害。
2.3 套损加剧.一是高浓度注入聚合物溶液,波及体积扩大,同时导致薄差层憋压损坏套管。二是超破裂压力注入聚合物溶液,导致地层压力过高,使油层破碎出砂损害套管。
3 主要做法及取得的效果
3.1 多措并举,提液稳效
针对油砂体边部、距离注聚井比较远的不见效或见效变差的油井,通过复扩射改善油井近井地带的压差,从而提液稳效。针对因注入井高压造成的井区能量下降,油井低液的现象,不正常注入井通过防砂解堵、洗井等方法治理,提高聚驱增注效果,从而提高地层能量,油井提液稳效。针对平面不完善,油水井联通差的井区,通过转注补充地层能量,实现油井提液稳效。2015年以来共实施油井复扩射2口,转注1口,累增油337吨。注聚井洗井、换管柱共4口,增水153方,累计受效油井17井次,累增油287吨。
典型井例:33-206复扩射:GO7-33-206生产54.5层,其中55层全射,位于砂体边部,54层砂厚5.5米,实射仅2米,平面上对应4口注聚井,井网完善好。自注聚高峰期后该井日液逐渐由50\15吨,日油由5.6\2吨,动液面由895\1110米,对应注聚井注入均正常。综合分析该井由于聚合物堵塞导致低液。通过测井图对比,认为54层剩余油较为丰富,但仅实射2米,严重影响注聚后期开发效果,故制定复扩射54层,措施实施后,日液/日油/含水/动液面为:63.5/4.5/92.9/867米,累增油259吨。
3.2加大防腐蚀、防偏磨杆管的更换力度,及时处理躺井和低效,提高采油时率
针对偏磨严重,腐蚀严重的井,在作业过程中加大防偏磨防腐蚀杆管的更换力度。同时及时处理躺井、低效,提高采油时率。2015年以来共实施扶躺井、低效共18口,恢复产能486吨。
3.3 更新侧钻,完善井网,维持聚驱控制储量
对平面矛盾突出井区及套损井无法正常注入的井区,通过更新侧钻新景,增加注聚井点,完善井网,维持聚驱控制储量,扩大见效规模。2015年以来共实施更新侧钻注聚井1口(GO7-38C226)恢复聚驱控制储量0.7万吨,累增油765吨。典型井例: 侧钻注聚井38C226:注聚井GO7-38-3215由于地层发育差,GO7-38N226由于套变日注仅70方,对应6口油井,井组注采比仅0.51,严重影响井区聚驱开发效果。故实施GO7-38-226原井口侧钻GO7-38C226分层注聚55.562层,措施实施后,恢复聚驱控制储量0.7万吨,累增油765吨。
3.4 合理进行注采系统调整,优化注采结构
随着注聚的深入,容易形成固定聚驱流线,故在注聚后期更应该加强注采调整,通过调配日注量,浓度,优化油井采液量等方式,优化注采结构,确保注聚后期稳效。典型井例:38N226注采调配:GO7-40-226是54-61注聚区油井,位于注聚区和水驱交界处,生产55层,效厚9.5m,渗透率1047豪达西,发育良好,日液105t、日油7t、含水93.3%,动液面642m,对应3口水井:GO7-42N226、 GO7-38N226和GO7-38-3215,其中GO7-38-3215套变关。该井从2015年1月开始,液量油量逐渐下降,含水逐渐上升,日油由7.6吨↓5.8吨,产量出现大的下滑; 且该井55层累计注采比偏低,注采结构不合理。分析认为左侧水井GO7-38N226于1月7日保钻关井,日减水量70m3,导致该井液量下降,产量下滑。同时分析GO7-40-226的55层累计注采比偏低,主要是因该井位于注聚区和水驱交界,为保障油井注聚效果,42N266方向长期降水降压;注聚区水井GO7-38-3215带病笼统注水,提水困难,目前套变关,仅GO7-38N226注水正常,导致该井累计注采比偏低,西南方向储量失控,平面注采结构不合理。针对以上分析,制定:1、注聚区水井GO7-38N226保钻开井时,日注由保钻前70 ↑ 130m3/d,浓度2000 ↑ 2300mg/l,大幅度提水提浓度来提高波及体积,改善注采结构。2、注聚区水井GO7-38-3215套变关,西南方向储量失控,设计新井GO7-38C226注水注聚,2015年4月20日投注,日注100m3,完善注采井网,改善注采结构,目前GO7-40-226能量逐渐上升。措施实施后,GO7-40-226日油上升2.2吨,恢复措施前產量,见效235天,累增油485吨,阶段注采比上升+0.17。
4、结论及认识
1)仅管到了聚驱后期,含水回返速度加快,但综合分析各种影响聚驱后期开发效果的主要因素,仍可通过防砂、复扩射、更新侧钻等措施挖潜剩余油,提高聚驱开发效果。 2)通过调配日注量,浓度,优化油井采液量等方式,优化注采结构,仍是注聚后期稳定注聚效果的有效方法。
参考文献:
[1]程林松。影响聚合物驱地层堵塞的机理[J]大庆石油地质与开发,2003,21(1):46-49
关键词:聚合物;地层堵塞;注采平衡
1 单元基本情况
七区西Ng54~61单元为孤东七区西五套开发层系之一,是孤东披覆构造下被南、北、西三条密封大断层切割而形成的一个构造简单、地层平缓、形态完整、具有统一的原始油水界面、属河流相沉积、具有“亲水、中高渗透、非均质、高饱和、稠油、疏松砂岩”特点的层状油藏。其中,南部二元先导复合驱面积1.44km2,储量404×104t,中北部含油面积7.6km2,储量1315×104t。七区西Ng54~61二元区方案设计采用清水配置母液、污水稀释注入的注入方式,设计三段塞注入方式。
注采302站七区西Ng54~61单元自2010年11月开始前期调整,2011年6月开始注聚合物,2012年12月开始注入表面活性剂和磺酸盐,截止2015年10月共累计注入0.11PV,累增油4.7万吨。从含水漏斗曲线及2014年12月到2015年8月开发数据表中看,含水明显上升,日液水平由891.9吨下降至836吨,日产油由峰值74吨下降至54吨,自然递减率由-7.53%上升至15.28%。严重影响二元效果。
2 影响二元后期效果的主要因素
自2011年6月开始,随着聚合物、表面活性剂以及磺酸盐的注入,七区西Ng54~61二元区单元进入注聚后期,由于聚合物的影响导致地层堵塞、杆管泵腐蚀加剧以及套损加剧等问题,严重影响了后期开发效果。
2.1 地层堵塞
一是由于聚合物是高分子有机物,分子质量很大,尺寸也较大,比较容易造成聚合物分子和岩石孔道半径不匹配,堵塞多孔介质的现象。二是由于聚合物在静态时,在岩石表面的吸附一般是单分子层,但是在运动中,分子链会互相缠绕、并包容粘土颗粒等进行运移,使得地层中聚合物吸附不再以均一的单分子层进行吸附,导致渗流孔道变窄,降低了地层的吸液能力,严重的可能堵塞孔道。在砂岩储层中,因内表面积大,成岩矿物多种组合,粘土矿物含量高,所以当聚合物溶液在砂岩空隙中流动时,更容易发生吸附滞留。从而导致油井地层堵塞或者防砂工具堵塞,注入井高压欠注等现象。
2.2聚合物腐蚀.由于聚合物、表面活性剂及磺酸盐的化学特性,对抽油杆、油管及泵均有一定的腐蚀,甚至有的比较严重,由于在杆管偏磨部位不断产生新的创面,当有腐蚀性气体存在时,腐蚀与磨损共存,加快了杆管泵的损害。
2.3 套损加剧.一是高浓度注入聚合物溶液,波及体积扩大,同时导致薄差层憋压损坏套管。二是超破裂压力注入聚合物溶液,导致地层压力过高,使油层破碎出砂损害套管。
3 主要做法及取得的效果
3.1 多措并举,提液稳效
针对油砂体边部、距离注聚井比较远的不见效或见效变差的油井,通过复扩射改善油井近井地带的压差,从而提液稳效。针对因注入井高压造成的井区能量下降,油井低液的现象,不正常注入井通过防砂解堵、洗井等方法治理,提高聚驱增注效果,从而提高地层能量,油井提液稳效。针对平面不完善,油水井联通差的井区,通过转注补充地层能量,实现油井提液稳效。2015年以来共实施油井复扩射2口,转注1口,累增油337吨。注聚井洗井、换管柱共4口,增水153方,累计受效油井17井次,累增油287吨。
典型井例:33-206复扩射:GO7-33-206生产54.5层,其中55层全射,位于砂体边部,54层砂厚5.5米,实射仅2米,平面上对应4口注聚井,井网完善好。自注聚高峰期后该井日液逐渐由50\15吨,日油由5.6\2吨,动液面由895\1110米,对应注聚井注入均正常。综合分析该井由于聚合物堵塞导致低液。通过测井图对比,认为54层剩余油较为丰富,但仅实射2米,严重影响注聚后期开发效果,故制定复扩射54层,措施实施后,日液/日油/含水/动液面为:63.5/4.5/92.9/867米,累增油259吨。
3.2加大防腐蚀、防偏磨杆管的更换力度,及时处理躺井和低效,提高采油时率
针对偏磨严重,腐蚀严重的井,在作业过程中加大防偏磨防腐蚀杆管的更换力度。同时及时处理躺井、低效,提高采油时率。2015年以来共实施扶躺井、低效共18口,恢复产能486吨。
3.3 更新侧钻,完善井网,维持聚驱控制储量
对平面矛盾突出井区及套损井无法正常注入的井区,通过更新侧钻新景,增加注聚井点,完善井网,维持聚驱控制储量,扩大见效规模。2015年以来共实施更新侧钻注聚井1口(GO7-38C226)恢复聚驱控制储量0.7万吨,累增油765吨。典型井例: 侧钻注聚井38C226:注聚井GO7-38-3215由于地层发育差,GO7-38N226由于套变日注仅70方,对应6口油井,井组注采比仅0.51,严重影响井区聚驱开发效果。故实施GO7-38-226原井口侧钻GO7-38C226分层注聚55.562层,措施实施后,恢复聚驱控制储量0.7万吨,累增油765吨。
3.4 合理进行注采系统调整,优化注采结构
随着注聚的深入,容易形成固定聚驱流线,故在注聚后期更应该加强注采调整,通过调配日注量,浓度,优化油井采液量等方式,优化注采结构,确保注聚后期稳效。典型井例:38N226注采调配:GO7-40-226是54-61注聚区油井,位于注聚区和水驱交界处,生产55层,效厚9.5m,渗透率1047豪达西,发育良好,日液105t、日油7t、含水93.3%,动液面642m,对应3口水井:GO7-42N226、 GO7-38N226和GO7-38-3215,其中GO7-38-3215套变关。该井从2015年1月开始,液量油量逐渐下降,含水逐渐上升,日油由7.6吨↓5.8吨,产量出现大的下滑; 且该井55层累计注采比偏低,注采结构不合理。分析认为左侧水井GO7-38N226于1月7日保钻关井,日减水量70m3,导致该井液量下降,产量下滑。同时分析GO7-40-226的55层累计注采比偏低,主要是因该井位于注聚区和水驱交界,为保障油井注聚效果,42N266方向长期降水降压;注聚区水井GO7-38-3215带病笼统注水,提水困难,目前套变关,仅GO7-38N226注水正常,导致该井累计注采比偏低,西南方向储量失控,平面注采结构不合理。针对以上分析,制定:1、注聚区水井GO7-38N226保钻开井时,日注由保钻前70 ↑ 130m3/d,浓度2000 ↑ 2300mg/l,大幅度提水提浓度来提高波及体积,改善注采结构。2、注聚区水井GO7-38-3215套变关,西南方向储量失控,设计新井GO7-38C226注水注聚,2015年4月20日投注,日注100m3,完善注采井网,改善注采结构,目前GO7-40-226能量逐渐上升。措施实施后,GO7-40-226日油上升2.2吨,恢复措施前產量,见效235天,累增油485吨,阶段注采比上升+0.17。
4、结论及认识
1)仅管到了聚驱后期,含水回返速度加快,但综合分析各种影响聚驱后期开发效果的主要因素,仍可通过防砂、复扩射、更新侧钻等措施挖潜剩余油,提高聚驱开发效果。 2)通过调配日注量,浓度,优化油井采液量等方式,优化注采结构,仍是注聚后期稳定注聚效果的有效方法。
参考文献:
[1]程林松。影响聚合物驱地层堵塞的机理[J]大庆石油地质与开发,2003,21(1):46-49