论文部分内容阅读
[摘 要]对淮北选煤厂(北区)生产工艺重介系统介绍,着重介绍重介系统存在介耗大、处理量低、粗精煤水分高等问题,提出改造方案和改造后效果。[关键词]旋流器;粗精煤;高灰细泥;分级筛
中图分类号:TD946.2文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-01
淮北选煤厂于1972年8月建成投产,是华东地区最早的一家大型中央型选煤企业。2005年6月与原石台选煤厂合并组建成新的淮北选煤厂,2006年按照淮北矿业集团公司选煤专业化管理要求接管涡北选煤厂、桃园选煤厂。淮北选煤厂现拥有四个独立的重介选煤生产系统,厂区横跨宿州、淮北、亳州三市,年入洗能力500万吨。主导产品"青龙山"牌9~12级冶金焦用瘦精煤和"九神"牌12级冶金焦煤,以其低灰、低硫、低磷、高发热量、质量稳定的特点,远销沪、皖、苏、浙、闽等大型冶金、炼焦、化工、煤气等企业,被安徽省评为名牌产。淮北选煤厂(北区)原为石台选煤厂,年处理能力为120万吨,主洗12级冶金焦煤。
1 淮北选煤厂(北区)重介工艺
淮北选煤厂(北区)是一座矿区型选煤厂,原煤采用全重介,煤泥采用浓缩浮选。如图1所示,原煤经筛分破碎过后,50~0mm 进入无压三产品旋流器分选得到精煤、中煤、矸石三种产品。工艺主要以下特点:(见图1)
精煤筛的第三道喷水采用浓缩澄清的再生水,降低高灰细泥对精煤的污染。
1.精煤、中煤、矸石稀介质磁选尾矿中的0.5~0.3mm颗粒得到有效回收,降低对浮选和未煤回收压力。
2.最大限度地缩短了煤在旋流器内停留时间,减少了次生煤泥量,煤泥水处理量减少。
2 存在问题
2.1 介耗量大
淮北选煤厂(北区)09年上半年的平均介耗为3.23kg/吨原煤,与最初设计时1.26kg/吨原煤相比,介耗损失严重。随着淮北地区闸河煤田开采深入,原煤性质发生较大变化,原煤较碎,精煤筛子上喷水不变,脱介很难达到预期效果;末煤离心液中的介质未回收。
2.2 台时处理量低
淮北选煤厂(北区)09年上半年的台时处理量为278吨/小时,比最初设计的285吨/小时还低。碎煤单位质量脱介需要的水增大,但分级筛脱水有限,在喷水一定时,为了保持良好的脱介效果,处理量需要下降;有时脱水分级筛更换不及时,脱水效果差,需要降低处理量才能保持正常生产。
2.3 粗精煤水份大
粗精煤回收采用唐山森普LLL1200×650B式离心机,要求入料浓度达到60%以上。由于分级筛处理量偏大,浓缩浓度不够,分级筛上时常出现“竄水”现象,粗精煤平均水分都在20%以上,影响了产品质量,甚至有时粗精煤离心机也出现“窜水”现象,精煤皮带上带水,出现洒煤现象,严重影响产品质量,影响正常生产。
2.4 原煤浓缩机欠水
北区浮选工艺采用底流大排放浓缩浮选。由于生产时精煤筛水开偏小,进入原煤浓缩机的水量不足,原煤浓缩机无溢流甚至缺水,高灰细泥无法排出,进入浮选,影响了浮选操作,造成灰分偏高;欠水严重时,导致洗水不平衡,影响正常生产。
3 建议
3.1 加分级脱水设备
3GDMC1200/850A三产品旋流器的分选下限可以达到0.3mm。而精煤脱介筛筛网是0.5mm的,如果将0.5~0.3mm粗精煤全部回收,即减轻浮选压力,同时0.5~0.3mm粗精煤全部回收,降低浮选油耗。为了不增加生产成本,粗精煤回收采用成熟不耗能的水力分级旋流器设备,在全国各选煤厂都有应用,而且反应良好,如图2所示改进的工艺精煤磁选尾矿通过水力分级旋流器预先分级浓缩,再经过原来分级筛,有效缓解分级筛的生产压力。
2.2 现场可行性分析
淮北选煤厂(北区)04年进行了全重介改造,工艺简单设备少,厂房内部空余空间多。
精煤泥分级脱水筛布置于厂房的三楼,在分级筛设备的正上方四楼较空旷,没有其它设备,可以将水力分级旋流器布置在此,只需要将原先的管道延伸到四楼进行简单合理布置,投资成本小,设备安装时不影响正常生产。
4 效果
4.1 精煤产品质量提高
0.5~0.3mm级粗精煤得到有效回收,减轻浮选压力,高灰细泥对浮选影响降低,可操作性提高,粗精煤较优化前提高了2.09个百分点,浮选精煤下降了1.35个百分点。粗精煤产率提高同时水分也降了5个百分点,精煤水分整体下降了0.16个百分点。优化前、后精煤指标见表1
4.2 效益预算
以年入洗原煤120万计算,12级冶金焦煤产率提高0.73个百分点,精煤增产0.85万吨,销售收入增加近850万元;产品水分降低0.16个百分点,折合全水后销售量增加0.19万吨,可实现190万的增收入;介耗从目前的3.23kg/吨原煤降到2kg/吨原煤,可节约介质1400吨,减少近140万的开支。
合计一年可以增收和减开支高达1180万元。
5 小结
综上所述,优化重介系统,在工艺流程和设备方面是完全可以实现的,而且改造投资不大。系统优化后,重介系统的生产改善,浮选系统趋于良性循环,生产操作难度降低,精煤产品质量得到保证,品质得到提高,效益显著。
中图分类号:TD946.2文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-01
淮北选煤厂于1972年8月建成投产,是华东地区最早的一家大型中央型选煤企业。2005年6月与原石台选煤厂合并组建成新的淮北选煤厂,2006年按照淮北矿业集团公司选煤专业化管理要求接管涡北选煤厂、桃园选煤厂。淮北选煤厂现拥有四个独立的重介选煤生产系统,厂区横跨宿州、淮北、亳州三市,年入洗能力500万吨。主导产品"青龙山"牌9~12级冶金焦用瘦精煤和"九神"牌12级冶金焦煤,以其低灰、低硫、低磷、高发热量、质量稳定的特点,远销沪、皖、苏、浙、闽等大型冶金、炼焦、化工、煤气等企业,被安徽省评为名牌产。淮北选煤厂(北区)原为石台选煤厂,年处理能力为120万吨,主洗12级冶金焦煤。
1 淮北选煤厂(北区)重介工艺
淮北选煤厂(北区)是一座矿区型选煤厂,原煤采用全重介,煤泥采用浓缩浮选。如图1所示,原煤经筛分破碎过后,50~0mm 进入无压三产品旋流器分选得到精煤、中煤、矸石三种产品。工艺主要以下特点:(见图1)
精煤筛的第三道喷水采用浓缩澄清的再生水,降低高灰细泥对精煤的污染。
1.精煤、中煤、矸石稀介质磁选尾矿中的0.5~0.3mm颗粒得到有效回收,降低对浮选和未煤回收压力。
2.最大限度地缩短了煤在旋流器内停留时间,减少了次生煤泥量,煤泥水处理量减少。
2 存在问题
2.1 介耗量大
淮北选煤厂(北区)09年上半年的平均介耗为3.23kg/吨原煤,与最初设计时1.26kg/吨原煤相比,介耗损失严重。随着淮北地区闸河煤田开采深入,原煤性质发生较大变化,原煤较碎,精煤筛子上喷水不变,脱介很难达到预期效果;末煤离心液中的介质未回收。
2.2 台时处理量低
淮北选煤厂(北区)09年上半年的台时处理量为278吨/小时,比最初设计的285吨/小时还低。碎煤单位质量脱介需要的水增大,但分级筛脱水有限,在喷水一定时,为了保持良好的脱介效果,处理量需要下降;有时脱水分级筛更换不及时,脱水效果差,需要降低处理量才能保持正常生产。
2.3 粗精煤水份大
粗精煤回收采用唐山森普LLL1200×650B式离心机,要求入料浓度达到60%以上。由于分级筛处理量偏大,浓缩浓度不够,分级筛上时常出现“竄水”现象,粗精煤平均水分都在20%以上,影响了产品质量,甚至有时粗精煤离心机也出现“窜水”现象,精煤皮带上带水,出现洒煤现象,严重影响产品质量,影响正常生产。
2.4 原煤浓缩机欠水
北区浮选工艺采用底流大排放浓缩浮选。由于生产时精煤筛水开偏小,进入原煤浓缩机的水量不足,原煤浓缩机无溢流甚至缺水,高灰细泥无法排出,进入浮选,影响了浮选操作,造成灰分偏高;欠水严重时,导致洗水不平衡,影响正常生产。
3 建议
3.1 加分级脱水设备
3GDMC1200/850A三产品旋流器的分选下限可以达到0.3mm。而精煤脱介筛筛网是0.5mm的,如果将0.5~0.3mm粗精煤全部回收,即减轻浮选压力,同时0.5~0.3mm粗精煤全部回收,降低浮选油耗。为了不增加生产成本,粗精煤回收采用成熟不耗能的水力分级旋流器设备,在全国各选煤厂都有应用,而且反应良好,如图2所示改进的工艺精煤磁选尾矿通过水力分级旋流器预先分级浓缩,再经过原来分级筛,有效缓解分级筛的生产压力。
2.2 现场可行性分析
淮北选煤厂(北区)04年进行了全重介改造,工艺简单设备少,厂房内部空余空间多。
精煤泥分级脱水筛布置于厂房的三楼,在分级筛设备的正上方四楼较空旷,没有其它设备,可以将水力分级旋流器布置在此,只需要将原先的管道延伸到四楼进行简单合理布置,投资成本小,设备安装时不影响正常生产。
4 效果
4.1 精煤产品质量提高
0.5~0.3mm级粗精煤得到有效回收,减轻浮选压力,高灰细泥对浮选影响降低,可操作性提高,粗精煤较优化前提高了2.09个百分点,浮选精煤下降了1.35个百分点。粗精煤产率提高同时水分也降了5个百分点,精煤水分整体下降了0.16个百分点。优化前、后精煤指标见表1
4.2 效益预算
以年入洗原煤120万计算,12级冶金焦煤产率提高0.73个百分点,精煤增产0.85万吨,销售收入增加近850万元;产品水分降低0.16个百分点,折合全水后销售量增加0.19万吨,可实现190万的增收入;介耗从目前的3.23kg/吨原煤降到2kg/吨原煤,可节约介质1400吨,减少近140万的开支。
合计一年可以增收和减开支高达1180万元。
5 小结
综上所述,优化重介系统,在工艺流程和设备方面是完全可以实现的,而且改造投资不大。系统优化后,重介系统的生产改善,浮选系统趋于良性循环,生产操作难度降低,精煤产品质量得到保证,品质得到提高,效益显著。